文博凱
(云南天安化工有限公司 新產(chǎn)品制造中心,云南 安寧 650309)
云南天安化工有限公司煤氣化裝置使用AP粉煤氣化技術(shù),于2008年5月投產(chǎn),2013年以前主要使用無(wú)煙煤,因入爐煤熱值低(25.2 MJ/kg)、灰份高(25.1%),氣化爐蒸發(fā)器積灰頻繁。為降低入爐煤中灰含量,2013年6月在原料煤中混配石油焦。石油焦硫含量高達(dá)6%~8%,混燒后合成氣中H2S質(zhì)量濃度達(dá)7000~9000 μL/L。高硫合成氣對(duì)設(shè)備的腐蝕較大,導(dǎo)致氣化爐蒸發(fā)器頻繁泄漏。為提升煤氣化裝置的運(yùn)行周期,公司研究使用高活性、高熱值、低灰分、低硫的煙煤來(lái)代替石油焦。2019年1月進(jìn)行煙煤試燒,混配比例10%~25%,逐步提至50%~65%。
煤氣化裝置配套的磨煤?jiǎn)卧腥龡l磨煤線,正常生產(chǎn)時(shí)為一開(kāi)兩備。磨煤?jiǎn)卧竭^(guò)濾器用于過(guò)濾,并收集惰性循環(huán)氣體中合格煤粉,然后通過(guò)螺旋輸送機(jī)送往煤粉儲(chǔ)倉(cāng)。選用上海金由過(guò)濾凈化技術(shù)有限公司袋式過(guò)濾器,屬于行噴吹脈沖式過(guò)濾器,長(zhǎng)袋低壓脈沖在線清灰。行噴吹技術(shù)是目前世界上脈沖式袋式過(guò)濾器的主流技術(shù),每條布袋都有一個(gè)噴吹孔對(duì)應(yīng),處于不同位置的布袋受到的噴吹力的均勻性也更好[1]。
氣化爐混配煙煤比混配石油焦每天多產(chǎn)合成氣約16萬(wàn)m3,具備可行性和經(jīng)濟(jì)性,但煙煤因活性高,存在悶燃、自燃的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致磨煤?jiǎn)卧槊簜}(cāng)內(nèi)碎煤自燃、袋式過(guò)濾器布袋燒壞等問(wèn)題[2-3]。
2021年3月23日,磨煤B線放空口有輕微冒黑煙現(xiàn)象,可能是袋式過(guò)濾器S1103B布袋損壞,停運(yùn)磨煤B線。打開(kāi)袋式過(guò)濾器S1103B頂部蓋板檢查,發(fā)現(xiàn)反吹箱內(nèi)干凈,但第19組反吹室西側(cè)三根反吹管傾斜,反吹口吹向側(cè)面。處理反吹管后啟動(dòng)磨煤B線,袋式過(guò)濾器S1103B排放口冒黑煙情況加劇。再次拆檢袋式過(guò)濾器S1103B,發(fā)現(xiàn)第19組反吹室之前傾斜三根反吹管其下布袋口明顯堆積煤粉(見(jiàn)圖1)。對(duì)第19組反吹室80條布袋全部抽出檢查,發(fā)現(xiàn)20條布袋下部脆化通洞(見(jiàn)圖2),但布袋中、上部完好。
圖1 反吹室布袋口積煤情況
圖2 布袋損壞情況
基于以上情況,分析布袋損壞原因如下:
1)煙煤使用比例提高后,煤粉揮發(fā)份升高,導(dǎo)致煤粉自燃風(fēng)險(xiǎn)增大。
2)袋式過(guò)濾器S1103B第19組反吹室西側(cè)三根反吹管傾斜,反吹口吹向側(cè)面,三排布袋反吹失效,導(dǎo)致下部布袋煤粉在布袋外側(cè)堆積較多。
3)磨煤線停運(yùn)時(shí)溫度上漲,可能引發(fā)布袋外側(cè)堆積的煤粉自燃。
1)磨煤線運(yùn)行時(shí),控制系統(tǒng)氧含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))小于6%、系統(tǒng)溫度低于 110 ℃,特別是磨煤線停車(chē)時(shí)提前降溫降負(fù)荷,嚴(yán)防系統(tǒng)超溫。
