李西寧,符曉輝
(西安啟源機(jī)電裝備股份有限公司,陜西 西安 710018)
隨著國(guó)內(nèi)電氣化鐵路和城市地鐵的快速發(fā)展,對(duì)牽引變壓器的需求越來(lái)越大。但是牽引變壓器中的線圈工藝比較復(fù)雜,過(guò)去其自動(dòng)繞制機(jī)大多依靠進(jìn)口,嚴(yán)重制約了產(chǎn)能的擴(kuò)大。為此,西安啟源機(jī)電裝備股份有限公司和北車(chē)大同ABB牽引變壓器有限公司合作,研制開(kāi)發(fā)了牽引變壓器線圈繞制機(jī),實(shí)現(xiàn)了裝備的國(guó)產(chǎn)化,滿足了行業(yè)發(fā)展的需求。
本設(shè)備機(jī)械部分由主機(jī)和放線車(chē)兩大部分組成。其中主機(jī)包括:主軸、排線裝置、聚酯排線裝置及尾座,放線車(chē)包括:6個(gè)兩組放線軸、放線車(chē)平行移動(dòng)裝置。
圖1 線圈繞制機(jī)側(cè)視簡(jiǎn)圖
設(shè)備進(jìn)行繞制時(shí),線盤(pán)安放在放線軸上,線纜首先通過(guò)一系列的張力控制部件,最后經(jīng)排線裝置引導(dǎo),并纏繞在固定于主軸的繞線模之上。隨著主軸的旋轉(zhuǎn),排線裝置和放線車(chē)同時(shí)根據(jù)線纜寬度平行隨動(dòng),直至線圈當(dāng)前層匝數(shù)完成。接著線圈升層,平行移動(dòng)換向,繼續(xù)繞制直至線圈本段完成。
繞制過(guò)程中,線圈的品質(zhì)主要取決于以下3個(gè)方面:
(1)主軸旋轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)。決定線圈繞制的匝數(shù)精度。
(2)排線裝置及放線車(chē)平行隨動(dòng)。決定線圈線纜排布的均勻性和緊密性。
(3)線纜張力控制。決定線圈層間緊密程度從而保證線圈外徑的尺寸精度。
本設(shè)備的控制系統(tǒng),主要部件均采用歐姆龍公司SYSMAC CJ2系列的產(chǎn)品:選用CJ2H作為中央處理單元,其首先采集NS觸摸屏中操作人員輸入的線圈參數(shù),計(jì)算并控制主軸進(jìn)行旋轉(zhuǎn)繞制。然后利用高速計(jì)數(shù)單元CT021記錄主軸變頻器回饋的主軸電機(jī)編碼器信號(hào),處理并計(jì)算后通過(guò)定位控制單元NC434對(duì)排線裝置伺服、聚酯裝置伺服、放線車(chē)移動(dòng)伺服進(jìn)行隨動(dòng)控制。
為了保證主軸旋轉(zhuǎn)控制的高效性和準(zhǔn)確性,主軸電機(jī)編碼器的信號(hào)需要同時(shí)分別傳送至3處:主軸變頻器,用以實(shí)現(xiàn)變頻器的矢量控制;高速計(jì)數(shù)單元,用以計(jì)算主軸旋轉(zhuǎn)的圈數(shù);定位控制單元,用來(lái)作為伺服裝置進(jìn)行跟隨運(yùn)動(dòng)的目標(biāo)信號(hào)。
由于以上3個(gè)部件的輸入電流,均分別為10 mA、11 mA、10 mA,總和超過(guò)了編碼器輸出電流20 mA的上限,采取編碼器直接并接3路輸出的方案,是不可行的。
因此本設(shè)備采用了安川H1000系列作為主軸變頻器,利用其編碼器PG接口卡帶有一路脈沖分頻輸出的功能,使得變頻器在接受主軸電機(jī)編碼器輸入的同時(shí),可按設(shè)定比例將脈沖進(jìn)行輸出。
最終的方案如圖2所示。主軸電機(jī)編碼器并接兩路輸出:一路連接至定位控制單元;另一路連接至主軸變頻器,并通過(guò)PG卡輸出至高速計(jì)數(shù)單元。
圖2 控制系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
在繞線過(guò)程中,隨著主軸的旋轉(zhuǎn),排線裝置需要根據(jù)輸入的線纜寬度和指定的左右方向,進(jìn)行精確的軸向跟隨運(yùn)動(dòng),以保證線纜排布得均勻、緊密。同時(shí)放線車(chē)也需要以同樣的比例隨動(dòng),保持和排線裝置的平行,使得線纜保持始終保持平直,以防止在移動(dòng)過(guò)程中線纜受到側(cè)向的拉力,導(dǎo)致變形或影響張力。
為了實(shí)現(xiàn)以上的控制過(guò)程,一般的方法是通過(guò)高速計(jì)數(shù)單元,采集固定時(shí)間片中的主軸電機(jī)編碼器脈沖數(shù)量,從而計(jì)算出主軸電機(jī)此時(shí)間片中的平均速度,進(jìn)而通過(guò)此速度控制伺服裝置的隨動(dòng)。這種采樣計(jì)算的方法,在伺服軸進(jìn)行加速和減速運(yùn)行時(shí),很容易導(dǎo)致控制的滯后和不準(zhǔn)確,進(jìn)而影響到排線的效果,有時(shí)甚至可能產(chǎn)生線纜相互摩擦,使得線纜絕緣破壞的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響線圈的品質(zhì)。
