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        燒結(jié)機(jī)免停料換臺車技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用

        2023-12-22 13:46:40王二林
        礦業(yè)工程 2023年6期
        關(guān)鍵詞:主星分體式燒結(jié)機(jī)

        王二林

        (北京首鋼股份有限公司,河北 唐山 064400)

        0 引言

        2021年1月按照國家及唐山地區(qū)的環(huán)保及淘汰落后產(chǎn)能的政策要求,北京首鋼股份有限公司6臺99 m2燒結(jié)機(jī)全部停產(chǎn)。2021年1月16日公司三燒燒結(jié)機(jī)投入生產(chǎn),目前燒結(jié)工序現(xiàn)有2臺360 m2燒結(jié)機(jī)在線生產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能740萬t/a;現(xiàn)有3座高爐,其中2座2 650 m3高爐、1座4 000 m3高爐,年需燒結(jié)礦約1 150萬t。由于一燒生產(chǎn)線停產(chǎn),燒結(jié)礦產(chǎn)能形成較大缺口,雖然后續(xù)可通過增加塊礦、球團(tuán)礦的入爐量,但是仍然無法填補(bǔ)燒結(jié)礦的缺口,2021年公司外購燒結(jié)礦22.9萬t。在此背景下,提升燒結(jié)礦產(chǎn)能、減少生產(chǎn)過程中的產(chǎn)量損失就顯得尤為重要。

        1 燒結(jié)機(jī)更換臺車產(chǎn)量損失分析

        1.1 燒結(jié)機(jī)換臺車必要性及產(chǎn)量損失分析

        燒結(jié)機(jī)在日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中會因臺車軸承損壞、蓖條燒損、隔熱件燒損,需要臨時(shí)停產(chǎn)進(jìn)行臺車更換,在更換燒結(jié)機(jī)臺車過程中就會造成產(chǎn)量損失。如果減少更換臺車時(shí)臨時(shí)停產(chǎn)造成的產(chǎn)量損失,就可進(jìn)一步提升燒結(jié)機(jī)的生產(chǎn)效能、減小產(chǎn)能虧口、降低燒結(jié)礦的生產(chǎn)成本[1-2]。

        為了減少更換臺車時(shí)的產(chǎn)量損失,對更換臺車的方式以及造成的產(chǎn)量損失進(jìn)行了分析:傳統(tǒng)的燒結(jié)機(jī)更換臺車方式一般在燒結(jié)機(jī)上層靠近機(jī)尾的臺車掰縫的部位進(jìn)行更換,見圖1[3-4]。在更換故障臺車時(shí),需將臺車轉(zhuǎn)至燒結(jié)機(jī)上層并進(jìn)行“停料”+“停機(jī)”,燒結(jié)機(jī)在更換臺車過程中的產(chǎn)量損失也主要是由“停料”和“停機(jī)”兩部分組成。

        1-主星輪;2-軌道;3-正常臺車;4-故障臺車;5-橋式起重機(jī);6-尾星輪

        1.2 燒結(jié)機(jī)換臺車“停料”產(chǎn)量損失

        所謂“停料”就是要在故障臺車上停止布料,并將該臺車運(yùn)行至燒結(jié)機(jī)機(jī)尾換臺車位置。其中“停料”的產(chǎn)量損失可分成兩部分:一部分是由于故障臺車在機(jī)頭未布料造成的產(chǎn)量損失;另一部分是未布料的臺車從燒結(jié)機(jī)機(jī)頭運(yùn)行至燒結(jié)機(jī)機(jī)尾會造成大量的系統(tǒng)漏風(fēng),從而對燒結(jié)過程造成產(chǎn)量損失。

        以北京首鋼股份有限公司三燒360 m2燒結(jié)機(jī)為例:燒結(jié)臺車為4.5 m×1.5 m,燒結(jié)礦日產(chǎn)約13 000 t,燒結(jié)機(jī)機(jī)速為2 m/s,燒結(jié)機(jī)布料厚度800 mm,燒結(jié)混合料堆比重約為1.65 t/m3,出礦率80%。

        單塊燒結(jié)臺車不布料的損失為4.5×1.5×0.8×1.65×80%=7.128 t

        因未布料的臺車從燒結(jié)機(jī)機(jī)頭運(yùn)行至燒結(jié)機(jī)機(jī)尾會造成大量的系統(tǒng)漏風(fēng),該部分產(chǎn)量理論計(jì)算相對復(fù)雜,按照實(shí)際經(jīng)驗(yàn)測定三燒360 m2燒結(jié)機(jī)約為90 t。

        1.3 燒結(jié)機(jī)換臺車“停機(jī)”產(chǎn)量損失

        所謂“停機(jī)”就是在更換臺車過程中需要停止燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行,將所需更換的臺車進(jìn)行吊出并吊入修復(fù)好的臺車。在此過程中燒結(jié)機(jī)需要停機(jī),主抽風(fēng)機(jī)需要壓風(fēng)門操作,故在換臺車過程中燒結(jié)過程中斷,造成了一定的產(chǎn)量損失。傳統(tǒng)更換臺車一般在燒結(jié)機(jī)機(jī)尾靠近機(jī)尾臺車掰縫位置進(jìn)行更換,用時(shí)大約10 min。

