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        無煙煤鍋爐燃用煙煤及褐煤實踐

        2012-06-15 01:10:30黃書芳陳一平
        湖南電力 2012年5期
        關(guān)鍵詞:燃用煙煤無煙煤

        黃書芳,陳一平

        (貴州黔東電力有限公司,貴州 凱里 557702)

        1 設(shè)備概要

        某廠機組容量2×600 MW,鍋爐系東方鍋爐廠引進(jìn)福斯特·惠勒公司技術(shù)設(shè)計制造的,型號為DG2028/17.45-Ⅱ3型,亞臨界壓力,中間一次再熱的自然循環(huán)鍋爐,該鍋爐采用“W”形火焰燃燒方式,適用于無煙煤的燃燒,配6套正壓直吹式制粉系統(tǒng)。鍋爐采用分級配風(fēng)。每只燃燒器均有獨立的配風(fēng)單元,每個單元分成A,B,C,D,E,F(xiàn) 6個風(fēng)室,風(fēng)室入口設(shè)有獨立的風(fēng)門擋板。其中A,B,D,E擋板為手動;F擋板、C擋板為電動,全爐共72只風(fēng)門執(zhí)行器。燃燒器乏氣調(diào)節(jié)蝶閥為電動,消旋裝置為手動控制。

        爐前燃油系統(tǒng)采用#0輕柴油,回油調(diào)壓方式,兩級點火。每只煤粉燃燒器配置1只簡單機械霧化油槍,前、后爐拱上各18只,總出力30%B-MCR,單只油槍出力1 250 kg/h。

        2 燃煤情況

        從2011年初,因購煤環(huán)境發(fā)生變化,開始大量采購煙煤及褐煤,最高揮發(fā)分達(dá)46%以上,嚴(yán)重偏離鍋爐設(shè)計煤種9.92%的要求,從五六月份入廠煤煤質(zhì)情況看,貧瘦煤只占總煤量的34%,煙煤及褐煤占了總煤量的66%,電廠設(shè)計煤質(zhì)與實際入廠煤質(zhì)情況如表1,2。

        表1 電廠設(shè)計煤種

        表2 電廠實際采購部分煤種相關(guān)指標(biāo)

        3 無煙煤鍋爐燃用煙煤存在問題

        3.1 燃用煙煤容易造成制粉系統(tǒng)爆炸,煤粉爆炸的條件主要有煤粉濃度、溫度及點火源,煤粉容易爆炸的濃度范圍在1.2~2.0 kg/m3,在制粉系統(tǒng)運行中,煤粉濃度一般大于2.0 kg/m3,不會發(fā)生爆炸,但當(dāng)制粉系統(tǒng)啟停過程中,就不可避免會達(dá)到該濃度范圍,如果此時再有積粉自燃或雷管等點火源存在,將會產(chǎn)生爆炸,而該廠制粉系統(tǒng)因無防爆門,爆炸將會嚴(yán)重?fù)p壞設(shè)備或造成人身傷害事故。

        3.2 采用主要為無煙煤燃燒設(shè)計的雙旋風(fēng)濃縮型旋流燃燒器,進(jìn)行煙煤的燃燒時,因煙煤的著火溫度比較低,會使煤粉氣流著火提前,導(dǎo)致燃燒器噴口結(jié)焦堵塞,最終燒毀燃燒器。

        3.3 W型火焰鍋爐設(shè)計的主要目的是延長煤粉在爐內(nèi)的燃燒行程及燃燒時間,火焰中心在燃燒器以下2 m左右,如果完全燃用煙煤,鍋爐火焰中心將大大提高且燃燒行程縮短,將會出現(xiàn)鍋爐主汽溫嚴(yán)重超溫及鍋爐爐膛嚴(yán)重結(jié)焦的情況。

        3.4 由于大屏 (分隔屏)過熱器呈L型布置在爐膛上部,且受熱面積偏多,鍋爐煤種的改變,使鍋爐輻射吸熱量大大增加,造成鍋爐過熱汽溫高、過熱器減溫水量增大,而再熱汽溫又偏低。

        3.5 鍋爐燃用高揮發(fā)分煤時,為了保證制粉系統(tǒng)運行安全,磨煤機出口溫度必須嚴(yán)格限制 (小于75℃),需要大量使用冷風(fēng),但冷風(fēng)量不夠用,被迫降低磨煤出力,機組無法帶高負(fù)荷。

        4 燃用高揮發(fā)分煤的措施

        4.1 煤場管理

        1)煤場存煤嚴(yán)格分類進(jìn)行堆放,在入廠煤揮發(fā)分超標(biāo)的情況下,優(yōu)先考慮按揮發(fā)分高低 (V1,V2,V3)進(jìn)行堆放,即V1為Vdaf≤15%的無煙煤、V2為15%≤Vdaf≤30%的煙煤、V3為Vdaf≥30%的煙煤及褐煤。