針對(duì)這些問(wèn)題,本設(shè)備采用了NC434定位控制單元。此部件與CJ2H中央處理單元一起使用時(shí),可以對(duì)伺服軸進(jìn)行電子齒輪同步控制。即在定位控制單元中,設(shè)置好目標(biāo)軸、跟隨軸和比例,利用系統(tǒng)功能塊激活電子齒輪功能時(shí),系統(tǒng)將控制跟隨軸嚴(yán)格的根據(jù)設(shè)定比例,隨著目標(biāo)軸進(jìn)行運(yùn)動(dòng)。由于這種同步控制,都是由系統(tǒng)通過(guò)對(duì)伺服軸的輸入輸出脈沖進(jìn)行高速處理來(lái)實(shí)現(xiàn)的,處理的最快周期達(dá)到了1 ms,所以可以保證在目標(biāo)軸和跟隨軸無(wú)論在加速、減速還是在勻速時(shí),都精確地按比例運(yùn)行,從而保證了設(shè)備控制的實(shí)時(shí)性和高精度。
實(shí)際方案中,將主軸電機(jī)編碼器信號(hào)在定位控制單元中配置為外部編碼器軸,將排線裝置伺服配置為軸1,將放線車(chē)移動(dòng)伺服配置為軸3,如圖3所示。其中軸2為聚酯裝置伺服,不參與同步控制。
圖3 定位控制單元軸配置
進(jìn)行編程時(shí),將外部編碼器軸作為目標(biāo)軸,軸1作為電子齒輪的跟隨軸,同步比例根據(jù)操作人員輸入的線纜寬度進(jìn)行計(jì)算。同時(shí)將軸1作為目標(biāo)軸,軸3作為跟隨軸,同步比例設(shè)定為1,即同比例隨動(dòng)。按照控制系統(tǒng)要求,為了實(shí)現(xiàn)同步控制,需要調(diào)用電子齒輪功能塊,并將控制程序語(yǔ)句放置于中斷任務(wù)02中,實(shí)際程序段如圖4所示。
圖4 同步控制程序段
線圈卷繞時(shí),線纜上必須保持相對(duì)恒定且適度的張力,以保證線圈層間緊密程度,從而保證線圈外徑的尺寸精度。
本設(shè)備上每根線纜的張力,均由安裝在其對(duì)應(yīng)的放線軸一端上的氣動(dòng)抱閘提供,如圖5所示。其中抱閘的氣壓由比例閥進(jìn)行控制。
圖5 張力控制示意圖
根據(jù)實(shí)際的測(cè)試,在設(shè)備所使用的氣壓范圍里,抱閘制動(dòng)力在放線軸上產(chǎn)生的制動(dòng)扭矩與比例閥提供的氣壓,基本成線性的關(guān)系
式中,
T為放線軸制動(dòng)扭矩;
P為比例閥氣壓;
K為比例系數(shù),數(shù)值為80。
通過(guò)安裝在繞線軸一側(cè)的超聲波開(kāi)關(guān),測(cè)量線盤(pán)表面至開(kāi)關(guān)的距離,并通過(guò)實(shí)際測(cè)量的開(kāi)關(guān)至放線軸軸心的距離,計(jì)算出線盤(pán)當(dāng)前的半徑
式中,
R為線盤(pán)當(dāng)前半徑;
Li為超聲波開(kāi)關(guān)安裝位置至繞線軸中心的距離;
Lu為超聲波開(kāi)關(guān)測(cè)量的線盤(pán)表面至開(kāi)關(guān)的距離。
設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,線纜由線盤(pán)切線方向拉出,力臂長(zhǎng)度即為當(dāng)前線盤(pán)半徑,其張力可由下式得出
式中,F(xiàn)為線纜張力。
由張力的表達(dá)式可以得出:當(dāng)張力由操作人員給定時(shí),系統(tǒng)可根據(jù)線盤(pán)超聲波開(kāi)關(guān)測(cè)得的當(dāng)前線盤(pán)半徑,計(jì)算出抱閘所需的氣壓值,從而控制比例閥相應(yīng)的輸出。當(dāng)卷繞進(jìn)行時(shí),線盤(pán)上的線纜變少,半徑變小,系統(tǒng)可實(shí)時(shí)地根據(jù)上式的計(jì)算值,控制比例閥輸出氣壓等比例的變小,以此保證線纜張力處于基本恒定的狀態(tài)。
牽引變壓器線圈繞制機(jī)的控制系統(tǒng),基于歐姆龍公司CJ系列的產(chǎn)品。系統(tǒng)設(shè)計(jì)充分地利用各個(gè)部件的功能,用以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、高精度的線圈生產(chǎn)。
從2010年10月至今,北車(chē)大同ABB牽引變壓器有限公司先后有3批共16臺(tái)此種設(shè)備投入使用,基本替代了昂貴的進(jìn)口設(shè)備,滿足了廠家擴(kuò)大產(chǎn)能的需要。
[1]歐姆龍公司.CJ Position Control Units OPERATION MANUAL(CJ1W-NC214/234/414/434)[Z].日本京都:歐姆龍工業(yè)自動(dòng)化公司,2009.
[2]歐姆龍公司.CJ2 CPU Unit Software User’s Manual[Z].日本京都:歐姆龍工業(yè)自動(dòng)化公司,2010.
[3]安川公司.安川變頻器H1000技術(shù)手冊(cè)[K].日本福岡:安川電機(jī),2009.