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        高硅尾渣生產(chǎn)歐式連鎖陶瓷瓦中試試驗研究

        2024-12-31 00:00:00馬鵬程王樂譯姜桂鵬高金成欒作春孫其飛楊鵬
        黃金 2024年11期
        關(guān)鍵詞:尾渣鼓包黃金

        摘要:為解決黃金行業(yè)氰化尾渣大量堆存問題,實現(xiàn)高硅尾渣大宗利用,在前期實驗室小型試驗成功的基礎(chǔ)上,開展了以高硅尾渣為主要原材料生產(chǎn)歐式連鎖陶瓷瓦的中試試驗研究。結(jié)果表明:在燒成溫度1 100 ℃、燒成時間56 min條件下,可實現(xiàn)高硅尾渣摻量高達(dá)70" %的陶瓷瓦燒成,且成功解決了產(chǎn)品黑心、變形等質(zhì)量問題,吸水率與強(qiáng)度等指標(biāo)均滿足GB/T 21149—2007 《燒結(jié)瓦》中Ⅱ類燒結(jié)瓦要求。該技術(shù)實現(xiàn)了高硅尾渣的無害化、資源化、產(chǎn)品化利用。

        關(guān)鍵詞:氰化尾渣;高硅尾渣;綜合利用;資源化;陶瓷瓦;燒成溫度;燒成時間;中試試驗

        中圖分類號:TD926.4文章編號:1001-1277(2024)11-0111-05

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:Adoi:10.11792/hj20241118

        引言

        氰化提金工藝已有100 多年的歷史,因工藝簡單、金回收率高等優(yōu)點在當(dāng)前黃金工業(yè)生產(chǎn)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。該工藝氰渣產(chǎn)率接近100" %,且產(chǎn)量逐年提高1-8。氰渣長期堆存,其含有的劇毒氰化物及金屬離子經(jīng)地表水或地下水嚴(yán)重污染周圍水體和土壤,危害人類健康9-12?!秶椅kU廢物名錄(2016版)》將氰渣列入危險廢物目錄13,實現(xiàn)氰渣毒害組分安全解離、有價資源高效分離回收、終端尾渣大宗利用成為行業(yè)關(guān)注和研究的熱點及難點。

        山東招金集團(tuán)有限公司針對氰渣的綜合利用研發(fā)了氰渣梯度脫氰—浮選回收銅鉛鋅和脫氰尾渣界面活化—選冶聯(lián)合回收硫鐵金等技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)氰渣中有價金屬元素的回收利用,但仍會產(chǎn)生大量尾渣,這部分尾渣含二氧化硅50" %以上,為高硅尾渣。為解決高硅尾渣大量堆存問題,實現(xiàn)資源化利用,山東招金集團(tuán)有限公司聯(lián)合武漢理工大學(xué)完成了高硅尾渣的工藝性能、燒成性能研究,并進(jìn)行了燒制陶瓷瓦的小型實驗室試驗,結(jié)果表明歐式連鎖陶瓷瓦(下稱“陶瓷瓦”)燒制較為成功,能夠?qū)崿F(xiàn)高硅尾渣無害化、資源化利用14-20

        本研究以膠東地區(qū)某黃金冶煉企業(yè)的高硅尾渣為研究對象,開展利用高硅尾渣生產(chǎn)陶瓷瓦的中試試驗研究。通過試驗確定了燒制陶瓷瓦的現(xiàn)場燒成制度,實現(xiàn)了資源的最大化利用,解決了制約黃金生產(chǎn)企業(yè)高硅尾渣無法大宗利用的難題。

        1高硅尾渣性質(zhì)

        試驗用原料為膠東地區(qū)某黃金冶煉企業(yè)的金精礦氰渣經(jīng)浮選回收Cu、Pb、Zn、Fe、S之后產(chǎn)生的高硅尾渣。

        1.1化學(xué)成分及礦物組成

        高硅尾渣化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,X射線衍射分析結(jié)果見圖1,礦物組成分析結(jié)果見表2。

