侯成濤 孔令榮
2#RIK80-4空壓機主機是引進MAN公司產(chǎn)品,進氣壓力0.098MPa,排氣壓力0.62MPa,流量 10500m3/h。配套電機YNH1000-4型,電機功率10800kW,額定電流706A。
開車后發(fā)現(xiàn)空壓機排氣側(cè)軸承、增速箱軸承和聯(lián)軸器等處漏油,電機殼體底座兩側(cè)向外滲油,運行一段時間,電機繞組溫度到達110℃。停機檢查,發(fā)現(xiàn)YNH1000-4電機定子殼體內(nèi)積存大量潤滑油,從中清理出約30L污油。
空壓機運行一段時間,電機繞組溫度達到115℃,定子、電機機殼上有很多油污,說明運行時定子中有大量油氣,冷卻后的空氣在電機繞組中循環(huán)不暢,是導(dǎo)致繞組溫度升高的主要原因。解體軸瓦檢測,軸瓦油封間隙在設(shè)計范圍內(nèi),軸瓦漏油不是因軸瓦間隙引起。進一步檢查發(fā)現(xiàn),電機軸承座的上蓋有一螺孔,使軸承內(nèi)部與大氣相通,軸承回油管不能形成負壓。電機轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),形成一定抽力,將電機軸承產(chǎn)生的油煙吸入定子中,油煙長期運行在電機定子殼體中凝聚成油污。
排油煙風(fēng)機進風(fēng)管直接安裝在油箱上,通過油箱與電機軸承回油管連接,回油管為直徑30mm的無縫管,管道偏細并且距排煙風(fēng)機進風(fēng)管較遠,造成電機軸瓦回油不暢,也是導(dǎo)致油煙進入電機殼體的重要原因。
空壓機排氣側(cè)軸承沒有設(shè)計氣封,全靠排煙機在回油管中形成的負壓防止?jié)櫥托孤E艢鈧?cè)軸承、增速箱軸承等處漏油,一是排氣側(cè)沒有氣封,二是排煙風(fēng)機風(fēng)量太小,在油箱內(nèi)不能形成較強的負壓,潤滑油回油不暢,致使空壓機多處漏油。
對于電機定子殼體中積油、繞組溫度高的問題,可將電機軸承座軸承上蓋處的螺孔封死,使軸瓦內(nèi)形成負壓,將油煙吸回油箱。更換功率較大的排煙風(fēng)機,擴大排煙機吸風(fēng)管直徑,這樣可在油箱中形成較大的負壓,使電機軸瓦中的油煙、潤滑油回流通暢。同時增大電機軸瓦回油管直徑,縮短回油管距離。
對于空壓機排氣側(cè)軸瓦、聯(lián)軸器等處的漏油問題,在增大排煙機風(fēng)量改進排煙管道結(jié)構(gòu)的同時,在排氣側(cè)增設(shè)密封氣,可解決空壓機排氣側(cè)軸瓦等處漏油問題。
通過對2#RIK80-4空壓機的改進,徹底解決了空壓機電機繞組溫度高、電機定子機殼中積油、空壓機多處漏油等問題。
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