王 寶,白宏偉
(易門銅業(yè)有限公司,云南 玉溪 651100)
二氧化硫(SO2)屬于一種無色氣體,有強(qiáng)烈刺激性氣味,是大氣主要污染物之一。在最近幾年里,雖然我國有加強(qiáng)了為其污染方面的治理,并且取得了相應(yīng)的成果,但是從根本上解決大其污染問題難度較大。隨著我國制定一系列環(huán)保政策后,大氣污染的治理力度也在不斷增加,對含硫尾氣的治理成為現(xiàn)階段人們亟需解決的問題。在銅冶煉生產(chǎn)時,由于所燃用的材料中含有大量的硫元素,使得冶煉過程中產(chǎn)生大量高濃度的SO2尾氣,在將其排放至空氣中后,將會對大氣環(huán)境造成嚴(yán)重污染[1]。針對此種情況,部分分銅冶煉企業(yè)結(jié)合自身的情況,紛紛引入先進(jìn)的技術(shù),不斷優(yōu)化冶煉工藝,以此來降低SO2濃度。因此,對雙氧水脫硫工藝在銅冶煉煙氣制酸中的研究具有一定的現(xiàn)實意義。
某413kt/a 銅冶煉項目主要通過底吹熔池熔煉+轉(zhuǎn)爐吹煉進(jìn)行銅冶煉,冶煉過程中產(chǎn)生的煙氣通過余熱回收和電收塵后,通過動力波進(jìn)行洗滌,并將其制成相應(yīng)的酸,然后再采用氨酸法脫硫進(jìn)行脫硫。在非正常的情況下,持續(xù)高濃度脫硫會導(dǎo)致排放口存在冒白煙現(xiàn)象,同時產(chǎn)物容易造成設(shè)施的堵塞,嚴(yán)重影響SO2去除效率。針對此種情況,該項目采用雙氧水脫硫工藝代替氨酸法處理制酸尾氣,在一定程度上降低了制酸尾氣中的SO2濃度,使其達(dá)到ρ(SO2)≤50mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)。此外,由于制酸尾氣的清潔度得到有效提升,副產(chǎn)物稀硫酸可代替補(bǔ)充水的作用,具有較高的經(jīng)濟(jì)價值。
雙氧水也叫做過氧化氫(H2O2)具有較強(qiáng)的氧化性。對于雙氧水脫硫而言,其主要是在脫硫塔中加入一定量的H2O2溶液,通過H2O2溶液與二氧化硫反應(yīng),將其轉(zhuǎn)換為氧化為硫酸,使其進(jìn)入循環(huán)液中,將煙氣中的二氧化硫分離,進(jìn)而實現(xiàn)脫硫,其中所涉及的化學(xué)反應(yīng)如下:H2O2+SO2→H2SO。
雙氧水脫硫主要是借助過氧化氫強(qiáng)氧化性的特點,將銅冶煉制酸尾氣中殘余的SO2氧化,并將其循環(huán)吸收[2]。從理論上來說,可通過改變過氧化氫的用量來實現(xiàn)不同濃度SO2的脫硫,過氧化氫的用量與脫硫的程度成正相關(guān)。在實際脫硫過程中,需嚴(yán)格控制過氧化氫的用量,使其保持在較為穩(wěn)定的狀態(tài),但是由于反應(yīng)速度相對較快,制酸尾氣中硫含量較低,在將過氧化氫的用量增加后,脫硫的效果不明顯,在一定程度生增加了脫硫的成本。因此,在制酸尾氣脫硫的過程中,需滿足以下4 個條件:①SO2吸收率需達(dá)到要求。②稀硫酸回收率需高,防止環(huán)境受到污染。③在尾氣處理過程中不會產(chǎn)生廢液、廢棄等。④脫硫方法具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。
在通過“兩轉(zhuǎn)兩吸”工藝對煙氣進(jìn)行相應(yīng)的處理后,將其通入凈化塔中,完成煙氣的水洗處理。在此過程中,煙氣中的大部分煙塵將被洗滌水吸收,確保環(huán)境不會受到污染[3]。在洗滌塔中,對煙氣的通入溫度有一定要求,通常不能超過60~90℃,在洗滌過程中,需定期補(bǔ)充相應(yīng)的蒸發(fā)洗滌液,確保洗滌塔中水分充足,在通常情況下,若系統(tǒng)中水量不足,系統(tǒng)便會自動補(bǔ)水,每次補(bǔ)水量大約為3m3。此外,在洗滌持續(xù)較長時間后,煙氣中大部分煙塵、雜質(zhì)將進(jìn)入洗滌水中,為了避免洗滌效果不受到影響,循環(huán)液凈化系統(tǒng)需及時更換系統(tǒng)中的洗滌水,每天大約為7~10m3,這樣才能有效降低洗滌水中的煙塵與雜質(zhì)濃度,提升洗滌效果。
