高濤 杜闖 汪曉偉 高寅祥 霍永占
(中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司,天津 300300)
重型車的污染物排放已經(jīng)成為大氣污染的重要來源,其中柴油車NOx排放量占汽車排放總量的80%以上,顆粒物排放量占汽車排放總量的90%以上[1]。為了進一步降低柴油車的污染物排放量,特別是NOx的排放量,美國加州空氣資源委員會(California Air Resources Board,CARB)等機構將出臺更加嚴格的標準。自2024 年起,CARB 的NOx排放限值將降至0.067 g/(kW·h),到2027 年,將繼續(xù)降低至0.027 g/(kW·h),并將低負荷循環(huán)(Low Load Cycle,LLC)測試工況加入重型車的發(fā)動機臺架測試中,對低負荷排放考核進一步加嚴[2]。
LLC 工況下NOx排放量高的主要原因是排氣溫度較低,后處理系統(tǒng)性能較差[3]。因此,在開展LLC工況下的標定開發(fā)時,需重點關注后處理系統(tǒng)的熱管理以及選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)系統(tǒng)的低溫轉化性能。研究表明,通過在進氣管安裝節(jié)流閥可以明顯提高發(fā)動機排氣溫度[4],本文通過3種進氣節(jié)流狀態(tài)下LLC 工況測試的對比,進一步深入研究柴油機進氣節(jié)流對發(fā)動機低負荷工況下排放性能的影響。
本文選取某滿足國家第六階段污染物排放標準的柴油發(fā)動機,在發(fā)動機控制器(Engine Control Unit,ECU)國六原始數(shù)據(jù)基礎上,針對低負荷工況區(qū)域提出2 種不同程度的節(jié)氣門節(jié)流標定方案,方案2 在方案1 的基礎上進一步增強低負荷區(qū)域的節(jié)流作用,在低負荷區(qū)域提升發(fā)動機排氣溫度,提高后處理轉化效率。同時用臺架氣態(tài)污染物分析儀和油耗儀采集試驗數(shù)據(jù),為保證數(shù)據(jù)的準確性,同一種ECU 狀態(tài)下開展3 次LLC 測試,試驗結果取3次試驗數(shù)據(jù)的平均值。
發(fā)動機后處理系統(tǒng)包括柴油氧化催化器(Diesel Oxidation Catalysts,DOC)、SCR 系統(tǒng)、氨催化器(Ammonia Slip Catalyst,ASC)及顆粒捕集器(Diesel Particulate Filter,DPF),發(fā)動機具體參數(shù)如表1所示。
表1 發(fā)動機參數(shù)
在發(fā)動機臺架控制系統(tǒng)中,根據(jù)LLC 工況下發(fā)動機歸一化轉速和扭矩系數(shù)輸入發(fā)動機工況,然后由PUMA 系統(tǒng)控制測功機轉速和發(fā)動機負荷,發(fā)動機臺架試驗中使用的主要設備如表2所示。
表2 主要試驗設備
LLC 工況開發(fā)過程中采集了751 輛汽車的原始數(shù)據(jù),并通過低負荷窗口定義、聚類分析等得到了代表性的工況片段,再通過拼接、試驗驗證等方式獲得了整車的低負荷循環(huán)[5],美國西南研究院采用美國環(huán)保署的溫室氣體排放模型(Global Energy Model,GEM)將整車工況轉換為發(fā)動機工況,從而得到了發(fā)動機的LLC工況,如圖1所示。
在原始ECU 狀態(tài)下開展發(fā)動機LLC 工況測試,由圖2 可知,LLC 工況散點分布轉速相對集中在650~1 600 r/min區(qū)間,負荷點主要分布在-50~300 N·m區(qū)間。以工況點分布和噴油量為依據(jù),選定每沖程噴油量18 mg 為優(yōu)化邊界限值,對低于該限值的工況點開展節(jié)氣門節(jié)流標定優(yōu)化。
圖2 發(fā)動機LLC工況點
對原始ECU 狀態(tài)工況點分布情況展開統(tǒng)計分析,結果如表3所示。怠速區(qū)域(發(fā)動機轉速范圍為640~660 r/min、發(fā)動機扭矩小于50 N·m)工況點占比為41.51%,發(fā)動機扭矩小于300 N·m 的工況點占比為83.47%,可見LLC工況主要分布在低負荷區(qū)間。
表3 LLC工況點分布(工況點數(shù)量占比)%
利用LLC 測試工況中實時測得的NOx濃度計算得到NOx瞬時排放質量m(NOx):
式中,Ugas為稀釋排氣組分密度與稀釋排氣密度之比,對于柴油發(fā)動機,Ugas=0.001 587;Cgas為排氣組分中NOx瞬時濃度;med為排氣質量流量;kh,d為NOx濕度修正系數(shù)[6]。
對計算得到的m(NOx)根據(jù)工況點統(tǒng)計結果進行累計分析得到該發(fā)動機LLC 工況下NOx質量的分布情況,如表4 所示,怠速區(qū)域NOx排放質量占比約為15.52%,低于300 N·m 的工況點NOx排放質量占LLC 工況發(fā)動機循環(huán)NOx排放總質量的43.64%,低負荷區(qū)域排放占比較高。