        由表1、表2和圖1可知:該高硅尾渣中的Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Fe、S等元素經(jīng)前期綜合回收后含量較低,不具備單獨回收價值;主要礦物為石英、長石、云母,少量的黃鐵礦、赤鐵礦、角閃石、白云石等,適合作為陶瓷瓦的生產(chǎn)原料。

        1.2粒度分布特征

        實際生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的高硅尾渣含水率通常為 20" %~25" %,庫內(nèi)堆存自然晾曬一段時間后,含水率可降至11" %~19" %。高硅尾渣粒度分析結(jié)果見表3。由表3可知:該高硅尾渣粒度較細(xì),集中分布在-30.8 μm粒級,占比約85" %。高硅尾渣的細(xì)度能夠滿足生產(chǎn)陶瓷瓦的要求,無需再次磨礦。

        2中試試驗方法

        將高硅尾渣用除雜擠條機(jī)擠成泥條,于臥式干燥機(jī)中干燥定型后送到堆棚進(jìn)行陳化;陳化后的高硅尾渣與其他輔助配料按照一定的比例通過混料機(jī)混勻作為生產(chǎn)原料;生產(chǎn)原料用立磨機(jī)進(jìn)行碾壓磨細(xì)及烘干;烘干后的生產(chǎn)原料利用選粉機(jī)分選,達(dá)到細(xì)度要求的原料給入均化倉,再次進(jìn)行均化儲存,得到半成品粉料;半成品粉料經(jīng)氣流攪拌、均化后置于造粒機(jī)中進(jìn)行增濕造粒;用流化床干燥機(jī)對增濕造粒后的顆粒粉料進(jìn)行干燥,將干燥后的顆粒粉料置于篩分機(jī)上進(jìn)行篩分,得到+1.65 mm粒級的顆粒粉料,在料倉內(nèi)進(jìn)行陳化得到成品粉料;陳化好的成品粉料通過壓機(jī)制成陶瓷瓦坯體,之后送到雙層干燥窯中干燥;坯體干燥后,經(jīng)施釉線表面施釉;施釉后的胚體置于輥道窯燒制,煙氣吸收處理后排空。中試工藝流程見圖2。

        3試驗結(jié)果與分析

        3.1原料不同配方燒成試驗

        試驗以高硅尾渣為主要原料,摻有少量的輔助原料(浮選尾渣、萊陽土、鋁礬土),其化學(xué)成分分析結(jié)果見表4。共設(shè)計5組試驗配方(見表5) ,其對應(yīng)的原料化學(xué)成分分析結(jié)果見表6。

        在燒成溫度1 140 ℃,燒成時間45 min的試驗條件下,各配方中試燒成試驗結(jié)果見表7。

        由試驗結(jié)果可知:各配方燒成的陶瓷瓦均存在黑心、鼓包問題,但吸水率均低于6" %,在合理控制范圍內(nèi)。同時,在同等吸水率情況下,試樣坯體的燒成收縮率相比于實驗室燒成陶瓷瓦顯著降低,這可能與瓦片較高的成型壓力有關(guān)。

        3.2燒成時間試驗

        因配方3中高硅尾渣摻量高達(dá) 70" %,根據(jù)之前小試試驗結(jié)果,該配方在燒成溫度1 140 ℃燒成的陶瓷瓦必定產(chǎn)生黑心鼓包,因而中試試驗未對配方3進(jìn)行燒制。在燒成溫度1 140 ℃的條件下,配方1,2和4的燒成時間試驗結(jié)果見表8。

        由試驗結(jié)果可知:隨著燒成時間的增加,陶瓷瓦外觀存在的鼓包問題逐漸改善。當(dāng)燒成時間為45 min時,所有配方均出現(xiàn)鼓包問題。燒成時間延長至 56 min時,高硅尾渣摻量30" %的配方2已經(jīng)無鼓包問題出現(xiàn),高硅尾渣摻量 40" %的配方4在瓦脊較厚處依然存在鼓包問題,高硅尾渣摻量 50" %的配方1 在瓦尾出現(xiàn)明顯鼓包的現(xiàn)象。當(dāng)燒成時間延長到 63 min時,高硅尾渣摻量30" %的配方2無鼓包出現(xiàn),僅存在冷卻開裂問題;高硅尾渣摻量 40" %的配方4在瓦脊較厚處依然存在鼓包問題;高硅尾渣摻量 50" %的配方1與 56 min的燒成效果類似,并無改善。再次延長燒成時間至 68 min時,高硅尾渣摻量50 %的配方1在瓦尾處存在少量鼓包,高硅尾渣摻量 30" %、40" %的配方2,4 均無鼓包現(xiàn)象。

