壽奎原,俞 逾
(浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 蘭溪 321100)
浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司4×600 MW燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐由北京巴威公司設(shè)計(jì)制造,為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,采用正壓冷一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐配備6臺(tái)ZGM113G型中速輥式磨煤機(jī)。
磨煤機(jī)是北京電力設(shè)備總廠在引進(jìn)德國(guó)巴布科克公司MPS磨核心設(shè)計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)上,自主研發(fā)并創(chuàng)新設(shè)計(jì)的國(guó)產(chǎn)化磨煤機(jī),主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 ZGM113G型磨煤機(jī)基本參數(shù)
機(jī)組投產(chǎn)一年后,磨煤機(jī)上拉桿密封裝置頻繁出現(xiàn)漏粉故障。對(duì)漏粉磨煤機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)上拉桿和滑塊磨損嚴(yán)重,上拉桿局部磨損位置發(fā)生在與滑塊接觸部位,磨損情況見(jiàn)圖1。
圖1 磨煤機(jī)上拉桿的磨損
上拉桿嚴(yán)重磨損會(huì)使煤粉中的雜物進(jìn)入密封腔室,逐漸引發(fā)下密封芯損壞,直至造成煤粉外漏導(dǎo)致停磨的嚴(yán)重后果。因此,為了保證磨煤機(jī)的正常運(yùn)行,必須及時(shí)更換磨損的上拉桿、滑塊及下密封芯。
影響磨煤機(jī)上拉桿密封裝置泄漏煤粉的主要原因有:
(1)燃用煤的質(zhì)量較差。由于目前供煤形勢(shì)緊張,機(jī)組先后試燒了蒙煤、俄煤、印尼煤等多種煤種,其中夾雜石子煤、黃鐵礦、鐵塊等雜物較多,加大了拉桿磨損的可能性。
(2)上拉桿密封風(fēng)量不足。磨煤機(jī)密封風(fēng)有3路,分別提供給磨輥密封、上拉桿密封和機(jī)座密封部位。機(jī)座密封和上拉桿密封管路上各裝有蝶閥,用于分配風(fēng)量,密封風(fēng)與一次風(fēng)的壓差設(shè)計(jì)值≥2 kPa。如果總的密封風(fēng)量偏小,或者機(jī)座密封和上拉桿密封蝶閥調(diào)節(jié)不當(dāng)、分配不勻,就會(huì)導(dǎo)致上拉桿密封風(fēng)量不足,無(wú)法將進(jìn)入拉桿間隙的細(xì)小鐵塊等雜物吹走,煤粉中的雜物也就會(huì)進(jìn)入密封腔室引起磨損。
對(duì)密封風(fēng)差壓及手動(dòng)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度進(jìn)行檢查,當(dāng)上拉桿密封蝶閥呈100%全開(kāi)、機(jī)座密封蝶閥在40%~50%開(kāi)度時(shí),閥后密封風(fēng)與一次風(fēng)的壓差均可滿足≥2 kPa要求,因此可排除密封風(fēng)量不足的影響因素。
(3)拉桿上密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。中速輥式磨煤機(jī)上拉桿密封主要是防止運(yùn)動(dòng)的上拉桿和靜止的上密封體之間積灰和煤粉泄漏,分為上、下密封兩部分。下密封采用填料函形式,上密封由平面活動(dòng)滑塊、密封蓋板和頂板構(gòu)成,依靠密封風(fēng)作用,保證煤粉等雜物不進(jìn)入上密封體腔室,見(jiàn)圖2。這種結(jié)構(gòu)形式最大的不足,是煤粉中的雜物易堆積在密封蓋板內(nèi)孔、滑塊上,引起滑塊與上拉桿的磨損;另外整體式的平面活動(dòng)滑塊磨損后,必須吊離上拉桿方能進(jìn)行更換??梢?jiàn)上拉桿上密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理才是造成上拉桿嚴(yán)重磨損、使用壽命短的主要原因。
針對(duì)故障原因,在不改變現(xiàn)有磨煤機(jī)上拉桿密封裝配結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,對(duì)磨煤機(jī)上拉桿密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)(見(jiàn)圖3)。
(1)將滑塊內(nèi)緣加工成圓錐型中空凸臺(tái),凸臺(tái)上平面徑向僅為1 mm寬,這種結(jié)構(gòu)減少了煤粒鐵絲等雜物在滑塊與上拉桿縫隙處堆積的可能性;滑塊增厚10.5 mm,加上凸臺(tái)的設(shè)計(jì),滑塊與上拉桿接觸的密封風(fēng)軸向通道增加了30.5 mm,而滑塊與上拉桿間隙維持不變。
圖2 原拉桿上密封結(jié)構(gòu)圖
圖3 改進(jìn)后的拉桿上密封結(jié)構(gòu)圖
(2)在上密封體上方加裝圓錐型防護(hù)罩,防止煤粉中的雜物直接掉落到上密封體滑塊凸臺(tái)下沿與密封蓋板內(nèi)孔部位。防護(hù)罩用Q235碳素鋼制作,在現(xiàn)場(chǎng)定位完畢后與相配合的抱箍進(jìn)行焊接,通過(guò)抱箍、硅橡膠板固定在上拉桿,跟隨拉桿上下運(yùn)動(dòng)。防護(hù)罩的位置既要靠近上密封體端面起到更好的防護(hù)作用,又要留有一定間隙,避免拉桿上下運(yùn)動(dòng)時(shí)磕碰到密封蓋板。
雙重防護(hù)的設(shè)計(jì)理論上可有效減少雜物在上拉桿間隙處的堆積,降低其進(jìn)入上拉桿與滑塊間隙的可能性。為了便于現(xiàn)場(chǎng)檢修安裝,上述改進(jìn)部件均采用垂直剖分設(shè)計(jì),螺栓固定。
為了驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)構(gòu)后的實(shí)際使用效果,檢查了磨煤機(jī)在運(yùn)行6 000 h后上拉桿磨損情況,如圖4所示。
比較圖1和圖4,可以明顯看出,磨損情況得到了改善,上拉桿只受到輕微磨損,檢修期間不再需要經(jīng)常更換上拉桿。
對(duì)其余磨煤機(jī)陸續(xù)進(jìn)行相同的改進(jìn),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行,各臺(tái)磨煤機(jī)均未發(fā)現(xiàn)上拉桿磨損嚴(yán)重漏粉現(xiàn)象,該部件的使用壽命得以延長(zhǎng),部分上拉桿在經(jīng)歷了一個(gè)磨煤機(jī)B修周期后仍可使用,上拉桿漏粉缺陷逐年下降(見(jiàn)圖5)。
圖4 改進(jìn)后磨煤機(jī)上拉桿磨損情況
圖5 2007-2009年上拉桿漏粉缺陷統(tǒng)計(jì)
通過(guò)上拉桿密封結(jié)構(gòu)的改進(jìn),不僅延長(zhǎng)了檢修周期,縮短了檢修工期,提高了磨煤機(jī)的可靠運(yùn)行能力,改善了現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境,還降低了檢修費(fèi)用,僅更換上拉桿備件一項(xiàng),粗略估計(jì)每年的直接經(jīng)濟(jì)效益就達(dá)十余萬(wàn)。
對(duì)磨煤機(jī)上拉桿密封體的改進(jìn)取得了良好的效果,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期的運(yùn)行實(shí)踐證明改進(jìn)是行之有效的??蔀闇p緩?fù)愋椭兴佥伿侥ッ簷C(jī)上拉桿的磨損,提供一定的借鑒。
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