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        次氯酸鈉合成工藝方法的改進優(yōu)化

        2011-04-10 14:38:24王宇慶
        鎮(zhèn)江高專學報 2011年4期
        關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

        王宇慶

        (鎮(zhèn)江高等專科學校 化工系,江蘇 鎮(zhèn)江 212003)

        0 引言

        江蘇索普化工股份有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)ADC發(fā)泡劑產(chǎn)品的主要廠家之一,目前所采用生產(chǎn)工藝是尿素法。尿素法工藝以氯氣、燒堿、尿素為基本原料,其生產(chǎn)過程主要由次氯酸鈉合成、肼合成、縮合、氧化及干燥等工序組成。其中第一道工序是次氯酸鈉合成,主要采用燒堿(NaOH)與氯氣(Cl2),反應(yīng)得到中間產(chǎn)物次氯酸鈉(NaClO)溶液,作為第二步肼合成反應(yīng)的原料中間體。合成次氯酸鈉溶液中間產(chǎn)物的工藝指標主要有2個:有效氯含量和氯堿比。目前,國內(nèi)次氯酸鈉合成的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有2種,即間歇式和連續(xù)式。該公司目前采用連續(xù)式的生產(chǎn)方法,其工藝過程為外循環(huán)連續(xù)塔式噴淋吸收法。

        按照目前的工藝方法操作,以隔膜堿為原料,生產(chǎn)所得到的次氯酸鈉溶液中含有大約1%~2%的結(jié)晶鹽(NaCl)固體。1)這些結(jié)晶鹽固體顆粒的存在對下一道工序(肼合成工序)的生產(chǎn)不利;2)這些結(jié)晶鹽顆粒非常細小,將它從溶液中分離存在一定難度;3)這些結(jié)晶鹽的產(chǎn)生說明生產(chǎn)中存在較多的副反應(yīng),造成原料的轉(zhuǎn)化率降低,生產(chǎn)效率下降。因此,需要找到一種更為合理的工藝方法,以減少合成反應(yīng)過程中的副反應(yīng),從而獲得含結(jié)晶鹽較少甚至無結(jié)晶鹽的次氯酸鈉溶液。

        生產(chǎn)過程的改進和優(yōu)化主要可以從設(shè)備結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)工藝及操作方法優(yōu)化等方面考慮。通過分析認為,可以改造設(shè)備結(jié)構(gòu),使反應(yīng)溫度更加平穩(wěn),從而減少副反應(yīng)。但對現(xiàn)有設(shè)備改造需對設(shè)備重新進行設(shè)計、制造,資金投入量較大,周期較長,會對現(xiàn)有生產(chǎn)造成影響。所以,對生產(chǎn)工藝及操作方法進行改進優(yōu)化更可行。

        1 實驗過程

        基于上述分析,筆者主要從優(yōu)化生產(chǎn)工藝的角度尋找解決問題的方法。查閱相關(guān)資料[1-6],從副反應(yīng)產(chǎn)生的條件入手,改變工藝條件和操作方法,有效抑制副反應(yīng)的發(fā)生,減少結(jié)晶鹽的產(chǎn)生。

        1.1 實驗儀器

        大燒杯、攪拌器、導(dǎo)管、膠管、溫度計、氯氣鋼瓶等。

        1.2 實驗試劑

        氫氧化鈉溶液(30%隔膜法燒堿)、氯氣(工業(yè)級)。

        1.3 實驗方法

        1)將原料氫氧化鈉溶液(濃度為30%左右)加水稀釋為濃度較低(19%~21%)的氫氧化鈉溶液,置于容器中。在充分攪拌的條件下通入氯氣進行反應(yīng),控制反應(yīng)溫度<30℃,氯化率>80%。反應(yīng)結(jié)束后將所得次氯酸鈉溶液靜置1h,觀察有無結(jié)晶鹽沉淀。

        對該溶液取樣,分析其有效氯含量和游離堿含量。根據(jù)生產(chǎn)中下道工序?qū)τ行群亢吐葔A比的要求,在該溶液中補加一定量濃度較高(30%左右)的氫氧化鈉溶液并充分攪拌,配制成符合要求的次氯酸鈉溶液,觀察溶液有無結(jié)晶鹽析出。取樣分析此時溶液中氯化鈉的含量,記入表1。

        2)對照實驗。按目前生產(chǎn)上所用氫氧化鈉溶液(濃度為24%左右),在相同條件下通入氯氣進行反應(yīng),當達到實際生產(chǎn)所需的有效氯含量及氯堿比時,停止反應(yīng)。將所得次氯酸鈉溶液靜置1h,觀察溶液中有無結(jié)晶鹽析出。取樣分析該溶液中有效氯、游離堿、氯化鈉的含量,記入表2。

