陳俊中,高順
(1.五凌電力有限公司三板溪水電廠,貴州錦屏556700;2.國電大武口熱電有限公司,寧夏銀川753000)
三板溪水電廠位于沅水干流上游清水江中下游,為沅水上唯一具有多年調(diào)節(jié)性能的龍頭水電廠。電廠屬地下式廠房,安裝有4臺混流式水輪發(fā)電機組,總裝機容量1 000 MW。#1機組水輪機型號HLA855-LJ-505,額定出力256.5 MW。機組的主軸密封為端面恒壓自調(diào)節(jié)式密封結(jié)構(gòu),自投產(chǎn)以來就存在漏水量大的問題。2007年#1機組檢修期間對主軸密封進行了解體檢查,更換了聯(lián)軸螺栓保護罩止口處偏小的密封條,也未見主軸密封漏水量減小。且2010年水位上漲后,該機組主軸密封漏水量又有明顯增加。
如圖1所示,主軸密封形式為端面恒壓自調(diào)節(jié)式主軸密封,由轉(zhuǎn)動部件與固定部件組成,轉(zhuǎn)動部件抗磨環(huán)利用螺栓固定安裝于聯(lián)軸螺栓保護罩上。密封環(huán)上開有環(huán)形密封水腔,用螺栓固定于浮動環(huán)下方。浮動環(huán)上部與導向環(huán)之間裝有數(shù)個彈簧,利用導向環(huán)上的壓緊螺母將彈簧壓在工作密封環(huán)上,使工作密封環(huán)與抗磨環(huán)緊密封接觸。浮動環(huán)沿導向環(huán)內(nèi)邊上下浮動,用來補償密封環(huán)的磨損量,并通過定位板固定在特定位置限制機械磨損量。同時,浮動環(huán)內(nèi)鉆有6個通孔,引入清潔水使工作密封環(huán)與抗磨環(huán)之間形成潤滑水膜。
圖1 主軸密封結(jié)構(gòu)圖
水輪機運行時,轉(zhuǎn)輪室內(nèi)的壓力渾水經(jīng)過轉(zhuǎn)輪上迷宮環(huán)、頂蓋與聯(lián)軸螺栓保護罩之間的間隙,進入聯(lián)軸螺栓保護罩與主軸密封箱形成的渾水腔內(nèi),在渾水腔內(nèi)形成一定的壓力。主軸密封潤滑水經(jīng)過浮動密封環(huán)內(nèi)孔進入工作密封環(huán)與抗磨環(huán)所形成的空腔內(nèi)分2部分流出,一部分經(jīng)過工作密封塊與抗磨環(huán)之間的間隙流到渾水腔,另一部分則流向清潔水腔。當水流在工作密封塊與抗磨環(huán)之間流動時,會形成0.04~0.10 mm厚的潤滑水膜,利用水分子的張力封水,使轉(zhuǎn)輪上迷宮環(huán)處漏水受到阻礙,不能直接流向頂蓋,從而達到封水效果。另外潤滑水膜使工作密封塊與抗磨環(huán)在轉(zhuǎn)動時不發(fā)生直接接觸,且清潔水壓力大于渾水腔內(nèi)渾水的壓力,渾水不會進入摩擦面,清潔水在摩擦面間流動時對密封起到潤滑與冷卻的作用。
主軸密封密封環(huán)材質(zhì)為THORDONSXL,該材質(zhì)為高分子聚合物,具備自潤滑性能,但機組長期運行,密封環(huán)可能磨損嚴重,致使密封環(huán)與抗磨環(huán)之間間隙過大,密封環(huán)不能與抗磨環(huán)緊密接觸,主軸密封潤滑水在密封環(huán)與抗磨環(huán)不能有效地形成密封水膜,從而導致密封失效。
機組主軸密封正常運行時潤滑水壓力為0.35~0.42 MPa,若彈簧預緊力偏小或潤滑水壓力過高,主軸密封潤滑水上浮力遠大于彈簧預緊力和密封環(huán)自身重量以及渾水腔密封水壓力,可能造成工作密封環(huán)上抬過高,致使密封接觸面間不能形成水膜,導致密封失效,主軸密封正常漏水量隨之增大,當漏水量大于集水箱排水量的漏水量時,經(jīng)過主軸密封集水箱上蓋板與水輪機軸之間的間隙甩出。
滑動環(huán)沿導向環(huán)上下浮動通過Φ8 mm橡膠密封條進行密封,防止渾水腔內(nèi)水大量涌入清潔水腔。若密封條損壞,渾水腔內(nèi)的渾水大量涌入主軸密封集水箱,并沿主軸密封上蓋板與水輪機軸之間的間隙甩出,直接表現(xiàn)為主軸密封漏水偏大。
