王 進
(煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,北京 100013)
煤礦斜井在施工到末段平巷井底車場時,尤其是井底車場聯(lián)絡(luò)巷時,為確保巷道穩(wěn)定性,通常會采用砌碹技術(shù)進行支護。隨著使用時間的增加,砌碹巷道同樣會出現(xiàn)圍巖石破碎、巷道變形、底鼓嚴重的現(xiàn)象,需要定期進行臥底清挖,對運輸系統(tǒng)道軌進行修整校正,因此嚴重制約了井底調(diào)度效率。當(dāng)井底車場所處圍巖層位埋深較淺時,在雨季豐水期,地面降雨會滲透進入車場圍巖裂隙,造成滲漏現(xiàn)象。巖石經(jīng)過雨水長期浸泡,又會加劇開裂碎脹,進一步加重了巷道的變形程度[1-2]。因此,為解決這一問題,通過向砌碹巷道頂?shù)装鍘r層施工鉆孔,注入復(fù)合型改良注漿材料,將破碎巖石重新粘結(jié)在一起,以便提高圍巖抗壓強度和完整性,對礦井安全生產(chǎn)具有重要意義。
致新煤業(yè)有限公司位于貴州省安順市,礦井設(shè)計產(chǎn)能為60萬t/a,屬于煤與瓦斯突出礦井。井筒采用斜井開拓方式,設(shè)置有中央風(fēng)井(地面標(biāo)高 +1428 m)、主斜井(地面標(biāo)高 +1415 m)、副斜井(地面標(biāo)高 + 1415m),位于地面工業(yè)廣場南翼。其中,中央風(fēng)井以-23°施工;主斜井以-16°坡度施工,安裝有DTL100/553×280S強力輸送皮帶,用于礦井煤流系統(tǒng)提升運輸,在巷道一側(cè)安裝有斜巷猴車,用于行人上下井;副斜井以-23°施工,主要用于運輸提料,大型設(shè)備和礦用支架的提升等。井底車場水平標(biāo)高為 +1145 m,車場巷道埋深為 270 m。由于礦井地處喀斯特地貌山區(qū),雨季期間雨水滲透侵蝕,造成巷道變形嚴重,變形段主要集中在如圖1所示的A-B段巷道,長度為 85 m。
巷道變形原因分析:①巷道施工選擇層位問題。井底車場布置在距離地表埋深 270 m 位置,距離主采M9煤層頂板垂高 12 m,距離M8煤層底板不足 7 m,且煤層頂板存在弱含水層,局部富水。雖然滲流量不大,但長期對車場巷道周邊圍巖侵蝕,影響原巖穩(wěn)定性。②巷道砌碹加固后,原巖應(yīng)力被打破,處于新的平衡狀態(tài)。隨著巷道使用時間的加長,不同采區(qū)的工作面動壓相互疊加,造成井底車場巷道受力不平衡,出現(xiàn)圍巖結(jié)構(gòu)破壞,降低圍巖強度。③在復(fù)雜應(yīng)力作用下,砌碹巷道結(jié)構(gòu)抗壓強度下降,圍巖與巷道之間裂隙發(fā)育,影響范圍不斷擴大。由于巖石破碎較嚴重,通過打設(shè)頂幫錨桿、錨索進行補強的方案無法取得實際效果,致使主動支護失效,加劇巷道的變形。
采取先施工頂幫鉆孔,后向周圍巖體進行注漿的措施,混合漿液進入巖層裂隙當(dāng)中實現(xiàn)充填加固。由于砌碹結(jié)構(gòu)本身在施工期間是將整塊的固定形狀砌塊進行有序拼接澆筑,經(jīng)過應(yīng)力作用擠壓破壞,原始砌塊也會產(chǎn)生裂隙,呈現(xiàn)破碎狀態(tài)。在鉆孔內(nèi)進行注漿時,漿液會滲透進入原始砌塊的裂隙中,實現(xiàn)對砌塊的修補作用,提高圍巖和砌塊的完整性。當(dāng)巷道周邊所有巖體裂隙被完全充填后,在一定范圍內(nèi)重新膠結(jié)形成新的完整圍巖體。在此基礎(chǔ)上,再次施工錨桿、錨索,可以提高支護加固的補強效果[3]。經(jīng)過注漿后,膠結(jié)層對于頂板弱含水層能夠起到較好的防滲效果,降低雨季期間地面滲透的雨水對巷道構(gòu)成的侵蝕影響。
配制注漿材料的原料包括硫鋁酸鹽水泥、石灰和石膏等材料。經(jīng)過配比試驗,硫鋁酸鹽水泥∶生石灰∶石膏質(zhì)量配比方案為50∶6.25∶43.75。配制混合漿液前,分別對硫鋁酸鹽水泥與水以體積比1∶1進行攪拌混合,得到A料;生石灰與石膏混合后與水?dāng)嚢?,得到B料,然后在A、B料混合過程中同時加入催化劑、速凝劑、減水劑等輔助材料,得到新型注漿混合材料。
對破碎圍巖注漿的目的是在短時間內(nèi)提高巖體的完整性和抗壓強度,因此,檢測注漿后的凝固時間,以及不同條件下的抗壓強度是檢驗注漿效果的重要依據(jù)[4]。將水灰比(質(zhì)量比,下同)以從0.5∶1逐漸增加到2.0∶1,對上述兩項指標(biāo)分別測定,將統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制曲線如圖2所示。
