俞健 王磊
(1.昆山建邦環(huán)境投資有限公司,江蘇昆山 215300;2.昆山建工環(huán)境投資有限公司,江蘇昆山 215300)
曝氣系統(tǒng)是城市污水處理廠的核心單元,通常來說,曝氣風(fēng)機(jī)是污水處理廠最耗能設(shè)備之一,其能耗大小取決于風(fēng)機(jī)曝氣量和風(fēng)機(jī)效率等因素,一般能占到污水廠總能耗的50%左右。因此,有效節(jié)約曝氣系統(tǒng)的能耗對污水處理廠節(jié)能降耗具有至關(guān)重要的作用。城市生活污水廠常用風(fēng)機(jī)類型為羅茨風(fēng)機(jī)、多級離心風(fēng)機(jī)、磁懸浮風(fēng)機(jī)、空氣懸浮風(fēng)機(jī)等[1]。常見的風(fēng)機(jī)技改方案有加裝變頻器調(diào)速[2]、風(fēng)機(jī)葉片延長[3]、循環(huán)水冷卻驅(qū)動[4]、繼電器改PLC[5]、更換風(fēng)機(jī)等。
2018 年以前中小型城鎮(zhèn)生活污水廠曝氣風(fēng)機(jī)使用羅茨風(fēng)機(jī)較為廣泛,而羅茨風(fēng)機(jī)的效率普遍偏低,越來越難以滿足不斷提標(biāo)中的生活污水處理需求。江蘇省昆山市某典型污水廠自2020 年開始將曝氣系統(tǒng)羅茨風(fēng)機(jī)技術(shù)全部改為高效能磁懸浮風(fēng)機(jī),經(jīng)過前后能耗情況對比分析,給生活污水廠曝氣系統(tǒng)節(jié)能降耗提供一定的借鑒。
江蘇省昆山市某污水廠是國家太湖流域水污染防治“十五”規(guī)劃治理項(xiàng)目,總規(guī)模為2.75 萬t/d。工程分二期建設(shè),一期工程規(guī)模1.25 萬t/d,采用氧化溝工藝,采用表面曝氣;二期工程規(guī)模1.5萬t/d,生化系統(tǒng)采用MBR 膜處理工藝,深度處理采用臭氧消毒工藝。
該污水廠二期采用MBR 膜處理工藝,能耗較一般A2O 污水廠更高。MBR 工藝曝氣系統(tǒng)一共配套6 臺羅茨風(fēng)機(jī)。其中,生化池曝氣風(fēng)機(jī)2 臺75 kW(1用1 備)和膜池膜擦洗風(fēng)機(jī)3 臺90 kW(2 用1 備),生化池、膜池都是獨(dú)立管路供氣;另外,還配置1 臺132 kW(兼用),通過閥門控制可向生化池、膜池切換供氣,此次技改為75 kW 生化池曝氣鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)具體參數(shù)見表1。
表1 曝氣系統(tǒng)風(fēng)機(jī)參數(shù)
經(jīng)過對水量、水質(zhì)穩(wěn)定階段數(shù)據(jù)統(tǒng)計,二期生化池曝氣系統(tǒng)羅茨風(fēng)機(jī)運(yùn)行噸水電耗平均為0.243 kW·h/m3,占污水廠總能耗的50%。同時,羅茨風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中存在以下問題:(1)現(xiàn)場運(yùn)行風(fēng)機(jī)雖安裝了變頻設(shè)備,但調(diào)節(jié)范圍小,節(jié)能效果不明顯,由于風(fēng)機(jī)效率低,目前生化池曝氣需開啟2 臺風(fēng)機(jī);(2)現(xiàn)場運(yùn)行噪音大,雖安裝了隔音罩,仍存在一定的噪音污染;(3)風(fēng)機(jī)故障率高,維修頻次高。
3.2.1 技改風(fēng)機(jī)的參數(shù)匹配
根據(jù)生化池需氧量、需風(fēng)量、池深等相關(guān)參數(shù)對各類風(fēng)機(jī)進(jìn)行比對,技改前后參數(shù)對比見表2。
表2 風(fēng)機(jī)技改前后參數(shù)對比
3.2.2 改造費(fèi)用
風(fēng)機(jī)技改總費(fèi)用見表3。
表3 風(fēng)機(jī)技改總費(fèi)用
磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)自帶智能變頻控制,可實(shí)現(xiàn)恒壓、恒流量、溶解氧連鎖等多種控制,調(diào)節(jié)范圍在50%~100%,可以根據(jù)處理量及時調(diào)節(jié)風(fēng)量,做到最大程度的節(jié)能。
3.2.3 安裝
充分利用現(xiàn)場原風(fēng)機(jī)位置,拆除1 臺效率低下的風(fēng)機(jī),讓出位置,并對基礎(chǔ)進(jìn)行修整,保留1 臺羅茨風(fēng)機(jī)作為備用;出風(fēng)管柔性接頭通過管路連接到現(xiàn)有主管上,連接管路上安裝手動蝶閥、止回閥、放空閥。安裝圖例見圖1。
圖1 安裝圖例
