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        近距離三軟煤層(17#煤層)開采關鍵技術研究

        2024-01-24 17:23:16創(chuàng)造單位貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦
        國企管理 2023年12期
        關鍵詞:火燒巷道煤層

        創(chuàng)造單位:貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦

        主創(chuàng)人:吳學武

        創(chuàng)造人:周金戀 孫昌輝 易明軍

        一、公司簡介

        火燒鋪煤礦位于貴州省盤州市火鋪鎮(zhèn)境內(nèi),始建于1966年,1971年正式投產(chǎn),為平硐、斜井聯(lián)合開拓,煤礦井田面積26.47km2,已探明煤炭儲量50781.36萬噸,可動用煤炭儲量7330.04萬噸,現(xiàn)年生產(chǎn)能力達到285萬噸,是貴州盤江精煤股份有限公司主產(chǎn)煤礦之一。

        近年來,隨著開采深度的不斷增加,地質(zhì)復雜、斷層多等問題給煤礦安全高效生產(chǎn)帶來了極大挑戰(zhàn)。對此,火燒鋪煤礦堅持創(chuàng)新發(fā)展,堅定不移走機械化、自動化、信息化、智能化的高質(zhì)量發(fā)展道路,通過引進智能設備、優(yōu)化系統(tǒng),加快推進生產(chǎn)模式由原來的“傻、大、黑”向“高、新、尖”轉變。

        2022年,煤礦成功引進應用了大功率采煤機、重型掘進機、大功率鉆機、單軌吊、巷修機、清倉機、永磁電動滾筒、泥煤深度分選等一系列新技術、新裝備、新工藝,大大提高了生產(chǎn)效率和安全保障能力。2022年全年生產(chǎn)原煤230.96萬噸,同比增長10%,有力支持了地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

        二、實施背景

        一直以來,三軟煤層(軟的頂板巖層、軟的主采煤層和軟的煤層底板巖層)開采都是制約煤礦安全生產(chǎn)、高質(zhì)量發(fā)展的重大難題。目前,火燒鋪礦主采的17#煤層就是典型的三軟煤層,具有煤層松軟破碎,結構復雜,夾矸及煤層厚度變化大、煤層傾角大的特點,且還屬于突出煤層。

        17#煤層儲量豐富,現(xiàn)有地質(zhì)儲量為4644萬噸,占全礦井現(xiàn)有地質(zhì)儲量(41732.75萬噸)的11.1%。同時,17#煤層的煤質(zhì)好,采出的原煤內(nèi)在灰份15%~19%,揮發(fā)份為28%,含硫量低(0.28%),高位發(fā)熱量為20.3MJ/kg,低位發(fā)熱量為25.2MJ/kg,只需將灰份降低,就能達到用戶要求。

        然而,正是由于三軟煤層特性,使得火燒鋪礦17#煤層開采進展受到了嚴重影響?;馃伒V17#煤層13174工作面采用的是ZY3800/15/33型支架,回采過程中容易出現(xiàn)支架壓架、咬架、支架移架困難等情況,導致工作面月平均推進度僅40m左右,不僅嚴重降低了工作面的回采速度,還存在巨大的安全隱患。

        特別是在17#煤層回采巷道掘進過程中,由于要采用手鎬掘進,導致工人勞動量大增,掘進速度緩慢。同時,回采巷道在服務年限內(nèi)圍巖變形量大,在掘進期間平均臥底1-2次,回采期間需要臥底2-3次,這不僅增加了巷道維修工程量和費用,也影響了綜采工作面的正常高效回采。

        基于上述情況,火燒鋪礦抽調(diào)技術骨干組成研究團隊,對17#煤層開采關鍵工藝技術進行攻關,以徹底解決這些制約煤礦安全、高效開采的一系列難題。

        三、主要工藝技術研究

        (一)綜采工作面井巷施工工藝及支護技術研究

        為了減小圍巖變形量,提高工作面回采效率,研究團隊對231704工作面巷道表面收斂、深部位移、支架滑移量以及支架壓力等進行數(shù)據(jù)監(jiān)測,分析掌握原支護條件下巷道圍巖活動規(guī)律及變形過程。(如圖1所示)

        圖1 231704風巷掘進工作面頂板壓力監(jiān)測

        圖2 231704風巷金屬支架卡纜擰緊力矩對巷道圍巖變形影響現(xiàn)場

        圖3 231704風巷采用U29可縮性支架+噴注漿聯(lián)合支護

        圖4 231704風巷綜掘施工現(xiàn)場

        巷道圍巖活動規(guī)律分別是:巷道頂?shù)鬃兓俣扰c支架搭接長度變化速度有較為相似的變化規(guī)律;初期變形大,來壓快,巷道整體收斂變形,呈顯著大變形特征;巷道的變形具有較強的時效性。

