摘 要:機(jī)電產(chǎn)品X的功能是用于架設(shè)負(fù)載設(shè)備,其在長(zhǎng)期加電過(guò)程中出現(xiàn)了異常工作狀態(tài),該異常工作的狀態(tài)出現(xiàn)不具有規(guī)律性,呈現(xiàn)出偶然性。機(jī)電產(chǎn)品X偶然性觸發(fā)的異常工作狀態(tài)會(huì)造成機(jī)電產(chǎn)品X和負(fù)載設(shè)備的損壞,為此,基于故障樹分析的方法,分析了機(jī)電產(chǎn)品X異常工作狀態(tài)的成因,驗(yàn)證了故障樹各節(jié)點(diǎn)是否存在故障情況。在正常環(huán)境、高溫潮濕環(huán)境循環(huán)重復(fù)試驗(yàn),結(jié)果表明故障成因是腔體工藝孔盲孔打通腔體內(nèi)壁,水汽被吸入機(jī)電產(chǎn)品X的腔體內(nèi)部,不能及時(shí)排出,導(dǎo)致腔體內(nèi)部長(zhǎng)期處于高溫潮濕環(huán)境。在高溫潮濕環(huán)境下,光耦輸出端電平由于處于低電平電壓最大值1.164 V與高電平電壓最小值1.833 V之間,為芯片檢測(cè)的未知狀態(tài),某時(shí)刻電壓處于低電平,光耦輸出端電壓被拉低,芯片檢測(cè)到低電平信號(hào)時(shí),引起電機(jī)異常轉(zhuǎn)動(dòng)。在高溫試驗(yàn)箱烘干腔體各組成部分,用300 ℃的熱風(fēng)槍取下光耦通電,輸出3.27 V,表明光耦未損壞,再用熱風(fēng)槍將光耦焊接至控制板,輸出電壓正常,異常工作狀態(tài)不再出現(xiàn),機(jī)電產(chǎn)品X工作正常。
關(guān)鍵詞:故障樹分析;機(jī)電系統(tǒng);異常分析
中圖分類號(hào):TP271+.4" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號(hào):1671-0797(2024)14-0034-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.14.007
0" " 引言
機(jī)電產(chǎn)品X的功能是在單方向上進(jìn)行直線運(yùn)動(dòng),往往在其結(jié)構(gòu)上掛載負(fù)載實(shí)現(xiàn)特定的功能,機(jī)電產(chǎn)品X的核心是電機(jī)控制,由于本文探討的重心與電機(jī)控制異常有關(guān),而非執(zhí)行件的具體執(zhí)行方式,因而后文所述電機(jī)可直接代指機(jī)械結(jié)構(gòu)的執(zhí)行件。所研制的機(jī)電產(chǎn)品X在調(diào)試試驗(yàn)階段,發(fā)現(xiàn)電機(jī)出現(xiàn)異常工作狀態(tài),具體表現(xiàn)為在沒有外部控制信號(hào)下,電機(jī)會(huì)出現(xiàn)自行轉(zhuǎn)動(dòng)的現(xiàn)象,且現(xiàn)象出現(xiàn)的頻次呈現(xiàn)出無(wú)規(guī)律性,有時(shí)候短時(shí)間出現(xiàn)多次,有時(shí)候很長(zhǎng)時(shí)間僅出現(xiàn)一次。由于該故障會(huì)造成潛在的較大經(jīng)濟(jì)損失以及安全事故,因而需對(duì)故障進(jìn)行準(zhǔn)確定位及原因分析,并進(jìn)行機(jī)理分析。在對(duì)故障進(jìn)行排查時(shí),在方法論上,工程應(yīng)用中絕大多數(shù)的學(xué)者幾乎均采用故障樹分析法[1-4]。郭靖等人在液壓錨絞機(jī)的調(diào)試階段運(yùn)用故障樹分析法對(duì)液壓錨絞機(jī)的液壓系統(tǒng)進(jìn)行故障分析[5],在升降裝置類故障分析中[6-9],張書軒對(duì)升降機(jī)通過(guò)設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案、試驗(yàn)裝置,對(duì)升降機(jī)相關(guān)性能進(jìn)行了研究,給本文研究提供一定的思路[10]。
結(jié)合上述研究,本文運(yùn)用故障樹分析法,對(duì)故障進(jìn)行分析排查[11-13]。從問(wèn)題的出現(xiàn),分析定位產(chǎn)生的故障原因,依據(jù)故障樹模型,結(jié)合系統(tǒng)控制框圖,抽絲剝繭,層層分析,分析到質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的準(zhǔn)確定位,在保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求之下[14-15],提升了機(jī)電產(chǎn)品X機(jī)電系統(tǒng)的可靠性,同時(shí)又為后續(xù)研究者提供了關(guān)于電機(jī)控制異常的潛在解決方案。