        2)V1煤種與V3煤種分開的煤場,分別配置斗輪機,以便2臺斗輪機同時取料混合上倉 (作為V2煤實用),減輕安全風(fēng)險。

        3)煙煤入廠后燃料采購部門及時將煤質(zhì)化驗報告提供到值長處和燃料運行部門,以便于原煤的分堆存放與上倉。

        4)運行值班員在接班前了解煤場存煤及鍋爐原煤倉內(nèi)煤質(zhì)情況,提前做好燒煙煤的安全預(yù)防及燃燒調(diào)整工作。

        5)進(jìn)行原煤倉加倉工作時,值班員提前確認(rèn)所上煤質(zhì)的揮發(fā)分情況,若煤質(zhì)情況不清楚,應(yīng)嚴(yán)禁給原煤倉上煤。可先進(jìn)行煤場堆放,通知化驗班取樣化驗確認(rèn)后再進(jìn)行上倉工作。

        4.2 上倉、摻燒方式

        1)揮發(fā)分低的V1和揮發(fā)分較高的V2煤采用“分磨磨制,爐內(nèi)混燒”的方式單獨上倉進(jìn)磨煤機,通過改變對應(yīng)制粉系統(tǒng)及配風(fēng)單元運行參數(shù)后,進(jìn)行爐內(nèi)混燒。

        2)鍋爐選擇A,E,F(xiàn)磨煤機作為高揮發(fā)分煤(V2)摻燒磨,基它磨為V1煤種,若需改變上倉方式,發(fā)電部門應(yīng)先組織對制粉系統(tǒng)及燃燒配風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。

        4.3 運行調(diào)整措施

        1)磨煤機啟動時,進(jìn)V2煤的磨煤機出口溫度控制低于75℃,同時開啟旁路風(fēng)及容量風(fēng)檔板至少20%以上,保證出口粉管風(fēng)速任何時候均高于18 m/s運行。

        2)當(dāng)磨煤機2臺給煤機均斷煤后,全開冷風(fēng),全關(guān)熱風(fēng),控制磨煤機出口溫度低于90℃運行,若10 min不來煤,則停止該磨煤機運行。

        3)煙煤對應(yīng)磨煤機出口溫度及燃燒器乏氣檔板開度維持在合理水平,具體參考如表4。

        表4 磨出口溫度及乏氣檔板開度參考值〔1〕

        4)煙煤制粉系統(tǒng)對應(yīng)粗粉分離器檔板全開,以最終控制煤粉細(xì)度在15%左右。

        5)煙煤對應(yīng)磨煤機容量風(fēng)門開度不小于40%運行,以最終保證煤粉管風(fēng)速在20 m/s以上運行,風(fēng)速過低可通過開大旁路風(fēng)檔板進(jìn)行調(diào)整,任何時候磨煤機運行中風(fēng)速均不低于18 m/s。

        6)摻燒煙煤磨煤機運行中,正常料位控制在400~600 Pa,任何時候不高于800 Pa運行,以防止磨煤機高料位密封圈積粉自燃〔2〕。

        7)磨煤機停運,需將磨煤機及旁路風(fēng)管內(nèi)煤粉全部抽盡,并在停運后將出口粉管吹掃干凈,以防止積粉自燃現(xiàn)象的發(fā)生,同時磨機停運備用時間不得超過6 h。

        8)煙煤對應(yīng)制粉系統(tǒng)燃燒器各風(fēng)門開度控制參考如表5。

        表5 風(fēng)門開度參考值 %

        9)運行人員定期觀察爐內(nèi)燃燒情況 (每班不少于3次),當(dāng)下爐膛溫度較高有流稀焦現(xiàn)象時,可減少煙煤的燃用量,防止鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦。

        10)為了在機組運行中快速處理制粉系統(tǒng)自燃事故,運行中要加強對制粉系統(tǒng)惰化蒸汽系統(tǒng)的檢查,保證其處于熱備用狀態(tài)。

        11)值班員每小時對磨煤機區(qū)域、給煤機區(qū)域、煤粉管、爐拱平臺等地方進(jìn)行巡視檢查。每2 h對爐拱燃燒器、磨煤機回粉管進(jìn)行測溫工作。如果出現(xiàn)溫度不正常升高或燒紅現(xiàn)象,立即停止磨煤機運行,開啟惰化蒸汽進(jìn)行滅火。

        12)煙煤磨煤機運行期間,旁路風(fēng)檔板開度控制在5%~10%運行或間斷開啟,以防止旁路風(fēng)管積粉自燃。

        13)為了防止運行中燒粉管事件的發(fā)生,磨煤機正常運行期間應(yīng)盡量不停運燃燒器,若確有火嘴需停運,應(yīng)在停運后開啟吹掃風(fēng)吹掃干凈,并每2 h切換1次,防止粉管積粉自燃。

