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        轉(zhuǎn)爐汽化煙道漏水原因分析及改進(jìn)措施

        2024-01-07 13:45:18李原野王洪軍張學(xué)武
        山西冶金 2023年11期
        關(guān)鍵詞:軟水漏點(diǎn)汽化

        李原野,王洪軍,張學(xué)武

        (唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,河北 唐山 063606)

        0 引言

        轉(zhuǎn)爐汽化煙道作為轉(zhuǎn)爐工序重要組成部分,主要作用就是將轉(zhuǎn)爐吹氧過程中產(chǎn)出的高溫?zé)煔馀c煙道循環(huán)的軟水實(shí)現(xiàn)熱量交換[1],實(shí)現(xiàn)煙氣冷卻的同時(shí)使循環(huán)的軟水加熱變成蒸汽,這樣回收的飽和蒸汽主要用于飽和蒸汽發(fā)電,是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐工序負(fù)能煉鋼的重要組成部分[2]。轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道主要分為移動(dòng)段、固定段、斜煙道段、彎曲段四部分。在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中汽化煙道經(jīng)常處于多塵、高溫、高壓的環(huán)境下,當(dāng)氧槍開始吹煉時(shí),高溫、高壓煙氣經(jīng)過煙道量很大,造成煙道熱負(fù)荷劇增;而當(dāng)停止吹煉時(shí),煙道中熱負(fù)荷又急劇減小。在這種冶煉周期工況下,熱負(fù)荷波動(dòng)非常頻繁,使得汽化煙道長期處在惡劣的環(huán)境條件下,從而影響汽化煙道的使用時(shí)間,經(jīng)常出現(xiàn)煙道管壁開裂和漏水問題,直接影響煉鋼工序的生產(chǎn)組織的節(jié)奏,進(jìn)而增加維修費(fèi)用和冶煉的安全風(fēng)險(xiǎn)[3]。因此,以轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道實(shí)際運(yùn)行情況為分析點(diǎn),分析漏水形成機(jī)理,并提出改進(jìn)措施,將有助于轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道破損機(jī)理研究,對增加汽化冷卻煙道設(shè)備的使用時(shí)間和飽和蒸汽噸鋼回收量具有著非常重要的意義。

        1 存在的問題

        某鋼廠200 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)7 個(gè)月后,轉(zhuǎn)爐汽化系統(tǒng)出現(xiàn)內(nèi)部漏點(diǎn),隨后的每次定修均需進(jìn)行煙道漏點(diǎn)處理。汽化煙道內(nèi)的軟循環(huán)冷卻水有較高的壓力,會從管壁裂開的地方噴射出來,造成軟水消耗增加,其中軟水補(bǔ)水量與回收蒸汽質(zhì)量之比為1.45,比設(shè)計(jì)值高38%。當(dāng)瞬時(shí)流量很大時(shí),部分冷卻水流入爐內(nèi)前未及時(shí)被高溫?zé)煔馄绻麌娚涑鰜淼乃c熔融的鋼水發(fā)生接觸,會引起爆炸,發(fā)生嚴(yán)重的安全事故[4];此外,冷卻煙道漏的水帶走熱量,影響飽和蒸汽的回收,進(jìn)而影響飽和余熱發(fā)電量[5],蒸汽噸鋼回收量僅為75 kg,處于行業(yè)較低水平,同時(shí),煙道內(nèi)的漏水問題增加了煙道設(shè)備維修費(fèi)用和檢修時(shí)間,進(jìn)而也會影響轉(zhuǎn)爐工序當(dāng)月作業(yè)率。

        煙道內(nèi)漏主要集中在兩個(gè)位置:一是移動(dòng)段爬坡位置(見圖1),二是移動(dòng)段與斜煙道接口位置(見圖2)。以上兩個(gè)位置漏點(diǎn)主要表現(xiàn)是煙道管壁厚減薄嚴(yán)重,形成窩狀減薄坑洞,進(jìn)而發(fā)生泄漏。

        圖1 移動(dòng)段爬坡位置漏點(diǎn)

        圖2 移動(dòng)段與斜煙道接口位置坑洞漏點(diǎn)

        汽化煙道外部漏點(diǎn)主要集中體現(xiàn)為拉蒙管焊口漏氣,蒸汽聯(lián)箱彎管位置漏氣,煙道腳手架孔、音頻化渣孔等開孔補(bǔ)板位置漏氣,此類漏氣表現(xiàn)為漏氣位置和時(shí)間均存在不確定性(見圖3)。

        圖3 汽化煙道外部漏點(diǎn)

        2 煙道漏水原因分析

        2.1 煙道內(nèi)漏原因分析

        移動(dòng)段煙道爬坡煙氣轉(zhuǎn)向位置有漏點(diǎn),主要原因?yàn)椋捍禑掃^程中高速煙氣夾雜著各種顆粒狀粉塵沖刷,引起煙道管壁厚部分減薄[6],特別是由于一次風(fēng)機(jī)選型偏大,在高風(fēng)速狀態(tài)下將較大顆粒的含鐵物料吸入煙道,引起煙氣轉(zhuǎn)向區(qū)域煙道管沖刷磨損較快。

