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        牽引變壓器線圈繞制機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計

        2012-02-20 08:49:18李西寧符曉輝
        裝備制造技術(shù) 2012年5期

        李西寧,符曉輝

        (西安啟源機(jī)電裝備股份有限公司,陜西 西安 710018)

        隨著國內(nèi)電氣化鐵路和城市地鐵的快速發(fā)展,對牽引變壓器的需求越來越大。但是牽引變壓器中的線圈工藝比較復(fù)雜,過去其自動繞制機(jī)大多依靠進(jìn)口,嚴(yán)重制約了產(chǎn)能的擴(kuò)大。為此,西安啟源機(jī)電裝備股份有限公司和北車大同ABB牽引變壓器有限公司合作,研制開發(fā)了牽引變壓器線圈繞制機(jī),實現(xiàn)了裝備的國產(chǎn)化,滿足了行業(yè)發(fā)展的需求。

        1 設(shè)備描述

        本設(shè)備機(jī)械部分由主機(jī)和放線車兩大部分組成。其中主機(jī)包括:主軸、排線裝置、聚酯排線裝置及尾座,放線車包括:6個兩組放線軸、放線車平行移動裝置。

        圖1 線圈繞制機(jī)側(cè)視簡圖

        設(shè)備進(jìn)行繞制時,線盤安放在放線軸上,線纜首先通過一系列的張力控制部件,最后經(jīng)排線裝置引導(dǎo),并纏繞在固定于主軸的繞線模之上。隨著主軸的旋轉(zhuǎn),排線裝置和放線車同時根據(jù)線纜寬度平行隨動,直至線圈當(dāng)前層匝數(shù)完成。接著線圈升層,平行移動換向,繼續(xù)繞制直至線圈本段完成。

        繞制過程中,線圈的品質(zhì)主要取決于以下3個方面:

        (1)主軸旋轉(zhuǎn)計數(shù)。決定線圈繞制的匝數(shù)精度。

        (2)排線裝置及放線車平行隨動。決定線圈線纜排布的均勻性和緊密性。

        (3)線纜張力控制。決定線圈層間緊密程度從而保證線圈外徑的尺寸精度。

        2 控制系統(tǒng)的構(gòu)成

        本設(shè)備的控制系統(tǒng),主要部件均采用歐姆龍公司SYSMAC CJ2系列的產(chǎn)品:選用CJ2H作為中央處理單元,其首先采集NS觸摸屏中操作人員輸入的線圈參數(shù),計算并控制主軸進(jìn)行旋轉(zhuǎn)繞制。然后利用高速計數(shù)單元CT021記錄主軸變頻器回饋的主軸電機(jī)編碼器信號,處理并計算后通過定位控制單元NC434對排線裝置伺服、聚酯裝置伺服、放線車移動伺服進(jìn)行隨動控制。

        3 主要控制功能的設(shè)計

        3.1 主軸電機(jī)編碼器信號分配

        為了保證主軸旋轉(zhuǎn)控制的高效性和準(zhǔn)確性,主軸電機(jī)編碼器的信號需要同時分別傳送至3處:主軸變頻器,用以實現(xiàn)變頻器的矢量控制;高速計數(shù)單元,用以計算主軸旋轉(zhuǎn)的圈數(shù);定位控制單元,用來作為伺服裝置進(jìn)行跟隨運(yùn)動的目標(biāo)信號。

        由于以上3個部件的輸入電流,均分別為10 mA、11 mA、10 mA,總和超過了編碼器輸出電流20 mA的上限,采取編碼器直接并接3路輸出的方案,是不可行的。

        因此本設(shè)備采用了安川H1000系列作為主軸變頻器,利用其編碼器PG接口卡帶有一路脈沖分頻輸出的功能,使得變頻器在接受主軸電機(jī)編碼器輸入的同時,可按設(shè)定比例將脈沖進(jìn)行輸出。

        最終的方案如圖2所示。主軸電機(jī)編碼器并接兩路輸出:一路連接至定位控制單元;另一路連接至主軸變頻器,并通過PG卡輸出至高速計數(shù)單元。

        圖2 控制系統(tǒng)簡圖

        3.2 排線裝置及放線車平行隨動控制

        在繞線過程中,隨著主軸的旋轉(zhuǎn),排線裝置需要根據(jù)輸入的線纜寬度和指定的左右方向,進(jìn)行精確的軸向跟隨運(yùn)動,以保證線纜排布得均勻、緊密。同時放線車也需要以同樣的比例隨動,保持和排線裝置的平行,使得線纜保持始終保持平直,以防止在移動過程中線纜受到側(cè)向的拉力,導(dǎo)致變形或影響張力。

        為了實現(xiàn)以上的控制過程,一般的方法是通過高速計數(shù)單元,采集固定時間片中的主軸電機(jī)編碼器脈沖數(shù)量,從而計算出主軸電機(jī)此時間片中的平均速度,進(jìn)而通過此速度控制伺服裝置的隨動。這種采樣計算的方法,在伺服軸進(jìn)行加速和減速運(yùn)行時,很容易導(dǎo)致控制的滯后和不準(zhǔn)確,進(jìn)而影響到排線的效果,有時甚至可能產(chǎn)生線纜相互摩擦,使得線纜絕緣破壞的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響線圈的品質(zhì)。