        2 實驗結(jié)果及分析

        2.1 實驗結(jié)果

        實驗結(jié)果見表1和表2。

        表1 堿濃度為20%左右時的實驗結(jié)果 %

        表2 堿濃度為24%左右時的實驗結(jié)果 %

        從表1,表2可以看出,堿濃度為20%左右時溶液中均無結(jié)晶鹽析出,堿濃度為24%左右時溶液中均有結(jié)晶鹽析出。

        2.2 結(jié)果分析

        氫氧化鈉溶液和氯氣合成次氯酸鈉的主反應(yīng)為

        同時,還存在以下副反應(yīng)

        副反應(yīng)的發(fā)生,不但消耗了反應(yīng)產(chǎn)物NaClO,同時還生成了NaCl。如果減少副反應(yīng)的發(fā)生,就可以有效減少溶液中NaCl的含量,同時還可以減少對反應(yīng)產(chǎn)物的消耗,提高生產(chǎn)收率,從而得到結(jié)晶鹽相對含量較低甚至無結(jié)晶鹽的次氯酸鈉溶液。

        分析生產(chǎn)工藝過程可知,導(dǎo)致副反應(yīng)增加的主要原因有2個:1)溫度過高(>35℃),工藝要求溫度控制在<30℃。在生產(chǎn)中,溫度可以通過低溫進料和循環(huán)冷卻得到有效控制。2)局部氯氣過量。局部氯氣過量現(xiàn)象,一方面取決于通入氯氣的速度;另一方面,在通入氯氣速度一定時,取決于氯氣在氫氧化鈉溶液中的分散速度。氫氧化鈉溶液濃度越高,溶液的密度和粘度就越高,加入氯氣的分散性就越差,造成局部氯氣濃度過大,副反應(yīng)增加。而氫氧化鈉溶液濃度越低,相應(yīng)的密度和粘度都較低,則氯氣的分散性越強,副反應(yīng)相對減少,所生成的副產(chǎn)物氯化鈉也隨即減少,從而降低了溶液中氯化鈉的濃度,有可能使溶液中少出現(xiàn)或不出現(xiàn)氯化鈉結(jié)晶。

        根據(jù)以上分析,用濃度為20%左右的氫氧化鈉溶液與氯氣反應(yīng)比目前生產(chǎn)上所用濃度為24%左右的氫氧化鈉溶液與氯氣反應(yīng)更加合理。氫氧化鈉溶液隨著濃度的降低,其密度和粘度都相應(yīng)降低了,從而使氯氣在氫氧化鈉溶液中分散均勻,副反應(yīng)明顯減少,生成的NaCl量也明顯減少。這一點可以從表1,表2數(shù)據(jù)對比中看出,后者清液中的含鹽量較前者還多約0.5%。表2清液中存在氯化鈉固體結(jié)晶,所以清液中氯化鈉濃度應(yīng)處于飽和狀態(tài),而表1中氯化鈉的濃度比表2低0.5%左右,應(yīng)尚未達到飽和,所以溶液中不會有固體結(jié)晶鹽析出。

        3 結(jié)論

        用上述合成方法能夠有效地抑制合成反應(yīng)過程中的副反應(yīng),所得到的次氯酸鈉溶液中無結(jié)晶鹽沉淀。此方法不改變原有原料條件,主要對工藝操作方法進行改進和優(yōu)化,只需在流程上對部分設(shè)備和管路進行少量改動,同時增加一些操作上的工作量。與對主反應(yīng)設(shè)備進行結(jié)構(gòu)改造相比,投入小且改造過程對現(xiàn)有生產(chǎn)影響小,是完全可行的。將其用于生產(chǎn)可基本解決次氯酸鈉溶液中存在結(jié)晶鹽固體沉淀問題。

        [1]方賢達.氯酸鹽生產(chǎn)工藝[M].北京:化學工業(yè)出版社,1996.

        [2]陳忠興,周元培.氯堿化工生產(chǎn)工藝[M].北京:化學工業(yè)出版社,1995.

        [3]《氯堿生產(chǎn)技術(shù)》編寫組.氯堿生產(chǎn)技術(shù)[M].南京:化工部化工司,1985.

        [4]孫偉,王星.次氯酸鈉溶液中游離堿含量測定的改進[J].中國氯堿,2008(10):33-34.

        [5]曾星延.次氯酸鈉生產(chǎn)工藝的改進與體會[J].中國氯堿,2002(10):28.

        [6]苗綿會,史海軍,周立喬.次氯酸鈉生產(chǎn)工藝的改進[J].氯堿工業(yè),2006(3):27.

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