0 引言
九江軋鋼廠高棒車間生產(chǎn)的螺紋鋼產(chǎn)量高、性能優(yōu),一直以來是九鋼效益較好的產(chǎn)品之一。九江軋鋼廠高棒車間主要生產(chǎn) Ф12-Ф28 規(guī)格的螺紋鋼。九鋼軋材系統(tǒng)經(jīng)過自主研發(fā),已經(jīng)成功實現(xiàn)了 12 mm 螺紋鋼五切分、14 mm 四切分和16 ~ 20 mm 三切分。生產(chǎn)工藝成熟,質(zhì)量可靠。但隨著人民對高質(zhì)量、高品質(zhì)生活的追求不斷提高,進一步提升產(chǎn)品表面質(zhì)量至關(guān)重要。表面質(zhì)量的優(yōu)劣也是客戶體驗的第一感受,不斷提升表面質(zhì)量是提升市場競爭力的一個不可或缺的手段。
1高棒軋制工藝流程的布置
九鋼軋鋼廠高棒生產(chǎn)線于2012年8月1日正式投產(chǎn)。軋機采用6-6-7獨特布置,粗軋、中軋后都配有飛剪,用于切頭切尾和事故碎斷。其中前12架為平立交替布置。第15架為立式軋機,13、14、16、17、18、19架為平式布置,精軋機組機架間配置6個活套。精軋機組后設(shè)有閉環(huán)式穿水冷卻系統(tǒng)。采用全連續(xù)軋制、控制冷卻、高速上冷床系統(tǒng)等先進工藝,自動化程度高。坯料為 170×170×9000mm ,最大軋速為 18m/s ,年設(shè)計能力為100萬噸。高棒的軋制工藝布置如圖1。
軋件經(jīng)出爐地輥喂鋼進入粗軋。經(jīng)過粗軋機組軋制、1#飛剪切頭、中軋機組軋制、預(yù)水冷穿水、2#飛剪切頭切尾、精軋機組軋制、穿水冷穿水、3#飛剪分段后進入精整區(qū)域。
2螺紋鋼常見的表面質(zhì)量缺陷
通過內(nèi)部檢查以及分析近幾年的質(zhì)量異議發(fā)現(xiàn)鋼筋產(chǎn)品表面質(zhì)量缺陷主要為彎曲、剪切彎頭、散包、負偏差超標、壞鋼等表面質(zhì)量問題。用戶對表面質(zhì)量要求不斷提高,對表面質(zhì)量問題幾乎是零容忍。這些表面質(zhì)量缺陷主要是現(xiàn)場崗位工責(zé)任心不強,設(shè)備精度不高,壞料自身帶來的缺陷等造成的包裝質(zhì)量問題。隨著服務(wù)水平提升,不斷提升質(zhì)量意識,質(zhì)量異議數(shù)量逐年下降,說明管理的有效性。
圖1高棒生產(chǎn)工藝流程圖
表12024年高棒生產(chǎn)線表面質(zhì)量缺陷統(tǒng)計數(shù)據(jù)
3直條鋼筋常見的表面質(zhì)量缺陷原因分析
3.1 尺寸不合
產(chǎn)生原因有:
(1)調(diào)整不當(dāng),沒有及時按照軋槽的磨損程度收料或放料;
(2)孔型參數(shù)設(shè)計不合理,調(diào)整到極限也不能彌補尺寸偏差;
(3)軋槽車削加工有誤,不能達到尺寸標準。
(4)軋制過程速度調(diào)整不穩(wěn)定,拉鋼就容易造成頭部無縱肋情況。
3.2 負偏差超標
產(chǎn)生原因有:
(1)過度追求負偏差軋制,盲目追求理論成材率,造成重量偏差不合格。
(2)由于加熱溫度不均勻,軋機速度不穩(wěn)波動造成少量部分拉鋼,在整支倍尺的某一段重量偏差不合。
(3)切分軋制過程中,線差過大。切分中的某一線重量偏差超標。
(4)軋制過程中拉鋼造成的縱肋偏低鋼筋。
3.3彎曲
產(chǎn)生的原因有:
(1)冷床故障,齒條不平,造成上冷床的鋼筋受阻后彎曲;
(2)裙板位置不合適,切分鋼筋上冷床頭段纏繞,造成彎曲;
(3)倍尺剪以及冷床輸入輥道參數(shù)不合適,造成頭部彎曲或者尾部彎曲,在冷卻過程中沒有矯直;
(4)吊運過程中形成的彎曲,有天車工操作原因,也有垛位或運輸車輛的客觀條件限制,如車輛車廂的不規(guī)則凸出物刮鋼。
(5)剪切彎曲,主要原因為疊剪,剪切過程中剪切支數(shù)多,沒有鋪平,造成疊切,處于上方的鋼筋就會出現(xiàn)頭部鵝頭彎。其次,冷剪的剪刃間隙不合適或剪刃鈍化,也會造成剪切頭部毛刺,或剪偏情況。
表2高棒各規(guī)格鋼筋表面質(zhì)量缺陷實際情況
4直條鋼筋表面質(zhì)量問題的控制措施
4.1增強全員的質(zhì)量意識,定期開展質(zhì)量培訓(xùn)
在鋼鐵行業(yè)不斷發(fā)展的今天,只有高質(zhì)量發(fā)展,才能立于不敗之地,想走可持續(xù)發(fā)展的道路,必須全員重視質(zhì)量。在關(guān)鍵工序點將控制要點具象化,讓現(xiàn)場操作人員時時刻刻對關(guān)鍵指標有把控。定期對關(guān)鍵工序控制點操作人員進行質(zhì)量培訓(xùn)與考試,強化基礎(chǔ)知識、強化質(zhì)量意識。
