消防閥門是安裝在通風、空調(diào)、防排煙系統(tǒng)的風管路上,平時呈開啟狀態(tài),火災(zāi)時當管道內(nèi)氣體溫度達到一定溫度時自動關(guān)閉,起隔煙阻火作用。為了提高消防閥門的整體性能,閥門制造業(yè)必須不斷的提高產(chǎn)品的加工制造工藝水平。傳統(tǒng)的工藝是利用開卷機將板料沖剪成條料再手動焊接成閥門體,靠簡易定位塊及經(jīng)驗定位,準確度低,勞動強度大,閥門焊接位置縫隙大,產(chǎn)生很大的噪聲。而且早期的開卷設(shè)備多用普通剪板機,經(jīng)常出現(xiàn)各種人身事故,為了保證工人的人身安全,實現(xiàn)開卷自動化,開卷機結(jié)合電子計算機進行自動控制是一個發(fā)展方向,在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。本文首先通過對國內(nèi)外閥門現(xiàn)狀的分析,確定了生產(chǎn)線系統(tǒng)的總體方案。采用交流伺服電動機及與其匹配的驅(qū)動器作為執(zhí)行機構(gòu),并設(shè)計了交流伺服系統(tǒng)的供電電路和控制電路;板料的沖孔、剪切是通過沖擊汽缸來完成。其次生產(chǎn)線中的PLC應(yīng)用三菱FX2N系列和專用的定位模塊作為核心控制器,完成了伺服控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計;編制了相應(yīng)的系統(tǒng)控制程序;同時為了更方便的更改程序、生產(chǎn)不同類型的閥門體,選用了西門子觸摸屏作為人機界面并對其進行了設(shè)計。最后為了達到更好的定位精度,利用SINMULINK模塊通過對生產(chǎn)線的PID調(diào)節(jié)回路進行了仿真。
一、消防閥門生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的組成及原理
1.生產(chǎn)線系統(tǒng)的組成
自動消防閥門的生產(chǎn)是以閥門體自動生產(chǎn),輔助其他構(gòu)成零件階段生產(chǎn)的生產(chǎn)模式,閥門體自動生產(chǎn)是核心。自動線是利用PLC把各部分的動作按要求協(xié)調(diào)起來,形成自動生產(chǎn)過程,核心是機械動作和自動控制有機結(jié)合;利用交流伺服電動機形成閉環(huán)控制。
送料裝置由機械系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、驅(qū)動單元和控制單元三部分組成。機械系統(tǒng)結(jié)構(gòu)由開卷機、送料機、鏈傳動機構(gòu)等組成;控制系統(tǒng)由PLC、觸摸屏(HMI)、交流伺服系統(tǒng)和沖擊汽缸等組成;開卷機把鋼卷展開,通過送料機把展開的鋼板校平后送到下一道工序,進行去角、切口、沖孔、下料四個工步,再由輸送裝置送到下一道工序進行翻邊、折彎、最后鉚接成型。生產(chǎn)線由PLC進行集中控制,使各設(shè)備(如開卷機、校平機、沖擊汽缸等)協(xié)調(diào)運行;利用觸摸屏(HMI)的良好人機界面,對PLC中的數(shù)據(jù)進行實時顯示、記錄,并控制整個系統(tǒng)運行。
2.各工位自動控制原理
以沖孔工位為例說明,其他工位(沖三角工位、沖一字口工位、切斷/裁邊工位)自動控制原理基本一樣。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計圖樣,決定各個沖孔動作距電氣零點的距離,在HMI上設(shè)定實際伺服電動機的脈沖數(shù),在本次伺服電動機定位完成后,即沖孔位置已經(jīng)達到?jīng)_頭下時,伺服電動機延時停止,PLC使電磁閥通電,沖擊汽缸以高速推動沖頭,沖出一個孔。在沖擊汽缸到達最高速后(沖孔完成后),位置開關(guān)動作,PLC使電磁閥斷電,汽缸回位,完成一個工位的控制,這樣汽缸的減速行程和反彈行程減為0,提高了沖孔質(zhì)量。
二、閥門生產(chǎn)線的硬件設(shè)計
閥門生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的控制任務(wù)為:根據(jù)轉(zhuǎn)速信號,驅(qū)動伺服電動機在給定轉(zhuǎn)速下可靠運行,通過傳感器對伺服電動機的監(jiān)測,確保伺服電動機安全運行,并應(yīng)具備良好的人機界面。為了滿足上述要求,采用可編程序控制器作為控制器,在閥門生產(chǎn)線控制系統(tǒng)中,需要48個輸入點,40個輸出點,控制一個交流伺服電動機;根據(jù)要求的
