梁俊杰
(錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司,湖南 冷水江 417502)
目前,我國(guó)銻冶煉少部分由銻的雜廢料回收生產(chǎn),絕大部分則由銻礦物經(jīng)火法冶煉生產(chǎn),銻的冶煉技術(shù)還比較落后,存在高能耗、高污染的問(wèn)題。高污染體現(xiàn)在冶煉廢氣中二氧化硫的治理[1-2]。
銻冶煉80%采用鼓風(fēng)爐熔煉加反射爐還原精煉技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn),鼓風(fēng)爐產(chǎn)出煙氣二氧化硫濃度低,一般小于1%,為極低二氧化硫煙氣。錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司是唯一采用富氧空氣進(jìn)行鼓風(fēng)爐冶煉的,其鼓風(fēng)爐煙氣二氧化硫濃度也只有2%左右;低濃度SO2煙氣處理一般采用濕法煙氣脫硫工藝流程,主要是使用石灰(CaO)漿液作洗滌劑,在脫硫塔中對(duì)煙氣進(jìn)行洗滌,從而除去煙氣中的SO2。而脫硫方式存在著很多問(wèn)題:脫硫循環(huán)液含有鈣、鎂、鐵等離子,這些離子會(huì)在塔內(nèi)結(jié)垢,垢是混合結(jié)晶體,成長(zhǎng)速度很快,結(jié)垢以后,脫硫系統(tǒng)完全報(bào)廢;傳統(tǒng)脫硫塔離不開(kāi)噴嘴,連續(xù)工作的噴嘴不可避免地磨損、腐蝕、結(jié)垢、堵塞,噴嘴堵死后,脫硫失效;傳統(tǒng)脫硫塔的液氣比很大,浪費(fèi)水資源;并且其吸收效率比較低,很難達(dá)到國(guó)家《錫銻汞工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 30770—2014)的要求,尤其是排放限值,要想達(dá)標(biāo),需要建設(shè)大型的脫硫塔,其投入及處理成本高,并且產(chǎn)出的脫硫渣會(huì)造成固體廢棄物,把氣體污染物轉(zhuǎn)化為固體污染物,這對(duì)于銻這種稀有金屬的銻冶煉造成巨大的加工成本,銻企業(yè)很難生存。
因此,本文根據(jù)某銻冶煉企業(yè)應(yīng)用一種新的高效、低成本脫硫塔(氣動(dòng)乳化脫硫塔)與傳統(tǒng)脫硫塔的運(yùn)行情況及經(jīng)濟(jì)分析進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)其優(yōu)越性,以供銻冶煉企業(yè)推廣[3-5]。
氣動(dòng)乳化脫硫塔的工作是以石灰石配制好的吸收液經(jīng)循環(huán)泵打入脫硫塔,在塔中以旋流板為基礎(chǔ),在有足夠氣流的情況下形成一層相對(duì)穩(wěn)定的乳化層;含硫煙氣經(jīng)過(guò)乳化層,SO2被吸收液吸收,形成亞硫酸鈣;吸收液經(jīng)曝氣池加壓縮空氣使亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣;再經(jīng)真空脫水系統(tǒng)制成商品石膏外賣;煙氣經(jīng)脫硫達(dá)標(biāo)后直接外排。
其與傳統(tǒng)噴淋塔相比,煙氣與循環(huán)吸收液的接觸更加充分,脫硫效率更高。
根據(jù)閃星銻業(yè)銻冶煉企業(yè)的生產(chǎn)工況條件,銻冶煉鼓風(fēng)爐煙氣含硫波動(dòng)很大,一般為10~15 min一個(gè)周期,最高達(dá)到了60 000 mg/m3,最低約10 000 mg/m3,氣動(dòng)乳化脫硫塔的工藝設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 氣動(dòng)乳化脫硫各項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)參數(shù)
根據(jù)表1,閃星銻業(yè)建設(shè)了一套氣動(dòng)乳化脫硫系統(tǒng),其工藝是煙氣由引風(fēng)機(jī)送入氣動(dòng)乳化脫硫塔下部的均氣室進(jìn)入脫硫塔,在脫硫塔的吸收區(qū),煙氣與循環(huán)液充分傳質(zhì),煙氣中的SO2被循環(huán)液吸收,吸收了SO2的循環(huán)液落入塔下部的脫硫循環(huán)池,在攪拌機(jī)的作用下攪拌均勻,經(jīng)氧化風(fēng)機(jī)空氣氧化,生產(chǎn)硫酸鈣,經(jīng)真空皮帶過(guò)濾后,產(chǎn)出石膏,如圖1所示。
