成國華 馮義釵 趙開鵬
摘要:揚子石化烯烴廠水汽車間配備了三臺超高壓鍋爐,分別為U-BF1201A、B、C爐,均系自然循環(huán)微正壓燃油鍋爐。文章對“W-3重質(zhì)燃油助劑”在揚子石化的工業(yè)應(yīng)用進行了探討。
關(guān)鍵詞:W-3重質(zhì)燃油助劑;揚子石化;工業(yè)應(yīng)用
中圖分類號:TQ424.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1674-1145(2009)11-0169-03
一、前言
揚子石化烯烴廠水汽車間配備了三臺超高壓鍋爐,分別為U-BF1201A、B、C爐,均系自然循環(huán)微正壓燃油鍋爐。A、B爐由日本Babcock-Hitachi(B.H.K)制造,蒸發(fā)量為160t/h,于1986年7月點火使用;C爐由哈爾濱鍋爐廠制造,蒸發(fā)量為220t/h。其產(chǎn)品為超高壓蒸汽,供乙烯及化工廠精對苯二甲酸(PTA)裝置氧化、精制兩條線用汽,同時供蒸汽管網(wǎng),滿足各等級蒸汽用。高壓輔鍋使用的燃料比較復(fù)雜有:減壓渣油、催化油漿、尤里卡的裂解渣油,質(zhì)量較差、燃油性質(zhì)變動較大。100℃運動粘度256mm2/s,有時高達(dá)700 mm2/s;凝固點>50℃,從采樣口放出油樣,立即凝固;C/H比較高、瀝青質(zhì)和稠環(huán)芳烴含量高、熱值較低,約9700kcal/kg(約比正常減壓渣油低5-10%);硫含量高達(dá)1.5334%;裂解油的不飽和度更高,含大量膠質(zhì)和稠環(huán)芳烴,故熱值比重油還低,約9265 kcal/kg,比餾份接近的中間餾份油要低15%~20%;另外催化油漿中催化劑粉末較多;釩、鈉、鉀等金屬含量高;造成噴槍油壓較高,爐膛結(jié)焦、結(jié)灰嚴(yán)重,噴槍磨損嚴(yán)重,約兩周就換一次噴嘴,每年停爐檢修三次。由于燃燒不完全,稍一不慎煙囪就冒黑煙,往往需加大空氣過剩系數(shù),故煙氣中氧含量較高,有時高達(dá)5.5%。綜合油耗較高。
三臺鍋爐中特別是B爐問題更為嚴(yán)重,B臺輔鍋是30萬噸乙烯裝置的配套設(shè)備,原設(shè)計負(fù)荷為160t/h、雙汽包、膜式水冷壁、自然循環(huán)、微正壓燃油鍋爐,86.7作為乙烯裝置的開工鍋爐點火投運,至今運行已達(dá)22年。1991年開始,B爐一級過熱器就出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,尤其在高負(fù)荷工況下,超溫現(xiàn)象更為嚴(yán)重,直接影響到鍋爐的帶負(fù)荷能力,是乙烯高負(fù)荷生產(chǎn)的一大隱患。
1991年B爐由于局部過熱導(dǎo)致水冷壁管多次爆管,曾借停爐檢修的機會對側(cè)墻水冷壁進行了大面積換管。一方面,消除長期以來由于爐內(nèi)腐蝕、沖刷造成的管壁減薄,而由此可能產(chǎn)生的非計劃停車;另一方面,通過更換蒸發(fā)受熱面,解決爐管內(nèi)壁因長年運行積累的結(jié)垢物而影響傳熱效果的問題,最終達(dá)到提高B爐帶負(fù)荷能力的目的。
1986~1999年的13年間,前、后墻水冷壁管累計爆管14次,由于受公司整個生產(chǎn)形勢的制約,B爐的歷次檢修只能采取臨時性的修補措施,通過局部消缺維持運行。同時,在歷次停爐檢修中B爐空氣預(yù)熱器均存在腐蝕嚴(yán)重的問題,因此,每次檢修均對空預(yù)器蓄熱元件進行更換或修補。
