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        智能式撬塊加劑系統(tǒng)在航煤加劑中的應(yīng)用

        2019-12-04 06:37:30劉曉琳
        安陽工學(xué)院學(xué)報 2019年6期
        關(guān)鍵詞:抗磨劑加劑抗靜電

        馮 超,劉曉琳

        (蘭州石化公司油品儲運廠,蘭州730060)

        0 引言

        3號噴氣燃料是石油產(chǎn)品之一,別名航空煤油(以下簡稱“航煤”),主要用作航空渦輪發(fā)動機的燃料。航煤生產(chǎn)過程中工藝指標(biāo)管控嚴(yán)格,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)極高,加劑系統(tǒng)的精度直接影響調(diào)和航煤工藝指標(biāo)[1-2]。

        原有航煤加劑調(diào)和時間長,計量不準(zhǔn)確,需要新的航煤加劑系統(tǒng),實現(xiàn)PLC自動控制、加劑定量控制、液位自動聯(lián)鎖等功能,以便提高航煤加劑精度,降低能耗、物耗,節(jié)約人力,確保航煤的一次調(diào)和合格率[3-4]。

        1 原航煤加劑系統(tǒng)介紹

        航煤生產(chǎn)調(diào)和過程中需要加入抗靜電劑和抗磨劑,抗靜電劑是用于提高油品的電導(dǎo)率,抗磨劑是用于降低油品的磨痕直徑。

        某廠原加劑系統(tǒng)于2006年建造,是在1m3的錐形罐中配置抗靜電劑母液,稱好原液量后人工抬至二層平臺倒入罐內(nèi),然后按原液和空白油1∶9的比例計算空白油量,改好流程將空白油壓至罐中,控制好液位,再開泵循環(huán)??鼓﹦t是將原液直接人工抬至二層平臺倒入罐內(nèi)。

        2 智能式撬塊加劑系統(tǒng)

        智能化的撬裝加劑系統(tǒng)是一個整體,將添加劑儲罐、加劑泵、流量計與PLC加劑控制系統(tǒng)集成在一個撬裝板上,與系統(tǒng)上其他設(shè)備連接時,無須再在中間安裝閥門、儀表等設(shè)備,只需用管線聯(lián)通即可。智能式撬塊加劑系統(tǒng)主要包括罐體、泵組、安全閥、電器儀表部分和PLC控制部分。

        該加劑系統(tǒng),通過兩臺美國帕斯斐達(dá)公司生產(chǎn)的加劑比例泵和兩臺荷蘭Enaf公司生產(chǎn)的加注控制器對航煤添加劑Stadis450抗靜電劑和T-1602抗磨劑進(jìn)行精確加劑,實現(xiàn)了從添加劑母液調(diào)配、航煤調(diào)和加劑全過程的自動化控制,系統(tǒng)實物圖見圖1。

        圖1 智能撬裝航煤加劑系統(tǒng)實物圖

        2.1 航煤加劑系統(tǒng)組態(tài)

        2.1.1 航煤加劑系統(tǒng)水聯(lián)運

        在機泵出口管線處卡開,連接一條預(yù)置皮管,將水注入1#、2#罐內(nèi)進(jìn)行水聯(lián)運。確認(rèn)各設(shè)備連接點無泄露、工況運行平穩(wěn)后,校驗流量計及自動注入系統(tǒng),經(jīng)過多次的反復(fù)試驗,確定自動注入系統(tǒng)參數(shù)。

        2.1.2 航煤加劑系統(tǒng)油聯(lián)運

        將系統(tǒng)內(nèi)管線吹掃完畢后,進(jìn)行油聯(lián)運。首先,確定抗靜電劑母液配制比例,由于抗靜電劑罐為2m3的立式儲罐,因此將抗靜電劑母液配制比例定為原液和空白油1∶19。

        為了確定合理的攪拌時間,同時為了進(jìn)一步掌握攪拌時間與抗靜電劑母液質(zhì)量之間的關(guān)系,特對抗靜電劑自動配劑系統(tǒng)的攪拌時間進(jìn)行標(biāo)定。先配置抗靜電劑母液,然后分別攪拌2min、5min、10min和20min對儲罐母液上、中、下部各取一個樣進(jìn)行密度分析,分析數(shù)據(jù)如表1。

        表1 航煤加劑系統(tǒng)油聯(lián)運密度采樣分析數(shù)據(jù)

        由表1數(shù)據(jù)可知,循環(huán)20min后,密度均勻恒定為781.8kg/m3。因此確定循環(huán)時間為20min。

        2.2 解決航煤加劑系統(tǒng)準(zhǔn)確率低問題

        系統(tǒng)投用之初,加劑準(zhǔn)確率低于96%,通過相關(guān)系數(shù)法和正交試驗確定了系統(tǒng)誤差存在,并確定出誤差的數(shù)值,根據(jù)實際情況提出在加劑系統(tǒng)上增加補償系統(tǒng),并利用完善后的加劑系統(tǒng)進(jìn)行了5組試驗,實驗數(shù)據(jù)如表2。

