康寬華
(廣東綠日低碳科技有限公司,廣東珠海 519000)
近年來,各種晶體新材料,如半導(dǎo)體、單晶硅、多晶硅等應(yīng)用廣泛,整個行業(yè)進入了加速發(fā)展期。此外,加上智慧互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的半導(dǎo)體材料應(yīng)用,半導(dǎo)體材料展現(xiàn)出強大的發(fā)展?jié)摿?。半?dǎo)體市場快速發(fā)展,各種需求也顯現(xiàn)出來,很多半導(dǎo)體生產(chǎn)基地在國內(nèi)建立,例如,先導(dǎo)、長江存儲、紫光等。半導(dǎo)體生產(chǎn)不僅給中國帶來了巨大的經(jīng)濟利益,同時也產(chǎn)生了新的環(huán)境污染問題[1]。
半導(dǎo)體新材料主要有碳化硅化合物、磷化銦、單晶鍺、氮化鎵等,其在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的半導(dǎo)體清洗廢水,主要污染物有砷、硝酸、表面活性劑等,污染因子主要有酸堿、COD、氨氮、總磷、總砷等,如果處理不當(dāng)就進行排放,會污染水體,使生態(tài)環(huán)境惡化,因此,研究一種合適的半導(dǎo)體清洗廢水處理工藝有重要作用。
根據(jù)生產(chǎn)工藝,可將半導(dǎo)體廢水分為有機廢水、酸堿廢水、拋光廢水和吸收液廢水[2]。各種廢水的化學(xué)成分不一樣,污染因子有所區(qū)別,處理方法也必須有針對性。為此,有關(guān)人員進行了大量的試驗,確定采用分水,有針對性地進行預(yù)處理,并混合采用A2/O+MBR 組合工藝進行半導(dǎo)體清洗廢水的處理。
廢水分水及水質(zhì)情況見表1。
表1 廢水分水及水質(zhì)情況
拋光廢水含有大量的懸浮物、CODcr、總砷、氨氮等污染因子,采用間隙處理工藝流程,否則沉淀效果差,因此需要采用間隙反應(yīng)。
清洗廢水含有大量的砷化合物和懸浮物,經(jīng)過試驗確定,也應(yīng)采用間隙反應(yīng)器進行處理,否則沉淀難以進行,因此,用泵將清洗廢水提升到間隙反應(yīng)池,然后再由間歇反應(yīng)池通過PLC 程序進行控制,先加氫氧化鈣調(diào)整pH,再依次加入鐵鹽、過氧化氫、PAC 和PAM 進行反應(yīng),反應(yīng)完成后靜置一段時間(時間可以根據(jù)實際情況而定),再進行排水和排泥。預(yù)處理后的水通過砷專用離子樹脂[3]吸附殘余的砷,進入有機廢水調(diào)節(jié)池,再進行后續(xù)生化處理。
相對含有砷化合物和硅酸鹽化合物的廢水,酸堿廢水更容易預(yù)處理,主要采用連續(xù)反應(yīng),采用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH 后,在沉淀池中依次加入聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),沉淀上清液,之后進入有機廢水調(diào)節(jié)池。
預(yù)處理后的廢水集中到有機廢水調(diào)節(jié)池,再通過水泵提升到A2/O+MBR 反應(yīng)池進行生化處理。厭氧生物處理法按照厭氧程度分為酸化水解段和深度厭氧段。深度厭氧階段將有機物分解為甲烷,本研究中采用深度厭氧(即USAB 反應(yīng))系統(tǒng),再進行硝化反應(yīng)(即缺氧反應(yīng))。缺氧處理方法是一種介于好氧和厭氧處理法之間的方法,和其他工藝組合可以降低處理成本,提高處理效率。缺氧池的溶解氧控制在0.2~0.5 mg/L,形成缺氧環(huán)境,保證硝化與反硝化效果,主要作用是有效去除氨氮和總氮。氧化池主要采用活性污泥法進行處理,活性污泥法具有處理效果好、可恢復(fù)性強、易于修復(fù)和啟動快的特點。本研究中,在活性污泥法中投加了一些活性炭粉末,提高了污水處理效果,改善了污泥性狀。然后再采用膜生物反應(yīng)器(MBR 膜)進行泥水分離,有效提高了污泥濃度,具有生化效率高、抗沖擊負荷能力強、出水水質(zhì)好且穩(wěn)定等特點。MBR 屬于膜分離方法的一種,將生化池中的活性污泥進行截留,可保證生化系統(tǒng)中高污泥濃度,提高生化系統(tǒng)的效率,同時,將大分子的有機物進行截留,提高COD 去除率,改進了組合工藝的效果。