4.2裝備維護保養(yǎng)到位
造成鋼筋彎曲、短尺的主要因素設(shè)備缺陷是非常重要的部分。實際生產(chǎn)當(dāng)中冷床設(shè)備維護不到位占主要原因。冷床動、靜齒條高低位運行錯位、制動裙板異常磨損形成的亂線飄鋼等原因長期造成鋼筋收集困難,形成大面積的彎曲、剪切堆疊等。通過定期加大對冷床易損件裙板、偏心托輥的更換,有效改善了冷床設(shè)備的運行環(huán)境,日常生產(chǎn)當(dāng)中冷床設(shè)備得以穩(wěn)定運行,極大地減少了鋼筋彎曲的情況發(fā)生。
4.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改
加大生產(chǎn)過程中的表面質(zhì)量控制力度,針對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的表面質(zhì)量問題及時整改,少量表面質(zhì)量問題必須挑出,挑凈,抓住關(guān)鍵時間點,例如交接班、換輥換槽后,出現(xiàn)的少量表面質(zhì)量問題的都必須及時整改,整改徹底;超過一定數(shù)量不能徹底整改的立即停機,消除問題點再進行生產(chǎn)。
4.4有針對性地組織專題會議對出現(xiàn)的表面質(zhì)量缺陷進行分析
系統(tǒng)的、重點性地研究近期出現(xiàn)的鋼筋表面質(zhì)量缺陷問題,首先要明確標準要求,客戶需求及市場需求變化,針對近期出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析,提出解決方案。其次,要適當(dāng)組織圍繞提高質(zhì)量為主的學(xué)術(shù)交流活動,各自提出對鋼筋表面質(zhì)量控制提升的新思路,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。
4.52025年質(zhì)量攻關(guān)后直螺鋼筋質(zhì)量事故數(shù)據(jù)變化、質(zhì)量變化
表32025年高棒鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量事故數(shù)據(jù)
圖32025年產(chǎn)品質(zhì)量抽查明顯改善
5結(jié)語
通過對鋼筋表面質(zhì)量缺陷的分析和制定相關(guān)的改進措施,能夠在很大程度上減少表面質(zhì)量缺陷的發(fā)生頻次和數(shù)量,降低表面質(zhì)量異議發(fā)生率,對鋼筋表面質(zhì)量的提升有較大的幫助。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高市場競爭力,是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的生存之本。
參考文獻
[1]來煜.螺紋鋼表面缺陷檢測算法研究[D].武漢科技大學(xué)[2025-04-29].DOI:CNKI:CDMD:2.1015.582528.
[2]張亞君,楊紅來,張春斌,等.HRB400螺紋鋼金相裂紋原因分析與預(yù)防[J].江西冶金,2020(005):040.
產(chǎn)線動態(tài)
澳大利亞綠色鋼鐵公司選定新建鋼廠地點
從澳大利亞綠色鋼鐵公司(GreensteelAustralia)的聲明中獲悉,該公司已縮小其旗艦項目的選址范圍。確定的潛在地點包括新南威爾士州的帕克斯(Parkes),因其位于澳大利亞兩條主要鐵路線的交匯處,地理位置居中;以及南澳大利亞州的懷阿拉(Whyalla),因當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有懷阿拉鋼鐵廠(該廠于今年2月進入托管程序,未來可能為勞動力過渡提供便利)。該公司稱:“我們相信這兩個出色的地區(qū)均能為我們的下一代鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施提供理想的落戶之地。”
據(jù)報道,澳大利亞綠色鋼鐵公司將為其新建鋼廠配備直接還原鐵(DRI)模塊、基于兩座電弧爐的煉鋼車間、兩條螺紋鋼軋機以及具備高鐵用鋼軋制能力的結(jié)構(gòu)鋼軋機。達涅利(Danieli)已獲得該設(shè)施的供應(yīng)合同。其中,年產(chǎn)能60萬噸的1號螺紋鋼軋機(可生產(chǎn)10-50毫米螺紋鋼及8-32毫米盤條)計劃于今年啟動建設(shè),預(yù)計2026年底投產(chǎn)。