胡安琪,張帆,龐浩,張鵬,劉放,王一婷
(湖北中煙武漢卷煙廠,湖北 武漢 430000)
武漢卷煙廠確立了高質(zhì)量發(fā)展、做強做優(yōu)“黃鶴樓香煙”品牌建設(shè)目標,設(shè)備最大化的作用是根本保證,借助數(shù)智化賦能機遇,小組團隊決定排除小停機干擾。
數(shù)采系統(tǒng)分析顯示上年度設(shè)備異常停機整體控制在3.6%以下,其中小停機高達12.9%,小組選取機組突出小停機展開課題攻關(guān)。
車間設(shè)備主任為小停機改善總指揮,機組操作工、維修工、設(shè)備管理員、數(shù)據(jù)分析員一同推進強化小停機統(tǒng)計、分析、改善、總結(jié)、匯報閉環(huán)管理。融合精益管理思維與工具,梳理小停機管控模型。
圖1 小停機改善推進流程圖
2022年1~9月樣板機組小停機數(shù)據(jù),對標設(shè)備“三高一長”原則,主次層別如下:
圖2 2022年1月1日至9月30日樣板機組小停機次數(shù)排列圖
小停機次數(shù)和已占到停機總次數(shù)的85%,其中無鋁箔紙、煙庫無煙支、出口皮帶入口處封簽丟失停機次數(shù)之和占到小停機總次數(shù)的60%,責(zé)成生產(chǎn)一、二、三班分別研究改善。
建樹分析:以生產(chǎn)一班改善無鋁箔紙小停機為例,小組成員創(chuàng)建設(shè)備結(jié)構(gòu)樹,開展5why深度分析,尋求改善根源:
圖3 生產(chǎn)一班梳理無鋁箔紙小停機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)樹
無鋁箔紙小停機系統(tǒng)5why分析表如表1所示。
表1 生產(chǎn)一班梳理無鋁箔紙小停機5why分析表
與此同時,生產(chǎn)二班、三班分別梳理了煙庫無煙支、出口皮帶入口處封簽丟失小停機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)樹和5why分析,并一一制定相應(yīng)對策。
為提升改善效率,車間還搭建小停機信息化分析平臺,讓處理小停機“失控點”智慧起來,利用精益箱線圖直觀展示各種小停機過程異常點、偏態(tài)、尾重、箱體形態(tài)變化等,持續(xù)跟蹤對策落地效果。
小停機異常執(zhí)行有效追蹤信息化平臺。
圖4 無鋁箔紙停機異常處理執(zhí)行情況
針對分析得到的原因和措施,小組成員中的技師進行了相應(yīng)評審,重點攻關(guān)落實。如生產(chǎn)一班針對無鋁箔紙停機在負壓氣路中增加了負壓儲氣罐、配氣盤,保持供應(yīng)穩(wěn)定。
圖5 負壓儲氣罐、配氣盤的安裝
生產(chǎn)二班針對出口皮帶入口處封簽丟失停機改進X1包裝主機封簽?zāi)z缸上膠輪總成結(jié)構(gòu),將安裝孔擴深4mm,同時安裝軸承后在其上安裝8x16x4的油封,延長壽命、方便拆卸、具有代表性。
圖6 封簽?zāi)z缸上膠輪總成結(jié)構(gòu)的改進
生產(chǎn)三班則設(shè)計煙庫煙耙輔助擋車工將煙支從煙庫引流到767通道,減少煙道亂煙支產(chǎn)生的概率,亦值得同行推廣。
圖7 煙庫煙耙的設(shè)計
對比無鋁箔紙、煙庫無煙支、出口皮帶入口處封簽丟失小停機改善活動前后3個月數(shù)據(jù)變化,整體小停機次數(shù)下降了36.52%。
圖8 無鋁箔紙、煙庫無煙支、出口皮帶入口處封簽丟失小停機整改效果對比圖
圖9 班組長現(xiàn)場確認維保技能提升效果
小組鼓勵成員共享經(jīng)驗,編寫OPL教材20余篇,整體提升預(yù)防與處理小停機技能。小停機處理的有效方法納入設(shè)備A、B、C、D四級保養(yǎng)基準,明確了自主維護和維修人員的職責(zé)、分工,任務(wù)、標準、方法與周期精確完善。
同時,依實制定了卷煙生產(chǎn)小停機管理辦法,明確了生產(chǎn)過程設(shè)備短暫停機信息收集、數(shù)據(jù)分析、制定措施、改善標準化等業(yè)務(wù)流程和要求。
目前,車間全面開展設(shè)備結(jié)構(gòu)、原理講解,持續(xù)開展機臺操作工技能測評活動,鞏固小停機管理成果,為飽受小停機困擾的企業(yè)探索出一條可借鑒的卓有成效的小停機管控活動,值得很多跨行業(yè)企業(yè)推廣。