鄭 威,郝玉振,王學棟
(山東電力集團公司電力科學研究院,山東 濟南 250002)
對于600 MW以上的大容量機組,汽輪機負荷調(diào)節(jié)方法從配汽方式上分為部分進汽噴嘴調(diào)節(jié),全周進汽節(jié)流調(diào)節(jié)和旁通調(diào)節(jié),從運行方式上分為定壓運行和滑壓運行。一般機組采用噴嘴調(diào)節(jié)定—滑—定方式運行,即80%THA負荷以上采用定壓噴嘴調(diào)節(jié),30%~80%THA負荷為滑壓運行,30%THA 負荷以下采用定壓運行[1]。
目前由于電網(wǎng)負荷峰谷差越來越大,機組低負荷運行問題突出,為了提高機組低負荷運行的經(jīng)濟性,滿足電網(wǎng)調(diào)峰要求的同時達到節(jié)能降耗的目的,現(xiàn)代超臨界和超超臨界機組采用復合滑壓運行方式,即在高負荷時保持額定的蒸汽壓力,在低負荷時保持最低允許的進汽壓力,在中間負荷時采用復合滑壓運行[2-3]。這種復合滑壓運行方式可使機組在最高負荷運行時保持額定壓力,具有最佳的循環(huán)熱效率和良好的負荷調(diào)節(jié)功能;在中間負荷,采用復合滑壓運行,使汽輪機通流部分的容積流量基本不變,保持較高的內(nèi)效率,并使汽輪機高壓缸的蒸汽溫度保持穩(wěn)定,因而熱應力較小,具有快速變負荷的能力;在低負荷時定壓運行可防止壓力過低出現(xiàn)流動不穩(wěn)定問題,因而具有最佳的綜合性能。 總之,采用復合滑壓運行可使機組具有夜間停機、快速啟動以及頻繁啟停和變負荷的能力,并使機組在高負荷及低負荷時均保持高的效率,從而滿足中間負荷和調(diào)峰的要求。
機組運行方式和調(diào)節(jié)方式,體現(xiàn)在閥門特性上,就是順序閥或單閥運行方式。 某廠超臨界壓力660 MW機組是國產(chǎn)此種容量機組的第一臺,采用噴嘴調(diào)節(jié)、復合滑壓運行方式,投產(chǎn)后,為了掌握機組低負荷工況下,調(diào)門運行特性對機組經(jīng)濟性的影響,進行了不同調(diào)門組合方式和變負荷下的滑壓試驗,以現(xiàn)場給水流量作為計算基準,計算了機組的經(jīng)濟指標,試驗工況和機組經(jīng)濟指標如表1所示。
為了消除主汽壓力對機組經(jīng)濟指標的影響,相同負荷下,主汽壓力基本接近。由表1可以看出,低負荷下,機組采用復合滑壓運行方式,調(diào)門運行方式不同,調(diào)門節(jié)流損失也不同,導致機組經(jīng)濟指標不同。機組順序閥運行方式下的熱耗率和高壓缸效率優(yōu)于單閥運行,同時在一定負荷下,由于三閥單閥運行的調(diào)門開度大于四閥單閥運行的開度,調(diào)門節(jié)流損失小,高壓缸效率提高,從而循環(huán)熱效率增加,因此機組三閥單閥運行的熱耗率低于四閥單閥運行,尤其是400 MW、500 MW低負荷工況,經(jīng)濟指標差別較大。400 MW順序閥工況比四閥單閥運行工況,熱耗率低162 kJ/kWh,高壓缸效率高9.125%,三閥單閥工況比四閥單閥運行工況,熱耗率低91.91kJ/kWh,高壓缸效率高3.7%;500 MW順序閥工況比四閥單閥運行工況,熱耗率低93.89 kJ/kWh,高壓缸效率高 5.578%,三閥單閥工況比四閥單閥運行工況,熱耗率低36.37 kJ/kWh,高壓缸效率高3.715%。對于600 MW以上工況,機組三閥單閥運行基本能夠帶滿660 MW負荷,因此順序閥運行時,第三、四調(diào)門的節(jié)流損失較小,順序閥運行的經(jīng)濟指標跟三閥單閥運行的指標差別不大,三閥單閥運行的高壓缸效率大于順序閥運行,但順序閥和三閥單閥運行的熱耗率和高壓缸效率都優(yōu)于四閥單閥運行工況。就400~680 MW范圍內(nèi)的試驗負荷,順序閥運行方式,機組熱耗率低,考慮機組目前的平均負荷率,白天負荷為500~550 MW,晚上負荷為 350~400 MW,都處于調(diào)門單閥與順序閥運行經(jīng)濟指標差別比較大的區(qū)域,機組由單閥運行改為順序閥運行后,節(jié)能效果顯著。
表1 超臨界660 MW機組不同調(diào)節(jié)閥運行方式試驗結(jié)果