在尾氣經(jīng)過相應(yīng)的洗滌后,將其通入脫硫塔中,此時尾氣將與循環(huán)液發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而將尾氣中的二氧化硫吸收,反應(yīng)過后的產(chǎn)物硫酸便會進(jìn)入至循環(huán)吸收液中,反應(yīng)越強(qiáng)烈,循環(huán)吸收液中的硫酸濃度越高,在循環(huán)吸收液中的硫酸濃度達(dá)到30%時,循環(huán)罐中少部分吸收液便會進(jìn)入稀酸罐中,為了確保循環(huán)槽中的液為平衡,需過程補(bǔ)水控制,讓硫酸塔吸收水分[4]。
在使用雙氧水法脫硫的過程中,需嚴(yán)格控制器運(yùn)行指標(biāo),尾氣脫硫指標(biāo)如表1 所示。
表1 尾氣脫硫指標(biāo)
對于雙氧水脫硫系統(tǒng)裝置而言,其主要有尾氣排放系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、稀酸存貯系統(tǒng)等部分構(gòu)成,尾氣進(jìn)入吸收塔時,需借助增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行輸送。
對于吸收塔而言,其材質(zhì)主要為玻璃鋼,并且在塔身中裝有塑料填料,可保證過氧化氫與二氧化硫全面接觸。在對二氧化硫氧化后,將氧化過程中產(chǎn)生的稀硫酸輸送至制酸系統(tǒng)中,此時便可形成一定濃度的吸收酸[5]。此外,由于過氧化氫需向外采購,為方便存儲,在系統(tǒng)中增設(shè)了相應(yīng)的存儲罐,并且配套計量泵,確保雙氧水在未被氧化的情況下能夠持續(xù)供應(yīng),使脫硫塔中具有充足的過氧化氫含量。雙氧水脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行指標(biāo)如表2 所示。
表2 雙氧水脫硫系統(tǒng)運(yùn)行指標(biāo)
(1)外購過氧化氫,并將其存儲至存儲罐中,然后向硫酸塔中通過經(jīng)過洗滌的銅冶煉制酸尾氣,并使其與噴射至塔內(nèi)的循環(huán)液全面接觸,進(jìn)行填料內(nèi)的氧化反應(yīng),SO2經(jīng)過氧化后產(chǎn)生的硫酸在進(jìn)入循環(huán)液中。
(2)通過存儲罐中的計量泵,時刻控制H2O2的濃度,保證吸收率穩(wěn)定;而副產(chǎn)物稀硫酸則自動加入干吸系統(tǒng)中,并持續(xù)加水,使其能夠連續(xù)吸收,連續(xù)排除稀硫酸[6]。對于尾氣中的部分二氧化硫而言,其主要是通過脫硫塔上方的除霧裝置除去,最后再通過煙囪排放。
(3)通過雙氧水泵將雙氧水送入循環(huán)槽的循環(huán)泵中,在生成相應(yīng)的稀硫酸后,需將其運(yùn)輸至稀硫酸儲罐中,然后再將儲罐中的稀硫酸輸送至配酸系統(tǒng)中。
(4)對于二氧化硫而言,其主要是將硫酸的轉(zhuǎn)化率與尾氣的吸收率作為衡量指標(biāo)。一般來說,酸性轉(zhuǎn)化率與雙氧水的吸收率均在99%以上,在過氧化氫將尾氣中的二氧化硫吸收后,其尾氣中的二氧化硫濃度明顯低于排放標(biāo)準(zhǔn)。而硫酸酸霧的含量主要是通過吸收液面的硫酸、三氧化硫以及蒸汽壓力來進(jìn)行衡量,由于硫酸具有較強(qiáng)的氧化性,其表面會產(chǎn)生大量的水蒸氣,因此在此過程中不會產(chǎn)生硫酸霧。對于尾氣顆粒指數(shù)而言,其主要是受到氣溶膠影響,由于吸收液屬于熔化液,在此過程中并不會產(chǎn)生相應(yīng)的固體成分。此外,在生產(chǎn)過程中,干吸系統(tǒng)中使用的配酸均為生成的稀硫酸,由于在生產(chǎn)時稀硫酸中雜質(zhì)被除去,故配酸的質(zhì)量不會受到影響[7]。
在413kt/a 銅冶煉項采用雙氧水脫硫工藝處理銅冶煉制酸尾氣后,尾氣的吸收效率較高。實踐表明:雙氧水脫硫技術(shù)在制酸尾氣的處理中具有一定的適應(yīng)性,二氧化硫的排放量達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn),2021 年脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)如表3 所示。
表3 2021 年脫硫系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
