莊志勇 解賀笑 王猛 朱亮亮 馮陳程
(上汽集團(tuán)創(chuàng)新研究開發(fā)總院,上海 201800)
空氣懸架既可以調(diào)節(jié)車身高度,又可以調(diào)節(jié)彈簧剛度以適應(yīng)不同的路況。近年來,針對空氣懸架的研究主要集中在舒適性和控制方面,使其可靠性更高、功能更強(qiáng)[1-4]。然而,隨著空氣懸架的普及,其自身工作過程中的噪聲受到更多關(guān)注,特別是在沒有其他音源掩蔽的電動汽車上應(yīng)用時。本文針對某電動車型出現(xiàn)的空氣懸架調(diào)節(jié)噪聲問題,通過噪聲傳遞路徑分析查找影響噪聲的主要因素,根據(jù)理論分析提出相關(guān)優(yōu)化方案,并通過仿真和試驗進(jìn)行驗證。
某電動車型在開發(fā)過程中,行駛時出現(xiàn)了“嗚嗚”聲,并伴隨著車輛姿態(tài)的調(diào)整,因此判斷噪聲源為空氣懸架。手動調(diào)節(jié)車身升降時,聲音可復(fù)現(xiàn),噪聲大且品質(zhì)差。該空氣懸架具有自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能,因此該聲音出現(xiàn)的概率較高,須進(jìn)行優(yōu)化。
如圖1所示,該空氣懸架系統(tǒng)由空氣壓縮機(jī)、支架、電源線束、儲氣罐和空氣彈簧等組成。
空氣彈簧補(bǔ)氣過程大致為:空氣壓縮機(jī)通過儲氣罐吸氣,之后通過放氣管路利用分配閥將空氣輸送到各輪邊的空氣彈簧。
經(jīng)過主觀評估,噪聲源很容易鎖定為空氣壓縮機(jī)。從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行分析,可以得到空氣壓縮機(jī)可能的傳遞路徑如圖2所示。
圖2 空氣壓縮機(jī)噪聲傳遞路徑
在車內(nèi)駕駛員耳旁布置麥克風(fēng),在空氣壓縮機(jī)本體和空氣壓縮機(jī)支架安裝點(diǎn)處布置振動傳感器,對空氣壓縮機(jī)噪聲進(jìn)行測試和分析。同時,為了快速確定空氣壓縮機(jī)噪聲的傳遞路徑,對各路徑進(jìn)行單變量確認(rèn)。
圖3a 所示為原狀態(tài)車內(nèi)噪聲,噪聲較大的頻率約為60 Hz 和120 Hz。該空氣壓縮機(jī)的設(shè)計轉(zhuǎn)速約為3 600 r/min(轉(zhuǎn)速根據(jù)負(fù)載變化存在波動),其1 階旋轉(zhuǎn)頻率f=n/60,其中n為空氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速。由此可知,車內(nèi)較大噪聲的頻率對應(yīng)空氣壓縮機(jī)的1 階和2 階頻率。圖3b 和圖3c 所示分別為空氣壓縮機(jī)本體和空氣壓縮機(jī)支架的振動頻率,其主要階次為1階和2階,與車內(nèi)噪聲對應(yīng)較好,且支架的2階振動幅值較空氣壓縮機(jī)大,產(chǎn)生了振動放大現(xiàn)象。
圖3 車內(nèi)噪聲和關(guān)鍵點(diǎn)振動測試結(jié)果
斷開空氣壓縮機(jī)支架與車身間的連接,車內(nèi)各階次噪聲均大幅減弱,同時可以排除噪聲問題由空氣傳遞路徑造成,如圖3d 所示;將電源線束安裝點(diǎn)脫開,車內(nèi)噪聲輕微改善,如圖3e所示;脫開氣管管路與車身間的連接,車內(nèi)噪聲無改善,如圖3f所示。
經(jīng)初步分析可知,空氣懸架的噪聲源為空氣壓縮機(jī),主要通過車身結(jié)構(gòu)向車內(nèi)傳遞噪聲,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注空氣壓縮機(jī)支架的共振。