2)調(diào)整袋式過(guò)濾器反吹壓力不低于 300 kPa,定期檢查袋式過(guò)濾器反吹趨勢(shì)、反吹電磁閥動(dòng)作情況,建立檢查臺(tái)賬。
3)定期檢查袋式過(guò)濾器反吹管,嚴(yán)防反吹管傾斜導(dǎo)致反吹失效。
4)磨煤線停運(yùn)后,系統(tǒng)惰性化降溫,循環(huán)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間及惰性化時(shí)間不低于 6 h,袋式過(guò)濾器反吹不停運(yùn)。若磨煤線要檢修,袋式過(guò)濾器反吹運(yùn)行不低于 12 h。
執(zhí)行初步改進(jìn)措施后,2021年8月2日,磨煤A線循環(huán)氣放空口又出現(xiàn)冒黑煙現(xiàn)象(布袋于2021年5月更換)。打開(kāi)袋式過(guò)濾器S1103A頂部蓋板檢查,發(fā)現(xiàn)第18組反吹室內(nèi)有大量煤粉。對(duì)第18組反吹室80條布袋全部抽出檢查,發(fā)現(xiàn)41條布袋損壞,損壞情況仍為布袋下部脆化通洞(見(jiàn)圖3),但布袋中、上部完好。
圖3 布袋下部損壞情況
2.4.1 工藝方面
1)袋式過(guò)濾器S1103A反吹運(yùn)行情況
磨煤A線停運(yùn)后對(duì)袋式過(guò)濾器S1103A反吹室反吹管檢查正常,運(yùn)行期間對(duì)袋式過(guò)濾器S1103A反吹趨勢(shì)例行檢查,正常;對(duì)袋式過(guò)濾器S1103A反吹電磁閥動(dòng)作情況例行檢查,正常;確認(rèn)反吹運(yùn)行正常。
2)磨煤A線運(yùn)行溫度情況
磨煤A線運(yùn)行期間短停兩次,在停運(yùn)過(guò)程中,溫度未控制好,導(dǎo)致系統(tǒng)溫度瞬時(shí)上漲,最高漲至 146 ℃。咨詢廠家告知,工作溫度為連續(xù)不超 190 ℃,瞬間不超 200 ℃。因此,磨煤A線運(yùn)行溫度遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)溫度。
3)磨煤A線運(yùn)行氧含量情況
磨煤A線本次運(yùn)行期間氧含量基本保持6%左右,低于控制高限8%,氧含量未超標(biāo)。
2.4.2 設(shè)備方面
1)袋式過(guò)濾器S1103A入口管通洞
7月16日,發(fā)現(xiàn)袋式過(guò)濾器S1103A入口管道彎頭處磨通一個(gè)洞。此處有可能導(dǎo)致袋式過(guò)濾器S1103A局部氧含量稍高,但整個(gè)系統(tǒng)氧含量不高,局部氧含量稍高導(dǎo)致布袋損壞可能性不大。
2)袋式過(guò)濾器布袋長(zhǎng)
袋式過(guò)濾器布袋長(zhǎng) 6.6 m,下部反吹效果相對(duì)較差,下部外側(cè)堆積煤粉不易被吹除。未使用煙煤時(shí),布袋下部外側(cè)堆積煤粉不易自燃;使用煙煤后,布袋下部外側(cè)堆積煤粉容易自燃燒壞布袋。
2.4.3 原料方面
1)煙煤碎煤倉(cāng)、原料煤碎煤倉(cāng)料位下降趨勢(shì)異常
磨煤?jiǎn)卧織l磨煤線配兩個(gè)碎煤倉(cāng),每個(gè)碎煤倉(cāng)底部配一臺(tái)給煤機(jī)。2021年8月1日00∶24,兩臺(tái)給煤機(jī)頻率偏差并未調(diào)整,原料煤碎煤倉(cāng)下降速度逐步減緩。兩個(gè)倉(cāng)料位下降趨勢(shì)線從平行開(kāi)始拉開(kāi)差距,且不能下降至正常低位。煙煤添加比例上漲,和損壞時(shí)間吻合。
2)入爐煤灰分情況
