許寶科
(福建三鋼閩光股份有限公司,福建 三明 365000)
在雙碳背景下,優(yōu)化高爐爐料結構,提高球團礦入爐比例,成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展趨勢[1]。帶式焙燒工藝具有原料適應性廣、單機生產(chǎn)能力大等優(yōu)點[2],但是由于國內(nèi)球團廠普遍缺乏帶式焙燒球團的生產(chǎn)管理經(jīng)驗,在投產(chǎn)初期均出現(xiàn)了一些能耗指標較高、產(chǎn)品質量波動大的問題[3]。
SG帶式焙燒機球團生產(chǎn)線于2019年12月正式投產(chǎn)運行[4],生產(chǎn)初期,由于經(jīng)驗不足,設備故障較多,原料不穩(wěn)定等原因導致能耗偏高,2020年球團工序能耗高達27.54 kgce/t,在全國30家球團企業(yè)排名第11名,距離行業(yè)先進水平有一定差距。
2021年,生產(chǎn)線加大“對標學習,降低能耗”技術攻關[5-6],結合SG球團生產(chǎn)實際系統(tǒng)性地提出了降低帶式焙燒球團生產(chǎn)工序能耗的“SG方案”,通過一年的優(yōu)化和改進,SG帶式焙燒球團生產(chǎn)穩(wěn)定,降低球團工序能耗取得了顯著的效果。截止到2021年底,該生產(chǎn)線工序能耗已降到19.88 kgce/t,2021年度平均能耗為21.80 kgce/t,在同行業(yè)27家企業(yè)中排名第2名,居于國內(nèi)領先行列。
表1為國內(nèi)同行在2020年的工序能耗情況,表2為2020年SG球團生產(chǎn)線具體各項指標工序能耗情況。由此可知,SG球團工序能耗較高,2020年球團工序能耗高達27.54 kgce/t,在全國30家球團企業(yè)排名第11名,距離行業(yè)先進水平有一定差距。SG球團的能耗主要由三部分構成:耗焦爐煤氣、耗電和耗高爐煤氣,其中耗焦爐煤氣占比最高,達60.31%;耗電次之,占18.08%;耗高爐煤氣占17.86%。
表1 2020年全國球團能耗工序能耗情況表(前15名)
表2 2020年SG球團各項指標工序能耗 kgce/t
降低工序能耗是在“能耗雙控”背景下球團行業(yè)急需解決的關鍵問題。降低帶式焙燒機球團生產(chǎn)工序能耗,關鍵是提高設備的利用系數(shù),提高設備作業(yè)率和優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低非必要環(huán)節(jié)能量消耗?;谶@個指導思想,SG球團生產(chǎn)線對帶式焙燒機球團生產(chǎn)的全流程進行認真剖析,并找出了幾點問題:①原料的儲存不科學不規(guī)范,原料的干燥與預處理環(huán)節(jié)產(chǎn)生了大量的非必要耗能;②造球穩(wěn)定性需要進一步加強;③焙燒制度與高爐實際生產(chǎn)需要不匹配;④煙氣處理環(huán)節(jié)能力富余。
這些問題也基本上都是業(yè)內(nèi)帶式焙燒機生產(chǎn)現(xiàn)場的共性問題,針對這些問題,SG提出了鐵精礦原料分區(qū)儲存,智能造球系統(tǒng)改造,優(yōu)化焙燒制度,降低脫硫脫硝耗能等措施的設想,并進行現(xiàn)場生產(chǎn)實踐論證。
SG球團生產(chǎn)所需的鐵精礦的主要來料方式包括火車運輸進廠、管帶機輸送進廠以及汽車運輸進廠三種方式,火車和管帶機統(tǒng)一運輸?shù)交疖噹欤囘\輸?shù)狡噹?。為了防止粘料,滿足后續(xù)輥磨、混勻等工序的要求,通常采用干燥機進行干燥,尤其是雨季時,干燥機的使用不僅保證了高壓輥磨機的輥磨效果,也對下游造球工藝的穩(wěn)定起到至關重要的作用。但是,并非所有的鐵精礦原料都需要干燥,當鐵精礦水分小于造球水分,且能滿足輥磨、混勻要求時,就不需要進行精礦干燥。
在生產(chǎn)前期,由于缺乏制度的約束和嚴格的管理,生產(chǎn)現(xiàn)場操作工、行車工對進廠鐵精礦原料隨地儲存,導致混合料水分忽上忽下,極不穩(wěn)定,干燥機又長期處于負荷狀態(tài),大大消耗了高爐煤氣和干燥機電耗。
基于以上考慮,生產(chǎn)車間制定鐵精礦原料儲存管理辦法,且嚴格執(zhí)行,保證了操作工、行車工能按照干濕分離的原則對進廠鐵精礦進行分區(qū)儲存。同時,靈活調整火車庫、汽車庫造球精粉的混合比例,保證鐵精礦綜合水分控制在9%以內(nèi),減少干燥機使用次數(shù)。從2021年下半年開始,生產(chǎn)線就停用了干燥機,僅在雨季短時間使用,干燥機使用時間同比下降了近25%,大幅減少了高爐煤氣和電量的消耗。
