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        DHR250鋼軌調(diào)直機液壓系統(tǒng)常見故障分析及排障措施

        2010-06-20 09:46:40上海鐵路局上海工務(wù)大修段
        上海鐵道增刊 2010年4期
        關(guān)鍵詞:主閥油液鋼軌

        郭 輝 上海鐵路局上海工務(wù)大修段

        隨著鐵路的高速發(fā)展,作為鋼軌焊接流水線的重要設(shè)備DHR250鋼軌調(diào)直機,因其經(jīng)濟、操作簡便及其鋼軌熱態(tài)調(diào)直而得到了廣泛的應(yīng)用。不僅在全國路內(nèi)的各焊軌基地、工程局、路外的包鋼等鋼廠,就是在國外鋼軌焊接中也出現(xiàn)了它的身影。但當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障尤其是液壓系統(tǒng)發(fā)生故障,往往一個故障又是由很多種可能因素引起的,加上這些可能因素的隱蔽性。對于剛剛接觸或接觸時間不長的維修人員來說。難以快速、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)并解決,嚴(yán)重影響了焊軌的生產(chǎn)。為此筆者根據(jù)多年來的制造、維修經(jīng)驗,總結(jié)了DHR250鋼軌調(diào)直機常發(fā)生的一些問題及解決的辦法。

        1 液壓系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)

        最大工作壓力 32MPa

        常用工作壓力 25MPa

        高壓調(diào)整范圍 16~32MPa

        低壓調(diào)整范圍 2.5~4MPa

        液壓系統(tǒng)最大流量 37l/s

        小車走行速度 0.3m/s

        2 液壓系統(tǒng)常見故障分析

        圖1是DHR250鋼軌調(diào)直機液壓原理圖。在進(jìn)行故障分析前要讀懂液壓原理圖,明白每個閥的作用、各個工況下各個閥的狀態(tài)才能進(jìn)行故障分析。

        圖1 DHR250鋼軌調(diào)直機液壓原理圖

        2.1 系統(tǒng)無壓力或壓力不足(油缸活塞桿伸出剛接觸到鋼軌即停止工作)

        2.1.1 油泵原因造成無流量輸出或輸出流量不夠

        泵使用時間很長造成內(nèi)部磨損嚴(yán)重以至內(nèi)部泄漏大、容積效率降低。油液污染造成濾清器堵塞,造成泵吸油阻力增大產(chǎn)生吸空等情況,使泵的的輸出流量不夠,系統(tǒng)壓力上不去。這時可打開柱塞泵出油口接頭,檢查出油是否正常。

        2.1.2 溢流閥(11)故障

        (1)可能是溢流閥(11)的先導(dǎo)閥彈簧老化變軟或斷裂,從而使系統(tǒng)在壓力很低時就克服了彈簧的彈力,使錐閥閥芯打開,從而使主閥閥芯部分或完全打開實現(xiàn)溢流。結(jié)果壓力就達(dá)不到額定壓力。這時檢查彈簧是否完好,必要時可在彈簧和彈簧座間加一墊片,增加彈簧壓縮量以提高彈簧強度。

        (2)先導(dǎo)閥錐閥芯與閥座密封配合不好。由于磨損、損傷導(dǎo)致先導(dǎo)閥錐閥芯與閥座不能完全閉合或由于配合表面粘附有污染物,使密封面不能完全閉合使系統(tǒng)壓力達(dá)不到額定壓力。這時要拆開清洗并檢查修磨密封表面。

        (3)主閥故障。主要是主閥芯有一定的開度后,因毛刺、污染物卡住主閥芯不能復(fù)位,從而使主閥芯處于溢流狀態(tài),系統(tǒng)壓力無法升高。要清洗檢查主閥閥芯。

        2.1.3 電磁閥(10)故障

        (1)由于電磁閥(10)與溢流閥(11)的遠(yuǎn)程控制口相通。當(dāng)電磁閥得電時如果線圈燒壞,造成電磁閥始終處于常開狀態(tài)不能換向到位,導(dǎo)致主閥上腔壓力過低,主閥芯受較低壓力就開啟,這樣整個系統(tǒng)壓力極低甚至為0。這時可手動頂住閥芯使其運動。如有壓力時說明電磁閥有問題,拆下進(jìn)行檢查更換線圈。

        (2)如果油液污染造成閥芯卡住有微小開口也會造成系統(tǒng)壓力無法升高。要清洗檢查換向閥閥芯。

        2.1.4 操作錯誤

        誤把遠(yuǎn)程調(diào)壓閥(8)當(dāng)作溢流閥(11)來調(diào)整壓力。這樣壓力始終達(dá)不到額定壓力。

        2.2 系統(tǒng)存在背壓

        系統(tǒng)存在背壓分為兩種,一種是泵站啟動后壓力表反映有壓力,另一種是油缸活塞桿伸出還未接觸到鋼軌時壓力很高。

        對于第一種情況多數(shù)是①溢流閥(11)故障。主閥芯在關(guān)閉狀態(tài)下卡死或先導(dǎo)閥彈簧彎曲卡死造成先導(dǎo)閥打不開。②電磁閥(10)故障。電磁閥(10)如前文分析地閥芯不能完全復(fù)位,開口減小而造成系統(tǒng)的背壓。此時需拆下檢查彈簧或閥芯與閥座的配合情況。