8月2日,入爐煤分析灰分從13.3%下降至11.5%,從分析數(shù)據(jù)反應(yīng)煙煤添加比例上漲。
3)給煤機(jī)頻率情況
8月1日,因原料煤碎煤倉(cāng)下煤量降低,單元料位低,兩臺(tái)給煤機(jī)頻率從47%/52%逐步提至61%/61%。從工藝操作反映給煤機(jī)給煤能力下降。
4)上煤情況
7月,氣化爐煙煤使用比例為55%左右。8月1日,煙煤使用比例最高達(dá)69%。對(duì)比3月23日袋式過(guò)濾器損壞前幾天煙煤使用比例,3月18日,煙煤使用比例也達(dá)69%。
綜上工藝、設(shè)備、原料方面原因分析,袋式過(guò)濾器燒壞主要原因?yàn)椋?/p>
①雨季原料煤火車(chē)來(lái)煤水分含量偏高(10%~12%,非雨季6%),原料煤碎煤倉(cāng)內(nèi)碎煤容易掛壁,碎煤倉(cāng)通道變小。原料煤下煤量不足,導(dǎo)致煙煤添加比例高至69%。
②因袋式過(guò)濾器布袋較長(zhǎng),下部反吹效果相對(duì)較差。下部外側(cè)堆積的煤粉不易被吹掉,袋式過(guò)濾器高負(fù)荷區(qū)域布袋外側(cè)更容易積煤自燃,導(dǎo)致布袋損壞。
8月8日,啟動(dòng)磨煤A線,兩臺(tái)給煤機(jī)保持正常頻率:48%/48%,原料煤碎煤倉(cāng)料位計(jì)下降正常,兩個(gè)碎煤倉(cāng)料位下降趨勢(shì)線恢復(fù)平行。8月9日,磨煤A線入爐煤灰分升至正常值15.1%,氣化爐煙煤使用比例降為正常比例52%。
通過(guò)對(duì)兩次袋式過(guò)濾器損壞原因分析,制定煤氣化裝置磨煤?jiǎn)卧褂脽熋旱墓芾泶胧?/p>
1)確保磨煤系統(tǒng)密封性完好,持續(xù)開(kāi)展磨煤系統(tǒng)管道例行測(cè)壁厚工作,及時(shí)處理系統(tǒng)漏點(diǎn)。磨煤線運(yùn)行時(shí),控制系統(tǒng)氧含量小于6%。
2)控制磨煤線溫度低于 110 ℃。磨煤線停車(chē)前將負(fù)荷降至最低,溫度降至 80 ℃ 再停運(yùn)磨煤線,嚴(yán)防系統(tǒng)超溫;磨煤線停運(yùn)后,系統(tǒng)惰性化降溫,循環(huán)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間及惰性化時(shí)間不低于 6 h,袋式過(guò)濾器反吹不停運(yùn)。若磨煤線要檢修,袋式過(guò)濾器反吹不低于 12 h。
3)磨煤線檢修期間持續(xù)加強(qiáng)系統(tǒng)監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)CO含量或溫度異常上漲,及時(shí)啟動(dòng)循環(huán)風(fēng)機(jī)降溫,防止袋式過(guò)濾器局部自燃。
4)調(diào)整袋式過(guò)濾器反吹壓力不低于 300 kPa,定期檢查袋式過(guò)濾器反吹趨勢(shì)、反吹電磁閥的動(dòng)作情況,建立檢查臺(tái)賬。
5)定期檢查袋式過(guò)濾器反吹管及布袋花板腐蝕情況,重點(diǎn)檢查袋式過(guò)濾器高負(fù)荷區(qū)域,嚴(yán)防反吹管傾斜、脫落導(dǎo)致反吹失效。
6)持續(xù)監(jiān)控運(yùn)行磨煤線碎煤倉(cāng)料位下降趨勢(shì),重視雨季碎煤倉(cāng)掛壁情況,出現(xiàn)料位趨勢(shì)異常變化,及時(shí)調(diào)整給煤機(jī)頻率,控制煙煤添加比例不超55%。
7)提高袋式過(guò)濾器反吹頻率,將袋式過(guò)濾器反吹間隔時(shí)間從 360 s 降至 180 s。