        表2 增加補償系統(tǒng)后加劑準(zhǔn)確率統(tǒng)計數(shù)據(jù)

        3 智能式撬塊加劑系統(tǒng)實施效果

        1)實現(xiàn)自動定量加劑,提高了加劑精度,確保航煤一次調(diào)和合格率達(dá)100%

        PLC實現(xiàn)航煤添加劑注入自動控制。加劑時,將所要加的抗靜電劑和抗磨劑劑量輸入到自動控制系統(tǒng)中,然后改好加劑工藝流程,啟動加劑泵開始加劑,待加劑量到事先設(shè)定的劑量后,自動停泵,PLC控制界面如圖2所示。

        2)降低了航煤添加劑單耗

        2017年共生產(chǎn)航煤145罐次,合計58.6萬噸。2017年航煤抗靜電劑平均加劑比例為0.45mg/l,電導(dǎo)率平均值為221.3pS/m。航煤電導(dǎo)率的質(zhì)量指標(biāo)為170~450pS/m,因此當(dāng)時的加劑比例使電導(dǎo)率有一定的富余,無形中提高了生產(chǎn)成本。車間進(jìn)行小調(diào)實驗,2018年2月份確定將3號噴氣燃料抗靜電劑加劑比例降到0.4mg/l,2018年3~12月份共調(diào)和3號噴氣燃料123罐次,電導(dǎo)率最小172pS/m,最大312pS/m,平均值為209.9pS/m,滿足3號噴氣燃料電導(dǎo)率質(zhì)量指標(biāo)。隨機抽取2017年、2018年各14罐航煤分析數(shù)據(jù),見表3。

        圖2 航煤加劑系統(tǒng)PLC控制系統(tǒng)界面

        由表3數(shù)據(jù)可知,下調(diào)加劑比例后,解決了指標(biāo)富余問題,減少了成本。

        3)簡化加劑工藝流程,縮短了航煤加劑調(diào)和時間,大幅度提高了航煤加劑調(diào)和的效能

        原加劑系統(tǒng)調(diào)合一罐5 000m3的航煤夏季加劑時間需1.5h左右,冬季需2h;調(diào)合一罐10 000 m3的航煤夏季加劑時間需2.5h左右,冬季需3.5h。新建的智能加劑系統(tǒng)調(diào)合一罐5 000m3的航煤夏季加劑時間為30min,冬季40min;調(diào)合一罐10 000 m3的航煤夏季加劑時間需40min,冬季需50min。航煤新加劑系統(tǒng)的投用大幅度的縮短航煤調(diào)和時間,提高了航煤生產(chǎn)效率,降低了能耗。

        4)新建加劑系統(tǒng)實現(xiàn)母液添加和配制的自動化

        新建的航煤加劑系統(tǒng)自帶兩臺添加劑母液卸劑風(fēng)動隔膜泵,分別將Stadis450抗靜電劑和T-1602抗磨劑卸入母液罐,大幅度降低了員工的勞動強度,同時實現(xiàn)了母液配比的自動化控制,使得添加劑母液配比更加精確。

        5)高低液位報警系統(tǒng)

        新建航煤加劑系統(tǒng)實現(xiàn)了高低液位報警及故障報警連鎖功能,避免母液罐冒罐的風(fēng)險,實現(xiàn)了加劑數(shù)據(jù)在線查詢。

        卸劑過程中,若儲罐液位超過高液位報警值時,則卸劑電磁閥將自動關(guān)閉,避免母液罐冒罐。加劑過程中,若儲罐液位超過低液位報警值時,則加劑泵將無法啟動,避免了機泵的損壞。

        表3 航煤抗靜電劑加劑比例調(diào)整前后電導(dǎo)率對比數(shù)據(jù)

        4 經(jīng)濟效益

        智能式撬塊加劑系統(tǒng)投用后,經(jīng)過一年多的運行,系統(tǒng)運行正常,各項指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計指標(biāo),降低了添加劑單耗,縮短了注劑時間,節(jié)約了電能,降低了機泵維護成本,調(diào)高了航煤產(chǎn)量。

        1)抗靜電劑單耗下降了0.0001kg/t,抗磨劑單耗下降了0.003kg/t,年節(jié)約添加劑成本21萬元。

        2)2018年共計調(diào)和航煤160罐次,每罐次節(jié)省調(diào)和時間4小時,節(jié)省電費6.4萬元。

        3)2018年較上年度增產(chǎn)航煤4.4萬噸,產(chǎn)生效益88萬元。

        5 結(jié)論

        智能式撬塊加劑系統(tǒng)投用后,根據(jù)現(xiàn)場實際工況,解決了加劑系統(tǒng)誤差較大的問題,縮短了航煤添加劑注入時間,實現(xiàn)了定量自動注劑,徹底消除了之前加劑模式存在的安全隱患,減輕了員工勞動強度,縮短了調(diào)和時間,提高了加劑效率,提高了航煤生產(chǎn)效能,增加了航煤產(chǎn)量,效果良好。

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