廢水經(jīng)過預(yù)處理和生化系統(tǒng)組合工藝處理后,穩(wěn)定達到了DB 44/26—2001《廣東省水污染物排放限值》第二時段一級排放標(biāo)準(zhǔn)要求,解決了半導(dǎo)體新材料廢水帶來的困難。
1)采用間隙反應(yīng)器,并結(jié)合智能化技術(shù)對拋光廢水和清洗廢水進行處理,保證了預(yù)處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2)采用離子樹脂吸附,并結(jié)合砷在線監(jiān)控系統(tǒng),保障了清洗廢水出水含砷量,有效減少了人為失誤。
3)采用投加活性炭粉末活性污泥處理技術(shù),解決了污泥不易絮凝成團的問題,提高了污泥的沉降性能,避免了活性污泥松散導(dǎo)致的污泥流失、出水懸浮物過高的問題。
4)合理組合工藝提高了處理效率和系統(tǒng)整體穩(wěn)定性,解決了半導(dǎo)體廢水處理難、總氮超標(biāo)的問題。
本處理技術(shù)被成功應(yīng)用于工程案例中,某工程案例即利用本技術(shù)成功解決了半導(dǎo)體廢水處理難的問題。
案例中采用分水預(yù)處理,合并進入生化系統(tǒng)進行預(yù)處理,包括拋光廢水、清洗廢水、酸堿廢水3 個部分。
拋光廢水和清洗廢水采用間隙反應(yīng)釜進行反應(yīng),每3 h 進行1 個批次反應(yīng)。通過PLC 控制系統(tǒng)控制加藥量、反應(yīng)時間和沉淀排水時間,保證了拋光廢水和清洗廢水中硅酸鹽的去除,并結(jié)合砷在線監(jiān)測儀監(jiān)測樹脂出水中砷的含量,用于判斷樹脂是否飽和,保障了砷化合物的有效去除。酸堿廢水采用連續(xù)反應(yīng),經(jīng)過調(diào)整酸堿,加入PAC 和PAM 后進行沉淀分離,分離的水直接到有機廢水調(diào)節(jié)池。
1)在案例中預(yù)處理系統(tǒng)調(diào)試階段
調(diào)試速度快、藥劑投加準(zhǔn)確,通過14 d 調(diào)試,掌握了系統(tǒng)運行參數(shù),包括反應(yīng)時間、pH、各種藥劑投加量、沉淀時間、樹脂有效運行時間、再生藥劑使用量、再生后運行時間。
2)A2/O+MBR 生化反應(yīng)系統(tǒng)
本案例中,生化系統(tǒng)氧化池采用投藥式活性污泥法,改善了污泥性狀。調(diào)試時間為2 個月,主要分為污泥馴化階段、逐步增加水量階段。正常運行階段,其中,馴化周期為15 d,主要使活性污泥適應(yīng)半導(dǎo)體新材料廢水,其間進水量為設(shè)計水量的20%,并每天適當(dāng)補充復(fù)合碳源,以保障活性污泥的增長;第二階段周期為30 d,主要逐步增加處理水量,逐步增加到設(shè)計水量,其間觀察生化系統(tǒng)的pH、氧化還原電位(ORP 值)、溶解氧值、SV30(曝氣池混合液在量筒靜止,沉降30 min 后污泥所占的體積百分比)、污泥濃度、污泥指數(shù)(SVI 值)、菌種特性、溫度等;第三階段主要是穩(wěn)定進水階段,觀測生化系統(tǒng)各個參數(shù)的變化情況,發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常應(yīng)及時調(diào)整。