造球穩(wěn)定性是降低工序能耗的關鍵,生球濕返率低,生球粒級均勻,帶式焙燒機運行穩(wěn)定,五大風機調節(jié)少,工序能耗低[7]。生產(chǎn)線現(xiàn)有4個Ф7.5 m造球盤,生產(chǎn)初期,由于進廠鐵精礦原料不夠穩(wěn)定,造球工操作水平又參差不齊,不僅造球不夠穩(wěn)定,濕返率波動大,同時調整速度慢,工作強度大。為了解決落后的人工造球方式,進一步提高生球質量和降低濕返率,生產(chǎn)線引進球團智能造球系統(tǒng)。智能造球的工作原理:根據(jù)高清攝像頭采集到的生球數(shù)據(jù),依靠數(shù)據(jù)庫的對比和計算,快速分析,快速判斷并及時調節(jié)水分,從而提高生球粒徑均勻性和降低濕返率,見圖1。
圖1 智能造球系統(tǒng)實時采集到的生球照片及其粒徑分析結果
智能造球系統(tǒng)運行后,生球濕返率<20%,生球粒徑控制在8~14 mm粒級占比80%以上,10~12.5 mm粒級占比55%以上,能夠根據(jù)生產(chǎn)實際需求自主調節(jié)生球的粒度,且調節(jié)時間不超過10分鐘。
業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象是球團生產(chǎn)與高爐生產(chǎn)是各自相互獨立的,球團生產(chǎn)沒有考慮高爐冶煉的實際需要,一味地追求抗壓強度、還原度、還原粉化率等指標,這造成成品球的性能指標嚴重富余,球團生產(chǎn)耗能較高。SG球團生產(chǎn)線此前一直根據(jù)外購球團礦的物理特性技術指標標準生產(chǎn)球團礦,其抗壓強度保持在≥2 500 N/個,導致高爐爐況嚴重不順。究其原因,主要是此前外購球團礦高爐入爐比相對較低(約5%),隨著自產(chǎn)球團礦逐步替代外購球團礦,且入爐比例逐漸提高(約15%~20%),此前那種高抗壓強度的球團礦已不能滿足SG高爐生產(chǎn)的需求。
基于此,生產(chǎn)線通過不斷調整球團礦冶金性能,以滿足高爐生產(chǎn)需求為第一要務,最終得出:在自產(chǎn)球團礦高爐入爐比15%~20%情況下,球團礦抗壓強度維持在2 000~2 500 N/個,還原度保持在70%以上時,高爐還原性能好、運行穩(wěn)定、順行。此時,焙燒溫度可從原先的1 270 ℃逐步降至1 200 ℃左右,大幅減少了焦爐煤氣消耗。
據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,脫硫系統(tǒng)電耗占球團總電耗的16%,脫硝系統(tǒng)電耗占總電耗的8%(不含主抽風機),脫硫、脫硝工序能耗占球團生產(chǎn)總能耗的26%。因此,降低脫硫、脫硝系統(tǒng)的工序能耗對于降低帶式焙燒機球團生產(chǎn)工序能耗具有重要意義。
1)為了有效降低脫硫系統(tǒng)耗電量,一方面,進一步利用風流系統(tǒng)中的熱能和風能,在帶式焙燒機回熱管道和主引風機管道間設置旁通,不僅可調節(jié)干燥段溫度,同時能夠進一步提高脫硫塔入口煙氣溫度,提高脫硫效率;另一方面,嘗試脫硫主機低負壓運行模式,不斷降低脫硫煙道入口負壓,在不影響脫硫、脫硝效率的情況下,最終將脫硫煙道入口負壓由原有的1.5 kPa降至1.0 kPa,實現(xiàn)節(jié)電。
2)脫硝系統(tǒng)采用的是選擇性催化還原技術(SCR),而影響脫硝效率的主要因素為催化劑類型和催化溫度[8]。催化劑類型經(jīng)選擇、安裝之后,短時間內(nèi)一般很難再做調整,因此催化劑溫度成為探索降低脫硝系統(tǒng)工序能耗的主要手段。生產(chǎn)線采用錳系催化劑,催化溫度在230~280 ℃。生產(chǎn)前期,為了保證脫硝效果,催化溫度始終保持在>258 ℃,隨著生產(chǎn)經(jīng)驗不斷積累,在不影響脫硝效果的前提下,逐步降低催化溫度,由原來的258 ℃降至235 ℃,降低了高爐煤氣消耗和電耗。
通過采取上述攻關措施,球團工序能耗指標完成情況見表3。由表3可見,攻關措施取得了明顯的效果,每月工序能耗逐步降低,并保持在較低水平。2021年球團工序能耗控制為21.80 kgce/t,在同行業(yè)27家企業(yè)中排名第2名(見表4)。
表3 2020、2021年球團工序能耗指標 kgce/t
表4 2021年全國球團能耗工序能耗情況表(前5名)
1)SG球團生產(chǎn)線對帶式焙燒機球團生產(chǎn)的全流程生產(chǎn)高耗能的原因進行認真剖析,找出了原料的儲存不科學不規(guī)范,原料的干燥與預處理環(huán)節(jié)產(chǎn)生了大量的非必要耗能;造球穩(wěn)定性需要進一步加強;焙燒制度與高爐實際生產(chǎn)需要不匹配;煙氣處理環(huán)節(jié)能力富余等行業(yè)共性問題。
2)針對這些問題,SG球團通過一系列嘗試和探索,總結出從原料到成品球團的全流程降低帶式焙燒球團生產(chǎn)工序能耗的方案,具體包括鐵精礦原料分區(qū)儲存,智能造球系統(tǒng)改造,優(yōu)化焙燒制度,降低脫硫脫硝耗能等措施。
3)經(jīng)過2021年的歷時一年的現(xiàn)場實踐驗證,SG降低帶式焙燒球團工序能耗的方案取得了良好的節(jié)能效果,與2020年相比,球團工序能耗降低5.74 kgce/t,達到21.80 kgce/t,能耗指標居于國內(nèi)同行前茅。