[摘要]采用預(yù)酸化池+IC厭氧反應(yīng)塔+好氧曝氣池工藝處理高濃度的造紙廢水。實(shí)踐表明,出水水質(zhì)滿足造紙行業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)《造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2001)。
[關(guān)鍵詞]造紙工業(yè)廢水IC厭氧反應(yīng)塔沼氣曝氣池
從水質(zhì)特征上看,高濃度造紙廢水屬于可生化性一般的有機(jī)廢水(B/C比值為0.20左右),廢水中的大部分有機(jī)物為木質(zhì)素、纖維素等難生物降解的穩(wěn)定有機(jī)物。因此,若要考慮通過生化工藝處理高濃度造紙廢水,提高造紙廢水的BOD5/CODcr和去除高濃度的SS是保證系統(tǒng)出水達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵。
本研究采用預(yù)酸化池+IC厭氧反應(yīng)塔+好氧曝氣池工藝處理高濃度的造紙廢水,先通過預(yù)酸化作用將高分子有機(jī)物分解為溶于水的小分子,再利用IC厭氧反應(yīng)塔中的顆粒污泥去除廢水中大部分SS和COD,最后用好氧曝氣池保證系統(tǒng)出水達(dá)標(biāo)排放。
1工程概況
福建省南紙股份有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)線以馬尾松和廢紙為原料,生產(chǎn)化漿、木片磨木漿和脫墨漿,配抄新聞紙。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水和生活污水經(jīng)管道收集后,排入處理能力30000m3/d的污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排入建溪,匯入閩江。原水水質(zhì)見表1。經(jīng)過該污水廠處理后的出水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2001)(見表1)。
表1原水及出水水質(zhì)
項(xiàng)目指標(biāo)COD(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)pH色度(倍)水溫(℃)
原水2000~4900800~1200750~45006.0~9.0800~120035~60
出水≤300≤50≤706.0~9.0≤30025~35
2處理工藝
2.1 工藝的確定
分析原水水質(zhì)可知,高濃度的造紙廢水具有以下特點(diǎn):①懸浮物SS較高;②BOD5/CODcr低,有些組分不易被生物降解,甚至對(duì)微生物具有一定的抑制作用。受業(yè)主的委托,有針對(duì)性地采用預(yù)酸化池+IC厭氧反應(yīng)塔+好氧曝氣池工藝處理高濃度的造紙廢水,并進(jìn)行了工藝設(shè)計(jì),工藝流程如圖1所示。
圖1廢水工藝流程
2.2 工藝說明
整個(gè)工藝流程以預(yù)酸化系統(tǒng)、IC厭氧反應(yīng)塔和生物曝氣系統(tǒng)為三個(gè)關(guān)鍵處理單元,可以確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
2.2.1預(yù)酸化系統(tǒng)
厭氧反應(yīng)過程可被分為四個(gè)階段:水解、酸化、產(chǎn)乙酸和產(chǎn)甲烷。對(duì)于大分子量的高分子有機(jī)物不能夠透過細(xì)胞膜被細(xì)菌直接利用,因此通過細(xì)菌細(xì)胞外酶作用分解為溶于水的小分子。這些小分子化合物在發(fā)酵菌的作用下,轉(zhuǎn)化為更為簡(jiǎn)單的化合物并分泌到細(xì)胞外。酸化過程主要的產(chǎn)物有揮發(fā)性脂肪酸(VFA)、醇類、乳酸。二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等。同時(shí)酸化菌也繁殖產(chǎn)生新的細(xì)胞物質(zhì)。乙酸菌將酸化階段形成的化合物進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為乙酸、氫氣、碳酸以及新的細(xì)胞物質(zhì)。最后產(chǎn)甲烷菌將乙酸、氫氣、碳酸、甲醇、甲酸等被轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳、硫化氫和新的細(xì)胞物質(zhì)。預(yù)酸化池的酸化過程是厭氧處理過程的第一步。其作用是污水中的可溶性有機(jī)污染物在發(fā)酵菌的作用下,部分被酸化為揮發(fā)性脂肪酸,即丁酸、乙酸、丙酸、乙醇。二氧化碳、硫化氫和氫氣的混合物,有利于下一步IC反應(yīng)塔厭氧過程甲烷化。
