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        艙底驅(qū)氣工藝在某FPSO 洗艙作業(yè)中的應用

        2023-10-12 04:53:00曹貴楊金蔚張玉清王偉康俊偉
        化工管理 2023年28期
        關鍵詞:惰化油艙艙室

        曹貴,楊金蔚,張玉清,王偉,康俊偉

        (中海石油(中國)湛江分公司,廣東 湛江 524057)

        0 引言

        浮式生產(chǎn)儲卸油裝置(FPSO)通常與海上采油配合使用,在海上對開采的原油進行處理、儲存、并輸送給駁運的油輪,越來越多的使用在海洋石油勘探開發(fā)中。隨著海洋勘探開發(fā)向深海發(fā)展,越來越多的FPSO被建造和投入使用,根據(jù)檢驗計劃或艙內(nèi)維修安排,需要對貨油艙進行洗艙作業(yè),以便驗船師進入艙內(nèi)進行艙內(nèi)結(jié)構(gòu)、防腐涂層等方面的檢驗或維修人員進艙維修[1]。在進入FPSO 艙室檢驗或檢修前,需要對貨油及污油艙室進行洗艙作業(yè),達到人員進入作業(yè)的條件,洗艙作業(yè)可以在停產(chǎn)后進行,也可以邊生產(chǎn)邊洗艙,塢修前的洗艙是在裝置停產(chǎn)后進行。驅(qū)氣環(huán)節(jié)作為洗艙作業(yè)的關鍵環(huán)節(jié),提升驅(qū)氣效率是提升洗艙作業(yè)效率的重點。本文從影響洗艙效率的驅(qū)氣環(huán)節(jié)進行分析,提出并創(chuàng)新使用艙底驅(qū)氣工藝,經(jīng)過實施和驗證,洗艙作業(yè)效率明顯提高、洗艙作業(yè)成本也明顯降低。為后續(xù)洗艙作業(yè)提供了實踐支撐。

        1 FPSO 洗艙作業(yè)介紹

        FPSO 洗艙作業(yè)方式分為常規(guī)原油洗艙、生產(chǎn)水+開洗艙機驅(qū)氣組合洗艙,其中驅(qū)氣環(huán)節(jié)影響因素多,對整個洗艙作業(yè)時間影響較大。對油氣水處理量較大的FPSO,提高洗艙作業(yè)效率,降低洗艙過程中風險和節(jié)約成本,意義重大。

        1.1 常規(guī)原油洗艙

        常規(guī)原油洗艙[2]包含以下步驟:(1) 洗艙前準備工作;(2)原油洗艙,洗艙步驟:原油洗艙→熱水洗艙→海水洗艙→海水冷卻→掃艙;(3) 驅(qū)氣及除氣;(4) 人員下艙作業(yè);(5)封艙惰化,投入使用[3]。

        1.2 生產(chǎn)水+開洗艙機驅(qū)氣組合洗艙

        改進后的洗艙方式將洗艙水改為熱生產(chǎn)水,同時采用邊洗艙邊驅(qū)氣擾動的方法,包含以下步驟:(1)洗艙前準備工作;(2)生產(chǎn)水洗艙,洗艙步驟:熱生產(chǎn)水洗艙(同時進行驅(qū)氣,多次控制洗艙機啟動次數(shù))→驅(qū)氣→掃艙;(3)除氣;(4)人員下艙作業(yè);(5)封艙惰化,投用。

        1.3 兩種洗艙效果對比

        原油洗艙和生產(chǎn)水驅(qū)氣組合洗艙效果對比見表1,生產(chǎn)水+開洗艙機驅(qū)氣組合洗艙的方式常用于邊生產(chǎn)邊洗艙的FPSO,減少了原油洗艙環(huán)節(jié),縮短了驅(qū)氣時間,提高了洗艙作業(yè)效率,減少了加熱洗艙水的燃料消耗,同時也降低了洗艙水處理難度。

        表1 原油洗艙和生產(chǎn)水驅(qū)氣組合洗艙效果對比

        2 常規(guī)洗艙驅(qū)氣工藝

        驅(qū)氣是洗艙作業(yè)過程中最重要的環(huán)節(jié),洗艙過程中的驅(qū)氣是指將惰氣發(fā)生器產(chǎn)生(主要是N2和CO2)氣體,通過惰氣管線注入到艙室,在流速和布朗運動的作用下驅(qū)替艙室中的混合可燃氣體(主要是丙烷、丁烷等烴類氣體),最終達到可以進行除氣的作業(yè)條件(可燃氣濃度小于2%體積濃度)。