        試驗結(jié)果還表明:坯料中硫含量越高,要求的燒成時間越長。當(dāng)高硅尾渣摻量達(dá)到 50" %后,即使燒成時間延長至68 min ,也無法避免成型的瓦坯出現(xiàn)鼓包問題。因此,本次陶瓷瓦的制備工藝條件,高硅尾渣摻量不宜大于 40" %,即坯料含SO3不宜大于 5.48" %(灼燒基)。當(dāng)高硅尾渣摻量為 30" %(含SO3" 4.16" %)時,燒成時間為56 min;當(dāng)高硅尾渣摻量為 40" %(含SO3 5.48" %) 時,燒成時間為63 min。可見,在燒成溫度1 140 ℃,燒成時間68 min的燒成條件下,可成功燒制高硅尾渣摻量低于50" %的陶瓷瓦。

        3.3二次燒成試驗

        中試試驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題包括:瓦坯厚度越大,同一燒成溫度下的鼓包現(xiàn)象越嚴(yán)重,瓦坯厚度偏高,易導(dǎo)致樣品出現(xiàn)黑心、鼓包問題;坯體密實度對含硫礦物的分解揮發(fā)具有顯著的阻礙作用;輔料萊陽土透氣性較差,影響硫的揮發(fā);粉料含水率偏高,干法造粒顆粒過于密實。針對上述問題,進(jìn)行了燒成條件調(diào)整,并嘗試以二次燒成的方法促進(jìn)坯體內(nèi)硫的低溫?fù)]發(fā),消除硫在高溫下?lián)]發(fā)帶來的鼓包問題。

        二次燒成工藝試驗條件:預(yù)燒制的燒成溫度1 000 ℃、燒成時間40 min,高溫?zé)傻臒蓽囟? 140 ℃、燒成時間50 min;一次燒成工藝試驗條件:燒成溫度1 140 ℃、燒成時間63 min。在上述條件下對高硅尾渣摻量70" %的配方3樣品進(jìn)行了“預(yù)燒+高溫?zé)伞钡亩螣晒に嚭鸵淮螣晒に嚨闹性噷Ρ仍囼?,燒成的陶瓷瓦樣品中硫含量對比結(jié)果見表9。

        由試驗結(jié)果可知:采用預(yù)燒脫硫后再進(jìn)行二次高溫?zé)傻奶沾赏邩悠肺串a(chǎn)生鼓包、黑心等缺陷,原因是在預(yù)燒過程中有效去除了含硫物質(zhì),預(yù)燒后樣品殘留的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為 0.77" %。因此通過“預(yù)燒+高溫?zé)伞钡亩螣晒に嚳梢越鉀Q高硅尾渣摻量gt;50" %的樣品產(chǎn)生的鼓包、變形問題。

        3.4低溫?zé)稍囼?/p>

        二次燒成工藝能夠解決陶瓷瓦鼓包、變形的問題,但使用二次燒成工藝需要較長的燒成時間。在此基礎(chǔ)上,研究適當(dāng)降低燒成溫度,進(jìn)一步開發(fā)了低溫?zé)晒に?,在燒成溫? 020 ℃~1 115 ℃,燒成時間40 min、56 min的條件下,進(jìn)行了中試低溫?zé)稍囼?,結(jié)果見表10。

        由試驗結(jié)果可知:采用降低燒成溫度的方法,可避免陶瓷瓦出現(xiàn)黑心、鼓包等質(zhì)量問題,在1 020 ℃、40 min的燒成條件下,即使高硅尾渣摻量高達(dá) 70" %的配方3樣品亦可燒成表面平整,無鼓包、裂紋等問題的素?zé)咂沾赏呶势?、?qiáng)度低;在1 100 ℃的燒成溫度下可實現(xiàn)高硅尾渣摻量 70" %的配方3陶瓷瓦燒成,且產(chǎn)品無黑心、變形等質(zhì)量問題,吸水率與強(qiáng)度滿足GB/T 21149—2007 《燒結(jié)瓦》中Ⅱ類燒結(jié)瓦要求。