2.2.2 IC厭氧反應(yīng)塔
在污水的水解酸化過程,只是水中有機(jī)物的成分發(fā)生了變化,而COD幾乎不變。只有在產(chǎn)甲烷階段,COD轉(zhuǎn)化為甲烷氣體,水中的COD才減少。在IC反應(yīng)塔中,厭氧顆粒污泥和污水反應(yīng)將COD轉(zhuǎn)化為沼氣。沼氣中含甲烷70%~80%,CO220%~30%,H2S微量。主要的產(chǎn)甲烷反應(yīng)表示如下:
CH3COOH → CH4 + CO2 – 31KJ/mol
4CHOOH → CH4 + 3CO2 + 2H2O
4CH3OH → 3CH4 + CO2 + 2H2O – 312KJ/mol
4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O – 131KJ/mol
CH3COOH + 2SO42- → 2H2S + 2CO2 +3O2
2.2.3生物曝氣系統(tǒng)
采用好氧活性污泥生物方法處理有機(jī)污水。在曝氣供氧,保證一定的pH值和溫度以及提供營(yíng)養(yǎng)鹽的狀態(tài)下,水中的細(xì)菌、真菌類、原生動(dòng)物類、以及微小后生動(dòng)物等多種多樣的微生物組成菌膠團(tuán),其中馴化出的以好氧細(xì)菌為主微生物群體,食取水中的有機(jī)物。水中可溶性有機(jī)物通過細(xì)菌(或真菌類)細(xì)胞壁吸收滲入細(xì)胞體內(nèi),在內(nèi)酶作用下生化反應(yīng)生成CO2、H2O、P4O3-、SO42-、NO3-等無機(jī)物。而細(xì)胞分泌的外酶可將吸附在其周圍的不可溶性的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為可溶性的有機(jī)物,再吸收滲入細(xì)胞體內(nèi)。原生動(dòng)物將細(xì)菌作為食物食取,而它又作為后生動(dòng)物的食物。
2.3 工藝特點(diǎn)
2.3.1經(jīng)預(yù)酸化池酸化和IC厭氧反應(yīng)塔的高效厭氧處理,廢水生化性得以提高,且進(jìn)一步降低了后續(xù)好氧處理的負(fù)荷。
2.3.2該系統(tǒng)充分發(fā)揮IC厭氧反應(yīng)塔在脫除SS方面的優(yōu)勢(shì),解決了高濃度造紙廢水中SS的治理難題。
2.3.3 IC厭氧反應(yīng)塔在處理過程中可產(chǎn)生沼氣和顆粒污泥,沼氣采取火焰燃燒,顆粒污泥可外賣給同類型污水處理場(chǎng)作為啟動(dòng)種污泥。
2.3.4采用先進(jìn)的IC厭氧反應(yīng)塔技術(shù),借助沼氣內(nèi)能提升實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán),不必外加動(dòng)力,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省占地面積,具有較強(qiáng)的pH緩沖能力,出水穩(wěn)定性高。
3主要工藝設(shè)計(jì)
3.1 預(yù)酸化池
采用組合式鋼砼結(jié)構(gòu),1座,外形尺寸為23.6m×13m× 9.3m。懸掛3m高的生物組合填料(600m3),底部安裝2臺(tái)潛水?dāng)嚢铏C(jī)。
COD:N:P=1000:5:1;
pH=6.5~7.5;
預(yù)酸化度:30%~50%;
水力停留時(shí)間:4.2h。
3.2 IC厭氧反應(yīng)塔
采用鋼架構(gòu),1座,外形尺寸為Ф11×24。反應(yīng)器由第一厭氧反應(yīng)室和第二氧反應(yīng)室疊加而成。每個(gè)厭氧反應(yīng)室的頂部各設(shè)一個(gè)氣、固、液三相分離器。第一級(jí)三相分離器主要分離沼氣和水,第二級(jí)三相分離器主要分離污泥和水,進(jìn)水和回流污泥在第一厭氧反應(yīng)室進(jìn)行混合。第一反應(yīng)室有很大的去除有機(jī)能力,進(jìn)入第二厭氧反應(yīng)室的廢水可繼續(xù)進(jìn)行處理,去除廢水中的剩余有機(jī)物,提高出水水質(zhì)。
