康 樂
(山西焦煤霍州煤電集團(tuán)辛置煤礦,山西 霍州 031400)
在煤炭資源開采過程中,眾多難題困擾著煤炭資源的開采,其中堅(jiān)硬頂板帶來的高應(yīng)力、強(qiáng)動壓顯現(xiàn)成為煤礦企業(yè)不可避免地一類嚴(yán)重制約煤礦安全高效開采的現(xiàn)實(shí)問題。堅(jiān)硬頂板不易破斷垮落特性使巷道圍巖處于高應(yīng)力環(huán)境中,高應(yīng)力通過頂板的傳遞作用于煤壁上,造成巷道幫部圍巖變形加劇,制約煤礦安全生產(chǎn)。故而,堅(jiān)硬頂板治理成為煤礦安全生產(chǎn)的主抓方向之一[1-2]。目前針對堅(jiān)硬頂板的治理方案均為切頂卸壓,切頂?shù)拇胧┛梢詾楸魄许擺3]、靜力切頂、水力切頂,此前大多學(xué)者的研究主要集中在爆破切頂方向,對于水力切頂方案對的研究較少,因此本文對水力壓裂切頂卸壓進(jìn)行研究,利用現(xiàn)場試驗(yàn)對水力切頂卸壓的可行性進(jìn)行分析,為礦井堅(jiān)硬頂板的治理提供一定的參考與借鑒。
辛置礦地表位于山西臨汾橋西村西北1 000 m,上跑蹄村以南570 m,焦家垣東北1 800 m;地表多為荒地,北部地貌為溝壑,中部、南部均較平坦,井田面積59.08 km2,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力120 萬t/a,2-208 工作面主采2 號煤,煤層為黑色,條痕褐黑色,金剛光澤,中—寬條帶狀結(jié)構(gòu),斷口參差狀、階梯狀,內(nèi)生裂隙發(fā)育,層狀構(gòu)造。2 號煤層普氏硬度為1.4,傾角0°~3°,煤層平均厚度為3.6 m,巷道支護(hù)材料選型如表1 所示。
表1 支護(hù)材料規(guī)格表
2107 工作面回風(fēng)巷頂板巖層較為堅(jiān)硬,形成大面積的懸頂,巷道圍巖變形控制難度較大,為減小懸臂梁長度,削弱覆巖應(yīng)力傳遞,利用水力壓裂對其進(jìn)行切頂卸壓,工作面布置及水力壓裂位置如圖2 所示。
圖1 工作面布置及水力壓裂位置圖
圖2 水力壓裂示意圖
水力壓裂切頂卸壓主要是通過水力能量的聚集對頂板進(jìn)行預(yù)裂及弱化,使得頂板的尺寸有所降低,此時(shí)有效切斷頂板應(yīng)力的傳遞,減小巷道圍巖的受力。同時(shí),水力壓裂切頂切斷了應(yīng)力傳遞途徑,采空區(qū)頂板在聚集的高應(yīng)力作用下按照切頂線及時(shí)垮落,將高應(yīng)力“甩”在采空區(qū)內(nèi),有效阻止了采空區(qū)頂板在高應(yīng)力和水平應(yīng)力的聯(lián)合作用下發(fā)生回轉(zhuǎn)下沉,進(jìn)一步降低了頂板覆巖活動對工作面巷道圍巖的影響。此外,切落的頂板“甩”掉了高應(yīng)力,減小了采空區(qū)頂板垮落帶來的周期來壓強(qiáng)度,有效的保證了巷道圍巖的穩(wěn)定性。
辛置礦為了驗(yàn)證水力壓裂切頂卸壓技術(shù)的可行性,在進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)行工業(yè)化驗(yàn)證。本次試驗(yàn)設(shè)計(jì)長度為300 m 的水力壓裂段長度,在工作面進(jìn)風(fēng)巷道采用鉆機(jī)打孔單排布置,試驗(yàn)巷道長度布置300 m。具體施工工序:首先對巷道頂板進(jìn)行打孔,采用鉆孔窺視儀觀測頂板裂隙發(fā)育情況→結(jié)合頂板裂隙發(fā)育情況,確定水力壓力基本參數(shù)→現(xiàn)場進(jìn)行布置水力壓力鉆孔進(jìn)行施工→水力壓力試驗(yàn)實(shí)施過程→水力壓力效果監(jiān)測。煤柱側(cè)鉆孔采用鉆機(jī)打孔,設(shè)計(jì)鉆孔直徑為56 mm,鉆孔布置方向與巷道走向呈5°夾角,每個(gè)鉆孔的間距為10 m,鉆孔打設(shè)長度為41.5 m,在打設(shè)過程中每鉆進(jìn)1.5 m 實(shí)施一次水力壓力,并實(shí)時(shí)觀測頂板裂隙擴(kuò)展及頂板變形特征,出現(xiàn)異常停止施工。在進(jìn)風(fēng)巷采用雙側(cè)孔布置長度200 m。施工順序與單側(cè)孔相同,鉆孔直徑設(shè)定為56 mm,與巷道軸線方向成45°夾角,孔間距設(shè)定為10 m,每2 m 壓裂一次。
