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        一起氨氣緩沖罐著火事故的設備性能分析

        2024-01-27 06:50:54寧,白
        化工設計通訊 2023年12期
        關鍵詞:氏硬度珠光體劣化

        李 寧,白 鑫

        (河北省特種設備監(jiān)督檢驗研究院滄州分院,河北 滄州 061001)

        氨氣是一種具有強烈刺激性的氣體,同時還具有腐蝕性和毒性,因此在其生產(chǎn)、存儲和運輸?shù)倪^程中都具有較高的危險性。氨氣緩沖罐是為了安全存儲和運輸氨氣而研制的一種壓力設備,不僅能夠在內部緩沖裝置的作用下保證罐內壓力穩(wěn)定在安全的范圍內,而且通過向緩沖罐中添加冷卻劑,實現(xiàn)了對氨氣的及時有效冷卻,防止出現(xiàn)溫度過高導致的緩沖罐系統(tǒng)失控問題。同時氨氣緩沖罐的密封性能良好,有效避免了氨氣泄漏產(chǎn)生的風險,保證了工作人員和工作環(huán)境的安全性。本文將對一起因工人操作不當導致的車間著火事故進行分析,詳細介紹氨氣緩沖罐在直接接觸火焰后的一系列檢測和評估情況。

        1 氨氣緩沖罐介紹

        氨氣緩沖罐是化工企業(yè)的重要組成壓力容器,在運行過程中承受著高壓和介質腐蝕的作用,壓力容器的使用安全關系著化工企業(yè)的安全運行。氨氣緩沖罐失效十分常見,表現(xiàn)有氨應力腐蝕開裂、腐蝕減薄等,主要的原因為氨氣與金屬發(fā)生一系列的反應,加上高壓的作用導致壓力容器焊縫開裂等。Q345R 是一種合金鋼,主要用于鍋爐壓力容器,其工藝性能和力學性能較穩(wěn)定,屬于低合金鋼,被廣泛用于石油、化工、電站、鍋爐等行業(yè),一般用于制作反應器、換熱器、分離器、導氣管、液化氣罐、鍋爐氣包及液化石油氣瓶等。同時,Q345R 用于壓力容器時,一般在常溫下使用,如遇到突然的高溫,容易造成材料劣化,強度降低,從而造成特種設備使用安全隱患。

        某化工廠工程車間的氨氣緩沖罐(特種設備使用證登記號容1500639(19),產(chǎn)品編號R18674)因員工操作不當車間發(fā)生著火,導致此氨氣緩沖罐北側直接接觸火焰,持續(xù)時間長達15 min。該壓力容器于2015年正式投入運行,均在常溫下使用,經(jīng)過3次壓力容器定期檢驗,未發(fā)現(xiàn)過超標缺陷,此次著火后,經(jīng)過磁粉探傷,也未發(fā)現(xiàn)焊縫裂紋?,F(xiàn)該設備用戶自行報廢處理。

        本文采用一系列理化檢驗方法對該容器的著火側與背火側進行分析,判斷母材及焊縫的性能有無下降,并根據(jù)分析結果提出相關建議,以避免特種設備使用事故的發(fā)生。

        2 理化檢驗

        2.1 宏觀觀察

        此氨氣緩沖罐著火側如表1所示,背火側如圖2所示,從圖1與圖2的宏觀對比可以看出,氨氣緩沖罐并未發(fā)生明顯的鼓包、變形等宏觀缺陷。

        圖1 氨氣緩沖罐著火側宏觀圖

        圖2 氨氣緩沖罐背火側宏觀圖

        2.2 金相檢驗

        在氨氣緩沖罐筒體著火側通過現(xiàn)場金相光學顯微鏡(400X)觀察,結果如圖3所示。由圖3可知:氨氣緩沖罐筒體母材顯微組織為珠光體和鐵素體,并未發(fā)生任何由于高溫導致的珠光體球化、組織粗大等組織缺陷,組織仍保持原有的區(qū)域形態(tài),根據(jù)GB/T 6394—2017《金屬平均晶粒度測定方法》,該組織平均晶粒度為11級。

        圖3 氨氣緩沖罐筒體著火側現(xiàn)場金相圖(400X)

        在氨氣緩沖罐筒體背火側金相現(xiàn)場金相分析,通過現(xiàn)場金相光學顯微鏡(400X)下觀察,結果如圖4所示。由圖4可知:氨氣緩沖罐筒體母材顯微組織為珠光體和鐵素體,也未發(fā)生任何由于高溫導致的珠光體球化、組織粗大等組織缺陷,組織仍保持原有的區(qū)域形態(tài),根據(jù)GB/T 6394—2017《金屬平均晶粒度測定方法》,該組織平均晶粒度為10.5級。

        圖4 氨氣緩沖罐筒體背火側現(xiàn)場金相圖(400X)

        通過對該壓力容器著火側與背火側的筒體母材金相組織可知,火災并未造成該壓力容器母材金相組織晶粒變得粗大,也并未因為高溫造成珠光體組織發(fā)生球化等組織的變化。

        2.3 掃描電鏡(SEM)分析

        為了進一步分析該壓力容器金相組織由于火災有無發(fā)生組織變化,采用掃描電鏡SEM(5 000X)分別對著火側筒體母材和背火側筒體母材進行取樣分析,結果如圖5與圖6所示。