COD:N:P=350:5:1;
pH=6.5~7.5;
污泥濃度:90g/L;
容積負(fù)荷:10~15kgCOD/m3.d;
上流速度:6.5~7.5m/h;
水力停留時(shí)間:3.2~3.7h;
沼氣產(chǎn)生量:8700m3/d;
顆粒污泥產(chǎn)生量:450~700kg/d。
3.3 生物曝氣池
采用組合式鋼砼結(jié)構(gòu),1座,外形尺寸為11.8m×47m× 9.7m。采用鼓風(fēng)曝氣方式,取氣水比為36:1,選用2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)交替運(yùn)轉(zhuǎn)。
污泥回流比:1:1~1.2;
回流污泥濃度:8~12g/L;
營(yíng)養(yǎng)鹽投加比例:BOD5:N:P=200:5:1;
溶解氧:DO=1~3mg/L;
MLSS:1.5~5g/L;
SVI:100~250mL/g;
pH:7.0~8.0;
水溫:20~35℃;
水力停留時(shí)間:4.0h;
污泥負(fù)荷:F/M=0.16~0.24kgBOD5/kgMLSS.d。
3.4 污泥處理系統(tǒng)
污泥以含水率為99.5%計(jì),污泥總量:16800kgTSS/d,經(jīng)旋轉(zhuǎn)過濾機(jī)脫水后,產(chǎn)生含水率60%~70%的泥餅,最終將其外運(yùn)填埋或作農(nóng)用肥料。
濃縮后的污泥濃度:3%~4%;
旋轉(zhuǎn)過濾機(jī)脫水后污泥濃度:8%~15%;
螺旋擠壓機(jī)脫水后污泥濃度:30%(40%)以上;
處理能力:16.8BDt/d。
4治理效果與經(jīng)濟(jì)估算
該工程竣工驗(yàn)收過程,經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè)分析,其結(jié)果如表2所示。
表2監(jiān)測(cè)結(jié)果
指標(biāo)COD(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)pH
原水2100~3200800~1200750~10006.0~9.0
預(yù)酸化出水1350~2150640~960100~1506.0~7.5
IC反應(yīng)塔出水600~750130~20010~206.5~7.5
生物曝氣池出水150~23025~3515~256.5~7.5
二沉池出水130~20020~2510~156.5~7.5
監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,該工藝對(duì)各污染物去除率均可達(dá)到90%以上,能實(shí)現(xiàn)出水的全面達(dá)標(biāo)排放,各關(guān)鍵處理單元也達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)功能和目標(biāo)。
該工程造價(jià)約為3289.67萬元,噸水運(yùn)行費(fèi)用約為0.68元/噸(含人工費(fèi)、電耗和藥耗等),該污水廠總占地面積18200m2,其中建筑面積6800m2。
5 結(jié)論
5.1 對(duì)于高濃度的造紙廢水采用預(yù)酸化池+IC厭氧反應(yīng)塔+好氧曝氣池工藝是可行的。
5.2 實(shí)踐表明,該工藝解決了高濃度造紙廢水可生化性差和SS濃度高的難題,能確保出水水質(zhì)滿足《造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2001)。
5.3 監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,該工藝對(duì)各污染物組分均能取得90%以上的去除率(COD為93.8%,BOD為97.5%,SS為98.6%)。
5.4 該套治理設(shè)施工藝簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省占地面積,具有較強(qiáng)的pH緩沖能力,出水穩(wěn)定性高。
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