“巴坦安耐”輪是廣州航道局的絞吸式挖泥工程船。進廠時,我們對其進行了測量。其絞刀軸的工作軸的非磨損面軸徑為D415 mm,但在絞刀軸的4組滑動軸承箱的填料端蓋處,被磨出8道寬50 mm,深10~12 mm的凹槽,把4組軸承箱打開后,發(fā)現(xiàn)每組軸瓦磨損30 mm之多,并且上、下軸瓦對調使用過。
1)問題分析及解決方案。
通過測量和進一步分析,以及與船方的溝通了解到,此次進廠要更換4組軸瓦,如果軸承箱密封裝置的可靠性不解決,會直接影響新?lián)Q軸瓦的使用壽命,從而造成較大的經濟損失,甚至可能產生重大安全事故。因此,我們把如何修理好軸承箱密封裝置作為重中之重。其方法通常有以下幾種。
(1)按現(xiàn)有的軸徑重新加工密封裝置,這樣不僅工序簡單,而且大大減小了修理成本,可這樣會加重軸徑的磨損,從而使軸的強度受影響。
(2)采用堆焊修補法,軸體為鋼質材料,其可焊性差,而且焊接后應力難以消除,容易產生變形,以及產生裂紋,對軸損傷較大。焊后軸需要拆落上床光削,軸線需要重新找正。
(3)采用涂抹環(huán)氧樹脂修補法,絞刀軸工作時,有大量泥沙,凹槽內涂抹環(huán)氧樹脂,其結合能力差,不耐磨損,容易脫落。
(4)采用涂抹工程膠粘合劑。例如可賽新、鐵水泥等工業(yè)修補劑材料。不過成本費用較高,質量也很難得到保證。因此,這種方法也不亦采用。
排除上述的情況,通過認真思考且經船方同意,我們對絞刀軸軸承箱密封裝置的填料端蓋進行改型設計,將填料端蓋由原來寬50 mm加至90 mm,并且在加寬的位置,開設一道密封槽,增加一道填料,將原有一道填料加粗即成為雙層密封結構,而新制的填料是安裝在工作軸的非磨損面上的,這樣新增密封質量得到保證,原填料端蓋、新制填料端蓋如圖1,圖2所示。
圖1 原填料端蓋
圖2 新制填料端蓋
2)使用效果。
采用新制的密封裝置結構,比采用工程膠黏劑的方法節(jié)約材料費用4萬余元,其中還不包括施工等費用。不但節(jié)約了成本,而且由原1道密封增加為2道密封,修理質量得到保證,大大增加了絞刀軸和軸承的使用壽命,并且確保按期交船,船東非常滿意。