表4 NOx排放質量分布(排放質量占比)%
表5 所示為3 種ECU 狀態(tài)下LLC 工況測試結果,通過累計的NOx排放量對比發(fā)現(xiàn),節(jié)氣門進氣節(jié)流對LLC 工況NOx排放控制效果顯著。相較于原始ECU 狀態(tài),在顆粒物數(shù)量(Particle Number,PN)沒有明顯增加的情況下,在整個LLC 工況下,方案1 SCR 系統(tǒng)上游溫度平均提升了14.03 ℃,方案2 SCR 系統(tǒng)上游溫度平均提升了37.59 ℃,2 種方案均可在LLC 工況下提升SCR 系統(tǒng)上游溫度,氮氧化物轉換效率分別提高了7.23 百分點、16.93百分點,轉換效率使用SCR 系統(tǒng)上、下游NOx傳感器數(shù)據(jù)計算得到,排除達到“露點”溫度前的無效數(shù)據(jù),NOx的尾氣排放量分別減少41.23%、62.46%。
表5 LLC工況測試結果
CO2排放與車輛燃料消耗量直接相關[7],將LLC工況產(chǎn)生的CO2排放量除以LLC 工況循環(huán)功得到CO2比排放,如圖3所示,隨著節(jié)氣門開度的減小,雖然NOx排放數(shù)據(jù)優(yōu)化,但導致燃燒惡化,從而帶來燃油經(jīng)濟性的惡化,方案1和方案2測試的CO2比排放較原始狀態(tài)分別增加了0.96%和7.48%。
圖3 LLC工況CO2比排放
圖4所示為3 種ECU 狀態(tài)下LLC 工況測試過程的車載診斷系統(tǒng)(On-Board Diagnostics, OBD)瞬態(tài)數(shù)據(jù),摘取其中60 s怠速和600 s怠速片段分別進行分析,參數(shù)指標選擇上游NOx傳感器示數(shù)、下游NOx傳感器示數(shù)、SCR系統(tǒng)上游溫度傳感器示數(shù)、進氣流量和油耗量。
圖4 怠速片段
3.5.1 短時間怠速分析
在經(jīng)過60 s 怠速后,3 種ECU 數(shù)據(jù)狀態(tài)SCR 上游溫度降幅均低于3 ℃,下游NOx傳感器讀數(shù)均為0,可以滿足發(fā)動機原始排放NOx轉化的要求,因此,對于短時間怠速,SCR系統(tǒng)上游排氣溫度降幅較小,經(jīng)過后處理的NOx尾氣排放基本無變化,但會因為進氣節(jié)流的效果導致NOx原始排放和油耗量增加,結果如表6 所示。綜上,短時間怠速不需要采用進氣節(jié)流的方式提升排氣溫度。
表6 短時間怠速分析數(shù)據(jù)
3.5.2 長時間怠速分析
對于長時間怠速,3 種ECU 數(shù)據(jù)狀態(tài)下SCR 系統(tǒng)上游溫度隨怠速持續(xù)時間的延長均呈現(xiàn)下降趨勢,長時間怠速起、止時刻數(shù)據(jù)結果如表7所示。在原始狀態(tài)下,SCR 系統(tǒng)上游溫度經(jīng)過600 s怠速后可降至100 ℃,遠低于后處理轉換的工作溫度,經(jīng)過600 s 怠速后,原始狀態(tài)下游NOx傳感器與上游NOx傳感器數(shù)據(jù)基本接近,此時SCR 系統(tǒng)失去催化轉換效果。而方案1和方案2可以明顯改善怠速600 s造成的排氣溫度下降和原始排放濃度升高后污染物排放量的增加,方案2 在怠速600 s 后,SCR 系統(tǒng)仍保持轉化作用,尾氣NOx排放量接近0。
表7 長時間怠速分析數(shù)據(jù)
3.5.3 怠速穩(wěn)態(tài)點分析
對自然怠速穩(wěn)態(tài)工況點開展測試,取每種穩(wěn)定狀態(tài)下30 s 平均值進行計算,結果表明,進氣節(jié)流對怠速排氣溫度提升作用非常明顯,如表8 所示,隨著節(jié)氣門開度降低,怠速工況排氣溫度最大可提升約50 ℃。
表8 怠速工況點對比
本文以LLC 為試驗工況,使用3 種不同程度的節(jié)氣門節(jié)流方案,驗證了進氣節(jié)流優(yōu)化對柴油機低負荷循環(huán)工況下NOx排放的影響。研究結果顯示:
a. 進氣節(jié)流會導致燃燒惡化,從而使NOx原始排放量和油耗量增加,但進氣節(jié)流策略對排氣溫度的提升較大,還會降低低負荷工況NOx排放量,同時顆粒物數(shù)量沒有明顯提高;
b.怠速狀態(tài)下,節(jié)流帶來的影響導致油耗量增加,短時間怠速(60 s)排氣溫度降低較少,權衡油耗和原始排放情況,不需要采用進氣節(jié)流的方式提升排氣溫度;
c.SCR系統(tǒng)上游溫度隨著發(fā)動機怠速持續(xù)時間的延長均呈現(xiàn)下降趨勢,長時間怠速后溫度將低于后處理轉換的工作溫度。針對此低負荷問題,可在經(jīng)過短時間怠速階段后,采用進氣節(jié)流的方式提升發(fā)動機排氣溫度,減少NOx的產(chǎn)生。