完成鉆孔布置后進(jìn)行水力壓裂施工,水力壓裂施工可分為三個(gè)部分,分別為封孔、注入高壓水、持續(xù)注壓保水。水力壓裂示意圖如2 所示。
本次井下鉆孔施工作業(yè)期為64 d,在期限內(nèi)完成全部的鉆孔打設(shè)及水力壓力實(shí)施,不涉及壓裂前的準(zhǔn)備工作時(shí)間。在工作面進(jìn)風(fēng)巷1 240~1 040 m 范圍內(nèi)布置200 m 的單排孔;在工作面進(jìn)風(fēng)巷1 040~840 m的范圍內(nèi)布置200 m 的雙排孔200 m;在工作面進(jìn)風(fēng)巷840~740 m 范圍內(nèi)布置100 m 單排孔。施工總長度為500 m,為了在完全結(jié)束壓裂施工后,對壓裂效果進(jìn)行研究,分別在工作面進(jìn)風(fēng)巷的單側(cè)孔段設(shè)置1 號測站、在雙側(cè)孔段設(shè)置2 號測站,在單排孔末端設(shè)置3 號測站,共計(jì)布置3 組測站。
壓裂現(xiàn)場采用單孔多次后退式壓裂,設(shè)定每隔2~3 m 進(jìn)行一次壓裂,單個(gè)孔壓裂次數(shù)約為10~13次,當(dāng)壓裂至距孔口13 m 的位置停止壓裂。具體的水力壓裂流程為連接封孔器→鉆孔接注水管→通高壓水泵→進(jìn)行封孔加壓→注水壓裂→相鄰孔出水或注液30 min 停泵→泄壓→開始第二段壓裂→循環(huán)壓裂。
對回采期間的三個(gè)測站位置處巷道表面位移量進(jìn)行監(jiān)測,繪制巷道頂?shù)装寮皟蓭臀灰屏侩S回采工作面距離變化曲線如圖3 所示。
圖3 巷道圍巖變形曲線
由圖3 可以看出,在工作面回采期間,1 號測站位置處巷道底板變形量最大為144 mm,而巷道頂板下沉量為52 mm,巷道左幫移近量和右?guī)鸵平糠謩e為72 mm、2 mm,兩幫移近量為87 mm。由此說明,巷道布置單排孔進(jìn)行水力壓裂后,頂板壓力得到有效控制,圍巖整體變形幅度不大,同時(shí),由于巷道右?guī)蜑榛炷翉?qiáng),硬度較大不易發(fā)生形變,變形量幾乎可以忽略,能夠滿足正常回采需要;觀察2 號測站回采期間巷道圍巖的變形量可以看出,頂板下沉量為43 mm,底鼓量為107 mm,巷道兩幫的移近量為71 mm,采用雙排孔壓裂時(shí),壓裂效果明顯優(yōu)于單排孔,巷道頂板裂隙進(jìn)一步發(fā)育,高應(yīng)力卸載效果更為徹底,此時(shí)巷道圍巖變形量比前者有了明顯的收斂;觀察3 號測站回采期間巷道變形量,可以看出此時(shí)頂板下沉量為66 mm,底鼓量為168 mm,兩幫移近量為104 mm,可以看出3 號礦壓測站整體變形量仍然不大,雖然較1號和2 號測站變形略有增加。但仍處于可控狀態(tài),所以水力壓裂達(dá)到了預(yù)期的效果,方案可行。
基于辛置礦實(shí)際地質(zhì)情況,對水力壓裂切頂卸壓技術(shù)進(jìn)行研究,首先對切頂卸壓機(jī)理進(jìn)行分析,給出了水力壓裂過程施工具體步驟,通過對鉆孔布置,試驗(yàn)段等分析,設(shè)計(jì)了水力壓裂切頂卸壓具體的施工方案,同時(shí)為了對切頂卸壓效果進(jìn)行分析,設(shè)定3 個(gè)監(jiān)測站,對巷道圍巖變形進(jìn)行監(jiān)測,通過對測站監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),巷道圍巖變形量均處于可控范圍內(nèi),水力壓裂切頂方案可行。