曹學(xué)睿
(中國直升機設(shè)計研究所,江西景德鎮(zhèn),333000)
隨著電子技術(shù)的迅速發(fā)展,電傳飛控計算機、機電綜合顯示器、計算機自動控制技術(shù)、電子對抗技術(shù)、高功率的循環(huán)制冷設(shè)備、通風(fēng)加溫設(shè)備、雷達(dá)干擾吊艙等高功率、大負(fù)載設(shè)備紛紛應(yīng)用在飛機上,使得機上用電設(shè)備和所需功率不斷增多,導(dǎo)致電源供電系統(tǒng)需求也越來越大。使用傳統(tǒng)的28V 低壓直流供電系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足飛機的用電需求,恒頻交流發(fā)電系統(tǒng)因為其渦輪軸發(fā)動機轉(zhuǎn)速變化小的特點,逐漸成為飛機的主電源系統(tǒng)。
飛機上交流系統(tǒng)主要分交流主電源系統(tǒng)和交流輔電源系統(tǒng),一般交流輔電源系統(tǒng)以APU 交流發(fā)電機為主,其作用是,當(dāng)機上交流主電源故障時向全機提供備用交流電源,通常以風(fēng)冷交流發(fā)電機為主,通常功率較小,散熱較差[2]。交流主電源系統(tǒng)通常以油冷交流發(fā)電機為主,其功率較高,散熱效果較好,交流主電源系統(tǒng)主要包括油冷交流發(fā)電機、油冷交流發(fā)電機控制器、接觸器和TRU 組成,油冷交流發(fā)電機與飛機上主發(fā)動機相連,為飛機提供主要交流電,油冷交流發(fā)電機控制器對油冷交流發(fā)電機的轉(zhuǎn)速,三項電壓值,頻率進(jìn)行采集,并根據(jù)上位機的指令對油冷交流發(fā)電機進(jìn)行控制。接觸器則通過接通和斷開對油冷交流發(fā)電機進(jìn)行直接的控制。當(dāng)油冷交流發(fā)電機控制器采集到交流發(fā)電機出現(xiàn),欠壓、欠流、過壓、過流、欠頻、欠欠頻等問題時,會通過接觸器對發(fā)電機進(jìn)行脫網(wǎng)處理,并將故障上報給上位機。油冷交流控制器與油冷交流發(fā)電機和接觸器共同組成飛機上的主交流電源系統(tǒng),在正常情況下向全機提供115V、400Hz 的恒壓交流電[3~5]。根據(jù)GJB181A-2003《飛機供電特性》交流電入網(wǎng)時必須滿足三相電壓的最低相電壓≥105V,頻率上升到≥380Hz,延時(1±0.5)s 接通電網(wǎng)接觸器,油冷交流控制器通過RS-422-A 通訊接口向供電處理機(PSP)傳送交流電源系統(tǒng)的參數(shù)、狀態(tài)和故障信息[5,6]。在機組進(jìn)行地面檢查工作時發(fā)現(xiàn)地面開車出現(xiàn)不并網(wǎng)的故障現(xiàn)象。經(jīng)查飛參數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)三臺產(chǎn)品的調(diào)壓點電壓頻率出現(xiàn)跳變現(xiàn)象,跳變頻率在0~393Hz 之間,電壓值正常,均為115V。
對產(chǎn)品進(jìn)行性能檢查,測量調(diào)壓點電壓頻率,出現(xiàn)電壓頻率在0~393Hz 之間跳變的現(xiàn)象,上位機測得調(diào)壓點電壓跳變現(xiàn)象,產(chǎn)品報碼16(頻率采集故障),通訊上位機顯示PMG 頻率采樣值為0,確認(rèn)為產(chǎn)品故障。
先對產(chǎn)品內(nèi)部進(jìn)行靜態(tài)檢查,檢查各印制板組件無明顯燒毀、變色、變形;倒置并搖晃產(chǎn)品,內(nèi)部無多余物,各緊固螺釘緊固牢固。