綜合來看,該系統(tǒng)的脫硫能力較強(qiáng),并且具有較高的脫硫效率,脫硫效率可達(dá)96.00%~98.00%。
表4 為雙氧水脫硫系統(tǒng)主要技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。通過分析該系統(tǒng)裝置運(yùn)行期間的數(shù)據(jù)得知,ω(H2O2)控制為0.3%~0.5%時,尾氣中的二氧化硫濃度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。同時,當(dāng)ω(H2O2)27.5%雙氧水消耗量為0.9~1.2kg時,可生產(chǎn)硫酸1t。由此可以看出,此種工藝裝置的運(yùn)行成本較低。
表4 雙氧水脫硫系統(tǒng)主要技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表5 為稀硫酸產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。通過分析該裝置在運(yùn)行過程中的數(shù)據(jù)得知,通過雙氧水工藝進(jìn)行脫硫后,可生產(chǎn)ω(H2SO4)為20%~25%的稀硫酸。由于制酸尾氣較為清潔,尾吸液產(chǎn)生的稀硫酸可直接將其作為生產(chǎn)補(bǔ)水,不影響成品酸質(zhì)量,為尾吸雙氧水脫硫產(chǎn)生的副產(chǎn)物稀硫酸提供了出路。
表5 稀硫酸產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)
從表5 中可明確看出,在此種脫硫系統(tǒng)的作用下,除灰分外,F(xiàn)e、As(0.0002)、As(0.001)、Hg 等雜質(zhì)的含量、透明度、色度均達(dá)到《工業(yè)硫酸》(GB/T 534—2014)一等品的標(biāo)準(zhǔn)。
對于制酸尾氣中的二氧化硫濃度而言,其與二氧化硫的轉(zhuǎn)化率、雙氧水的吸收率有著直接聯(lián)系。在實際生產(chǎn)過程中,二轉(zhuǎn)二吸的制酸工藝總轉(zhuǎn)化率均>99%,排放尾氣中的二氧化硫含量低于100mg/m3,滿足《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 25467—2010)要求[8]。
對于酸霧指標(biāo)而言,其與吸收液表面H2SO4和SO3的飽和蒸汽壓有關(guān),由于在生產(chǎn)過程中大部分稀硫酸表面的蒸汽為水蒸氣,因此在生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生新酸霧。對于顆粒物指標(biāo)而言,其與氣相是否產(chǎn)生結(jié)晶體、氣溶膠等有關(guān),由于所使用的吸收液為液體,故生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生相應(yīng)的固相成分。同時,生產(chǎn)過程中得到的稀硫酸可作為生產(chǎn)補(bǔ)水,在實現(xiàn)資源利用的同時不會對環(huán)境造成相應(yīng)的污染,其清潔度較高。
綜上所述,雙氧水脫硫裝置穩(wěn)定相對較高,排放尾氣中的二氧化硫含量低于100mg/m3,在一定程度上滿足了《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。該工藝具備的優(yōu)點如下。
(1)雙氧水脫硫技術(shù)在制酸尾氣的處理中具有一定的適應(yīng)性,尾氣的排放較為穩(wěn)定,并且具有吸收率高、生產(chǎn)彈性大、調(diào)整及時有效的優(yōu)點。
(2)工藝簡單,運(yùn)行過程中不會產(chǎn)生較高的成本,并且還具自動化程度高,無須專人操作,安全風(fēng)險小。
(3)在生產(chǎn)過程中,硫酸與水可以任意比例混合,并且不會出現(xiàn)結(jié)晶、堵塞等情況;裝置的阻力較小,在一定程度上節(jié)省了能耗,經(jīng)濟(jì)效益較高。
(4)可實現(xiàn)副產(chǎn)物的回收利用,并且不會對環(huán)境造成污染,屬于目前較為清潔、先進(jìn)的脫硫技術(shù)。實踐表明,雙氧水脫硫工藝具有較高的經(jīng)濟(jì)價值,對提升環(huán)境整體效益有著十分重要的作用。