陳華
(肇慶市第二技工學(xué)校,廣東肇慶526060)
20世紀(jì)90年代以后,中國的壓鑄工業(yè)取得了長足發(fā)展,已成為一個新興產(chǎn)業(yè)。隨著技術(shù)水平和產(chǎn)品開發(fā)能力的提高,壓鑄產(chǎn)品種類和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴寬,壓鑄設(shè)備、壓鑄模和壓鑄工藝都發(fā)生了巨大的變化。壓鑄模由于生產(chǎn)周期長、投資大、制造精度高,故造價較高,因此希望模具有較長的使用壽命。提高金屬壓鑄模具壽命,對于模具企業(yè)就是提高生產(chǎn)效率,有利于提升產(chǎn)品質(zhì)量及降低生產(chǎn)成本。在此,針對槍體模具進料口容易沖蝕、鑄件產(chǎn)生不飽和、出現(xiàn)氣孔、表面有水紋等缺陷,通過對槍體模具的合理化改良,來提高模具的使用壽命,改善鑄件質(zhì)量。茲將槍體模具改良方法和工藝分析陳述如下。
圖1 改進前
圖2 改進后
圖3 槍體抽芯圖
原槍體舊模具是從槍體的下側(cè)面進料(如圖1所示),在生產(chǎn)的時候常會出現(xiàn)不飽和及有砂孔現(xiàn)象,這主要是選擇進料口不恰當(dāng)所造成的。槍體的這個部位進料,不能使鋁液形成理想的流態(tài)而順序地充填型腔,鋁液進入型腔后,形成渦流,出現(xiàn)死角區(qū)和裹氣部位。雖然經(jīng)過加大溢流槽、增加排氣槽數(shù)量、調(diào)整壓鑄機的參數(shù)等方法,能改善一些鑄件的質(zhì)量,但是對于這種氣密要求非常高的鑄件還是遠遠不夠的。經(jīng)過檢驗研究,在新模具開發(fā)的時候,改變原來的進料位置,由下側(cè)面改為從槍體的尾部進料(如圖2所示),這樣就能使鋁液順暢地注入型腔,不會有渦流形成或出現(xiàn)死角區(qū)和裹氣部位。由于改為從槍體的尾部進料,為防止鋁液進入型腔后產(chǎn)生反沖的現(xiàn)象出現(xiàn),流道口10 mm的位置做一級低于流道深度3 mm的一個臺階,把進料口的斜角加大到25°,這樣避免鋁液直接沖擊抽芯。由于鑄件比較厚,采取比一般進料口要厚2 mm,以適應(yīng)50 m/s的充填速度。模具做好投入生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn),在進料口第一支抽芯的位置(如圖2深色方框所示),一定時間后會出現(xiàn)沖陷的現(xiàn)象。由于產(chǎn)品需做表面電鍍處理,沖陷現(xiàn)象將可能影響產(chǎn)品的外觀要求。為此,在改良試驗中,對出現(xiàn)沖陷的區(qū)域采用線割鑲件互換,能及時解決因沖陷影響外觀要求的問題。鑲件試模確認(rèn)后,作表面氮化處理,以強化表面硬度,預(yù)防沖陷過早出現(xiàn)。
以往的模具,每個滑塊都是單獨運作。槍體模具共有6支抽芯,如果都采用單一制作,在加工工藝上存在著一定的難度,而且還增加模具制作時間。如圖3所示,抽芯之間間隔比較密,還有角度尺寸要求。這樣斜導(dǎo)柱的大小尺寸,就受到限制,過小的斜導(dǎo)柱,在生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生斷裂;在加工有角度的斜導(dǎo)柱孔時,位置尺寸比較難掌握。經(jīng)過觀察及研究,在改良試驗中,以互相垂直的3個抽芯滑塊來帶動另外3個有角度的抽芯滑塊。采取這種方式后,斜導(dǎo)柱大小由原來的直徑最大25 mm增加到現(xiàn)在的32 mm,使斜導(dǎo)柱有足夠的剛性來帶動滑塊,避免了以前在生產(chǎn)中曾出現(xiàn)過的斷裂情況。而且斜導(dǎo)柱跟模框的面相互垂直和平行,在加工斜導(dǎo)柱孔的時候比容易掌握,不會產(chǎn)生較大的誤差,能保證模具裝配時的需求。