根據(jù)故障現(xiàn)象中GCU 的輸入頻率正常而通訊上報頻率為0、報“16 碼”(頻率采集故障)和不投網(wǎng)的故障現(xiàn)象,結(jié)合產(chǎn)品內(nèi)部的頻率信號流向,(因永磁電壓的頻率為調(diào)壓點電壓頻率的3 倍,因此產(chǎn)品內(nèi)部采集永磁機頻率/3 為調(diào)壓點電壓頻率)見圖1,不投網(wǎng)的邏輯見圖2,及報“16 碼”故障流程圖見圖3,根據(jù)機上故障和產(chǎn)品的工作原理,分析直升機交流發(fā)電系統(tǒng)掉電不并網(wǎng)故障可能的原因,畫出故障樹見圖4。
圖1 頻率信號流向圖
圖2 投網(wǎng)流程圖
圖3 報“16”碼流程圖
圖4 GCU 不并網(wǎng)故障樹
依據(jù)圖4 不并網(wǎng)故障樹,得出X1—X7 引起交流發(fā)電機系統(tǒng)不并網(wǎng)的七種故障模式,通過對故障樹的內(nèi)容逐條排除,在將故障產(chǎn)品分解,對底座組件上AC/DC 模塊故障進(jìn)行振動試驗時,發(fā)現(xiàn)AC/DC 電源模塊中的E1 與E2 之間阻抗異常,在振動過程中隨機出現(xiàn)開路現(xiàn)象。對模塊進(jìn)行開蓋檢查。發(fā)現(xiàn)模塊內(nèi)部頻率檢測變壓器L4 次級側(cè)第2 腳引線呈脫開狀態(tài)(見圖5)。因此可以判斷是油冷交流控制器不并網(wǎng)是由X3 底座組件上的AC/DC 模塊故障引起的。
圖5 引線脫開
產(chǎn)品投網(wǎng)邏輯為閉合發(fā)電機開關(guān),發(fā)電機三相電壓大于105V,頻率大于380Hz,電源系統(tǒng)無過壓故障、欠壓故障、過頻故障、過過頻故障、欠頻故障、欠欠頻故障及差動故障延時800ms,發(fā)出投網(wǎng)指令,讓主接觸器吸合,投網(wǎng)流程圖見圖2。結(jié)合頻率信號流向圖1,當(dāng)產(chǎn)品內(nèi)部的AC/DC 模塊的頻率輸出異常(頻率在0 和393Hz 之間跳變)時,軟件中采到的頻率值相應(yīng)也會跳變,不滿足延時800ms 內(nèi)頻率始終大于380Hz 的條件,無法發(fā)出投網(wǎng)指令,最終導(dǎo)致不并網(wǎng)故障。
電路原理方面,頻率檢測通過采樣三相交流輸入,再通過隔離變壓器進(jìn)行降壓整合輸出,如圖6 所示。三相交流輸入信號通過電阻限流輸入至隔離變壓器,通過變壓器耦合輸出信號至E1、E2。變壓器圈比為4:1,即輸出信號電壓幅度為三相交流輸入信號的1/4,頻率與三相交流信號頻率一致。
圖6 輸入頻率檢測電路
當(dāng)變壓器次級側(cè)的線圈焊點焊接不良或松脫開路后,會導(dǎo)致變壓器次級側(cè)(即頻率檢測)回路斷開,導(dǎo)致無頻率信號輸出,從而導(dǎo)致整機系統(tǒng)頻率檢測故障。
該故障TVS 管經(jīng)解剖觀察芯片,發(fā)現(xiàn)結(jié)邊緣發(fā)生熔融現(xiàn)象,且發(fā)生在芯片邊緣最為脆弱位置。失效機理為結(jié)邊緣焊料形成金屬化合物而脆化,使芯片與底座熱承逐漸分離,結(jié)邊緣的散熱能力減低,長時間工作結(jié)溫持續(xù)增大導(dǎo)致過熱燒毀。
故障品產(chǎn)品返廠后,進(jìn)行故障確認(rèn),起初產(chǎn)品工作正常,通過拍擊產(chǎn)品或進(jìn)行振動試驗后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品通訊上報頻率為0,且報“16 碼”(頻率采集故障),產(chǎn)品不并網(wǎng),故障復(fù)現(xiàn)。
為驗證電源模塊失效原因,進(jìn)行了如下故障復(fù)現(xiàn)試驗。