為了說明該空氣壓縮機(jī)的噪聲傳遞機(jī)理,根據(jù)其連接方式,建立其簡化模型并進(jìn)行受力分析如圖4 所示。將壓縮機(jī)和支架視為單質(zhì)量,忽略系統(tǒng)阻尼,考慮螺栓連接剛度,該模型可簡化為二自由度強(qiáng)迫振動模型[5],從結(jié)構(gòu)上可以看出,空氣壓縮機(jī)的激勵力通過隔振彈簧和電源線束傳遞到支架,再由支架傳遞到車身,如何減少車身端接受的力或振動是解決該問題的關(guān)鍵。
圖4 空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)動力學(xué)模型和受力分析
根據(jù)其受力分析情況可得其振動方程為:
式中,m1、m2分別為空氣壓縮機(jī)和支架的質(zhì)量;x1、x2分別為空氣壓縮機(jī)和支架的位移;x?1、x?2分別為空氣壓縮機(jī)和支架的加速度;k1為隔振彈簧剛度;k2為支架螺栓剛度;k3為線束等效剛度;f(t)為激勵力。
假設(shè)激勵力為正弦激勵,即f(t)=Fsin(ωt),其中,F(xiàn)為激勵力的最大幅值、ω為激勵圓頻率,則空氣壓縮機(jī)和支架的響應(yīng)分別為x1=Asin(ωt)和x2=Bsin(ωt),其中,A、B分別為空氣壓縮機(jī)和支架位移最大幅值。對x1和x2兩側(cè)求二階導(dǎo)數(shù)并帶入式(1)和式(2),可得:
由式(3)和式(4)求解可得空氣壓縮機(jī)及其支架的響應(yīng)方程分別為:
式中,Δω=(k1+k3-m1ω2)(k1+k2-m2ω2)-k1(k1+k3)。
隨著ω的增大,支架的位移幅值響應(yīng)出現(xiàn)2個峰值,當(dāng)Δω=0時,系統(tǒng)的振動幅值最大,此時求解獲得的ω有效根分別為空氣壓縮機(jī)與支架間的模態(tài)頻率和支架與車身間的模態(tài)頻率。因此,為了減小支架振動,必須使激勵頻率盡量避開系統(tǒng)模態(tài)頻率。降低支架振動響應(yīng)的方式有2種:一是支架模態(tài)頻率盡量提高,空氣壓縮機(jī)隔振彈簧剛度盡量減小,使兩階模態(tài)的頻率跨距盡量大,激勵頻率位于兩階模態(tài)頻率之間;二是將支架與車身的連接改為軟連接,即系統(tǒng)的兩階模態(tài)頻率均減小,遠(yuǎn)小于激勵頻率。
此外,還需考慮通過支架的車身接附點(diǎn)結(jié)構(gòu)傳遞引起的車內(nèi)噪聲,即開展噪聲傳遞函數(shù)(Noise Transfer Function,NTF)分析,其基本機(jī)理是假設(shè)車身的N個點(diǎn)受到激勵力的作用,第i個激勵點(diǎn)引起的車內(nèi)噪聲響應(yīng)Pi可表示為:
式中,Hi(ω)為噪聲傳遞函數(shù);Fi(ω)為作用在支架的車身接附點(diǎn)處的激勵力頻譜。
假設(shè)車身為線性系統(tǒng),則N條結(jié)構(gòu)路徑引起的車內(nèi)噪聲Ps可以表示為:
即每條路徑引起的噪聲幅值和相位相疊加即為結(jié)構(gòu)引起的噪聲總量[6-9]。
基于以上理論,空氣懸架的噪聲優(yōu)化方向有2個:一是減少空氣壓縮機(jī)支架到車身的振動傳遞,主要方向是優(yōu)化系統(tǒng)模態(tài)頻率;二是優(yōu)化空氣壓縮機(jī)支架的車身接附點(diǎn)到車內(nèi)的NTF。
系統(tǒng)的其中一階模態(tài)頻率為空氣壓縮機(jī)與支架間的模態(tài)頻率,空氣壓縮機(jī)與支架間使用彈簧連接,且受到線束的約束,根據(jù)第3 節(jié)的理論分析,首先進(jìn)行系統(tǒng)模態(tài)頻率優(yōu)化,方法為減弱線束的連接剛度,將線束的包裹材料由布基膠帶改為布套,優(yōu)化后線束更軟,如圖5a 所示,空氣壓縮機(jī)模態(tài)頻率實測結(jié)果圖5b 所示,1 階模態(tài)頻率由11 Hz 降低為6.5 Hz。前文提到,斷開線束后車內(nèi)噪聲存在輕微改善,一方面是因為消除了一條傳遞路徑,另一方面是因為空氣壓縮機(jī)模態(tài)頻率進(jìn)一步遠(yuǎn)離激勵頻率,使系統(tǒng)隔振效果更好。
圖5 電源線束包裹材料優(yōu)化及空氣壓縮機(jī)模態(tài)頻率變化情況