        14)當(dāng)制粉系統(tǒng)內(nèi)部 (包括燃燒器、粉管、分離器、給煤機等)著火時,要及時投入消防蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行滅火,同時用消防水進(jìn)行外部人工冷卻。

        4.4 燃用高揮發(fā)分煤種安全措施

        1)磨制煙煤的給煤機及磨煤機區(qū)域,進(jìn)行安全警示隔離,除必要的檢修工作及捅煤、巡檢工作外,無關(guān)人員嚴(yán)禁入內(nèi),以防止制粉系統(tǒng)爆炸傷人,特別是磨煤機入口風(fēng)管膨脹節(jié)處,運行中嚴(yán)禁任何人員靠近。

        2)磨制煙煤的制粉系統(tǒng)必須在運行中進(jìn)行檢修工作時,應(yīng)全面做好防火防爆的安全措施,同時消防人員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。

        3)將燃用煙煤的燃燒器噴口處部分保溫拆除,以便于運行人員對此處外壁進(jìn)行手動測溫。

        4)機組摻燒煙煤期間,經(jīng)常檢查鍋爐各區(qū)域滅火器及消防水處于良好備用狀態(tài),同時,在鍋爐給煤機平臺、燃燒器平臺及磨煤機區(qū)域,設(shè)置專職消防員現(xiàn)場值班。

        5 鍋爐經(jīng)濟(jì)性及安全性比較

        大量燃用高揮發(fā)分煤后,發(fā)生了如下變化:

        1)鍋爐的燃燒穩(wěn)定性大大提高,鍋爐不投油穩(wěn)燃負(fù)荷可降低至280 MW左右。

        2)鍋爐飛灰、大渣含碳量大幅下降,平均飛灰含碳量從原來單獨燃用無煙煤的5%降至1.2%,大渣含碳量由4.2%降至1.5%,煤粉燃盡性明顯提高,扣除因結(jié)焦引起的排煙溫度上升因素,鍋爐效率有明顯提高。

        3)機組啟動油耗大大降低,與前期單純?nèi)加脽o煙煤相比,啟動油耗從原來的150 t下降到50 t。

        4)在鍋爐燃用高揮發(fā)分煤的情況下,入爐煤煤質(zhì)水分較低時,鍋爐帶負(fù)荷能力下降,統(tǒng)計表明,當(dāng)原煤水分在8%以下,原煤水分每下降1%,影響機組負(fù)荷約25 MW。

        5)煤粉外漏自燃風(fēng)險明顯增加,機組運行期間,曾發(fā)生3起煤粉外漏自燃事件,均是由于煤制粉系統(tǒng)外漏煤粉富氧引起。事件發(fā)生后,嚴(yán)格了定期巡檢與測溫工作,及時發(fā)現(xiàn)并處理火災(zāi)隱患,不擴大事故,同時,運行中加強了煤粉外漏的預(yù)防與檢查工作,杜絕了自燃事件的再次發(fā)生。

        總之,無煙煤鍋爐在大量燃用煙煤后,其著火、燃燒、燃盡特性明顯增強,鍋爐效率得到較大提高,但安全風(fēng)險大增。

        6 結(jié)束語

        設(shè)計燃用無煙煤的“W”火焰鍋爐改為燃用由貧瘦煤和高揮發(fā)分煙煤、褐煤組成的混煤后,在不進(jìn)行設(shè)備改造的情況下,通過改變煤場管理方式、改變原煤上倉方式、調(diào)整煤粉細(xì)度、調(diào)整風(fēng)門檔板以及控制運行參數(shù)等一系列技術(shù)措施,基本達(dá)到了無煙煤鍋爐燃用高揮發(fā)分煤的要求,拓寬了原煤采購渠道,鍋爐燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性提高。同時“W”火焰鍋爐燃用高揮發(fā)分煙煤、褐煤后也存在爆炸、火災(zāi)安全風(fēng)險!必須從原煤場管理、原煤儲運、制粉系統(tǒng)與燃燒系統(tǒng)運行控制、消防等全方位采取切實可行的安全措施,方可避免事故發(fā)生。

        〔1〕DL435—1991.火電廠煤粉鍋爐燃燒室防爆規(guī)程〔S〕.北京:中國電力出版社,1991.

        〔2〕黃偉.600 MW超臨界復(fù)合循環(huán)鍋爐制粉系統(tǒng)爆炸原因分析〔J〕.湖南電力,2006(3).

        〔3〕雷霖.直吹式制粉系統(tǒng)“W火焰”鍋爐混煤摻燒試驗究〔C〕.湖南電機工程學(xué)會鍋爐專委會.2008年學(xué)術(shù)會議論文集.長沙:湖南省電機工程學(xué)會.2008:55-60.

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