        針對中試試驗冷卻階段產(chǎn)生的開裂進(jìn)行了原因分析:冷卻段無熱源,溫度過低;試件內(nèi)部存在黑心,收縮率差異導(dǎo)致樣品開裂;窯長過短,陶瓷瓦樣品過大,以及前后溫差過大等。采用硼板密集入窯、加開冷卻閘板等改進(jìn)措施將燒成工段的溫度傳遞至急冷工段,能夠顯著消除冷卻裂紋。中試試驗還將噴釉工藝優(yōu)化為刷釉工藝,解決了釉面粗糙問題。

        4結(jié)論

        1)高硅尾渣主要組成礦物為石英、長石、云母、黃鐵礦等,其化學(xué)成分與市場上售賣的陶瓷相近,且粒度細(xì),可以不經(jīng)磨礦直接作為生產(chǎn)歐式連鎖陶瓷瓦的主要原料。

        2)高硅尾渣中硫含量較高、燒失量大,在中試試驗坯體燒成過程中,黃鐵礦分解釋放大量的 SO3氣體,導(dǎo)致燒制的陶瓷瓦易出現(xiàn)變形、黑心、鼓包等問題。

        3)在燒成溫度1 140 ℃,燒成時間68 min 的條件下,可成功燒制高硅尾渣摻量低于50" %的陶瓷瓦,且產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。

        4)采用“預(yù)燒+高溫?zé)伞钡亩螣晒に嚳梢杂行コ蛭镔|(zhì),解決高硅尾渣摻量gt;50" %的樣品鼓包、變形問題。在此基礎(chǔ)上開發(fā)出低溫?zé)傻姆椒?,? 100 ℃、56 min的燒成條件下可實現(xiàn)高硅尾渣摻量高達(dá)70" %的陶瓷瓦燒成,且產(chǎn)品無黑心、變形等質(zhì)量問題。同時,通過硼板密集入窯、加開冷卻閘板、噴釉工藝改為刷釉工藝等優(yōu)化改進(jìn)措施,消除陶瓷瓦產(chǎn)品的冷卻裂紋,解決了釉面粗糙的問題。最終產(chǎn)品收縮率低、強(qiáng)度高,吸水率與強(qiáng)度均滿足GB/T 21149—2007 《燒結(jié)瓦》中Ⅱ類燒結(jié)瓦要求。

        [參 考 文 獻(xiàn)]

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        Pilot test on the" production of European-style interlocking ceramic tiles using high-silicon tailings

        Ma Pengcheng,Wang Leyi,Jiang Guipeng,Gao Jincheng,Luan Zuochun,Sun Qifei,Yang Peng

        (Shandong Zhaojin Group Co.,Ltd.)

        Abstract:To address the problem of large-scale cyanide tailings storage in the gold industry and achieve bulk utilization of high-silicon tailings,a pilot test was conducted based on previous successful small-scale laboratory experiments.This study focused on producing European-style interlocking ceramic tiles using high-silicon tailings as the primary raw material.The results indicated that,under firing conditions of 1 100 °C and a firing time of 56 min,ceramic tiles with up to 70 % high-silicon tailings content could be successfully produced.This approach effectively resolved issues related to black core and deformation,meeting the standards for water absorption and strength set out in GB/T 21149-2007 for Type Ⅱ sintered tiles.This technology realizes the harmless,resource-based,and product-oriented utilization of high-silicon tailings.

        Keywords:cyanide tailings;high-silicon tailings;comprehensive utilization;resource-based utilization;ceramic tiles;firing temperature;firing time;pilot test

        基金項目:國家重點研發(fā)計劃項目(2018YFC1902003)

        作者簡介:馬鵬程(1983—),男,高級工程師,從事冶金資源綜合利用工作;E-mail:124692329@qq.com

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