(a)初凝時間影響曲線
由圖2分析可知:當(dāng)水灰比從0.5∶1增加到2∶1時,水灰比越大,反應(yīng)所需的初凝時間越長;在水灰比達到0.9∶1之后開始出現(xiàn)拐點,初凝時間迅速升高。圍巖抗壓強度隨水灰比升高而下降,當(dāng)水灰比達到1.1∶1時,材料抗壓強度為 10.08 MPa,而初始比 0.5∶1 時抗壓強度為 17.2 MPa;達到2∶1時,抗壓強度僅有 3.45 MPa。而圍巖的原巖抗壓強度和剪切力強度至少需要滿足 12 MPa 以上,因此,需保證混合漿液水灰比不能大于0.9∶1。
漿液膠結(jié)后結(jié)塊的干縮率和泌水率指標(biāo)是為確定漿液凝固后水分的析出量,判斷漿液的實際凝固狀態(tài)。若仍然含有水分,說明此時結(jié)塊尚未達到強度要求,處于未完全凝固狀態(tài);若含水量降低,則已完全凝固。同樣,水灰比從2∶1下調(diào)至0.5∶1時,對干縮率和泌水率兩項指標(biāo)在漿液靜置凝固 2 h、4 h 條件下進行數(shù)據(jù)觀測。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計繪制曲線如圖3所示。
(a)干縮率影響曲線
由圖3分析可知:隨著水灰比增大,混合漿液干縮率不斷下降,泌水率不斷上升;靜置 4 h 的干縮率明顯高于靜置 2 h 的干縮率,說明放置時間越長,結(jié)塊含水量越低,強度越好。當(dāng)水灰比達到0.9∶1時,漿液泌水率開始上升,此時泌水率為0.34%。泌水率越低,說明漿液的穩(wěn)定性越強,能夠達到要求的注漿效果。
注漿材料在混合凝固的過程中會發(fā)生化學(xué)放熱反應(yīng),在裂隙充填有限的空間環(huán)境下當(dāng)熱量過高極易引發(fā)火災(zāi)事故,因此,須通過試驗測定反應(yīng)的最高溫度,以便合理控制反應(yīng)溫度。采集數(shù)據(jù)繪制曲線如圖4所示。
圖4 不同水灰比條件下反應(yīng)溫度影響曲線
由圖4分析可知:隨著水灰比增大,混合漿液的反應(yīng)溫度不斷下降;在水灰比0.5∶1時,溫度為 55.7 ℃;水灰比2.0∶1時,反應(yīng)溫度只有 31.4 ℃。因此,在該配比區(qū)間內(nèi),不會引發(fā)因反應(yīng)放熱導(dǎo)致的煤體燃燒事故發(fā)生。
在 85 m 長井底車場變形嚴重地段巷道頂幫施工注漿鉆孔,孔徑為 Φ42 mm,設(shè)計孔深 8 m,鉆孔間距設(shè)計 3 m。在巷道壁后淺層 4 m 范圍采用水灰比 0.8∶1 的混合漿液進行注漿,終壓設(shè)定小于 1.5 MPa,避免壓力過高導(dǎo)致離層和裂隙再次發(fā)育;在4~8 m 孔深區(qū)段采用水灰比0.9∶1的比例,終壓控制在4~4.5 MPa,注漿時隨時觀察巖層注漿量、返漿量和壓力變化。為確保注漿效果和裂隙完全充填,采取分段注漿方法,先對圍巖 4 m 范圍以內(nèi)深度進行注漿,待凝固后再施工鉆孔,對深部4~8 m 范圍進行注漿,為后期補打錨桿、錨索創(chuàng)造基礎(chǔ)。
經(jīng)過對車場巷道圍巖裂隙進行加固治理,注漿后由于大部分裂隙被充填,有效降低裂隙容水率。通過施工驗證鉆孔向孔內(nèi)注水,對比注漿前后相同區(qū)段圍巖的容水量大小。以5個不同區(qū)段范圍為例,驗證孔深 5 m,每孔注水 10 min,得到注水結(jié)果如表1所示。
表1 驗證鉆孔容水率觀測表
經(jīng)過注水驗證:注漿加固后圍巖的隔水率提升89.8%~91.5%,具有顯著的阻隔效果。此外,經(jīng)過巷道設(shè)點圍巖觀測,發(fā)現(xiàn)加固段巷道最大頂?shù)滓平繛?97.1 mm,兩幫水平移近量為 64.3 mm。相較于加固前最嚴重時巷道頂?shù)滓平窟_ 674 mm,兩幫移近量達 425 mm,巷道圍巖控制效果較好。
1)通過對井底車場巷道的變形原因分析,提出采取圍巖壁后注漿加固的治理措施。經(jīng)過配比試驗,確定硫鋁酸鹽水泥∶生石灰∶石膏質(zhì)量配比方案為 50∶6.25∶43.75。
2)通過對不同水灰比條件下混合漿液的初凝時間和抗壓強度、干縮率和泌水率,及化學(xué)反應(yīng)溫度等重要指標(biāo)參數(shù)的測定,選定水灰比0.9∶1。經(jīng)過注漿加固后,將圍巖隔水率提升89.8%~91.5%,巷道最大頂?shù)滓平繛?97.1 mm,兩幫水平移近量為 64.3 mm,巷道圍巖變形控制取得較好的效果。