        圖5 著火側筒體母材掃描電鏡SEM(5 000X)圖

        圖6 背火側筒體母材掃描電鏡SEM(5 000X)圖

        由圖5可知:著火側組織的珠光體依舊為片層狀,未發(fā)生任何改變,同時也沒有發(fā)現(xiàn)有過熱、過燒的跡象。圖6為背火側筒體的SEM 形貌,由圖6可以看出:組織與圖5 的類似,也并未發(fā)現(xiàn)任何組織的異常與改變。通過圖5與圖6的對比可知,經(jīng)過此次短暫的火災,并未對該壓力容器的筒體母材造成組織的劣化。

        2.4 焊縫的力學性能測試

        對筒體與封頭連接的焊縫進行室溫拉伸性能測試,在著火側和背火側處分別取樣,試樣厚度為12 mm,拉伸試樣夾持端長度為25 mm(便于安裝)。按照GB/T 228.1—2021 《金屬材料拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法》制備拉伸試樣,利用萬能液壓試驗機對試樣進行拉伸試驗,結果如圖7所示。由圖7可知:在室溫條件下,著火側與背火側的封頭與筒體焊縫連接焊縫的抗拉強度差別不大,并且通過查詢GB/T 713—2014《鍋爐和壓力容器用鋼板》,Q345R 的抗拉強度在500~630 MPa,著火側抗拉強度為582 MPa,背火側抗拉強度為605 MPa,均在合格范圍內。

        圖7 著火側與背火側焊縫抗拉強度對比圖

        2.5 硬度測試

        根據(jù)GB/T 17394.1—2014《里氏硬度試驗 第1部分:試驗方法》,用里氏硬度計在現(xiàn)場檢測著火側筒體母材里氏硬度為409、412、407,背火側筒體母材的里氏硬度為426、403、408,兩側的硬度也均無太大差別。

        3 未發(fā)生材質劣化原因分析

        經(jīng)過一系列的檢測得出結論,該氨氣緩沖罐母材、焊縫的力學性能并未為因火災導致材料力學性能、物理性能下降。具體原因分析如下。

        1)該企業(yè)發(fā)現(xiàn)著火事故后,及時切斷火源,該氨氣緩沖罐并未長時間在火焰中炙烤,材料并未發(fā)生過熱或者過燒。

        2)Q345R 的常規(guī)使用溫度上限為475℃,其相變溫度為600~720℃,由于此次事故火焰較小,加之燃燒時間短,氨氣緩沖罐處于開放空間,該容器受燃燒時的溫度并未達到使材料發(fā)生劣化的極端溫度,所以材料并未發(fā)生明顯的高溫劣化。

        4 結論與建議

        1)著火側與背火側宏觀外形完好,未發(fā)生形變。

        2)著火側與背火側筒體母材顯微組織正常,未發(fā)現(xiàn)珠光體球化現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)過熱過燒等異?,F(xiàn)象。

        3)著火側與背火側筒體與封頭焊縫抗拉強度為582 MPa 與605 MPa,焊縫力學性能正常。

        4)著火側與背火側筒體母材的里氏硬度相差不大,里氏硬度檢測未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。

        根據(jù)以上結論,給出以下建議。

        1)嚴格運行管理,以防止由人員操作不當引起的火災導致容器發(fā)生過熱。

        2)應用新材料、新技術、新工藝,對氨氣緩沖罐外表面進行刷涂處理等工藝,防止設備銹蝕,消除應力集中,增加設備的使用強度。

        3)對壓力部件的焊接接頭進行檢查,常規(guī)無損探傷、硬度檢測與厚度檢測,加強對筒體與封頭等測量點的維護,加強對母材的質量檢查,以便盡早發(fā)現(xiàn)母材及焊縫的腐蝕隱患與開裂隱患。

        4)采用壓力容器壽命管理系統(tǒng),記錄使用溫度與使用時間,評估設備的剩余壽命,避免其超期運行。

        5 結語

        氨氣緩沖罐具有穩(wěn)定性高、安全性高、節(jié)省空間的顯著優(yōu)點,廣泛應用于氨氣、液化氣等一些化工產(chǎn)品和危險品的儲存和運輸中。此起著火事故對氨氣緩沖罐的外觀漆面造成了一定損壞,但是在多項理化檢測,如宏觀觀察、金相檢驗、掃描電鏡(SEM)分析、焊縫的力學性能測試、硬度測試等,均未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。為了更加有效地保障生產(chǎn)的安全性,用戶對該設備進行了報廢處理。在氨氣緩沖罐的使用過程中,一定要嚴格規(guī)范工作人員的操作流程,對氨氣緩沖罐進行定期檢測,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并進行處理,根據(jù)氨氣緩沖罐的使用周期對其使用情況進行詳細記錄,避免出現(xiàn)氨氣緩沖罐超期運行的情況,保障使用安全。

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