油膜振蕩是高速滑動軸承的一種特有故障,轉子發(fā)生油膜振蕩時足以引起轉子軸承系統(tǒng)零部件的損壞。在一些大型的汽輪發(fā)電機組中,油膜振蕩還可能導致整個機組毀壞,造成嚴重事故。對發(fā)生油膜振蕩的機組,應及時進行診斷,采取有效的防護措施消除故障,以避免重大損失,保證機組正常運行。本文對導致某船用汽輪發(fā)電機組異常振動的油膜振蕩進行診斷研究,同時對其成因進行了分析。
1)基本情況。
某船用汽輪發(fā)電機組為剛性安裝,額定功率為1 100 kW,汽輪機額定轉速8 475 r/min,發(fā)電機額定轉速1 500 r/min。在該船等級修理時,將汽輪發(fā)電機組的汽輪機部分返原制造廠進行維護保養(yǎng),并對機組進行了恢復。機組恢復后在運行過程中間或伴有吼叫聲,振動與以往相比明顯增大,操作人員肉眼就能觀察到機組振動得厲害,嚴重影響了機組的正常運行,并對其它艙室的居住性及設備運行環(huán)境產(chǎn)生影響。
2)監(jiān)測內容。
針對汽輪發(fā)電機組的振動異常,對其實施了振動監(jiān)測。監(jiān)測時,發(fā)電機負載為1 000 kW。
(1)測點布置。
對汽輪發(fā)電機組共布置了8個測點,其中1#~8#測點分別為汽輪機自由端、汽輪機輸出端、齒輪箱小齒輪輸入端、齒輪箱小齒輪自由端、齒輪箱大齒輪自由端、齒輪箱大齒輪輸出端、發(fā)電機輸入端、發(fā)電機自由端等8個部位的軸承,每個軸承測試垂向、橫向和軸向3向振動速度有效值及相應頻譜。
(2)測試儀器及設置。
測試儀器:VIBXpert振動數(shù)據(jù)采集器。采集設置:采集2~1000 Hz內速度有效值,單位mm/s,3次線性平均,分辨率0.25 Hz;同時采集2~10 000 Hz內振動信號。數(shù)據(jù)采集后用Omnitrend軟件進行分析。
3)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析。
維護保養(yǎng)前后汽輪發(fā)電機組的監(jiān)測數(shù)據(jù)分別見表1、表2。
從表1測試數(shù)據(jù)分別計算汽輪發(fā)電機組整機振動烈度分別為3.37 mm/s、4.92 mm/s,維護保養(yǎng)后整機振動烈度明顯增大。同時通過對頻譜進行進一步分析發(fā)現(xiàn),維護保養(yǎng)后該機組的振動頻譜中出現(xiàn)了64 Hz(為齒輪箱高速軸頻率142.5 Hz的0.449倍)這一異常頻率,該頻率處振幅占2~1 000 Hz通頻值的比例很大,尤其在齒輪箱高速側,詳見表2,且該頻率不隨機組負載情況而改變,而維護保養(yǎng)前該機組的振動頻譜中并無該頻率出現(xiàn)。綜合分析,汽輪發(fā)電機組齒輪箱輸入軸側軸承存在油膜振蕩,該機組振動增大應由此引起,64 Hz即為油膜振蕩頻率。針對該機組特點建議調整齒輪箱輸入端軸系軸承的軸承間隙、拆檢軸瓦。
表1 汽輪發(fā)電機組維護保養(yǎng)前后及調整后測試數(shù)據(jù) mm/s
表2 維護保養(yǎng)后(調整前)2~1 000 Hz通頻幅值及64 Hz處幅值與所占通頻幅值的比例
4)診斷驗證。在對該機組汽輪機軸瓦進行刮瓦并對其軸承間隙進行調整 (由原來的2.8 mm調整為1.8 mm)后,再次在相同工況下對汽輪機組進行了振動監(jiān)測,測試數(shù)據(jù) (見表1)明顯下降,頻譜中不再出現(xiàn)油膜振蕩頻率成分。依據(jù)調整后的測試數(shù)據(jù)計算汽輪發(fā)電機組整機振動烈度為3.33 mm/s,已恢復原有水平,按GB/T 16301-2008機組振動處于良好狀態(tài)。通過與修理技術人員交流得知,該汽輪機維護保養(yǎng)后回裝時的軸承間隙為長期的經(jīng)驗值,之前在此間隙下未曾發(fā)生過油膜振蕩現(xiàn)象,但本次回裝時,除了汽輪機外,齒輪箱和發(fā)電機均未進行相應調整,這導致機組原平衡狀態(tài)得到破壞而引起油膜振蕩發(fā)生。
5)結論。通過對該船用汽輪發(fā)電機組油膜振蕩的診斷研究,可以得出以下結論:①該船用汽輪發(fā)電機組汽輪機側軸承發(fā)生油膜振蕩導致機組振動異常;②多廠家設備組合的機組進行維修時,如某一廠家設備進行了修理維護,其它各家設備也應進行相應調整,不能單純頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳,否則修后容易出現(xiàn)性能下降或引入新的故障;③機組修理后首次動車時,應進行振動監(jiān)測,為機組以后的啟停、運行和診斷振動故障提供依據(jù)。