        巷道變形主要經(jīng)歷初期高速變形、減速變形與常速變形三個階段,隨著時間的延長勢必導致巷道失穩(wěn),圍巖變形移動范圍大。231704回采巷道圍巖在距巷道壁4m深部基點處,位移仍較大,且兩幫的圍巖穩(wěn)定不動基點在大于4m的更深部。

        另外,U型棚支護屬于被動支護。在支護初期,U型棚與圍巖間存在大量不均勻空隙,支架沒有提供足夠的強度和剛度控制圍巖松動圈的發(fā)展,支護體無法形成結構。這也是231704工作面巷道在原有支護下巷道圍巖破壞的原因。

        17#煤層圍巖松動圈發(fā)育范圍較廣,碎脹變形力較大,給支護帶來較大的困難。扭矩扳手檢測發(fā)現(xiàn)搭接處滑移量較大的支架其卡纜螺栓的擰緊力矩普遍較小,支架搭接處預緊力矩不夠。(如圖2所示)

        對此,火燒鋪礦研究團隊在原有支護結構基礎上,創(chuàng)新提出了“U29型鋼支架+噴注漿”聯(lián)合支護設計方案。該方案充分考慮了U型棚與圍巖間存在的大量空隙,在鋪設的金屬網(wǎng)上每隔一定間排距打設一組錨桿和注漿錨索(或注漿管),并對圍巖進行噴注漿,使U型棚與圍巖形成一個支護整體,對圍巖進行主動及被動支護。通過在231704回風巷、231704運輸巷進行工業(yè)性試驗,該方案支護效果提升明顯,在巷道掘進后的16天中仍處于穩(wěn)定狀態(tài),至觀測結束,巷道兩幫累計移近量為136mm,頂?shù)滓平繛?06mm。(如圖3所示)

        巷道掘進速度緩慢的主要原因是掘進與支護的不平衡,為了減少這種沖突,每個快速開挖項目在屋頂條件允許時,研究團隊通過增加空頂?shù)木嚯x,使開挖和支撐的工作空間不互相干擾,真正實現(xiàn)了并行操作。

        同時,研究團隊針對掘進任務“破、落、裝、運”四個環(huán)節(jié),綜合現(xiàn)場情況和掘進效率,設計了新的回采巷道綜掘工藝流程:掘錨機沿著中邊線破巖后,采用錨桿鉆機及時對巷道頂板和兩幫進行支護,所破下的巖石經(jīng)刮板輸送機-連運車-裝載膠帶機及各個環(huán)節(jié)的膠帶運輸機運送至大巷,最后運輸至地面。

        該項工藝流程,充分考慮到掘支平衡和掘進工藝優(yōu)化,并利用層次分析法對傳統(tǒng)掘進工藝和新設計的綜掘方案進行了比較。

        經(jīng)過對比,新設計的綜掘方案優(yōu)于傳統(tǒng)方案。231704工作面實施綜掘快速掘進工藝后,月平均進尺達到了126.7m,較之前月均進尺75m左右有了較大提高,達到了預期要求。(如圖4所示)

        (二)綜采工作面“三機”配套及安全高效回采工藝研究

        綜采工作面主要裝備是采煤機、刮板輸送機和放頂煤液壓支架,俗稱“三機”?!叭龣C”配套的合理性決定著回采的成敗和生產(chǎn)效益的好壞。研究團隊通過對21170工作面液壓支架進行適應性及力學分析,發(fā)現(xiàn)存在支架初撐力、工作阻力偏小,工作面支架偏載現(xiàn)象嚴重、穩(wěn)定性差,且支架移架時間長等問題,這直接導致工作面正常推進度僅有40m左右。

        以問題為導向,研究團隊進一步研究了支架-圍巖關系,建立起數(shù)學模型,對支護阻力、支護角度以及端面距對頂板的控制效果進行深入分析和計算。

        經(jīng)過科學理論分析和計算,研究團隊確定了17#煤層“三機”型號:工作面液壓支架型號為ZY6000/15/33、采煤機型號為MG-320/710-WD,配備SGZ-764/2×315型刮板輸送機。同時,確定了工作面長度為120m,設計了單向采煤,上行割煤,下行清理浮煤采煤工藝,進刀方式采用留三角煤端部斜切進刀,在采煤機下行清浮煤時跟機推溜,并提出提高工作面開機率的方法,以及優(yōu)化工作面回采工藝。

        圖5 21170綜采工作面液壓支柱支撐阻力監(jiān)測設備

        通過現(xiàn)場支架阻力的監(jiān)測,對ZY6000/15/33型液壓支架在21170工作面的使用情況進行綜合評判:初撐力達到要求;整面支架的末阻力在各個區(qū)間呈正態(tài)分布,支架末阻力分布合理;支架額定工作阻力有一定的富余量,能夠確保工作面頂板安全;支架穩(wěn)定性好,較大的節(jié)省了支架的移架時間。最終,工作面實現(xiàn)日推進度3.2m,月推進度達80~90m,月產(chǎn)量達7萬噸左右,產(chǎn)量、推進度均達到目標要求。(如圖5所示)