        按照日產(chǎn)燒結(jié)礦13 000 t,更換一塊臺車損失為13 000÷24÷60×10=90.278 t

        1.4 燒結(jié)機(jī)換臺車產(chǎn)量損失及改進(jìn)分析

        通過以上計(jì)算及經(jīng)驗(yàn)測定,目前生產(chǎn)過程中每更換一塊臺車產(chǎn)量損失為7.128+90+90.278=187.41 t。

        傳統(tǒng)更換臺車方式,由于故障臺車無法布料,該臺車處產(chǎn)生大量漏風(fēng),進(jìn)而造成其周邊臺車參與燒結(jié)的風(fēng)量不足,形成局部燒結(jié)不暢;換臺車時(shí)需要先關(guān)閉主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門,更換完成后需要再次開啟主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門,此過程造成燒結(jié)中斷;以上問題均會造成燒結(jié)返礦增多、從而影響燒結(jié)礦的產(chǎn)量。

        經(jīng)過對更換臺車的方式以及造成的產(chǎn)量損失研究,在更換臺車過程中需要將故障臺車吊出、新臺車吊入,所以“停機(jī)”造成的產(chǎn)量損失難以避免。如果在臺車未布料前完成更換就可以避免“停料”造成的產(chǎn)量損失,故需要研究免停料更換臺車技術(shù)。

        2 免停料更換臺車技術(shù)路線選擇

        2.1 燒結(jié)機(jī)更換臺車條件分析

        在確定免停料更換臺車技術(shù)路線時(shí),需要對現(xiàn)行換臺車必要條件進(jìn)行研究:以臺車體為研究對象,如圖2所示正常在上層軌道運(yùn)行的臺車受到后部臺車的推力F以及前部臺車與軌道摩擦力形成的反向推力Nf,臺車自身重力W,軌道對其車輪A、B支撐力NA、NB,臺車處于平衡狀態(tài),故可正常向前運(yùn)動。

        圖2 正常臺車受力分析

        通過分析得知,臺車2受到后部臺車1的推力F以及前部臺車3與軌道摩擦力形成的反向推力Nf。。臺車2僅能沿運(yùn)行方向運(yùn)動,起重機(jī)難以將其向上吊起。為了保證故障臺車的正常起吊,應(yīng)選擇在靠近掰縫位置進(jìn)行更換。據(jù)此分析,能夠符合故障臺車不受到前后臺車作用力的部位共有4個(gè)部位:上層靠近掰縫位置、下層靠近掰縫位置、主星輪、尾星輪,這4個(gè)部位具備起吊臺車的條件。

        2.2 免停料更換臺車技術(shù)路線選擇

        對具備臺車起吊條件的4個(gè)部位,對在該位置更換臺車是否停料條件、起吊條件優(yōu)劣、空間要求高低進(jìn)行了對比,情況見表1。

        表1 免停料更換臺車技術(shù)路線對比表

        通過對比分析,具備免停料條件的有下層靠近掰縫位置、主星輪有臺車位置、尾星輪有臺車位置。其中尾星輪有臺車位置溫度高、粉塵大,有大塊的燒結(jié)礦墜落的風(fēng)險(xiǎn),起吊條件差。下層靠近掰縫位置需要橫向或向下移出臺車,對空間要求較高。燒結(jié)機(jī)主星輪有臺車位置頭部環(huán)境較好,且機(jī)頭更換臺車能夠精確控制臺車位置,便于操作控制,空間結(jié)構(gòu)便于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)。

        經(jīng)過對比,在具備免停料更換臺車的技術(shù)路線中,在主星輪有臺車位置進(jìn)行更換技術(shù)路線相對合理。

        3 免停料更換臺車方案實(shí)現(xiàn)

        3.1 現(xiàn)有研究對比分析

        2017年國內(nèi)某設(shè)計(jì)院曾研究在燒結(jié)機(jī)頭部使用上下雙軌模式更換臺車。機(jī)頭外彎道分為上、下部可動外彎道和中部固定外彎道三部分。臺車進(jìn)入頭部星輪后,在下部彎軌處頭輪推動故障臺車到合適位置,打開下部可動外彎道將故障臺車推出,然后關(guān)閉下部可動外彎道,轉(zhuǎn)動燒結(jié)機(jī),待臺車缺口位置到達(dá)上部軌道處,打開上部可動外彎道,將備件臺車合入,關(guān)閉上部可動外彎道[8]。

        該方案雖然實(shí)現(xiàn)了臺車備件的更換,但具有明顯的缺點(diǎn):①臺車在下部出彎軌時(shí),臺車受自重影響會有短暫墜落的過程。臺車自重較大,對彎軌的損傷明顯,且臺車落點(diǎn)位置難以精準(zhǔn)控制。如果落點(diǎn)偏差過大,容易造成故障臺車無法取出。②該過程中臺車定位操作要求精度高、實(shí)現(xiàn)困難,且一旦誤操作,損失巨大。如果一旦出現(xiàn)空齒的主星輪轉(zhuǎn)過預(yù)期位置,將會造成燒結(jié)機(jī)主星輪空齒。一旦燒結(jié)機(jī)主星輪空齒后,只能將上層臺車吊出,重新進(jìn)行合臺車操作;故障停機(jī)6小時(shí)以上。③彎軌裝置操作復(fù)雜,需要兩次停機(jī),造成生產(chǎn)中斷時(shí)間長,和普通臺車更換方式相比,經(jīng)濟(jì)和操作效益沒有優(yōu)勢。

