摘要:老井眼側(cè)鉆在油田的勘探、開(kāi)發(fā),增儲(chǔ)上產(chǎn)方面已得到廣泛的應(yīng)用,然而由于諸多方面的原因,使小井眼定向開(kāi)窗側(cè)鉆在施工中還存在一定難度,其中主要體現(xiàn)在側(cè)鉆開(kāi)窗工藝、井身軌跡控制以及后期的完井工藝上。本文從勝利油田海上老169側(cè)井的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)施工實(shí)際出發(fā),利用該井現(xiàn)場(chǎng)資料,分別從側(cè)開(kāi)窗工藝、井身軌跡控制、泥漿處理以及完井工藝進(jìn)行分析,對(duì)上第三系小井眼側(cè)鉆施工過(guò)程、工藝以及技術(shù)難題形成一定的認(rèn)識(shí),為以后施工上第三系小井眼側(cè)鉆積累經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞: 開(kāi)窗;側(cè)鉆;小井眼;軌跡控制
一、工程概況
老169側(cè)鉆井是勝利油田在上第三系老169河道砂體部署的一口評(píng)價(jià)井,位于老163井井口274.62度方位2729.88m處,設(shè)計(jì)井深:1690.38m,坐標(biāo)位置X=4,226,919,00 Y=2,065,282,00, 目的是了解老169井區(qū)上第三系上館陶組含右氣構(gòu)造情況。是在老169井的基礎(chǔ)上,在老169井的177.8mm油套內(nèi)開(kāi)窗側(cè)鉆的一口井,井眼直徑為152.4mm。該井于2004年4月18日開(kāi)窗側(cè)鉆,于2004年5月10日完井,完鉆井深1696米,完井周期22天。
設(shè)計(jì)定向井基本數(shù)據(jù):
二、側(cè)鉆開(kāi)窗工藝
該井采用造斜器、銑錐開(kāi)窗,首先在老169井Φ177.8mm套管內(nèi)下入YTS-152.4型雙卡瓦導(dǎo)向器,憋壓18MPa座封,驗(yàn)證造斜器座掛、封隔良好后,下Φ154.00mm銑錐開(kāi)窗,開(kāi)窗鉆具結(jié)構(gòu):Φ154mm銑錐+Φ120.56DC*3根+Φ88.9mmDP開(kāi)窗井段:695.00-697.62m。開(kāi)窗完畢后,下鉆頭擴(kuò)眼、鉆領(lǐng)眼,鉆具結(jié)構(gòu):Φ152.4mmBIT+Φ120.56NMDC*1根+Φ120.56mmDC*8根+Φ88.9mmDP,領(lǐng)眼深度:716.29m。
三、鉆井施工技術(shù)
由于該井設(shè)計(jì)為雙靶點(diǎn),兩靶的距離不過(guò)100米,設(shè)計(jì)兩靶點(diǎn)的中靶半徑比較小,不能超過(guò)10米,為保證有效中靶,控制井眼軌跡, 減少為調(diào)整鉆具結(jié)構(gòu)引起的起下鉆次數(shù),提高施工效率,本井采用了單彎動(dòng)力馬達(dá)加MWD無(wú)線隨鉆復(fù)合鉆井技術(shù),隨時(shí)調(diào)整鉆井參數(shù), 保證所鉆井眼軌跡與設(shè)計(jì)軌跡高度一致,具體鉆具結(jié)構(gòu)如下: Φ152.4mmBIT+Φ120mm*1.00MOTOR+Φ120.56mmNMDC*1根+MWD+Φ120.56mmNMDC*1根+Φ120.56mmDC*8根+Φ88.9mmDP
鉆井參數(shù):鉆壓;60-80kn轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速:40rpm 排量:900l/min 泵壓:14-16mpa
鉆頭使用情況
完井實(shí)測(cè)定向
井?dāng)?shù)據(jù):
四、泥漿的維護(hù)和處理