對于機組滑壓運行方式,蒸汽初壓隨著主蒸汽流量的下降而降低,采用變速給水泵可用降低給水泵轉(zhuǎn)速來降低給水泵的出口壓力,可以節(jié)約給水泵耗功。這樣,在負荷較小時新汽壓力變低,給水泵的轉(zhuǎn)速同時變低,泵的耗功變少,滑壓運行時汽輪機給水泵所消耗的功率,要比定壓運行小得多,且主蒸汽流量越低,兩者的差距越大。因此不同壓力下的滑壓運行方式在各個負荷下的經(jīng)濟性如何,主要看循環(huán)效率降低與給水泵耗功減少誰占優(yōu)勢。
機組日常運行中,在低負荷情況下,按照制造廠給定的滑壓曲線采用順序閥滑壓運行方式。如表1所示,在600 MW工況下,汽輪機進汽壓力為22 MPa、500 MW和400 MW負荷,主汽壓力更低。為了了解低負荷下機組經(jīng)濟指標與主汽壓力的關(guān)系,得到機組最優(yōu)的滑壓運行曲線,并與制造廠的滑壓運行曲線進行比較,進行了機組低負荷下變主汽壓力試驗。由表1可知,機組在600 MW工況下,幾個工況的熱耗率差別不大,因此機組低負荷滑壓運行工況試驗由550 MW負荷降低到350 MW,分別為550MW、500MW、450MW、400MW、350MW,試驗的主汽壓力根據(jù)設(shè)計的定滑壓運行曲線和機組實際運行中閥門的開度情況確定,并以現(xiàn)場給水流量作為計算基準,計算了機組的經(jīng)濟指標,并與機組大修后500 MW、600 MW、660 MW工況定壓運行的試驗結(jié)果進行了比較。表2列出不同低負荷下,機組順序閥滑壓運行方式試驗工況及結(jié)果。
表2 超臨界660 MW機組低負荷滑壓運行試驗結(jié)果
比較表2所示試驗結(jié)果,分析機組在不同低負荷下滑壓運行的經(jīng)濟指標,得到不同試驗負荷下的主汽壓力與熱耗率和高壓缸效率的變化關(guān)系。在各負荷下,隨機組主汽壓力降低,調(diào)門開大,高壓缸效率增加,汽動給水泵耗功減小,這體現(xiàn)在小機進汽流量的降低上。但各負荷下,存在一個最優(yōu)運行的主汽壓力,這同制造廠定滑定的運行方式相吻合,但最優(yōu)主汽壓力并不一定同制造廠設(shè)計的定滑壓曲線相吻合。
由表2試驗結(jié)果得知,機組在360~550 MW負荷范圍內(nèi)滑壓運行,在負荷一定的情況下,隨著主汽壓力的降低,這一因素使循環(huán)熱效率降低,但由于調(diào)門節(jié)流損失減小,高壓缸效率提高,從而又使循環(huán)熱效率增加;同時在相同負荷下,小機進汽量明顯降低,耗功減小。就本機實際特性而言,在順序閥運行方式下,高壓調(diào)門節(jié)流損失減少、高壓缸排汽溫度上升和小汽機耗汽量減少對循環(huán)熱效率的正面影響和主汽壓力降低對循環(huán)熱效率的負面影響差別隨負荷變化有所不同,因此機組存在一個最優(yōu)運行的主汽壓力。機組在600 MW負荷以上定壓運行,在360~550MW負荷范圍內(nèi),對應550MW、500 MW、450 MW、400 MW、360 MW 負荷,由試驗得到的最優(yōu)運行主汽壓力為24MPa、21MPa、21 MPa、20 MPa、17 MPa。 而根據(jù)制造廠設(shè)計的定滑壓曲線查得相應負荷下的最優(yōu)運行主汽壓力為24.2 MPa、24.2 MPa、22.5 MPa、20 MPa、18.5 MPa,圖1顯示試驗定滑壓運行曲線和設(shè)計定滑壓運行曲線的區(qū)別。
主汽壓力降低時,在鍋爐燃燒狀態(tài)不變的情況下,主蒸汽溫度更容易提升,在主汽溫度達到設(shè)計值的情況下,這一特性會使過熱減溫水量增加,但本機組過熱減溫水從高加后引出,對機組經(jīng)濟指標沒有影響,因此試驗時不考慮。另一方面,在主汽壓力降低而主汽溫度不變的情況下,主汽焓上升使得高壓缸排汽溫度相應上升,再熱蒸汽吸熱量減少,有利于提升再熱溫度,正好有利于解決機組低負荷工況下,再熱汽溫低于設(shè)計值的問題,從而提高循環(huán)熱效率。由表2機組滑壓試驗數(shù)據(jù)可以看出,主汽溫度接近設(shè)計值,再熱溫度仍沒有達到設(shè)計值,需要在低負荷滑壓運行時,繼續(xù)加強燃燒調(diào)整。
圖1 試驗定滑壓運行曲線和設(shè)計定滑壓運行曲線圖
