【摘" 要】混合動力車由于新增電驅(qū)動相關(guān)零部件,對散熱系統(tǒng)提出新的要求,其中的動力電池更是工作溫度上限僅55℃,常規(guī)的散熱系統(tǒng)無法滿足其要求。介紹由電動壓縮機、電池冷卻器、冷凝器等零部件組成的電池冷卻系統(tǒng)。借鑒傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)開發(fā)的經(jīng)驗及流程,完成電池冷卻系統(tǒng)的開發(fā)。在實車驗證過程中,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計的臺架測試工況、系統(tǒng)控制策略及熱負(fù)荷計算匹配等問題,針對問題進行改進,改進后的系統(tǒng)消除初始設(shè)計的各項問題,并且能夠滿足系統(tǒng)散熱的需求。本文的研究成果可對后續(xù)電池冷卻系統(tǒng)的開發(fā)提供指導(dǎo)。
【關(guān)鍵詞】電池冷卻;控制策略;負(fù)荷計算
中圖分類號:U463.633" " 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A" " 文章編號:1003-8639( 2023 )11-0009-05
Solution for Battery Cooling System of a Certain Type of Hybrid Off-Road Vehicle
LI Yang,ZHOU Zhou
(Beijing Automotive Research Institute,Beijing 102200,China)
【Abstract】Due to the addition of electric drive related components,hybrid vehicles have put forward new requirements for the heat dissipation system. Among them,the upper limit of the operating temperature of the power battery is only 55 ℃,and conventional heat dissipation systems cannot meet its requirements. Introduce a battery cooling system composed of electric compressors,battery coolers,condensers,and other components. Drawing on the experience and process of traditional air conditioning system development,complete the development of battery cooling system. During the actual vehicle verification process,issues such as bench testing conditions,system control strategy,and heat load calculation matching in the system design were identified and improved. The improved system eliminated various issues in the initial design and was able to meet the heat dissipation requirements of the system. The research results can provide guidance for the development of subsequent battery cooling systems.
【Key words】battery cooling;control strategy;load calculation;hybrid off-road vehicle
1" 散熱需求及方案簡述
混合動力車型有散熱需求的系統(tǒng)除了發(fā)動機總成、增壓后的進氣、變速器等傳統(tǒng)部件,還有動力電池、驅(qū)動電機、發(fā)電機、DC/DC、充電機等電驅(qū)動部件。傳統(tǒng)部件(發(fā)動機、進氣、變速器)工作溫度較高,由傳統(tǒng)散熱系統(tǒng)(散熱器、中冷器、油冷器等)實現(xiàn)散熱。新增的驅(qū)動電機、發(fā)電機、DC/DC及充電器工作溫度比上述傳統(tǒng)部件稍低,如與之共用散熱器,系統(tǒng)將無法實現(xiàn)散熱,因此出現(xiàn)了一套低溫散熱系統(tǒng)對這類次高溫零部件進行散熱。然而動力電池工作溫度更低(不高于55℃),低溫散熱系統(tǒng)的溫度依然無法滿足其散熱要求,此刻車輛上唯一的制冷源“空調(diào)系統(tǒng)”承擔(dān)起了這項工作。對該車有散熱需求的零部件(后續(xù)簡稱發(fā)熱部件)進行了統(tǒng)計,見表1。