考慮到加工模具時的方便,以往的模具都是采用固定銷的的方式,來固定抽芯在滑塊上。但因為槍體的抽芯都較小,一般直徑為12 mm左右,要求抽孔的尺寸又比較長,抽芯經(jīng)過一段時間的使用后,就會在使用過程中因熱脹冷縮和拉伸,產(chǎn)生金屬疲勞而拉斷抽芯。此時,若采用固定銷的方式,在抽芯的互換上有極大的不方便,每次更換抽芯都要經(jīng)過線割抽芯的銷釘孔才能裝配投入使用,抽芯的銷釘孔也是容易產(chǎn)生斷裂的地方,這樣將直接影響到生產(chǎn)進度。因此,在改良試驗中,把滑塊做成活動的兩段,采用螺絲來固定。圖4和圖5就是更改前后的對比。
圖4 更改前
圖5 更改后
改為活動的形式后,就可以為生產(chǎn)帶來極大的便利,在生產(chǎn)過程遇到抽芯斷裂,就能及時更換,只需拆下滑塊,扭開螺絲換上備用抽芯,模具就能正常投入生產(chǎn)。為此,模具的制作要有足夠的備用抽芯,以供正常生產(chǎn)的需求。為減小抽芯的拉力,在尺寸允許的范圍內(nèi)盡量加大拔模角,提高抽芯的壽命。
壓鑄模具在較高的工作溫度下進行生產(chǎn),吸收金屬在凝固過程放出的能量,產(chǎn)生熱變換,使型腔表面局部瞬間溫度高達500~640℃。而模具材料因熱傳導(dǎo)的限制,型腔表面首先達到較高溫度而膨脹,而內(nèi)層模溫則相對較低,膨脹量相對較小,使表面產(chǎn)生壓應(yīng)力。開模后,型腔表面與空氣接觸,受壓縮空氣和涂料的急冷而產(chǎn)生拉應(yīng)力。型腔被反復(fù)加熱與冷卻,產(chǎn)生熱應(yīng)力和機械應(yīng)力,膨脹收縮不同期性,和這種交變應(yīng)力反復(fù)循環(huán)并隨著生產(chǎn)次數(shù)的增加而增長,當(dāng)交變應(yīng)力超過模具材料的疲勞極限時,表面首先產(chǎn)生塑性變形,并慢慢地在型面局部薄弱之處,產(chǎn)生細長呈輻射網(wǎng)狀裂紋,產(chǎn)生機械疲勞龜裂。因此,壓鑄模具應(yīng)有較高的抗冷熱機械疲勞能力。模具的冷卻系統(tǒng),對產(chǎn)品質(zhì)量的保證起著關(guān)鍵作用,合理地分布冷卻系統(tǒng),還能提高模具的壽命。
槍體模具原有的冷卻不均勻,致使槍體壓鑄的時候出現(xiàn)氣孔和水紋現(xiàn)象。鋁液由流道進入型腔過程較長,舊有的模具在尾部也加了冷卻,鋁液進入到型腔已經(jīng)出現(xiàn)凝固,型腔內(nèi)的氣體不能及時排出,溢流槽、排氣槽起不了應(yīng)有的作用。在改良試驗中,把尾部的冷卻水道去掉,只保留流道位置的部分(圖6、圖7就是更改前后的比較),這樣就能改善產(chǎn)品的表面水紋,鋁液能均勻地流向型腔各個部位。
模具在使用過程中,應(yīng)嚴(yán)格控制鑄造工藝流程。在工藝許可范圍內(nèi),盡量降低鋁液的澆鑄溫度和壓射速度,提高模具預(yù)熱溫度。鋁壓鑄模的預(yù)熱溫度由100~130℃提高至180~200℃,模具壽命可大幅度提高。
圖6 更改前頂針冷卻水道圖
改良后的模具,在試模合格后,對模具進行去應(yīng)力回火。當(dāng)新模具使用到設(shè)計壽命的1/6~1/8時,即鋁壓鑄模1.0萬模次,應(yīng)對模具型腔及模架進行450~480℃回火,并對型腔拋光和氮化,以消除內(nèi)應(yīng)力和型腔表面的輕微裂紋。以后每1.2萬~1.5萬模次進行同樣保養(yǎng)。當(dāng)模具使用5萬模次后,可每2.5萬~3.0萬模次進行一次保養(yǎng)。采用上述方法,可明顯減緩由于熱應(yīng)力導(dǎo)致龜裂產(chǎn)生的速度和時間。
針對槍體模具在生產(chǎn)制造中所出現(xiàn)的缺陷,通過改變模具進料方向、改善抽芯滑塊的機構(gòu)形式、改進冷卻系統(tǒng)及加強模具保養(yǎng)等方式,使改良后的模具在產(chǎn)品質(zhì)量、模具壽命、生產(chǎn)效率等方面得到明顯改善,提高了經(jīng)濟效益。
圖7 更改后頂針冷卻水道
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