支架模態(tài)頻率優(yōu)化有2 種方案,都是為了使模態(tài)頻率避開激勵頻率。針對提高支架模態(tài)頻率的方案(方案1),為了充分避開空氣壓縮機(jī)的前兩階激勵頻率,結(jié)合有限元分析,將支架三點(diǎn)安裝改為四點(diǎn)安裝,如圖6a所示??諝鈮嚎s機(jī)支架模態(tài)頻率優(yōu)化前、后頻率響應(yīng)實測對比結(jié)果如圖6b 所示,可以看出,原狀態(tài)支架的模態(tài)頻率為119 Hz,與空氣壓縮機(jī)二階激勵頻率較為接近,為二階振動放大的原因,優(yōu)化后模態(tài)頻率提升至220 Hz。
圖6 空氣壓縮機(jī)支架優(yōu)化前、后結(jié)構(gòu)和頻率響應(yīng)
針對降低模態(tài)頻率的方案(方案2),將支架與車身的連接改為軟連接,如圖7a所示。經(jīng)過襯套剛度調(diào)試,支架模態(tài)頻率調(diào)整為23 Hz,遠(yuǎn)小于激勵頻率,頻率響應(yīng)函數(shù)幅值如圖7b所示。
圖7 支架與車身間的襯套連接及其頻率響應(yīng)
為了減少車身端接受的振動,提高接附點(diǎn)動剛度是常用的方法,參考有限元分析結(jié)果,在支架加強(qiáng)方案的基礎(chǔ)上,將安裝點(diǎn)選取在動剛度較大的縱梁翻邊和端部位置,并在縱梁內(nèi)部增加支撐,如圖8a所示。
圖8 車身NTF優(yōu)化方案和優(yōu)化效果
優(yōu)化支架的車身接附點(diǎn)后,接附點(diǎn)動剛度和車內(nèi)噪聲聲壓級實測結(jié)果如圖8b和8c所示。20~300 Hz范圍內(nèi)的平均動剛度由2 500 N/mm 提升到6 200 N/mm,同時車內(nèi)單位激勵力下的車內(nèi)噪聲響應(yīng)明顯降低,200~250 Hz 范圍內(nèi)的噪聲聲壓級降低10 dB以上。
空氣壓縮機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)速較為穩(wěn)定,測試數(shù)據(jù)屬于偏穩(wěn)態(tài)信號,因此后續(xù)的方案測試結(jié)果以1/3 倍頻程顯示,包裹材料優(yōu)化、支架隔振和支架加強(qiáng)+車身噪聲傳遞函數(shù)優(yōu)化3種方案的噪聲聲壓級試驗結(jié)果如圖9所示。
圖9 優(yōu)化前及各優(yōu)化方案車內(nèi)噪聲聲壓級試驗結(jié)果
支架隔振和支架加強(qiáng)+NTF優(yōu)化方案對1階和2階噪聲均有很好的抑制效果,特別是后者,但后者會導(dǎo)致250 Hz 處振動幅值增大,這是由空氣壓縮機(jī)3階激勵支架模態(tài)導(dǎo)致的,主觀評價2個方案效果相當(dāng),均可接受,但后者的改動量和成本較高;電源線束包裹材料優(yōu)化方案效果較差。綜合以上試驗結(jié)果,本文最終選取支架隔振方案,采用該方案時1階和2 階噪聲聲壓級分別減小4 dB(A)和14 dB(A),優(yōu)化后車內(nèi)幾乎感知不到空氣壓縮機(jī)的工作噪聲。
本文基于某車型空氣懸架的噪聲問題,通過噪聲的傳遞路徑機(jī)理分析,試驗驗證了理論分析的正確性,并提出了優(yōu)化方案。主要得出以下結(jié)論:
a.影響空氣懸架噪聲傳遞的主要因素為空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)模態(tài)頻率和車身安裝點(diǎn)NTF;
b.空氣壓縮機(jī)支架與車身間應(yīng)優(yōu)先使用軟連接,有利于隔振和阻斷結(jié)構(gòu)噪聲傳遞;
c.需控制安裝點(diǎn)平均動剛度大于6 000 N/mm,車內(nèi)噪聲響應(yīng)小于55 dB;
d.電源線束的包裹材料影響自身剛度,從而對空氣壓縮機(jī)模態(tài)頻率影響較大,前期設(shè)計階段應(yīng)該充分考慮該情況。