圖1 氣動(dòng)乳化脫硫工藝流程圖
2.3.1 運(yùn)行情況
閃星銻業(yè)建設(shè)完成后,技術(shù)人員對(duì)該系統(tǒng)運(yùn)行的煙氣量、石灰石用量、進(jìn)出口二氧化硫濃度、各循環(huán)池pH值以及石膏每天的產(chǎn)出量等參數(shù)進(jìn)行了22d的全程跟蹤與監(jiān)測(cè),尾氣排放都達(dá)標(biāo),跟蹤周期完后,打開(kāi)脫硫塔人孔門觀察,塔內(nèi)幾乎沒(méi)有結(jié)垢等產(chǎn)生。參數(shù)見(jiàn)表2,(1)煙氣SO2吸收量是根據(jù)每天進(jìn)出口二氧化硫的平均濃度差乘以煙氣總量得到數(shù)據(jù);(2)石膏產(chǎn)出的量是根據(jù)每天裝車過(guò)磅得到數(shù)據(jù)。
表2 氣動(dòng)乳化脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況
2.3.2 數(shù)據(jù)分析
根據(jù)表2,平均每天的石灰石消耗為94.48 t,有效氧化鈣成分為50.18 t,平均二氧化硫量吸收量為54.26 t,根據(jù)化學(xué)方程式:
2CaO+2SO2+O2+4H2O=2CaSO4·2H2O
有效氧化鈣理論消耗量:
故石灰石有效氧化鈣利用率:
平均每噸二氧化硫的石灰石單耗:1.74 t。
根據(jù)表2,石膏平均每天產(chǎn)量為165.89 t,故平均每噸二氧化硫的石膏產(chǎn)量為3.05 t。
塔型脫硫能力對(duì)比見(jiàn)表3。
表3 塔型脫硫能力對(duì)比表
根據(jù)表3,傳統(tǒng)脫硫塔的能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于氣動(dòng)乳化脫硫塔的能力,并且傳統(tǒng)噴淋塔必須采用石灰才能達(dá)標(biāo),但是其容易塔體結(jié)垢,假如鼓風(fēng)爐連續(xù)生產(chǎn)需備用一塔隨時(shí)準(zhǔn)備清理結(jié)垢,而氣動(dòng)乳化脫硫塔結(jié)垢現(xiàn)象很少,只需要利用鼓風(fēng)爐每年的一次大修和中修期間清理一下,不會(huì)耽誤鼓風(fēng)爐的正常生產(chǎn)。
傳統(tǒng)脫硫塔與氣動(dòng)乳化脫硫塔脫硫劑與產(chǎn)物經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析見(jiàn)表4,表中的單耗、單位產(chǎn)量均是按吸收1 t二氧化硫所產(chǎn)生的消耗和產(chǎn)出的重量。
表4 傳統(tǒng)脫硫塔與氣動(dòng)乳化脫硫塔脫硫劑與產(chǎn)物經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析
根據(jù)表4的數(shù)據(jù),氣動(dòng)乳化脫硫塔采用石灰石脫硫劑,其產(chǎn)物可以做商品石膏出售到各個(gè)水泥廠,傳統(tǒng)脫硫塔產(chǎn)物為亞硫酸鈣只能做填埋。
氣動(dòng)乳化脫硫塔處理1 t二氧化硫脫硫劑成本為278元,而傳統(tǒng)脫硫塔為618元,氣動(dòng)乳化脫硫塔處理單位二氧化硫產(chǎn)物可以售價(jià)152元,傳統(tǒng)脫硫塔只能填埋,故氣動(dòng)乳化脫硫塔經(jīng)濟(jì)效益顯著。
通過(guò)對(duì)比氣動(dòng)乳化脫硫塔與傳統(tǒng)噴淋塔的對(duì)比,氣動(dòng)乳化脫硫塔的優(yōu)勢(shì)顯著,具體結(jié)論如下:
1.氣動(dòng)乳化脫硫塔脫硫處理能力遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)噴淋塔,在同樣達(dá)標(biāo)的前提下,其投資建設(shè)費(fèi)用要低于傳統(tǒng)噴淋塔。
2.氣動(dòng)乳化脫硫塔設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,清理結(jié)垢的時(shí)間遠(yuǎn)少于傳統(tǒng)噴淋塔,能保證鼓風(fēng)爐穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)。
3.氣動(dòng)乳化脫硫塔運(yùn)行成本遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)噴淋塔的成本。