由于普通轎車通常更加關(guān)注于續(xù)航里程、燃油經(jīng)濟性,而越野車型對動力性的需求使得越野車型的混動方案異于普通轎車。越野車型相對于普通轎車,需求更大的驅(qū)動功率,從而作為驅(qū)動電機工作能量源的動力電池就需要更大的放電能力,在效率沒有較大提升的情況下,動力電池?zé)釗p失,即產(chǎn)生的熱量將遠(yuǎn)大于普通轎車,這樣就對電池冷卻系統(tǒng)提出了更高的要求,系統(tǒng)將面臨更大的挑戰(zhàn)。
電池冷卻系統(tǒng)按冷卻方式通常分為自然冷卻、通風(fēng)冷卻、液冷冷卻及制冷劑直冷4類。普通轎車由于動力電池發(fā)熱量不大,通常采用自然冷卻或風(fēng)冷就能滿足需求,制冷劑直冷方式雖然換熱效率最高,但由于設(shè)計匹配難度大,容易造成電芯間溫差過大,在國內(nèi)尚無應(yīng)用案例,國際上也鮮有成功案例,因此該車型采用了液冷的電池冷卻方式。為了減輕低溫散熱系統(tǒng)的壓力,電池冷卻系統(tǒng)將工作溫度較低的DC/DC與充電機及某控制器也納入到該系統(tǒng)中。
1.1" 散熱需求
結(jié)合整車各工況及自身工作特性,各發(fā)熱部件發(fā)熱量見表2,動力電池還提出了15L/min的流量及25℃的進口水溫要求。
1.2" 方案簡述
電池冷卻系統(tǒng)主要部件包括壓縮機、冷凝器、電池冷卻器(后簡稱Chiller)及被冷卻部件(動力電池、充電機、DC/DC及某控制器),組成制冷劑回路及電池冷卻回路,如圖1所示。制冷劑回路與傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)相似,僅將傳統(tǒng)空調(diào)的蒸發(fā)器更換為Chiller,由壓縮機將制冷劑壓縮成高溫高壓的氣體,進入冷凝器進行降溫冷凝成液體,經(jīng)過膨脹閥降壓降溫后在Chiller中蒸發(fā)吸熱,再回到壓縮機重新壓縮,完成循環(huán)??紤]到被冷卻部件較多,全串聯(lián)的連接方式會導(dǎo)致流阻過大,結(jié)合各發(fā)熱部件的發(fā)熱功率,進行排序連接方式調(diào)整。電池冷卻回路相比傳統(tǒng)空調(diào),相當(dāng)于將鼓風(fēng)機更換為水泵,換熱介質(zhì)由空氣更換為冷卻液,由水泵將降溫后的冷卻液送至動力電池,之后再并聯(lián)分別通過充電機、DC/DC及某控制器,對各零部件完成散熱后回到Chiller進行再次降溫完成循環(huán)。電池加熱回路類似傳統(tǒng)空調(diào)的制熱回路,取發(fā)動機小循環(huán)冷卻液的余熱給動力電池加熱,原理相對簡單本文未做過多闡述。
2" 系統(tǒng)方案
本章節(jié)結(jié)合制冷循環(huán)對系統(tǒng)運行進行理論計算,依據(jù)理論計算進行零部件的選型,然后進行零部件及系統(tǒng)臺架試驗驗證,根據(jù)各發(fā)熱部件及系統(tǒng)被控部件的電氣特性制定系統(tǒng)的控制策略,最后在實車上進行了整套方案的功性能驗證。圖2為系統(tǒng)數(shù)據(jù)布置俯視圖。
2.1" 控制策略
該電池冷卻系統(tǒng)的控制由混動控制器HCU實現(xiàn),涉及的系統(tǒng)內(nèi)被控元器件包含電動壓縮機、冷卻水泵、加熱/冷卻水閥,系統(tǒng)外被控元器件包含散熱風(fēng)扇,系統(tǒng)內(nèi)輸入信號包含壓力開關(guān),系統(tǒng)外輸入信號包含發(fā)動機水溫、動力電池電芯溫度、充電機溫度、DC/DC溫度、某控制器溫度。HCU通過采集相關(guān)輸入信號控制各元器件動作,完成對發(fā)熱部件的降溫。電器框圖見圖3。
由選型可知壓縮機在3500r/min時滿足系統(tǒng)性能要求,因此采用壓縮機ON/OFF的控制邏輯,即開機就將轉(zhuǎn)速固定在3500r/min。借鑒傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)的壓縮機控制策略,根據(jù)各發(fā)熱部件的溫度控制壓縮機的開關(guān)。以發(fā)熱部件的允許液溫值上限作為壓縮機的開啟條件,由于任何一個發(fā)熱部件達(dá)到開啟條件,系統(tǒng)就必須響應(yīng),因此該條邏輯為“或”的關(guān)系。為了避免壓縮機出現(xiàn)頻繁吸合斷開的情況,將壓縮機的關(guān)閉溫度降低10℃形成滯回控制曲線(圖4),由于任何一個發(fā)熱部件未達(dá)到關(guān)閉的條件,系統(tǒng)就必須繼續(xù)工作為其降溫,因此該邏輯為“與”的關(guān)系。另壓縮機還有一個壓力控制條件,高低壓壓力開關(guān)信號斷開(壓力過高或者過低)后,切斷壓縮機。壓縮機控制邏輯見圖5。