        2.1 頂部驅(qū)氣工藝

        洗艙常規(guī)頂部驅(qū)氣工藝:惰性氣體從艙室頂部惰氣管線入口流入,對艙室內(nèi)的可燃氣體進行驅(qū)替和置換,然后從艙室頂部的透氣管線直接放空,通過不斷的稀釋,從而達到惰化艙室的效果,如圖1 所示。

        圖1 常規(guī)頂部驅(qū)氣工藝示意圖

        2.2 頂部驅(qū)氣工藝面臨難題

        按照常規(guī)頂部驅(qū)氣作業(yè),由于貨油艙在縱向上較深,在驅(qū)氣過程中受氣體流動特性、密度差異等影響,艙室內(nèi)極易出現(xiàn)惰性氣體和可燃氣體分層現(xiàn)象,進而造成大量的惰性氣體在艙室頂部快速的流進流出,艙室底部可燃氣體滯留,驅(qū)替和稀釋效果較差,達不到對艙室的整體驅(qū)替惰化作用。最終出現(xiàn)艙室上部很快惰化合格,但中下部較重烴類長時間堆積聚集,導致艙室中下部可燃氣體濃度長時間處于較高濃度,出現(xiàn)嚴重的“氣體分層”現(xiàn)象。如圖2 所示,由于受氣體分層的影響,密度相對較輕的惰性氣體在艙室頂部快進快出,艙室底部的丙烷、丁烷等密度相對較大的烴類氣體得不到有效驅(qū)替,使得驅(qū)氣作業(yè)長時間惰化不合格,從而影響整個洗艙作業(yè)進度。

        圖2 常規(guī)頂部驅(qū)氣示意圖

        2.3 頂部驅(qū)氣工藝效率提升措施

        針對于常規(guī)頂部驅(qū)氣工藝氣體分層的問題,目前主要有擾動法驅(qū)氣、憋壓法驅(qū)氣兩種方式來打破艙內(nèi)氣體的平衡狀態(tài),從而提高驅(qū)氣作業(yè)效率。

        (1)擾動法驅(qū)氣:出現(xiàn)艙室驅(qū)氣不合格時,洗艙監(jiān)督主要是通過多次啟動洗艙機,通常采用90°向下的洗艙機角度(約30 min)利用洗艙水對艙內(nèi)可燃氣體進行擾動,間隔2 h 后重新啟動洗艙機,在此期間一直進行驅(qū)氣。實踐證明,在啟動洗艙機10 次左右后,如圖3所示,洗艙和驅(qū)氣總時間24~30 h,艙內(nèi)可燃氣體濃度可降到2%體積濃度以下,擾動法驅(qū)氣在一定程度上可以解決氣體分層現(xiàn)象,提高驅(qū)氣作業(yè)效率。

        (2)憋壓法驅(qū)氣:在擾動法驅(qū)氣的同時,也可對可燃氣濃度下降不明顯的艙室進行憋壓法驅(qū)氣,關閉透氣出口,提高艙室惰氣壓力至0.01 MPa 左右,打開透氣出口快速進行泄放,加速艙內(nèi)氣體的擾動,以此來解決艙室內(nèi)氣體分層問題。采用憋壓法驅(qū)氣具有明顯的缺點:作業(yè)時間持續(xù)周期長,作業(yè)效果不明顯,常常會耗費大量的時間、人力與物力,大大增加了油輪在驅(qū)氣工況下的高風險時段。

        3 艙底驅(qū)氣新工藝

        某FPSO 根據(jù)塢修項目計劃,于2022 年5 月開始進行洗艙和驅(qū)氣作業(yè),要共計對10 個貨油艙和4 個工藝艙共計14 個艙室開展驅(qū)氣作業(yè),驅(qū)氣環(huán)節(jié)是洗艙作業(yè)過程中的重點及難點,該階段能否順利按時、按質(zhì)、按量完成,將對單點解脫以及整個塢修項目的進展起到?jīng)Q定性影響。