安裝技術(shù)要求:(1)鼓風(fēng)機(jī)需安裝在灰塵少、濕度低、通風(fēng)散熱狀況良好的風(fēng)機(jī)房內(nèi)。(2)用叉車、行車或吊車搬運(yùn)風(fēng)機(jī)時需保持設(shè)備垂直、不可受到?jīng)_擊。(3)鼓風(fēng)機(jī)應(yīng)安裝在平整牢固且周圍無震源的基礎(chǔ)上,水平度需在0.01 以內(nèi),尺寸符合圖紙要求。(4)為保證鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行的安全可靠性及維護(hù)保養(yǎng)的方便性,鼓風(fēng)機(jī)四周至少預(yù)留1 m 空間,頂部預(yù)留2 m 空間。(5)風(fēng)機(jī)就位后先將支撐腳杯調(diào)節(jié)至80 mm 左右高度(便于電纜線穿入),再用水平尺通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)底部支撐腳杯調(diào)整設(shè)備水平,水平度符合要求(不大于0.01)后將腳杯上部螺母頂死底板。(6)風(fēng)機(jī)電氣安裝需由合格的持證電工完成。打開動力電源斷路器蓋板,從底部穿入一根符合風(fēng)機(jī)規(guī)格要求的四芯(TN-C 系統(tǒng))動力電纜,壓制接線端子并連接,用熱縮管標(biāo)識清楚。(7)鼓風(fēng)機(jī)排氣管道需由專業(yè)焊工及管道工施工,按GB 50236—2011《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工規(guī)范》中要求執(zhí)行。
注意事項(xiàng):(1)按圖紙要求順次連接各閥門及管件,順序不可裝錯。(2)連接管道前需在出風(fēng)口法蘭處加薄板盲板,防止雜物掉進(jìn)風(fēng)機(jī),管道連接完成后再撤去。(3)波紋管、止回閥、放空閥、手動蝶閥方向不可裝錯,箭頭指示方向與氣流一致。(4)風(fēng)機(jī)放空管需穿出風(fēng)機(jī)房且不可多臺風(fēng)機(jī)共用一個放空管。(5)管道連接時需制作支架,支架位置要根據(jù)現(xiàn)場狀況及風(fēng)機(jī)位置合理布置,既要確保管路不壓迫風(fēng)機(jī),又不能妨礙風(fēng)機(jī)維護(hù)。支架頂部用“U”型管卡與管道固定,支架底板用膨脹螺栓與地面固定。(6)管路連接完成后,松開金屬波紋管補(bǔ)償器螺桿上的定位螺母,使其處于工作狀態(tài)。
磁懸浮高速離心式鼓風(fēng)機(jī)由高效三元流葉輪和磁懸浮高速電機(jī)直接耦合驅(qū)動,高速直驅(qū),徹底消除摩擦,消除傳動損失和多余能耗;理論上可比現(xiàn)狀羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)能30%以上。
選取運(yùn)行一段時間后污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)、水量、溫度等變化相對穩(wěn)定和一致的時間段進(jìn)行比較。利用現(xiàn)場管道上配有的壓力表和流量表,在磁懸浮風(fēng)機(jī)和羅茨風(fēng)機(jī)分別運(yùn)行時,記錄風(fēng)機(jī)出口壓力、溫度和流量,并記錄實(shí)時電壓和電流。經(jīng)過連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行一段時間,進(jìn)行一個季度用電量比對,技改前和技改后能耗情況統(tǒng)計見表4。
表4 風(fēng)機(jī)技改前后能耗對比
從投資收益角度看,根據(jù)季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算全年可節(jié)省電費(fèi)約19.11 萬元(電費(fèi)單價按0.64 元/kW·h計),原羅茨風(fēng)機(jī)每年維修保養(yǎng)費(fèi)用約2 萬元,按實(shí)際總投資40 萬元計算,預(yù)計不到2 年可回收投資成本。
從運(yùn)行穩(wěn)定角度看,磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)自身帶智能變頻控制器,調(diào)節(jié)范圍在50%~100%,可以很好地適應(yīng)現(xiàn)場工況環(huán)境和進(jìn)水水質(zhì)變化,調(diào)節(jié)更靈活可靠。
從環(huán)境改善角度看,由于磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)沒有任何機(jī)械摩擦,運(yùn)行噪音控制在85 dB 以內(nèi),大大降低噪音污染,改善現(xiàn)場環(huán)境。
從后期運(yùn)維角度看,磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī)采用磁懸浮軸承,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)無接觸、無摩擦,所以不需要潤滑系統(tǒng),節(jié)省潤滑油,風(fēng)機(jī)本身免維護(hù)。
通過對該城市生活污水廠曝氣風(fēng)機(jī)改造前后的對比分析,磁懸浮風(fēng)機(jī)技改羅茨風(fēng)機(jī)后曝氣系統(tǒng)能耗從0.243 kW·h/m3降低至0.174 kW·h/m3,能耗可降低47.2%,節(jié)能降耗效果明顯。在工藝運(yùn)行方面,改造后各項(xiàng)參數(shù)能滿足工藝調(diào)控需求,提高了工藝的穩(wěn)定性;現(xiàn)場整體環(huán)境得到較大改善,噪音明顯降低,員工職業(yè)健康得到有效保障,同時維護(hù)保養(yǎng)頻次降低。從投資回報周期來看,本工程曝氣系統(tǒng)改造投資回報周期不到2 年,具有較好的可實(shí)施性。