任 凱
(山西焦煤集團(tuán)介休正益煤業(yè)有限公司,山西 介休 032000)
采掘、鉆進(jìn)、運(yùn)輸以及通風(fēng)等環(huán)節(jié)均會導(dǎo)致粉塵,工作人員長時(shí)間在高濃度粉塵環(huán)境下個(gè)容易產(chǎn)生矽肺病,嚴(yán)重影響人員身體健康,同時(shí)高濃度粉塵會增加井下機(jī)電設(shè)備磨損程度、降低使用壽命[1-2]。煤礦井下現(xiàn)階段使用的降塵技術(shù)主要為:噴霧降塵(采面、巷道及采掘設(shè)備等處)、煤層注水(脈沖、高壓等)、除塵風(fēng)機(jī)、濕式鉆孔、凈化水幕等等[3-5]。隨著井下大功率、重載設(shè)備應(yīng)用推廣,采掘作業(yè)面生產(chǎn)效率及煤炭產(chǎn)量等均不斷增加,井下生產(chǎn)過程中粉塵產(chǎn)生量也不斷增大。雖然井下使用的采掘設(shè)備均隨機(jī)配備有噴霧降塵裝置,但是受噴霧壓力、噴嘴(管路)堵塞等多因素影響,噴霧降塵效果不佳;同時(shí)大流量噴霧降塵容易導(dǎo)致煤層底板積水,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致底鼓等問題[6-7]。以山西某礦3506 綜采工作面回采為工程背景,針對采面回采期間粉塵產(chǎn)生特點(diǎn),針對性進(jìn)行粉塵治理,現(xiàn)場實(shí)踐后有效降低了采面回采期間粉塵濃度,為煤炭安全高效回采創(chuàng)造了良好條件。
3506 綜采工作面開采5#煤層,設(shè)計(jì)推進(jìn)長度2 050 m、采面斜長220 m,回采區(qū)域內(nèi)煤層賦存穩(wěn)定,地質(zhì)構(gòu)造不發(fā)育。5#煤層為礦井主采煤層之一,具有賦存穩(wěn)定、硫分及灰分含量低、開采經(jīng)濟(jì)效益顯著等優(yōu)點(diǎn),煤層厚度均值4.5 m、傾角5°~9°,頂?shù)装鍘r性以粉砂巖、砂質(zhì)泥巖以及石灰?guī)r等為主。采面開采范圍內(nèi)5#煤層原始瓦斯含量在7.9~9.3 m3/t、瓦斯壓力在0.72~0.83 MPa,煤層硬度(f 值)為0.57~1.3,原始含水率為0.63%。3506 綜采工作面回采使用的主要開采設(shè)備包括有MG750/1915-GWD 采煤機(jī)、ZY9000-27/60D液壓支架、SZZ-1000/400 轉(zhuǎn)載機(jī)以及PLM-3000 破碎機(jī)等,采面采用U 型通風(fēng)方式(一進(jìn)一回),設(shè)計(jì)推進(jìn)速度為4.8 m/d。
由于3506 綜采工作面回采的5#煤層自身含水率較低,且煤層具備有滲透性差、難浸潤特點(diǎn),本煤層鉆孔瓦斯抽采后會進(jìn)一步降低煤層含水率,導(dǎo)致采面回采期間粉塵產(chǎn)生量較高。現(xiàn)階段3506 綜采工作面主要用過噴霧方式降塵,使用型號BPW315/16 柱塞泵為采煤機(jī)及采面噴霧設(shè)備提供高壓噴霧用水,正?;夭蓵r(shí)采煤機(jī)截割滾筒外側(cè)噴霧噴頭供水水壓控制在2~5 MPa,未布置液壓支架降柱移架專用除塵設(shè)備,在回采巷道與采面相距30 m 位置布置2 道手動控制防塵噴霧系統(tǒng)。采面回采期間粉塵濃度監(jiān)測結(jié)果見表1 所示。從表1 看出,采面各位置粉塵濃度較高,同時(shí)采煤機(jī)割煤、支架移架以及轉(zhuǎn)載運(yùn)輸?shù)仁遣擅婊夭善陂g主要產(chǎn)塵源,應(yīng)針對性進(jìn)行降塵。
表1 采面正?;夭善陂g粉塵濃度測定結(jié)果
通過超前注水增加煤體含水率率,可從根本上降低煤炭回采期間粉塵產(chǎn)生量。采面回采的5#煤層結(jié)構(gòu)較為簡單,一般不夾矸,結(jié)合以往煤層注水經(jīng)驗(yàn),在采面進(jìn)風(fēng)、回風(fēng)順槽內(nèi)均布置注水鉆孔對煤層進(jìn)行注水。具體注水方案為:注水孔以原有的瓦斯抽采孔為主,若瓦斯抽采孔塌孔嚴(yán)重或者無法使用時(shí),則在鉆孔旁新鉆進(jìn)鉆孔;注水鉆孔孔深均為110m m、孔徑75 mm、間隔6 m,開孔均在底板上方1 600 mm;用膨脹式封孔器封孔,注水壓力為4~6 MPa。注水完成后應(yīng)確保煤層含水率增加超過1.5%。
3506 工作面MG750/1915-GWD 采煤機(jī)噴霧系統(tǒng),受噴霧水質(zhì)差、噴霧壓力低等影響除塵效果不佳;同時(shí)采煤機(jī)移動割煤時(shí)產(chǎn)塵點(diǎn)會不斷移動。為提高粉塵治理針對性,構(gòu)建塵源跟蹤降塵系統(tǒng),具體實(shí)時(shí)跟蹤采煤機(jī)位置進(jìn)行針對性噴霧降塵,具體塵源跟蹤噴霧系統(tǒng)架構(gòu),如圖1 所示。