主軸密封密封環(huán)由2塊拼接而成、抗磨環(huán)由4塊不銹鋼抗磨板組成。當密封環(huán)、抗磨環(huán)結(jié)合面錯位或間隙過大,進入密封環(huán)壓力水腔的壓力水可能沿間隙滲入主軸密封集水箱,當滲水量大于集水箱排水量時,多余的水就會由主軸密封集水箱上蓋板與水輪機軸之間的間隙甩出。
水輪機聯(lián)軸螺栓保護罩與法蘭外沿設(shè)計為Φ6 mm橡膠條進行密封,因密封條與密封槽配合不好或磨損、老化等原因?qū)е旅芊馐?,導致水輪機聯(lián)軸螺栓保護罩內(nèi)大量進水,并沿水輪機大軸進入集水箱,從而導致密封水箱大量漏水。
主軸密封滑動環(huán)因定位銷、壓板松動,當抗磨環(huán)與密封環(huán)之間未形成水膜,會造成滑動環(huán)位移和偏斜,導致密封環(huán)與抗磨環(huán)不能有效接觸,部分區(qū)域間隙偏大,從而引起密封水大量泄漏。
(1)拆除工作密封塊磨損指示裝置、主軸密封清潔水箱及潤滑水供排水管路,拆除彈簧堵頭;
(2)將密封水箱上蓋緊固螺栓拆除后,安裝專用工具,用千斤頂頂起并放置枕木上;
(3)測量工作密封環(huán)、抗磨環(huán)磨損情況,用刀口尺檢查工作密封環(huán)、抗磨環(huán)結(jié)合面情況;
(4)用千斤頂頂起浮動環(huán)后、拆除定位板,將浮動環(huán)緩慢下放置枕木上;
(5)更換浮動環(huán)與導向環(huán)之間的密封條,并進行導向環(huán)接觸面除銹處理;
(6)拆除彈簧,測量其預緊力、壓縮量,更換合理的彈簧;
(7)在抗磨環(huán)上部±X,±Y方向各布置1塊百分表,測量抗磨環(huán)平面跳度;
(8)用千斤頂、枕木將浮動環(huán)緩慢頂起后裝復浮動環(huán)定位板及彈簧堵頭;
(9)裝復主軸密封清潔水箱及潤滑水供排水管路,但不裝復清潔水箱上蓋板;
(10)在浮動環(huán)上部±X,±Y方向各布置1塊百分表;
(11)重復3次開啟關(guān)閉主軸密封備用潤滑水閥門,分別讀取百分表讀數(shù),并做記錄;
(12)根據(jù)百分表讀取數(shù)據(jù)及主軸密封漏水量決定是否調(diào)整水量及水壓。
(1)工作密封環(huán)磨損量僅為0.3 mm,離磨損最大量12 mm存在較大空間;
(2)通過與備品比較,彈簧壓縮正常,彈簧預緊力、壓縮量滿足要求;
(3)在滑動環(huán)上浮量試驗中,主軸滑動環(huán)未發(fā)生任何上浮。對主軸密封進行解體檢查發(fā)現(xiàn),主軸密封滑動環(huán)其中一側(cè)定位銷脫落、另一側(cè)定位銷卡死,滑動環(huán)上部彈簧出現(xiàn)偏斜現(xiàn)象;
(4)在機組檢修期間,對機組進行盤車測量主軸密封抗磨環(huán)平面跳動為0.32 mm,高于標準值0.1 mm,同時,4塊抗磨板結(jié)合部位出現(xiàn)錯口。
經(jīng)分析,#1機組主軸密封漏水的主要原因為抗磨板安裝精度不夠,造成密封環(huán)與抗磨環(huán)不能緊密接觸;密封環(huán)與抗磨環(huán)之間未形成有效水膜,導致滑動環(huán)與密封環(huán)跟隨抗磨板發(fā)生轉(zhuǎn)動而造成滑動環(huán)定位銷卡死和松動,造成滑動環(huán)出現(xiàn)位移與偏斜,使得密封環(huán)與抗磨環(huán)形成較大間隙,引發(fā)主軸密封大量漏水。處理方法如下:
(1)對抗磨環(huán)平面進行研磨,在抗磨板接口處封填環(huán)氧樹脂并打磨平整,通過百分表測量抗磨環(huán)平面跳度≤0.08 mm滿足標準要求;
(2)將滑動環(huán)壓板重新緊固、定位銷進行更換,并將定位銷進行點焊固定,防止定位銷再次發(fā)生脫落。
經(jīng)處理后經(jīng)實際運行檢查,主軸密封漏水問題得到有效遏制。從三板溪水電廠主軸密封漏水處理可知,通過改變主軸密封動環(huán)與靜環(huán)的接觸精度可以改善主軸密封漏水大的狀況。
〔1〕劉云.水輪發(fā)電機故障處理與檢修〔M〕.北京:中國水利水電出版社,2002.