        對于第二種情況常常是三位四通電磁閥(7)故障。a、油液過臟使閥芯不能完全換向到位,開口減小而產(chǎn)生壓力。此時需清洗檢查閥芯情況。b、復(fù)位彈簧強度不夠,使閥芯不能換向到位??墒謩禹旈y芯檢查。如壓力下降說明電磁閥有問題,拆下進(jìn)行檢查。

        2.3 油缸活塞桿無法伸出、退回或伸出、退回速度很慢

        (1)首先把壓力檢測按鈕置于高、低壓位置觀察壓力表壓力是否正常,如高、低壓力異常且調(diào)不到額定值,需按前文所述方式對溢流閥(11)、遠(yuǎn)程調(diào)壓閥(8)和電磁閥(10)進(jìn)行檢查。

        (2)如系統(tǒng)壓力正常,則多半是三位四通電磁閥(7)故障。電磁閥線圈燒壞、主閥芯卡死或復(fù)位彈簧有問題。閥芯未完全復(fù)位,這時可手動頂閥芯使其運動。如活塞桿運動說明電磁閥有問題,拆下進(jìn)行檢查。

        (3)油缸內(nèi)泄漏。最簡單的檢驗辦法是拆除有桿腔接頭,讓油流完后油泵工作,活塞桿伸出一段距離后保壓3 min~5 min,若看到油液連續(xù)不段流出時,可判斷油缸存在內(nèi)泄漏。這時需拆下油缸更換密封圈。

        (4)操作錯誤。軸向柱塞泵流量調(diào)節(jié)太小,這時可重新調(diào)節(jié)柱塞泵流量以達(dá)到規(guī)定要求。

        2.4 小車走行很慢

        (1)檢查系統(tǒng)壓力是否正常。如有異常如前文所述壓力檢測方式進(jìn)行檢查。

        (2)溢流閥(5)故障,主閥芯在開啟位置卡死,或因毛刺、污染物卡住主閥芯不能復(fù)位,從而使主閥芯處于部分或完全溢流狀態(tài)。馬達(dá)的實際輸入流量減少,造成馬達(dá)轉(zhuǎn)速下降。需拆下檢查閥芯和彈簧情況。

        (3)三位四通電磁閥(6)故障,其具體原因及排障方式參見三位四通電磁閥(7)。

        (4)檢查液壓馬達(dá)(4)內(nèi)部是密封圈損壞還是零件磨損嚴(yán)重造成內(nèi)泄漏。

        以上對調(diào)直機常見的故障進(jìn)行了分析,提出了自己的一些排障措施。從以上的一些故障中我們可以看到液壓油的清潔度直接關(guān)系到設(shè)備的正常運行和使用時間的長短。有數(shù)據(jù)表明液壓系統(tǒng)的故障70%與液壓油污染有關(guān)。因此設(shè)備在運行250 h后應(yīng)檢查濾油器(13),如發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)損壞、污垢積聚,要及時更換,必要時更換液壓油。運行500 h后,不管濾芯狀況如何均應(yīng)更換。液壓油過濾一次。運行1 000 h后應(yīng)清洗濾清器、油箱,更換濾芯和液壓油。

        3 待改進(jìn)方面

        本文對250 t鋼軌調(diào)直機在使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了總結(jié)。對故障引起的原因進(jìn)行了分析。隨著液壓技術(shù)的發(fā)展,該設(shè)備的液壓系統(tǒng)還存在著許多的不足之處有待改進(jìn),主要有:

        (1)缺少冷卻裝置。工作時熱態(tài)鋼軌溫度至少在500℃以上,加上連續(xù)工作時間很長。致使油液溫度升高很快油液粘度下降,極易引起液壓元件各種故障的發(fā)生。

        (2)回油路缺少緩沖裝置。在工作時溢流閥(11)頻繁地從高壓溢流到完全卸荷,回油管油壓反復(fù)地從高壓到0。油液在回油管中產(chǎn)生沖擊,油管又采用無縫鋼管制成而不是吸震性較好的橡膠軟管,常引起系統(tǒng)噪音與振動而影響各元件的使用壽命。

        (3)閥采用閥塊式連接而不是板式連接,若閥塊內(nèi)部不同油路間出現(xiàn)串通或堵塞,則必將引起系統(tǒng)故障,造成整個設(shè)備癱瘓。這些問題在今后急需改進(jìn),以確保設(shè)備的正常運行。

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