I/O點數(shù)再加上20%~30%的備用量,確定PLC點數(shù);根據(jù)以上要求,選用三菱電動機的三菱FX2N-48MR可編程序控制器,其配置主要包括CPU模塊、數(shù)字量輸入模塊(DI)、數(shù)字量輸出模塊(DO)、模擬量輸入模塊(AI)、模擬量輸出模塊(AO)以及電源模塊。觸摸屏主要用于PLC的監(jiān)視與控制,可以通過其顯示屏,以形象的文字、指示燈、動畫、曲線等形式監(jiān)視PLC內(nèi)部寄存器或繼電器的數(shù)值及狀態(tài)。與此同時,也可以通過輸入單元(如觸摸屏、鍵盤等)向PLC寫入工作參數(shù)或輸入操作命令,從而使操作人員能夠自如地控制機器設(shè)備。根據(jù)上述要求,本控制系統(tǒng)采用了SIEMES公司的SIMATICTP170B觸摸屏;人機設(shè)備和下位機的通信是通過PC/MPI適配器和RS232電纜來實現(xiàn)的。
三、Simulink仿真
設(shè)計工作完成以后,可以利用計算機把數(shù)學模型在各種信號及擾動作用下的響應(yīng)進行測試分析,確定所設(shè)計的系統(tǒng)性能是否符合要求,并且加以修正使其進一步完善,以尋求達到最佳的控制效果。 Simulink是MathWorks公司于1990年推出的產(chǎn)品,主要用于在Matlab下建立系統(tǒng)框圖和仿真環(huán)境,可以實現(xiàn)動態(tài)系統(tǒng)的建模、仿真與分析。
1.控制系統(tǒng)數(shù)學模型的確定
數(shù)學模型主要的表現(xiàn)形式是系統(tǒng)的傳遞函數(shù),目前主要的幾種傳遞函數(shù)有以下幾種:
有延遲的一階慣性環(huán)節(jié):
(1)
有延遲的二階慣性環(huán)節(jié):
(2)
有延遲的n階慣性環(huán)節(jié):
(3)
對于一般的工業(yè)控制系統(tǒng),并不要求非常精確的被控對象模型,因此在滿足精度要求的情況下,常采用低階傳遞函數(shù)來擬合被控對象。根據(jù)實際生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的特點,本文選用一階的傳遞函數(shù)。由交流伺服電動機的參數(shù)可知傳遞函數(shù)為
PID控制是工程實踐中應(yīng)用最廣泛的一種控制規(guī)律,它將偏差的比例、積分和微分通過線性組合來構(gòu)成控制量,對被控對象進行控制。
PID控制規(guī)律為:
(4)
式中:u(t)為控制器的輸出;e(t)為偏差,是控制器的輸入;Kp為比例系數(shù),無量綱;Ti為積分時間常數(shù);Td為微分時間常數(shù)。
寫成傳遞函數(shù)的形式為:
(5)
PID控制器各環(huán)節(jié)中的比例環(huán)節(jié),成比例反映控制系統(tǒng)的偏差信號,偏差一旦出現(xiàn),控制器立刻產(chǎn)生作用,以減小偏差。積分環(huán)節(jié)用于消除靜差,積分作用的強弱主要取決于積分時間常數(shù)Ti,Ti越大,積分作用越弱,反之則越強。微分環(huán)節(jié)反映偏差信號的變化趨勢,并能在偏差變得太大之前,在系統(tǒng)中引入一個有效的修正信號,從而加快系統(tǒng)的動作速度,減少調(diào)整時間。
2.仿真結(jié)果
將實際參數(shù)代入伺服電動機模型中,用Simulink對速度系統(tǒng)進行仿真的結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1伺服電動機系統(tǒng)的仿真結(jié)構(gòu)圖
對伺服電動機系統(tǒng)模型進行了仿真,仿真采用Simulink提供的ode45算法,采樣頻率為1000Hz。施加幅值為1r/min的階躍信號,得到系統(tǒng)的響應(yīng)曲線,如圖2所示。圖中曲線1為未施加PID控制的響應(yīng)曲線,曲線2為施加PID控制的響應(yīng)曲線,P取為3。
圖2所示的是控制系統(tǒng)在PID控制器作用下的單位階躍響應(yīng),仿真結(jié)果表明,未施加PID控制的響應(yīng)曲線,調(diào)整時間1.3s(Δ=0.05)。采用PID控制,顯示出好的單位階躍響應(yīng),上升時間0.45s,調(diào)整時間0.75s(Δ=0.05),有更快的動態(tài)響應(yīng)特性。
正常生產(chǎn)時,電動機速度為1500r/min,啟動時速度變化如圖3所示,從圖3可以看出,速度變化趨勢呈線性化,滿足生產(chǎn)要求。生速時間小于6s,有更高的穩(wěn)定性,誤差小于0.01s。
圖2階躍響應(yīng)曲線圖
圖3實測速度趨勢圖
但由于參數(shù)誤差以及忽略了一些非線性因素的影響,仿真結(jié)果和實際系統(tǒng)相比較還是有一些微小的差別的,但從整體看來所建立的模型的響應(yīng)特性和實際系統(tǒng)的響應(yīng)特性十分接近。
(作者單位:袁玉蘋,中山市技師學院;
潘海濤,中山職業(yè)技術(shù)學院)