3)正常運行及驗收階段
正常運行及驗收階段約為1 個月,其間主要觀察設(shè)備運行是否正常。經(jīng)過前期3 個月的調(diào)試,設(shè)備運行已經(jīng)到了保養(yǎng)階段,設(shè)備問題也陸續(xù)暴露,并在調(diào)試階段得到了解決。正常運行階段主要內(nèi)容是進一步驗證工藝的穩(wěn)定可靠性,能否滿足設(shè)計要求,為后續(xù)運營做好記錄及依據(jù)。見表2。
表2 正常運行階段第三方檢測廢水總體處理效果
由表2 可知,預(yù)處理對氨氮和總氮去除效果極不明顯,但對懸浮物去除效果良好,廢水中總磷濃度低,運行過程需要適當(dāng)部分磷肥,使碳氮磷比例更為合理,保障微生物營養(yǎng)均衡。經(jīng)過預(yù)處理及A2/O+MBR 反應(yīng)系統(tǒng),廢水能夠穩(wěn)定達標(biāo),處理量滿足要求。
未來隨著半導(dǎo)體技術(shù)的應(yīng)用場景的不斷拓展,傳統(tǒng)的電子產(chǎn)品會逐步轉(zhuǎn)向新興的半導(dǎo)體人工智能、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等,這些都需要大量的半導(dǎo)體的支持。隨著光伏行業(yè)的發(fā)展,單晶硅半導(dǎo)體在通信網(wǎng)絡(luò)及其他與電子產(chǎn)品有關(guān)的行業(yè)必然會高速發(fā)展。高速發(fā)展的同時,必然引起污染物不斷更新,產(chǎn)生的廢水處理難度也會不斷提升,所以,必須不斷研究半導(dǎo)體新材料廢水處理技術(shù),不僅要采用現(xiàn)有的處理技術(shù)進行搭配組合,延長處理工藝流程,更需要具有針對性的創(chuàng)新,采用技術(shù)先進、安全可靠、穩(wěn)定高效的處理手段。
半導(dǎo)體新材料行業(yè)是一個充滿機遇與挑戰(zhàn)的行業(yè),隨著科技的進步和人類對電子產(chǎn)品的依賴,半導(dǎo)體新材料的更新迭代必然會引發(fā)各種新材料加入半導(dǎo)體當(dāng)中來,使廢水無法一概而論,需要針對性地進行小試、中試,再進行工程應(yīng)用,同時需要吸引更多高精尖人才加入半導(dǎo)體行業(yè)廢水治理研究中來。
展望未來,半導(dǎo)體新材料的發(fā)展勢必引起更多的人員對半導(dǎo)體新材料清洗廢水進行研究,隨著國家精細化管理的發(fā)展,未來研究人員必然會投入更多的精力研究排放后廢水對生態(tài)的影響,打破行業(yè)壁壘,聯(lián)合水生態(tài)技術(shù),共同研究半導(dǎo)體行業(yè)廢水的處理發(fā)展方向。
經(jīng)案例分析可知,通過合理地分水、控制好運行參數(shù)、保障設(shè)備正常使用,半導(dǎo)體廢水采用預(yù)處理及A2/O+MBR 系統(tǒng),能夠達到DB 44/26—2001《廣東省水污染物排放限值》第二時段一級排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
半導(dǎo)體新材料廢水生產(chǎn)工序差異很大、廢水成分復(fù)雜、水量較大,同時,廠區(qū)廢氣治理項目也會產(chǎn)生廢液,廢液含有大量的氨氮、總氮,對廢水處理影響較大。建議車間做好分水的同時,盡量將廢液收集,并采用其他化學(xué)處理方式處理后再進入廢水站。
因半導(dǎo)體材料生產(chǎn)工藝各不相同,導(dǎo)致廢水性質(zhì)有所區(qū)別,難以采用統(tǒng)一的處理工藝,而工藝選擇不當(dāng)則導(dǎo)致廢水處理無法滿足環(huán)保要求,所以,建議半導(dǎo)體新材料行業(yè)制定行業(yè)廢水處理技術(shù)規(guī)范,提升廢水治理水平。