該井采用海水聚和物潤(rùn)滑防塌鉆井液體系,配方:海水+海水造漿粉7%+聚合物0.3%+SR-1降失水劑0.3%+聚合醇防塌塌劑2%+聚合醚潤(rùn)滑劑2.5%,施工過(guò)程中用膠液(聚合物含量0.1-0.2%)正常維護(hù),根據(jù)情況補(bǔ)充潤(rùn)滑劑和防塌劑,100%充分利用好泥漿凈化設(shè)備,可用流變性改善劑SD-2改善泥漿的流動(dòng)性,該鉆井液對(duì)地層的抑制性強(qiáng),井壁穩(wěn)定,有較好的油氣層保護(hù)能力。唯一的不足是在返速不足的情況下,挾巖能力不足,采取有利的工程技術(shù)措施后得到圓滿解決。
分段泥漿性能
五、施工中的難點(diǎn)問(wèn)題
1.由于這口井是第一次在上三系地層鉆152.4mm井眼,在鉆頭的選型上沒(méi)有余地,只HA517鉆頭,牙齒短,易泥包,機(jī)械鉆速慢,使用PDC鉆頭效果也不理想,建議使用簡(jiǎn)易刮刀鉆頭,但由于該井時(shí)間有限,沒(méi)有具體實(shí)施。
2.由于該井井斜大,最大井斜45.14度,鉆具在井內(nèi)的磨阻較大,最大磨阻10~12T,下部結(jié)構(gòu)鋼度小,易彎曲,對(duì)鉆頭施加的有效鉆壓小,導(dǎo)致機(jī)械鉆速較低,
3.由于兩靶點(diǎn)的距離小,靶心距要求小,為達(dá)到中靶目的,選擇的單彎馬達(dá)鉆具結(jié)構(gòu)泵壓較高,為不影響MWD的正常使用,鉆進(jìn)中采取泵呀2不超過(guò)14Mpa.從爾排量較低,只能達(dá)到12L/S,影響了井眼的清洗效果。
4.下鉆過(guò)程中,在窗口處遇阻,由于操作人員經(jīng)驗(yàn)不足,起動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)劃眼40cm,導(dǎo)致4#鉆頭壓輪錐頂磨平,斜向器頂部嚴(yán)重變形,為解決這一難題,第一次下銑錐磨銑6小時(shí), 磨銑段長(zhǎng)2m,然后下鉆再次遇阻,分析原因, 磨銑鉆具結(jié)構(gòu)下部下鋼度不夠,變形斜向器頂洗不到,更換磨銑鉆具結(jié)構(gòu),具體為Φ154.00mm銑錐+Φ154.00mmsb+Φ120.56DC+Φ120.56mm,磨銑 6小時(shí), 磨銑段長(zhǎng)2m,然后下鉆遇阻,變換方向后下入,在以后下過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題,用同樣的辦法都得到有效解決。
六、完井工藝
該井于2004年5月4日 8:45完鉆。完鉆后為清潔井眼,改變鉆具結(jié)構(gòu)通井處理泥漿,加入2噸聚合醚潤(rùn)滑劑,具體通井鉆具結(jié)構(gòu)為Φ152.4mmbit+Φ148.00mmSB+Φ120.56DC+Φ120.56mm,完井電測(cè)電測(cè)一次成功。為下套管工作順利,在下套管前,對(duì)側(cè)鉆窗口再次用鋼性磨銑鉆具結(jié)構(gòu)磨洗,并用電測(cè)前的通井鉆具結(jié)構(gòu)通井,在泥漿中加入3%的塑料小球,減小泥餅?zāi)Σ料禂?shù),對(duì)套管結(jié)構(gòu)作了精心設(shè)計(jì),浮鞋+套管1根+浮箍A+套管2根+浮箍B+球座+套管+懸掛器,Φ139.7mm尾管下深:1669.80m,懸掛器頂:603.11m,為使套管順利通過(guò)窗口,下部四根套管分別加1個(gè)鋼性扶正器,為確保固井質(zhì)量,在油層段每根套分別加1個(gè)彈性扶正器,全井共加35個(gè)彈性扶正器。注水泥漿24.8方,平均密度1.86,采用紊流頂替技術(shù),48 小時(shí)電測(cè)固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)。
七、幾點(diǎn)體會(huì)
1.上第三系小井眼側(cè)鉆,要選用可鉆性較好的鉆頭,以提高機(jī)械鉆速。
2.要選用合理的鉆具結(jié)構(gòu),減小壓耗,提高排量,確保井眼的清潔。
3.施工中要有嚴(yán)格的窗口保護(hù)措施,防止窗口的變形和造斜器的損壞。
4.完井作業(yè)前。確保井眼的清潔和井壁的穩(wěn)定是完井作業(yè)的關(guān)鍵。
參考文獻(xiàn):
房全堂.開(kāi)窗側(cè)鉆技術(shù).北京:石油工業(yè)出版社.1997.