1" " 故障定位及原因分析
為了故障定位及原因分析,搭建了試驗(yàn)平臺(tái),如圖1所示,該平臺(tái)包含了直流電源、控制板、位置傳感器、手柄和電機(jī),被裝配于一個(gè)特制腔體內(nèi)部。其控制板程序主要控制流程如圖2所示。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員的描述情況及電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的控制邏輯、流程,建立故障樹,如圖3所示。
各節(jié)點(diǎn)定義如下:
1)X1:被其他信號(hào)干擾,誤判為正轉(zhuǎn);
2)X2:控制板手柄接口接收到正轉(zhuǎn)指令;
3)X3:控制芯片收到正轉(zhuǎn)指令。
初步分析,故障原因可能是機(jī)電系統(tǒng)被干擾,機(jī)電系統(tǒng)接收到或其控制芯片接收到異常的正轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)信號(hào),導(dǎo)致電機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。
X1:?jiǎn)栴}發(fā)生時(shí),控制板的電源接口連接了電源電纜,并接通了外部電源;控制接口未連接手柄,并蓋有防塵蓋。該機(jī)電系統(tǒng)為純有源電氣設(shè)備,沒有無(wú)線接收器件,因此其他信號(hào)的干擾只能通過(guò)電源接口進(jìn)入。該機(jī)電系統(tǒng)的控制板電源部分具備完整的DC/DC轉(zhuǎn)換和濾波防護(hù)功能,外部DC28 V需經(jīng)過(guò)濾波器,采用開關(guān)穩(wěn)壓器實(shí)現(xiàn)DC28 V轉(zhuǎn)DC12 V、DC12 V轉(zhuǎn)DC5 V,電壓調(diào)節(jié)器實(shí)現(xiàn)DC5 V轉(zhuǎn)3.3 V后才會(huì)接入控制芯片。該型機(jī)電系統(tǒng)已運(yùn)用于多個(gè)產(chǎn)品,且通過(guò)了電磁兼容測(cè)試,對(duì)輻射干擾和傳導(dǎo)干擾不敏感,故可排除X1被其他信號(hào)干擾的可能性。
X2:?jiǎn)栴}發(fā)生時(shí),未連接控制手柄,無(wú)控制指令發(fā)出;其控制接口的各插孔間無(wú)金屬異物、無(wú)積水,且有防塵蓋保護(hù),故可排除X2接收到來(lái)自手柄的正轉(zhuǎn)指令的可能性。
X3:控制板兼容TTL電平控制和RS485串口控制,既可通過(guò)改變控制接口引腳1或B的電平狀態(tài)控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),也可通過(guò)RS485串口發(fā)送控制指令控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。RS485串口為數(shù)字接口,自行啟動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的概率幾乎為零,由此可判斷,控制板的TTL電平控制電路部分出現(xiàn)信號(hào)異常,導(dǎo)致控制芯片判斷為“正轉(zhuǎn)”信號(hào),從而驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。
綜上所述,該故障定位于X3控制芯片收到正轉(zhuǎn)指令。
正轉(zhuǎn)控制部分的原理圖如圖4所示。
定位的具體過(guò)程如下:
TTL電平控制時(shí)的工作流程如下:當(dāng)外部手柄“正轉(zhuǎn)鍵”被按下時(shí),手柄控制接口對(duì)應(yīng)的引腳與GND接通,接口板上的光耦V13導(dǎo)通,連接控制芯片的UP網(wǎng)絡(luò)由高電平變?yōu)榈碗娖?,此時(shí)控制芯片檢測(cè)到正轉(zhuǎn)信號(hào),控制電機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)(正轉(zhuǎn))。
1)試驗(yàn)平臺(tái)僅僅接通電源,控制口未接入任何手柄,可判斷無(wú)外部指令輸入,不能控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)。