        針對這些問題,本設(shè)備采用了NC434定位控制單元。此部件與CJ2H中央處理單元一起使用時,可以對伺服軸進(jìn)行電子齒輪同步控制。即在定位控制單元中,設(shè)置好目標(biāo)軸、跟隨軸和比例,利用系統(tǒng)功能塊激活電子齒輪功能時,系統(tǒng)將控制跟隨軸嚴(yán)格的根據(jù)設(shè)定比例,隨著目標(biāo)軸進(jìn)行運(yùn)動。由于這種同步控制,都是由系統(tǒng)通過對伺服軸的輸入輸出脈沖進(jìn)行高速處理來實現(xiàn)的,處理的最快周期達(dá)到了1 ms,所以可以保證在目標(biāo)軸和跟隨軸無論在加速、減速還是在勻速時,都精確地按比例運(yùn)行,從而保證了設(shè)備控制的實時性和高精度。

        實際方案中,將主軸電機(jī)編碼器信號在定位控制單元中配置為外部編碼器軸,將排線裝置伺服配置為軸1,將放線車移動伺服配置為軸3,如圖3所示。其中軸2為聚酯裝置伺服,不參與同步控制。

        圖3 定位控制單元軸配置

        進(jìn)行編程時,將外部編碼器軸作為目標(biāo)軸,軸1作為電子齒輪的跟隨軸,同步比例根據(jù)操作人員輸入的線纜寬度進(jìn)行計算。同時將軸1作為目標(biāo)軸,軸3作為跟隨軸,同步比例設(shè)定為1,即同比例隨動。按照控制系統(tǒng)要求,為了實現(xiàn)同步控制,需要調(diào)用電子齒輪功能塊,并將控制程序語句放置于中斷任務(wù)02中,實際程序段如圖4所示。

        圖4 同步控制程序段

        3.3 線纜張力控制

        線圈卷繞時,線纜上必須保持相對恒定且適度的張力,以保證線圈層間緊密程度,從而保證線圈外徑的尺寸精度。

        本設(shè)備上每根線纜的張力,均由安裝在其對應(yīng)的放線軸一端上的氣動抱閘提供,如圖5所示。其中抱閘的氣壓由比例閥進(jìn)行控制。

        圖5 張力控制示意圖

        根據(jù)實際的測試,在設(shè)備所使用的氣壓范圍里,抱閘制動力在放線軸上產(chǎn)生的制動扭矩與比例閥提供的氣壓,基本成線性的關(guān)系

        式中,

        T為放線軸制動扭矩;

        P為比例閥氣壓;

        K為比例系數(shù),數(shù)值為80。

        通過安裝在繞線軸一側(cè)的超聲波開關(guān),測量線盤表面至開關(guān)的距離,并通過實際測量的開關(guān)至放線軸軸心的距離,計算出線盤當(dāng)前的半徑

        式中,

        R為線盤當(dāng)前半徑;

        Li為超聲波開關(guān)安裝位置至繞線軸中心的距離;

        Lu為超聲波開關(guān)測量的線盤表面至開關(guān)的距離。

        設(shè)備運(yùn)行過程中,線纜由線盤切線方向拉出,力臂長度即為當(dāng)前線盤半徑,其張力可由下式得出

        式中,F(xiàn)為線纜張力。

        由張力的表達(dá)式可以得出:當(dāng)張力由操作人員給定時,系統(tǒng)可根據(jù)線盤超聲波開關(guān)測得的當(dāng)前線盤半徑,計算出抱閘所需的氣壓值,從而控制比例閥相應(yīng)的輸出。當(dāng)卷繞進(jìn)行時,線盤上的線纜變少,半徑變小,系統(tǒng)可實時地根據(jù)上式的計算值,控制比例閥輸出氣壓等比例的變小,以此保證線纜張力處于基本恒定的狀態(tài)。

        4 結(jié)束語

        牽引變壓器線圈繞制機(jī)的控制系統(tǒng),基于歐姆龍公司CJ系列的產(chǎn)品。系統(tǒng)設(shè)計充分地利用各個部件的功能,用以實現(xiàn)自動化、高精度的線圈生產(chǎn)。

        從2010年10月至今,北車大同ABB牽引變壓器有限公司先后有3批共16臺此種設(shè)備投入使用,基本替代了昂貴的進(jìn)口設(shè)備,滿足了廠家擴(kuò)大產(chǎn)能的需要。

        [1]歐姆龍公司.CJ Position Control Units OPERATION MANUAL(CJ1W-NC214/234/414/434)[Z].日本京都:歐姆龍工業(yè)自動化公司,2009.

        [2]歐姆龍公司.CJ2 CPU Unit Software User’s Manual[Z].日本京都:歐姆龍工業(yè)自動化公司,2010.

        [3]安川公司.安川變頻器H1000技術(shù)手冊[K].日本福岡:安川電機(jī),2009.

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