正是由于滑壓運行時,高壓缸效率和再熱溫度的提高對機組經(jīng)濟指標的有利影響,使得機組低負荷運行時,雖然存在一個最優(yōu)運行主汽壓力,但在一定負荷下,不同主汽壓力下運行的經(jīng)濟指標差別不大。550 MW工況下,主汽壓力從22 MPa變到24 MPa,機組熱耗率降低不到4 kJ/kWh;500 MW工況下,機組在19 MPa和20 MPa下運行的熱耗率相差不到4 kJ/kWh;450 MW工況下,機組在18MPa和19 MPa下運行的熱耗率相差不到10 kJ/kWh;400 MW工況下,主汽壓力從17 MPa變到19 MPa,機組熱耗率降低不到10 kJ/kWh。 由于這種低負荷下的滑壓運行特性,機組在相應工況下運行時,可以稍微偏離最佳滑壓運行曲線,維持較高的主汽壓力運行,增大調(diào)節(jié)汽門的節(jié)流。當負荷緩慢變化時,維持調(diào)節(jié)汽門開度不變,通過增加主汽壓力來增加負荷;而負荷突然升高時,可立即全開調(diào)節(jié)汽門,利用鍋爐內(nèi)的蒸汽蓄熱,快速增加負荷,增強機組的變負荷響應特性和調(diào)峰能力。
當溫度變化時,汽輪機各零部件內(nèi)溫度分布不均勻或汽輪機各零部件變形受到約束,就會在汽輪機各零部件中產(chǎn)生熱應力。熱應力的大小與零件溫度變化值成正比??梢姕囟茸兓仍酱?,產(chǎn)生的熱應力就越大,因此可用溫度變化值來表征熱應力的大小。定壓運行隨著負荷的降低調(diào)節(jié)級后溫度急劇降低,溫度變化幅度大,轉(zhuǎn)子熱應力較大,對于機組的安全性有較大的影響,因此,在機組的運行過程中限制變負荷的速度,以避免負荷變化過大導致較大的熱應力和熱變形。由表2試驗結(jié)果可以看出,機組低負荷下,采用滑壓運行方式,在降低主汽壓力運行時,因高壓缸排汽溫度相對提高,使得高壓缸通流部件沿蒸汽流動方向熱應力有所減少。對應500 MW工況,最高運行壓力23 MPa下的高壓缸排汽溫度比最低運行壓力19 MPa下的高壓缸排汽溫度低22.82℃;在負荷變化過程中,機組按照所得到的最佳滑壓曲線運行,從360 MW負荷到550 MW負荷,高壓缸排汽溫度從295.24℃增加到308.773℃,溫度變化的幅度小,轉(zhuǎn)子熱應力較小,因此變負荷速率可以較大,大大的提高了機組參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的能力。因此低負荷下,采取滑壓運行方式,對機組調(diào)峰運行安全性將產(chǎn)生有利影響。
針對國產(chǎn)首臺超臨界660 MW機組,通過機組不同調(diào)節(jié)閥運行方式試驗,得到機組各試驗負荷下三閥單閥、四閥單閥和順發(fā)閥運行的熱耗率和高壓缸效率,機組順序閥運行方式下的熱耗率和高壓缸效率優(yōu)于單閥運行,同時在一定負荷下,由于三閥單閥運行的調(diào)門開度大于四閥單閥運行的調(diào)門開度,調(diào)門的節(jié)流損失小,高壓缸效率提高,從使循環(huán)熱效率增加,因此機組三閥單閥運行的熱耗率低于四閥單閥運行,尤其是400MW、500MW低負荷工況,經(jīng)濟指標差別較大。600 MW以上工況,順序閥運行的熱耗率和高壓缸效率跟三閥單閥運行差別不大,三閥單閥運行的高壓缸效率大于順序閥運行,但順序閥和三閥單閥運行的熱耗率和高壓缸效率都優(yōu)于四閥單閥工況。
機組在360~550 MW負荷范圍內(nèi)滑壓運行,在各負荷下,隨機組主汽壓力降低,調(diào)門開大,高壓缸效率增加,汽動給水泵耗功減小,小機進汽流量降低。 對應550MW、500MW、450MW、400 MW、360MW負荷的最優(yōu)運行主汽壓力為24MPa、21MPa、21 MPa、20 MPa、17 MPa,試驗得到的最佳定滑壓運行曲線與設(shè)計定滑壓運行曲線不同。根據(jù)試驗得到的滑壓運行曲線和機組滑壓運行特性,在相應工況下運行時,可以在接近滑壓曲線的工況維持較高的主汽壓力運行,增大調(diào)節(jié)汽門的節(jié)流,可以快速增加負荷,增強機組的變負荷響應特性和調(diào)峰能力。 同時機組滑壓運行,高壓缸溫度變化的幅度小,轉(zhuǎn)子熱應力較小,因此變負荷速率可以較大,大大的提高了機組參與電網(wǎng)一次調(diào)頻的能力。