2)現(xiàn)場(chǎng)檢查手柄控制接口各引腳間無(wú)金屬異物、無(wú)積水,可判斷控制接口的引腳(正轉(zhuǎn))或引腳(反轉(zhuǎn))不會(huì)與引腳(GND)接通,不能控制電機(jī)正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)。
3)控制接口的引腳間是塑料絕緣材料,若其內(nèi)部有裂縫存在積水的情況可能會(huì)造成引腳(正轉(zhuǎn))或引腳(反轉(zhuǎn))與引腳(GND)導(dǎo)通,可能會(huì)導(dǎo)致電機(jī)自動(dòng)正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)。為此,項(xiàng)目組采用同一狀態(tài)的產(chǎn)品進(jìn)行了模擬測(cè)試。首先,使用萬(wàn)用表的歐姆擋測(cè)得自來(lái)水的阻值為34.1 kΩ;其次,將手柄控制接口注滿自來(lái)水,接通電源,未發(fā)現(xiàn)電機(jī)出現(xiàn)異常工作狀態(tài)。
4)拆開腔體,常溫情況下通電12 h,未發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題。
5)根據(jù)問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)試驗(yàn)環(huán)境條件,項(xiàng)目組將腔體放入高低溫試驗(yàn)箱進(jìn)行溫度循環(huán)試驗(yàn)。在50 ℃的環(huán)境條件下存儲(chǔ)8 h后,測(cè)試人員發(fā)現(xiàn)電機(jī)在未連接手柄的情況下出現(xiàn)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)(正轉(zhuǎn)),故障復(fù)現(xiàn)。斷電,間隔幾秒后再重新接通電源,問(wèn)題依然存在,但轉(zhuǎn)動(dòng)持續(xù)時(shí)間從幾秒至幾十分鐘不等。
6)拆開腔體,取下控制板,發(fā)現(xiàn)腔體內(nèi)表面有水漬。
7)進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),正轉(zhuǎn)控制部分電路的光耦輸入端器件R23為焊接,此時(shí),即使控制接口的引腳(正轉(zhuǎn))或引腳(反轉(zhuǎn))與引腳(GND)導(dǎo)通,光耦V13也不會(huì)導(dǎo)通,由此可判斷即使外部接口的電平變化不會(huì)導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),可將問(wèn)題定位至光耦V13的輸出端。
8)接通電源,用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)得光耦V13輸出端第4腳(正轉(zhuǎn))對(duì)地的電壓為1.26 V;處于單片機(jī)低電平檢測(cè)電壓的臨界區(qū)(1.2 V)附近,可能會(huì)導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。正常情況下電壓的理論值應(yīng)為3.25 V左右。
9)將腔體的各組成部分在常溫狀態(tài)下恢復(fù)8 h,測(cè)得光耦V13輸出端第4腳(正轉(zhuǎn))對(duì)地的電壓仍然僅有1.57 V,達(dá)不到正常電平電壓。
10)綜合8)、9)的測(cè)試結(jié)果,可確定電機(jī)異常轉(zhuǎn)動(dòng)是光耦V13輸出端異常導(dǎo)致。
11)測(cè)試人員將腔體的各組成部分放入高溫試驗(yàn)箱,烘干后用300 ℃的熱風(fēng)槍取下光耦V13,通電測(cè)量得到光耦V13輸出端的電壓為3.27 V(測(cè)量部位為光耦輸出端的焊盤),然后再將其重新焊接到控制板上,通電測(cè)量得到光耦V13輸出端的電壓為3.27 V;與正常狀態(tài)一致,問(wèn)題消失。此外,為舉一反三檢查,同步放入了其余產(chǎn)品的腔體,通電測(cè)試,未出現(xiàn)類似現(xiàn)象。由此,可判斷該異常現(xiàn)象是光耦V13輸出端引腳積水造成短路引起。
12)為進(jìn)一步確定問(wèn)題原因,測(cè)試人員將光耦V13的輸出端滴上自來(lái)水,模擬積水的現(xiàn)象,通電測(cè)量光耦V13的輸出電壓為1.45 V,與8)測(cè)試結(jié)果基本一致,可導(dǎo)致電機(jī)異常轉(zhuǎn)動(dòng)。