2002年65萬噸乙烯改造對接期間,對B爐進行了有史以來規(guī)模最大、檢修深度和廣度空前的恢復(fù)性大修,更換了前后墻水冷壁管及二級過熱器管,并對兩側(cè)壁水冷壁管進行了酸洗。從檢修后帶負(fù)荷情況看,基本能滿足設(shè)計要求,但運行一段時間后一過超溫及帶不上負(fù)荷的現(xiàn)象又死灰復(fù)燃,從中我們可以基本排除因受熱面結(jié)垢、影響傳熱效果而最終導(dǎo)致超溫和帶負(fù)荷能力差的這一原因分析。
2000年起,揚子石化烯烴廠和浙江江南工貿(mào)集團股份有限公司經(jīng)過多次技術(shù)交流,準(zhǔn)備在適當(dāng)?shù)臅r機在B爐上加注“W-3系列重質(zhì)燃油助劑”,進行工業(yè)試驗。
二、“W-3系列重質(zhì)燃油助劑”解決揚子燃油所存在問題的可能性
1.降凝減粘。重油是一種復(fù)雜的烴類混合物,其中有正構(gòu)烴,異構(gòu)烴,稠環(huán)芳烴,瀝青質(zhì),膠質(zhì)等,當(dāng)油溫逐漸下降時,正構(gòu)烴慢慢析出來,從蠟晶到線形到網(wǎng)狀,最后成為體型骨架結(jié)構(gòu),把油都包裹在蠟的骨架中,從而使油看上去呈凝固狀,喪失了流動性。W-3中含有與正構(gòu)烴結(jié)構(gòu)相類似的高分子物質(zhì),在油溫逐漸下降時,它與蠟分子一起析出來,改變了蠟分子形狀,大小和結(jié)構(gòu),使其難以形成體型骨架結(jié)構(gòu),從而降低油品的凝固點,改善了油品的低溫流動性。重油粘度大,主要是由于大分子的瀝青質(zhì)、環(huán)烷烴、異構(gòu)烴等起作用,它們的分子量大,枝叉多,繞度大,很難用極少的添加劑來大幅度地降低其粘度,W-3中有一定量的小分子量的稀釋劑,它能使粘度有效地下降,加入量越多粘度下降越明顯,這主要是根據(jù)實際需要和經(jīng)濟效益來考慮,也不是稀釋劑加得越多越好。W-3的加入量為0.3%時,重油的粘度可下降5%左右。
2.抑制高、低溫腐蝕,延長設(shè)備開工周期。W-3中堿土金屬在爐膛中生成的氧化物能均勻包裹在管壁,形成致密的涂層,可抑制爐管的高溫腐蝕,同時這種MO能與V205反應(yīng),生成釩酸鹽,可把爐渣的熔點從530℃提到1200℃,避免了低熔點爐渣粘附在管壁所帶來的種種弊端,增加了傳熱系數(shù),延長了開工周期。V205生成釩酸鹽后,失去了使SO2氧化成SO3的催化活性,故尾氣中SO3含量減少了98%,大大地緩解了低溫露點腐蝕的狀況??墒孤饵c溫度提高10℃~20℃。MO與硫化物反應(yīng)生成硫酸鹽和亞硫酸鹽爐渣,減少了尾氣中SOX的排放,改善了環(huán)境。
3.加入燃燒促進劑,使重油充分燃燒。W-3中鉑、鈀、鉬、錳、鐵等金屬元素在高溫下是燃燒促進劑,能使烴類完全燃燒生成CO2和H2O,減少了C和CO,使火焰明亮,爐溫提高,同時可減少空氣過剩系數(shù),不但減少散熱損失,還減少了SO2氧化成SO3的傾向,從而緩解了低溫露點腐蝕,提高了爐效率,提高了爐子負(fù)荷,改善了尾氣排放質(zhì)量。
4.W-3中的表面活性劑,能使重油中少量油泥均勻分散在油中,防止其沉降和堵塞噴嘴。使油中少量水分與油乳化,避免熄火。我們相信“W-3重質(zhì)燃油助劑”一定能有效地提高加熱爐的負(fù)荷、改善尾氣排放、減輕設(shè)備腐蝕、延長開工周期,解決揚子石化烯烴廠B爐的問題。
三、“W-3系列重質(zhì)燃油助劑”在揚子石化烯烴廠水汽車間的工業(yè)應(yīng)用