樣品制備:采用8 塊B1-PCB-HM240AC40S28A-V1.3A電路板,24 只與變壓器相同尺寸的磁環(huán),繞0.15mm 和0.1mm 的漆包線,按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行焊接,并人為調(diào)整焊接狀態(tài)進(jìn)行樣品制備,并將其人為命名為A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4。此后,對8 塊板進(jìn)行外殼安裝+封裝。試驗方案:見表1。
試驗結(jié)果:在第三輪溫循+隨機振動試驗過程,發(fā)現(xiàn)B3 樣品其引出線阻值隨產(chǎn)品振動會發(fā)生變化;查B3 號樣品狀態(tài),為引線焊偏并上浮的樣品,其狀態(tài)見焊接后的X光照片(圖7),鎖定為L5 2 號引線異常。對其挖開灌封膠發(fā)現(xiàn)該引線已脫出,見圖8,故障復(fù)現(xiàn)。
圖7 B3 樣品X 光
圖8 焊點脫落復(fù)現(xiàn)
經(jīng)查故障批次的AC/DC 電源模塊HM240AC40S28A均裝在GCU D2001 批產(chǎn)品內(nèi),為防止AC/DC 電源模塊HM240AC40S28A 由于焊接不良導(dǎo)致頻率輸出異常故障,整改措施如下:
(a)對于線徑<0.25mm 引線焊接產(chǎn)品,控制焊接工人在單位時間內(nèi)的焊接數(shù)量,針對該產(chǎn)品,按5-7 只/小時控制。同時增加上午10:00、下午15:00 兩個時間點,中途休息10 分鐘緩解員工工作壓力及視覺疲勞。
(b)修改作業(yè)指導(dǎo)書組裝:(1)將焊接細(xì)分為去漆搪錫和引線焊接兩個工步進(jìn)行管理;(2)變壓器引線焊接完成后,采用20 倍放大鏡100%目檢,并增加10%抽樣進(jìn)行X 射線檢查的要求;(3)在變壓器引線距離焊點2mm-3mm 處,點DG-3S 環(huán)氧膠固定引線,消除灌封后引線對焊點傳導(dǎo)的溫度及機械應(yīng)力。
(c)在AC/DC 電源模塊HM240AC40S28A 詳細(xì)規(guī)范(02 版)中,增加隨機振動篩選試驗,并加電監(jiān)控試驗過程。振動試驗按GJB1032-1990 經(jīng)典譜型,加速度功率譜密度0.04g2/Hz,X、Y、Z 每方向各15 分鐘。
(d)在GCU 二次篩選規(guī)范中,增加隨機振動篩選試驗,并測量模塊頻率輸出的阻抗。
通過上述措施,有效地預(yù)防AC/DC 電源模塊由于焊接不良導(dǎo)致頻率輸出異常故障,進(jìn)而預(yù)防了油冷交流控制器報頻率采集故障而導(dǎo)致不并網(wǎng)故障。將更改后故障件進(jìn)行實驗室試驗,故障現(xiàn)象消失。再將更改后故障件裝機驗證,交流發(fā)電系統(tǒng)正常工作。
本文以飛機油冷交流控制器不并網(wǎng)故障為背景,從故障現(xiàn)象入手通過對問題故障樹的建立和排除,找到由于底座組件上的AC/DC 模塊中引線異常導(dǎo)致GCU 采集頻率故障,分析了此次油冷交流控制器不并網(wǎng)的故障機理,對故障進(jìn)行了復(fù)現(xiàn),在此基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)措施:(1)減少因過勞作業(yè)引起的人為操作問題;(2)完善作業(yè)指導(dǎo)書中內(nèi)容;(3)增加對AC/DC 電源模塊隨機振動篩選試驗。改進(jìn)后的交流發(fā)電機控制器通過了裝機驗證考核。該故障對后續(xù)油冷交流發(fā)電機控制器的設(shè)計和工程應(yīng)用具有較大的參考價值。