        研究團隊還研發(fā)了合理控制工作面采高、提高工作阻力等相應的防止煤壁片幫技術,進一步提升了掘進能效。

        (三)工作面及兩巷圍巖控制技術研究

        隨著工作面向前推移,一系列嚴重影響安全生產(chǎn)和生產(chǎn)效率的問題日益凸顯,給工作面的支護和采煤機、刮板輸送機、液壓支架的使用造成了極大困難。問題主要集中在兩個方面:

        一方面,暴露出來的頂板極易冒落,在構造應力作用下發(fā)生流變;另一方面,底板軟且大部分含有膨脹性粘土礦物,在受礦井水的影響下發(fā)生底鼓,而且煤壁易片幫、冒頂嚴重。

        對此,研究團隊通過建立UDEC數(shù)值計算模型,對21170工作面連續(xù)推進6m、24m、36m、48m、60m、72m時的垂直應力場、水平應力場及垂直位移場分布特征進行了分析;研究了21170工作面上覆巖層垮落特征,得到了頂板初次跨落步距為36m左右、周期跨落步距為10m左右的一手數(shù)據(jù);采用YHY60型礦用本安型數(shù)字壓力計,配合1臺FCH32/0.2礦用數(shù)據(jù)采集器,對21170工作面上、中、下三部分的支架壓力進行了實施監(jiān)測,得到工作面周平均周期來壓步距為10.42m、影響的范圍為1.53m、平均動態(tài)動載系數(shù)為1.36的精確數(shù)據(jù)。

        同時,通過對21170工作面兩巷的表面收斂數(shù)據(jù)進行實時觀測分析,得到兩巷變形與工作面超前支承壓力分布特征:頂?shù)装遄冃我缘坠臑橹鳎挥捎诿褐鶄葹椴煽諈^(qū),兩幫變形以實體煤幫為主;距工作面110m左右處超前支承壓力有顯現(xiàn)特征,在90~110m范圍內(nèi),變化相對較為平緩;40~90m范圍內(nèi),巷道受超前支承壓力影響明顯;40m以內(nèi),巷道受采動影響劇烈,頂?shù)装寮皟蓭妥冃蝿×以黾印?/p>

        基于上述的科學監(jiān)測與分析,研究團隊對21170工作面超前支護距離進行了調(diào)整:回風巷距工作面10~25m范圍內(nèi)采用一梁兩柱,排距500mm,鉸接頂梁配合單體柱雙排進行加強支護;距工作面25~42m范圍內(nèi)采用一梁兩柱,排距500mm,鉸接頂梁配合單體柱單排進行加強支護。運輸巷超距工作面10~25m范圍內(nèi)采用一梁兩柱,排距500mm,鉸接頂梁配合單體柱雙排進行加強支護;距工作面25~49m范圍內(nèi)采用一梁兩柱,排距500mm,鉸接頂梁配合單體柱單排進行加強支護。

        四、主要創(chuàng)新點

        該項目研究成果達到國內(nèi)領先水平,有助于進一步推動我國三軟煤層開采工藝技術的革新,真正實現(xiàn)三軟煤層巷道掘進、工作面回采的安全、高效、快速掘進。主要創(chuàng)新點如下:

        一是形成了一套三軟煤層井巷施工工藝、優(yōu)化了三軟井巷支護方式與支護參數(shù);

        二是形成了一套完整的火鋪(17#)三軟煤層開采工藝;

        三是實現(xiàn)了三軟煤層綜采(放頂煤)安全快速掘進,達到工作面高產(chǎn)高效。

        五、取得的成效

        通過對三軟煤層近距離開采關鍵技術研究與應用,火燒鋪礦實現(xiàn)了17#煤層安全高效開采,并降低了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟效益顯著提升。

        通過在21170綜采工作面應用三機配套及安全高效回采工藝技術,工作面月平均進尺達80~90m,原煤產(chǎn)量9.79萬噸,產(chǎn)值達11749.18萬元。與應用前相比,原煤產(chǎn)量增加了5.18萬噸,新增產(chǎn)值6220.15萬元。

        通過在231704工作面應用回采巷道綜掘工藝流程和實施綜掘快速掘進工藝技術,工作面月平均進尺達到了126.7m,相比之前每月75m的掘進速度,大大減少了人工勞務費和燃料動力費。其中,在長850m的231704風巷掘進中,分別節(jié)約人工勞務費110482元,燃料動力費114114元。

        除此之外,通過此次項目研究,火燒鋪礦還進一步鍛煉了技術人才隊伍,培養(yǎng)了采礦、機電等工程類高工3名、工程師8名,為煤礦實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展夯實了人才基礎。

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