        由于該方案存在較大缺陷,故僅停留在理論探索階段并未進(jìn)行實(shí)際工業(yè)應(yīng)用。

        3.2 免停料更換臺車方案

        為安全、可靠地實(shí)現(xiàn)免停料換臺車技術(shù),研究出一種在主星輪上部10-11點(diǎn)鐘方向更換的方案[5-6]。

        如圖3,該方案由十部分構(gòu)成。實(shí)施過程為:機(jī)頭外側(cè)彎軌分成分體式機(jī)頭彎軌固定部分、分體式機(jī)頭彎軌移動部分兩部分。正常生產(chǎn)過程中可使用彎軌鎖緊裝置,將分體式機(jī)頭彎軌固定部分和分體式機(jī)頭彎軌移動部分鎖緊成為一體。需要更換燒結(jié)機(jī)臺車時(shí),可將彎軌鎖緊裝置打開,移開分體式機(jī)頭彎軌移動部分,使用電動單梁吊將燒結(jié)機(jī)臺車吊出進(jìn)行更換。更換完成后將分體式機(jī)頭彎軌移動部分移回原位,鎖緊彎軌鎖緊裝置,使分體式機(jī)頭彎軌固定部分、分體式機(jī)頭彎軌移動部分變?yōu)橐惑w,保證燒結(jié)機(jī)正常運(yùn)行。

        1-電動單梁吊;2-分體式機(jī)頭彎軌固定部分;3-分體式機(jī)頭彎軌移動部分;4-彎軌鎖緊裝置;5-燒結(jié)機(jī)臺車;6-主星輪;7-尾星輪;8-機(jī)尾彎道;9-上軌道;10-下軌道

        該方案對比現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢:①在機(jī)頭更換臺車可實(shí)現(xiàn)免停料更換,避免了傳統(tǒng)更換臺車時(shí)“停料”造成的損失。②只需一次停機(jī)即可實(shí)現(xiàn)臺車更換,更換效率高,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。③容錯(cuò)率高,如果更換臺車時(shí)出現(xiàn)停機(jī)超過既定位置的情況,待下個(gè)周期更換即可。

        4 應(yīng)用情況

        2021年1月北京首鋼股份有限公司煉鐵作業(yè)部三燒燒結(jié)機(jī)投產(chǎn),同年9月三燒燒結(jié)機(jī)免停料換臺車技術(shù)在三燒燒結(jié)機(jī)成功應(yīng)用,見圖4。

        圖4 免停料更換臺車現(xiàn)場操作圖

        目前三燒燒結(jié)機(jī)更換臺車均在機(jī)頭彎道位置進(jìn)行更換,該方案年減少燒結(jié)礦損失約2.62萬t,年效益524.49萬元。

        該方案燒結(jié)機(jī)主廠房需新增一臺電動單梁懸掛起重機(jī),該起重機(jī)最大起吊重量16 t,高度5 m,增加投入84 976元,預(yù)計(jì)壽命20年,年折合成本為84 976÷20=4 248.8元/年。常規(guī)更換臺車,時(shí)間10分鐘左右,理論測算每次影響產(chǎn)量187.41 t(經(jīng)對二燒燒結(jié)機(jī)實(shí)際統(tǒng)計(jì)影響產(chǎn)量在170~200 t左右,與理論測算大致相同)。統(tǒng)計(jì)2022年1~6月份三燒臺車更換記錄,平均更換時(shí)間是5分鐘,每次更換臺車對產(chǎn)量的影響是41.6 t左右,對比常規(guī)臺車更換,時(shí)間縮短一半,對產(chǎn)量的影響降低了77.8%。每年需更換臺車約180次,燒結(jié)礦加工效益按照200元/t測算,采用免停料換臺車方式與傳統(tǒng)換臺車方式相比,其年效益為:(187.41-41.6)×180×200-4 248.8=524.49萬元。

        5 結(jié)語

        目前燒結(jié)機(jī)更換均在機(jī)尾上層靠近掰縫處進(jìn)行更換,免停料更換臺車技術(shù)的研發(fā)從根本上改變了燒結(jié)機(jī)換臺車時(shí)必須要“停料”的現(xiàn)狀,解決了傳統(tǒng)的燒結(jié)機(jī)換臺車時(shí)因“停料”造成的產(chǎn)量損失。該技術(shù)在北京首鋼股份有限公司煉鐵作業(yè)部三燒燒結(jié)機(jī)的成功投用及長時(shí)間應(yīng)用,進(jìn)一步驗(yàn)證了該方案的可行性。免停料更換臺車技術(shù)為燒結(jié)行業(yè)提供了一種新的、高效換臺車技術(shù)。

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