圖1 塵源跟蹤噴霧系統(tǒng)架構(gòu)
塵源跟蹤噴霧主要組成單元為主控制箱、光源發(fā)射傳感器、分控制器、光控接收傳感器及電動球閥等。運(yùn)行原理為:沿著采煤機(jī)割煤方向布置多個(gè)噴霧裝置,通過光源發(fā)射傳感器、光控接收傳感器確定采煤機(jī)具體位置;將采煤機(jī)位置及處理信息通過通信線纜傳輸至主控制箱,主控制箱處理后向控制1#分控制器周邊的2 個(gè)控制器聯(lián)動噴霧,以便采煤機(jī)產(chǎn)塵點(diǎn)全覆蓋噴霧降塵;采煤機(jī)推進(jìn)至X#噴霧點(diǎn)時(shí)按照上述方式進(jìn)行噴霧塵源跟蹤噴霧系統(tǒng)可依據(jù)需要調(diào)節(jié)噴霧裝置數(shù)量,以便實(shí)現(xiàn)高效噴霧降塵并節(jié)省噴霧降塵用水量。
采用移架噴霧降塵系統(tǒng)降低液壓支架移加期間粉塵產(chǎn)生量,噴霧系統(tǒng)主要由噴霧控制器、噴頭、高壓供水管路等組成,具體如圖2 所示。當(dāng)降柱移架時(shí)系統(tǒng)自動開始噴霧降塵,移動完成并升起支架后自動停止噴霧。噴霧壓力在4~8 MPa 范圍內(nèi)可調(diào),依據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整噴霧壓力,提高噴霧效果。
圖2 移架噴霧降塵示意圖
為降低回風(fēng)巷內(nèi)粉塵濃度,在回風(fēng)巷內(nèi)布置控塵自動噴霧降塵裝置,具體布置如圖3 所示??貕m自動噴霧降塵裝置組成包括有粉塵濃度傳感器、熱釋光控傳感器、本安型控制箱、防爆電磁閥、通信電纜等構(gòu)成。當(dāng)粉塵傳感器檢測的粉塵濃度超過預(yù)先設(shè)置值時(shí),控制器控制電磁閥電源,通過電磁閥控制噴霧開啟或者關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)自動噴霧;同時(shí)在噴霧過程中若熱釋光控傳感器檢測到有人員通過時(shí)則暫時(shí)停止噴霧,實(shí)現(xiàn)采面回風(fēng)巷自動噴霧。
在采面PLM-3000 破碎機(jī)上安裝防塵罩并在防塵罩內(nèi)布置噴嘴等進(jìn)行噴霧降塵,防塵罩可抑制轉(zhuǎn)載機(jī)工作過程中粉塵外溢量,通過噴霧可減少粉塵產(chǎn)生量。在SZZ-1000/400 轉(zhuǎn)載機(jī)上方布置3~5 個(gè)霧化噴嘴,噴嘴噴霧可覆蓋整個(gè)轉(zhuǎn)載過程,減少轉(zhuǎn)載過程中粉塵外溢量。
在3506 綜采工作面按照上文所述布置使用了綜合降塵技術(shù)措施。采用CCGC-1000 測塵儀監(jiān)測粉塵濃度,并基于表1 監(jiān)測數(shù)據(jù)分析粉塵治理效果,具體如表2 所示。
表2 粉塵濃度及降塵效果
通過表2 可以看出,綜合降塵技術(shù)在3506 綜采工作面效果顯著,如逆風(fēng)割煤時(shí)采煤機(jī)司機(jī)位置全塵、呼吸性質(zhì)量濃度分別降至147.3、53.8 mg/m3,順風(fēng)割煤時(shí)采煤機(jī)司機(jī)位置全塵、呼吸性質(zhì)量濃度分別降至92.5、41.6 mg/m3;采面各位置呼吸性粉塵及全塵降幅分別在79.0%~83.1%、82.8%~85.9%間。使用綜合降塵技術(shù)后,3506 綜采工作面各位置粉塵濃度均明顯降低,有效改善了采面現(xiàn)場環(huán)境質(zhì)量。
以3506 綜采工作面回采為工程背景,針對采面回采的煤層含水率低、產(chǎn)塵量大以及原有噴霧除塵效果不佳等問題,基于源頭治理、過程管控粉塵治理思路提出綜合降塵技術(shù)措施,具體通過煤層超前注水,確保煤層含水率增幅在1.5%以上,從根本上降低煤炭回采期間產(chǎn)生量;通過采用塵源跟蹤噴霧、液壓支架移架噴霧以及回風(fēng)巷自動噴霧等噴霧系統(tǒng),有效減低采煤機(jī)割煤、液壓支架移架等環(huán)節(jié)粉塵外溢量,并降低回風(fēng)流粉塵濃度;在破碎機(jī)上增設(shè)防塵罩并噴霧,在轉(zhuǎn)載機(jī)上方布置3~5 個(gè)噴嘴實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)全覆蓋噴霧,可抑制破碎機(jī)及轉(zhuǎn)載機(jī)工作期間粉塵外溢量。現(xiàn)場應(yīng)用后,有效降低了3506 綜采工作面各位置粉塵濃度,取得較為顯著粉塵治理效果。