試驗前雙方認(rèn)真研究,制定了試驗方案,在重油管線上安裝了捆綁式超聲波流量計,試驗從2002年9月28日到2003年1月27日,大約四個月時間,進行了兩次標(biāo)定,結(jié)果如下:
(一)概況
1.投用設(shè)備:BA-34型超高壓蒸汽鍋爐U-BF1201B。
2.油槍形式:Y型蒸汽霧化油槍。
3.燃油種類:重油、裂解油、火炬氣。
4.加劑方法:利用烯烴廠水汽車間一臺40m3的舊罐做W-3的貯罐,用杭州之江科學(xué)儀器廠生產(chǎn)的J-5.0防爆型計量泵(最大流量為160升/小時,可按需要任意調(diào)節(jié)),直接按比例注入爐前重油管線,無須混合設(shè)備。
5.加劑量:重油流量的0.2%~0.3%。
6.試驗時間:
第一階段2002.9.26—2002.11.20。
第二階段2002.12.4—2003.1.27。
(二)B爐加劑后負(fù)荷大幅度提高
B爐的設(shè)計能力為160噸/小時,但長期負(fù)荷上不去,加W-3后負(fù)荷大幅度提高,達(dá)到了設(shè)計要求。加劑前后,B爐負(fù)荷情況見表1:
注:試驗中由于受系統(tǒng)安全性的限制,投用燃料種類較多,其中火炬氣產(chǎn)氣量從總負(fù)荷中去除,以重油、裂解油耗量進行單耗計算。
從表1數(shù)據(jù)不難看出:
(1)加劑前燃油壓力已達(dá)1.8mpa以上,達(dá)極限值,還投用了所有12支火炬氣燒嘴后,負(fù)荷才能達(dá)到150t/h。
(2)加劑后,燃油壓力只要1.71~1.73mpa,火炬氣燒嘴尚未投用,負(fù)荷已達(dá)160t/h,曾瞬間達(dá)到過165t/h,已達(dá)到和超過設(shè)計值。使B爐負(fù)荷上不去的問題得到了解決,保證了烯烴廠的安全供氣,保護設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
(3)加劑后排煙溫度下降了6℃,負(fù)荷從150T/H提高到160T/H,燃油壓力下降,重油燒嘴減少一個,裂解油燒嘴增加一個,由于重油比裂解油的熱值高5%左右,進一步說明油耗下降。這是加劑后燃油流動性改善、燃油壓力大幅度降低、減少爐管結(jié)灰、提高傳熱效果、油耗大幅下降的結(jié)果。據(jù)車間技術(shù)人員估計,按負(fù)荷情況推算,節(jié)油率約7%左右。
(三)燃油充分燃燒,煙氣組成明顯改善
將原來工況較差的B爐,加劑后的煙氣組成與工況較好的A爐(未加劑)煙氣組成進行對比,數(shù)據(jù)見表2:
從表2數(shù)據(jù)不難看出:
(1)加劑后煙氣中CO含量減少了100%,說明燃燒非常完全。
(2)加劑后在完全燃燒的前提下,氧含量從3.3%下降到2.9%,下降了約10%,說明空氣過剩系數(shù)大大下降,證明爐子熱效率提高。
(3)加劑后SO2排出減少了40%,說明催化劑促進SO2與油中金屬氧化物生成MSO3(亞硫酸鹽)變成爐灰,從而減少SO2的排放。
(4)按理論,煙氣中SO3應(yīng)大幅下降,但煙氣組成自動分析儀不能測SO3含量,通常用測露點溫度的方法推算。因為煙氣中SO3含量越高,越容易與空氣中水分生成硫酸,故露點溫度越低,為了減少換熱器的露點腐蝕,需要提高排煙溫度,這樣煙氣要帶走大量的熱能。煙氣中SO3含量大幅度減少后,使露點溫度大大提高,往往要高10℃~20℃,這樣可以降低排煙溫度,有利于煙氣余熱回收,從而在減少露點腐蝕的前提下,起到綜合節(jié)能效果。但由于無露點儀,未測出可靠數(shù)據(jù)。
(四)節(jié)約燃油