2.2" 整車驗證
經(jīng)過匹配驗證后的系統(tǒng)搭載到整車后進行簡單摸底試驗。
1)測試工況1:環(huán)境溫度27℃,增程器啟動以15kW功率為動力電池充電,充電機及某控制器均處于不工作狀態(tài),電池SOC從20%升至80%,用時約35min。
如圖6所示,整個試驗過程可分為5個階段。①階段約14min:動力電池溫度達(dá)到27℃,水泵工作,動力電池及DC/DC發(fā)熱溫度逐漸升高,產(chǎn)生的部分熱量被冷卻液帶走。升溫的冷卻液經(jīng)過充電機及某控制器時,發(fā)生熱交換導(dǎo)致其溫度輕微上升。②階段約1min:動力電池溫度達(dá)到壓縮機開啟溫度點35℃,壓縮機啟動。冷卻液經(jīng)過Chiller迅速降溫至8℃,動力電池及DC/DC產(chǎn)生的熱量能夠完全被冷卻液帶走,溫度開始下降。充電機及某控制器也被低溫冷卻液經(jīng)過時帶走熱量,溫度開始降低。③階段約15min:各部件熱量持續(xù)被低溫冷卻液帶走,溫度持續(xù)下降,直至動力電池溫度低于25℃達(dá)到壓縮機關(guān)閉條件。④階段約1min:壓縮機關(guān)閉后,冷卻液繼續(xù)從各部件吸熱,溫度迅速回升。⑤階段約4min:冷卻液已無法完全帶走動力電池及DC/DC產(chǎn)生的熱量,溫度開始回升。充電機及某控制器溫度低于冷卻液,從冷卻液中吸收熱量,溫度也開始回升。
2)測試工況2:環(huán)境溫度25℃,純電模式50km/h勻速行駛,充電機及某控制器不工作,SOC從90%降至20%,用時約10min。
由試驗數(shù)據(jù)曲線(圖7)可看出,放電工況分為3個階段,與充電工況前3個階段類似,由于動力電池發(fā)熱量變大,①階段時長變短,②、③階段動力電池降溫速率變小。
從摸底試驗可以看出,該電池冷卻系統(tǒng)能夠?qū)恿﹄姵販囟瓤刂圃?5~35℃之間,遠(yuǎn)低于動力電池的許用溫度上限55℃,因此可以判定在以上兩個工況滿足發(fā)熱部件對散熱的需求。但是,該系統(tǒng)在壓縮機啟動后將冷卻液溫度降低到10℃以下,在動力電池發(fā)熱功率較小的情況下甚至能降到5℃以下。經(jīng)過對系統(tǒng)參數(shù)的分析,在chiller出口溫度如此低的情況下,chiller制冷劑出口過熱度較低,壓縮機存在液擊損壞的風(fēng)險。
3" 改進優(yōu)化
3.1" 問題描述及優(yōu)化方案
通過對電池冷卻系統(tǒng)方案的臺架及實車驗證,發(fā)現(xiàn)設(shè)計過程中存在3項問題:Chiller零件amp;系統(tǒng)臺架試驗性能差異問題、壓縮機啟動后冷卻液溫度過低問題、電池冷卻系統(tǒng)性能富余量較大問題。針對這些問題進行分析并制定優(yōu)化方案。
由于系統(tǒng)負(fù)荷在車輛實際運行過程中是實時變化的,而電池冷卻系統(tǒng)一直以最大能力工作勢必會造成系統(tǒng)問題的振蕩,負(fù)荷越小系統(tǒng)振蕩越嚴(yán)重。需要改進控制策略使系統(tǒng)制冷量能夠隨負(fù)荷進行動態(tài)調(diào)節(jié),而不是簡單地啟動/關(guān)閉系統(tǒng)。因此擬通過對壓縮機的轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié)來實現(xiàn)系統(tǒng)制冷量的調(diào)節(jié)。
圖8為優(yōu)化后的控制邏輯圖。當(dāng)水溫高于開啟溫度T0(根據(jù)系統(tǒng))后,依據(jù)圖9中黃線啟動壓縮機,之后以水溫20℃為目標(biāo),T1動態(tài)調(diào)節(jié)壓縮機轉(zhuǎn)速,當(dāng)計算出的轉(zhuǎn)速低于ωmin后關(guān)閉壓縮機。
3.2" 改進效果
為驗證改進后系統(tǒng)的冷卻效果,利用MATLAB軟件的simulation模塊進行仿真分析。依據(jù)牛頓冷卻定律q=h(T1-T2)進行各零部件的換熱模型搭建,并根據(jù)壓縮機調(diào)速邏輯進行控制模型搭建,最后形成完整的控制仿真模型(圖10)。
結(jié)合零部件及整車試驗數(shù)據(jù),對模型進行修正校驗。然后設(shè)置初始溫度為46℃,水溫控制目標(biāo)溫度為20℃,仿真分析見圖11,具體分析結(jié)果如下。