        在移動(dòng)段與斜煙道接口區(qū)域沖刷變薄,發(fā)現(xiàn)有窩狀坑洞漏水點(diǎn),通過與廠家溝通,確認(rèn)漏水主要是由于高速煙氣在煙道結(jié)合部位造成煙氣渦流,反復(fù)沖刷該位置,引起該區(qū)域磨損嚴(yán)重。

        2.2 煙道外漏原因分析

        近期在開孔補(bǔ)板區(qū)域頻繁發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),如煙道腳手架孔、音頻化渣孔等。分析原因主要是廠家設(shè)計(jì)制作時(shí)未考慮全面,沒有設(shè)置膨脹縫。

        直煙道和彎曲煙道集箱出口彎頭非受熱面漏水、彎曲煙道集箱支管漏水,此兩處漏水原因?yàn)闊煹乐谱鬟^程中存在焊接缺陷,由廠家對重點(diǎn)部位進(jìn)行修復(fù)。

        2 號爐氧槍分叉管、1 號爐北溜槽分叉管及2 號爐固定罩均出現(xiàn)過縱向開裂漏水,是由于煙道局部應(yīng)力集中,沒有完全消除,引起焊接薄弱部位裂開漏水。

        3 改進(jìn)措施

        3.1 轉(zhuǎn)爐吹煉階段匹配不同轉(zhuǎn)速

        由于原設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)選型偏大,造成在高風(fēng)速狀態(tài)下將較大顆粒的含鐵物料吸入煙道,造成煙氣轉(zhuǎn)向的地方煙道管壁沖刷磨損很大。針對一次風(fēng)機(jī)選型偏大問題,通過對除塵風(fēng)機(jī)匹配不同生產(chǎn)狀態(tài)的風(fēng)量來實(shí)施改造,設(shè)置合理的風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,根據(jù)吹氧量將一次除塵風(fēng)機(jī)由原先的6 個(gè)轉(zhuǎn)速段調(diào)整到10 個(gè)轉(zhuǎn)速段自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)合理匹配風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,降低煙道沖刷磨損強(qiáng)度。同時(shí),結(jié)合工藝冶煉參數(shù)對除塵系統(tǒng)風(fēng)量進(jìn)行優(yōu)化改造,以減少煙氣沖刷。

        3.2 安裝維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化

        改進(jìn)設(shè)備維護(hù)的操作規(guī)范,在煙道腳手架孔、音頻化渣孔等開孔補(bǔ)板地方放置膨脹節(jié);管道對接用拋光機(jī)打磨,氬埋弧焊焊接,嚴(yán)格把控焊接質(zhì)量。

        3.3 修訂煙道壁厚替換標(biāo)準(zhǔn)

        每個(gè)爐役測量區(qū)域內(nèi)煙道管原壁厚為5 mm,當(dāng)壁厚不足4 mm 時(shí)對其進(jìn)行更換,更換完畢后對接口部位重新填充耐火料。使用新的耐磨堆焊技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)場改造,并將其應(yīng)用于后續(xù)備件制作過程。

        3.4 嚴(yán)格把控備件質(zhì)量

        傳統(tǒng)的熱處理消除應(yīng)力的方式存在消除不徹底的問題,因此消除焊接應(yīng)力可采用振動(dòng)法。振動(dòng)消除應(yīng)力原理是采用受控振動(dòng)能量對工件進(jìn)行處理,達(dá)到消除、勻化應(yīng)力的目標(biāo)。嚴(yán)格把控彎管煙道管,確保材質(zhì)、彎管壁厚、探傷等檢查100%全檢;逐根對彎曲后的每1 根受熱管進(jìn)行通球?qū)嶒?yàn),通球直徑為25 mm,通球不合格的受熱管一律不得用于生產(chǎn)。

        3.5 嚴(yán)格把控軟水水質(zhì)

        在轉(zhuǎn)爐汽化冷卻水系統(tǒng)內(nèi),隨著冷卻水的不斷蒸發(fā),水質(zhì)會越來越差,產(chǎn)生一些具有腐蝕性的鹽類,這會引起管壁腐蝕,造成管路變薄,進(jìn)而發(fā)生開裂漏水;保證除氧器正常投用,杜絕循環(huán)水中的氧腐蝕管壁,嚴(yán)格把控軟水水質(zhì),對汽包和除氧器水質(zhì)進(jìn)行每日檢測,針對化驗(yàn)指標(biāo),及時(shí)進(jìn)行加藥和排污處理,保證循環(huán)水質(zhì)在規(guī)范的范圍內(nèi)。

        4 結(jié)語

        經(jīng)對某煉鋼車間200 t 轉(zhuǎn)爐汽化煙道管壁漏水原因進(jìn)行分析,并采取針對性的改進(jìn)措施后,實(shí)現(xiàn)汽化煙道在正常的使用期限內(nèi)不發(fā)生開裂漏水問題。在能源軟水消耗和蒸汽回收方面也取得很大的進(jìn)步,其中軟水補(bǔ)水量與回收蒸汽質(zhì)量之比由優(yōu)化前的1.45 降低到優(yōu)化后的1.08,日平均降低補(bǔ)水量24%;噸鋼蒸汽回收量由75 kg 提高到105 kg 以上,生產(chǎn)成本降低3.3 元/t,取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。

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