烯烴廠水汽車間先后兩次進行了加劑與不加劑熱工測試數(shù)據(jù),第一階段熱工試驗數(shù)據(jù)見表3:
*試驗中由于受系統(tǒng)安全性的限制,投用燃料種類較多,其中將火炬氣產(chǎn)汽量從總負(fù)荷中去除,以重油、裂解油耗量進行單耗計算。
從表3可說明以下問題:
(1)B爐平均負(fù)荷從加劑前92.72t/h提高到125.1t/h。
(2)平均氧含量從3.73%下降到2.75%。說明助燃劑已經(jīng)起到助燃效果,煙氣中帶走的熱量大大下降,節(jié)能效果明顯。
(3)平均節(jié)油率為4%,正平衡效率提高3%??赡芄?jié)油率數(shù)據(jù)偏低。因為加劑是一個漸近過程,要一個月后才能充分發(fā)揮作用。在加劑后立即取用數(shù)據(jù),試驗時間短了一點;同時流量計在W-3加入點之后,重油黏度發(fā)生變化,影響其準(zhǔn)確性。如果流量計安裝在W-3加入點之前,能夠消除其誤差。
第二階段熱工試驗,根據(jù)第一階段熱工試驗的缺陷延長了試驗時間,流量計安裝在W-3加入點之前,試驗數(shù)據(jù)見表4:
(1)平均單耗下降了5kg/T,節(jié)油率為6.52%。因為加劑前幾乎未加裂解油,而加劑后裂解油加入量較大,裂解油的熱值比重油低5%左右,可能數(shù)據(jù)偏低。
(2)流量計改裝在W-3注入點之前,減少了加劑后粘度變化對流量計的影響,使流量計讀數(shù)的可靠性增加,試驗時間延長,故第二階段熱工試驗數(shù)據(jù)比第一階段熱工試驗數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確些。
(五)B爐操作更加穩(wěn)定
以前A、B、C三臺輔鍋,B爐工況最差,負(fù)荷帶不上,只要出現(xiàn)異常情況,操作工首先就從B爐上去找原因。加劑后,B爐操作最穩(wěn)定,從未出現(xiàn)過異常情況,連續(xù)使用四個月,一直穩(wěn)定生產(chǎn),從未非計劃停工。B爐負(fù)荷一直穩(wěn)定在85%,A爐負(fù)荷穩(wěn)定在70%,C爐穩(wěn)定在65%。
(六)延長了設(shè)備開工周期
B爐由于工況較差,以往基本上一年三修,2003年至2004年的一年內(nèi),雖然受使用定額的限制,B爐采用了階段性投用W-3的方法,總結(jié)前階段W-3在B爐上的使用的經(jīng)驗,重點在W-3的添加量和投用時機上下工夫,確保以最少的投入創(chuàng)造最大的效益,以最有效的方法使B爐帶負(fù)荷能力保持在一定水平上,還能使B爐使用周期延長至一年,創(chuàng)造了投用18 年的奇跡。
W-3燃油添加劑抑制高低溫腐蝕的作用明顯。這從2004年5至6月A、B爐停車檢修對爐內(nèi)的檢查中可以有所體現(xiàn)。
如上表所示,A爐正常時的工況遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于B爐,但是這次檢修時B爐運行周期卻大大長于A爐,且基本涵蓋了A爐運行時間,在同等燃料品質(zhì)的前提條件下,B爐爐內(nèi)狀況要優(yōu)于A爐,這與B爐在這一年時間內(nèi)間斷投用W-3燃油助劑不無關(guān)系。
揚子石化烯烴廠水汽車間有關(guān)人員,精心操作,跟蹤B爐負(fù)荷,精心調(diào)整W-3添加量;找到添加的最佳時機,根據(jù)B爐運行工況的變化,結(jié)合系統(tǒng)運行的安全性,及時有效地投入W-3,使其在關(guān)鍵時刻發(fā)揮功效。