1)慢充工況:以0.25C為動力電池充電,時長240min。由于總體負(fù)荷較低,系統(tǒng)工作時水溫在13℃附近,壓縮機啟動18次,除首次啟動約14min,后續(xù)每次啟動約2min,間隔時長約11min,隨負(fù)荷減少間隔逐漸加大。動力電池溫度控制在22~24℃;DC/DC溫度控制在31~34℃,充電機隨著充電功率逐漸降低,溫度最后降至23℃。
2)增程器充電工況:增程器以2C為動力電池充電,時長30 min。系統(tǒng)啟動后迅速將水溫降低至20℃,之后緩慢下降至13~15℃,壓縮機調(diào)速邏輯控制壓縮機轉(zhuǎn)速逐步降低,直至低于最低轉(zhuǎn)速時切斷壓縮機,動力電池及DC/DC溫度最后下降至29℃附近。
3)純電勻速行駛工況:動力電池以4C進行放電,時長15 min。水溫下降至15℃后緩慢回升至18℃,壓縮機轉(zhuǎn)速逐步降低至2700r/min。動力電池溫度持續(xù)下降至40℃,DC/DC溫度持續(xù)下降至34℃。
4)純電急加速工況:動力電池以8C進行放電,時長7.5 min。水溫下降至17℃后緩慢回升至18℃,壓縮機轉(zhuǎn)速逐步降低至4300r/min。由于動力電池發(fā)熱量較大,其溫度呈上升趨勢至52℃,DC/DC溫度緩慢下降至44℃。
5)純電HX勻速工況:動力電池以2C進行放電,某控制器以額定功率放電,時長30min。水溫穩(wěn)定控制在20℃,壓縮機轉(zhuǎn)速逐步降低至3600r/min。動力電池及DC/DC溫度持續(xù)下降至32℃,某控制器溫度緩慢上升至50℃。
6)純電HX急加速工況:動力電池以4C進行放電,某控制器以峰值功率進行放電,時長15min。壓縮機啟動后水溫迅速降至20℃,之后呈緩慢上升趨勢至26℃,壓縮機一直處于最高轉(zhuǎn)速運行。動力電池及DC/DC能穩(wěn)定在46℃,某控制器持續(xù)上升至83℃。
由仿真結(jié)果可以看到,在兩個急加速工況末了,動力電池達(dá)到52℃(限值55℃),某控制器溫度83℃(限值85℃)。但是在車輛實際使用過程中不會出現(xiàn)全程極限工況,短時出現(xiàn)后隨著發(fā)熱量的下降溫度就會降低。因此判定改進后的零部件選型及控制策略是有效的,能夠?qū)l(fā)熱部件溫度控制在安全范圍。
4" 總結(jié)
對電池冷卻系統(tǒng)的開發(fā)進行了研究,從分析系統(tǒng)需求到零部件選型形成了初版技術(shù)方案,再經(jīng)過整車試驗結(jié)果分析系統(tǒng)存在的問題,從而對電池冷卻系統(tǒng)進行有針對性的整改。發(fā)現(xiàn)了Chiller測試工況的問題:動力電池?fù)Q熱性能的不足以及壓縮機控制策略的不合理。經(jīng)過對系統(tǒng)的優(yōu)化形成了新的系統(tǒng)方案,再通過MATLAB軟件進行改進后的控制策略及發(fā)熱部件的溫度控制效果進行仿真分析,結(jié)果顯示改進方案能夠有效地解決原系統(tǒng)的問題,優(yōu)化了壓縮機控制策略,由原始的ON/OFF控制邏輯調(diào)整為隨負(fù)荷進行動態(tài)調(diào)速,由以動力電池溫度作為控制目標(biāo)調(diào)整為以冷卻液水溫作為目標(biāo),并申報了發(fā)明專利。新的控制邏輯能夠有效避免低負(fù)荷工況壓縮機頻繁啟停,避免冷卻液溫度持續(xù)過低,提高了壓縮機的可靠性,降低結(jié)霜風(fēng)險。
參考文獻(xiàn):
[1] [日]圓山重直. 傳熱學(xué)[M]. 王世學(xué),張信榮,等,譯. 北京:北京大學(xué)出版社,2011:8-9.
[2] 闕雄才,陳江平. 汽車空調(diào)實用技術(shù)[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2003.
[3] 陽斌,趙久志,吳睿龍,等. 電動汽車交流充電效率影響要素分析[J]. 汽車實用技術(shù),2017(13):164-165.
[4] 許楨賢,譚淳洲,羅玲. 動力電池充放電效率測試方法及特性研究[J]. 新能源汽車,2019(16):7-9.
[5] 馬源. 車載移相全橋DC/DC充電電源的研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱理工大學(xué),2019.
(編輯" 楊凱麟)
作者簡介
李楊(1984—),男,高級工程師,主要從事汽車空調(diào)系統(tǒng)開發(fā)研究及軍用車輛上裝設(shè)備研究開發(fā);周舟(1983-),男,高級工程師,主要從事特種車輛智能化開發(fā)管理工作。