13)測(cè)試人員將光耦重新涂覆三防漆,再重新做滴水試驗(yàn),通電測(cè)試,其光耦輸出端電壓為3.25 V;也未出現(xiàn)電機(jī)異常轉(zhuǎn)動(dòng)的情況。
14)腔體的內(nèi)部積水在高溫環(huán)境下,蒸餾后在電路板表面沉積,導(dǎo)致控制板上控制正轉(zhuǎn)的光耦輸出端電平被拉低,電壓異常,控制板檢測(cè)到“TTL電平控制電路低電平”即“正轉(zhuǎn)”的誤動(dòng)作信號(hào),引起電機(jī)異常轉(zhuǎn)動(dòng),引發(fā)故障。
15)進(jìn)一步檢查腔體各密封部位,未發(fā)現(xiàn)由防水圈漏裝、損壞的情況;再次進(jìn)行腔體的密封性測(cè)試,發(fā)現(xiàn)功能控制模塊上的工藝孔有少量氣泡冒出,由此,可確定該工藝孔與腔體內(nèi)部貫通。
16)檢查設(shè)計(jì)文件工藝孔為盲孔,檢測(cè)同批次工件,功能控制模塊的工藝孔被打穿,其余產(chǎn)品均滿足設(shè)計(jì)要求。
17)工藝孔與腔體內(nèi)部貫通,在長(zhǎng)期的溫度變化過(guò)程中,水汽被吸入?yún)s不能及時(shí)排出,導(dǎo)致腔體內(nèi)部長(zhǎng)期處于高溫潮濕環(huán)境中。
18)電路板表面三防漆為人工涂覆,其光耦V13輸出端漆層較薄,防護(hù)能力較弱,經(jīng)反復(fù)溫濕變化,漆層失去防護(hù)能力,內(nèi)部積水蒸餾后在光耦V13輸出端凝結(jié)為水,導(dǎo)致光耦輸出端電壓被拉低,控制板檢測(cè)到“正轉(zhuǎn)”的信號(hào),引起電機(jī)異常轉(zhuǎn)動(dòng)故障。
2" " 機(jī)理分析
查閱設(shè)計(jì)文件,當(dāng)手柄正轉(zhuǎn)被按下時(shí),控制板引腳(UP_KEY)與電源地存在電流回路,電流逐漸增大后,光耦V13的輸入端導(dǎo)通,輸出端(UP)輸出低電平信號(hào),使控制板具有正轉(zhuǎn)控制電平信號(hào)輸出,芯片接收到正轉(zhuǎn)的控制電平信號(hào),控制電機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)(正轉(zhuǎn))。正轉(zhuǎn)控制電路原理圖如圖4所示。
查閱芯片數(shù)據(jù)手冊(cè),芯片IO電氣參數(shù)如表1所示,表中VIL表示邏輯低電平,VIH表示邏輯高電平,VDD表示芯片電源端電壓,IO FT表示芯片兼容5 V電壓。在標(biāo)準(zhǔn)電源電壓VDD=3.3 V供電的情況下,其低電平電壓最大值為1.164 V,高電平電壓最小值為1.833 V。在光耦V13輸出端引腳積水情況下,光耦輸出端電平電壓處于低電平電壓最大值1.164 V與高電平電壓最小值1.833 V之間,處于一個(gè)未知狀態(tài),某時(shí)刻,當(dāng)芯片檢測(cè)到低電平信號(hào)時(shí),控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。
3" " 結(jié)束語(yǔ)
根據(jù)電機(jī)異常自行轉(zhuǎn)動(dòng)故障現(xiàn)象,采用了下行法建立了故障樹,根據(jù)故障樹逐層查找分析,定位了故障原因,由于加工原因,腔體的工藝盲孔被打穿,水汽被吸入,造成腔體內(nèi)部高溫潮濕,在該環(huán)境下,光耦輸出端電壓被拉低,芯片檢測(cè)到低電平信號(hào)時(shí),引起電機(jī)異常工作,重復(fù)試驗(yàn)符合故障判定預(yù)期。經(jīng)過(guò)此次研究,后續(xù)有三方面亟待改進(jìn):第一,加強(qiáng)制造過(guò)程的管理,避免質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生,如工藝盲孔被打穿類似事件;第二,對(duì)腔體密封進(jìn)行優(yōu)化,避免水汽進(jìn)入腔體內(nèi)部引起設(shè)備工作異常,提升產(chǎn)品的可靠性;第三,加強(qiáng)控制板的表面三防漆處理,提升其防護(hù)能力,從而提升了機(jī)械系統(tǒng)整體的可靠性。
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收稿日期:2024-03-25
作者簡(jiǎn)介:夏飛(1987—),男,重慶潼南人,工程師,研究方向:機(jī)電控制。
通信作者:周明(1995—),男,四川廣安人,工程師,研究方向:機(jī)械工程。