在2003年“5·24事故”中,B爐加劑后最高負(fù)荷達(dá)170t/h,確保了兩套乙烯的正常運行。
在2003年“11·9事故”中,B爐加劑后迅速將帶負(fù)荷帶至156t/h,保證了乙烯及PTA裝置的正常生產(chǎn)。
2004年5月初檢修后,由于正常在B爐加劑,已安全平穩(wěn)長周期運行14個月。
四、經(jīng)濟效益分析
(一)計算依據(jù)
加劑試驗時間:2002.9.27~2003.1.20,扣除中間添加劑標(biāo)定時間,共加劑109天。
根據(jù)第二階段熱工試驗數(shù)據(jù):平均節(jié)油率為6.5%、平均加劑量為0.28%。
W-3的含稅價2.0萬元/噸,重油市場價為3100元/噸(含稅)。
(二)計算結(jié)果
平均加劑成本為20000X0.28%=56元/噸。
平均節(jié)油效益為3100X6.5%=201.5元/噸。
平均凈效益為201.5-56=145.5元/噸。
如果揚子烯烴廠所用20萬噸/年重油,全部加劑,則可創(chuàng)造直接效益2900萬元/年。另外減少檢修次數(shù)、安、穩(wěn)、長周期供汽,其間接效益也是巨大的。
五、結(jié)論
1.W-3完全適合在揚子石化烯烴廠水汽車間高壓輔鍋上應(yīng)用。
2.該加劑工藝及所用設(shè)備穩(wěn)定可靠。
3.在燃油中加入W-3后,B爐負(fù)荷大幅度提高,達(dá)160t/h 的設(shè)計值。同時油壓從1.83mpa下降到1.73map,爐子安全運行,穩(wěn)定性好。
4.加劑后,氧含量下降10%,其燃燒更充分,尾氣中CO幾乎為0,SO2也下降40%。
5.連續(xù)運轉(zhuǎn)109天,平均加劑量0.28%,平均油耗下降5kg/t,平均節(jié)油率6.5%,扣除購劑費用,獲利145.5元/噸。若烯烴廠20萬噸/年使用W-3,年獲利可達(dá)2900萬元。
6.加劑后,操作正常,未出現(xiàn)過非計劃停工,使B爐由“問題爐”變成“放心爐”。
7.B爐以往基本上一年三修,2003~2004年中,雖然受使用定額的限制,B爐采用了階段性投用W-3的方法,還能使B爐使用周期延長至一年,創(chuàng)造了B爐投用18 年的奇跡。這一奇跡再次出現(xiàn),在2004年5月檢修時,B爐使用周期延長至14個月。
8.雖然A爐正常時的工況遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于B爐,但是這次檢修時B爐運行周期卻大大長于A爐,且基本涵蓋了A爐運行時間,在同等燃料品質(zhì)的前提條件下,B爐爐內(nèi)狀況要優(yōu)于A爐,這是B爐在這一年時間內(nèi)間斷投用W-3燃油助燃劑的結(jié)果。
六、建議
1.建議烯烴廠A、B、C三臺輔鍋全部使用W-3。
2.W-3注入點改在總油管線上,兩臺計量泵并聯(lián)切換使用。
3.將W-3和加劑技術(shù)逐步推廣到整個揚子石化,以便獲得更大的經(jīng)濟效益。
4.加強流量計的維修、標(biāo)定。
5.空氣過剩系數(shù)還可進一步下降,使煙囪剛剛不冒黑煙為止。
6.經(jīng)常分析油品質(zhì)量,萬一爐子出現(xiàn)問題時,可多方查找原因。
7.爐子上開看火孔,可以經(jīng)常觀察火焰燃燒情況,加強監(jiān)控。
8.希望揚子石化烯烴廠與浙江江南工貿(mào)集團股份有限公司進一步加強合作,使節(jié)能的成果不斷擴大。從而為緩解燃油緊缺的矛盾,做出一點貢獻(xiàn)。