        FPSO 塢修前,在駁運完原油后,利用預留的生產(chǎn)水進行洗艙,由于作業(yè)時間緊,通常采用一個洗艙機循環(huán)(0°→180°→0°)洗艙,同時進行驅(qū)氣,不再進行多次啟動洗艙機洗艙,用以減少作業(yè)時間和減少洗艙水用量,由于氣體密度差異,氣體分層現(xiàn)象明顯,存在洗艙后驅(qū)氣時間長,使艙內(nèi)中下層可燃氣長時間難以驅(qū)替合格,制約了塢修前各項作業(yè)的有序開展。如何在驅(qū)氣環(huán)節(jié)取得突破,避免氣體分層和減少作業(yè)時間,提高驅(qū)氣環(huán)節(jié)的效率,對于縮短洗艙作業(yè)時間尤為重要。

        3.1 創(chuàng)新洗艙驅(qū)氣工藝

        塢修項目時間短、工期緊,根據(jù)現(xiàn)場實際的洗艙作業(yè)方案要求,每個作業(yè)艙室的洗艙機只開啟一次,且艙室清洗數(shù)量多,傳統(tǒng)的洗艙驅(qū)氣工藝面臨驅(qū)氣時間長、艙室內(nèi)氣體分層問題,長時間驅(qū)氣不合格,甚至會影響整個塢修的工作進程。面對工期緊迫及技術(shù)上的困難,經(jīng)過對工藝流程的深度挖潛及詳細論證,調(diào)整現(xiàn)有的工藝流程方向,用艙底驅(qū)氣的模式代替艙頂部驅(qū)氣的模式進行作業(yè),提高驅(qū)氣效率。

        艙底驅(qū)氣工藝理論分析:現(xiàn)有的惰氣環(huán)網(wǎng)和貨油環(huán)網(wǎng)連接點可作為工藝流程突破口,利用原本設計給外輸貨油管系環(huán)網(wǎng)惰化的流程,從艙室底部的貨油吸入口反向注入惰氣對貨油艙進行驅(qū)氣具備可行性。艙底驅(qū)氣工藝流程如圖4 所示。

        圖4 艙底驅(qū)氣模式工藝流程示意圖

        采用創(chuàng)新艙底驅(qū)氣模式:惰性氣體從遠端貨油艙底向頂部透氣口以對角方式彌散推進,自下而上的壓力差可形成較大的氣體沖擊速度,徹底解決惰性氣體在艙室頂部持續(xù)做“無用功”的氣體分層問題;同時惰性氣體從貨油艙底部進入后,比較容易將可燃氣體驅(qū)替頂升到艙室頂部,通過透氣管系到放空塔排出。如圖5 所示,惰性氣體從艙室底部進入,可有效驅(qū)替丙烷、丁烷等密度相對較大的烴類氣體,從而可大幅提升驅(qū)氣作業(yè)效率。

        圖5 底部驅(qū)氣新工藝示意圖

        3.2 艙底驅(qū)氣工藝現(xiàn)場運用

        為保證艙底驅(qū)氣工藝的順利開展,作業(yè)前需要進行以下測試:(1)將貨油環(huán)網(wǎng)內(nèi)液體進行清洗排空:將貨油環(huán)網(wǎng)內(nèi)的液體清洗、驅(qū)替,泄放至液位較低的貨油艙,為建立惰性氣體循環(huán)通道做好保障,確保低壓的惰性氣體能夠通過底部循環(huán)通道進入貨油艙內(nèi);(2)對惰氣管線上的蝶閥、單流閥開展開關測試,確保各類閥門能正常動作:對貨油管系液壓閥進行功能及密封測試,確保單艙惰化期間,各個艙室內(nèi)的氣體不會通過底部貨油吸入口互竄,影響整體惰化驅(qū)氣效果;(3)建立驅(qū)氣循環(huán)通道:導通惰氣環(huán)網(wǎng)和貨油環(huán)網(wǎng)連接點流程后,關閉目標艙室透氣閥進行憋壓試驗,通過大艙壓力的上漲情況驗證艙室底部驅(qū)氣流程暢通,確定正常后,打開目標艙室透氣閥,從而建立自下而上的驅(qū)氣循環(huán)通道。

        2022 年5 月某FPSO 開展塢修前洗艙作業(yè),如表2 所示,2 右貨油艙采用頂部驅(qū)氣7 h 后頂部可燃氣濃度降至2% 體積濃度,但下層可燃氣濃度大于25%體積濃度,分層現(xiàn)象嚴重,短時間內(nèi)無法驅(qū)氣合格。隨后采用艙底驅(qū)氣模式,2 右貨油艙艙室內(nèi)可燃氣體濃度出現(xiàn)明顯下降,測試發(fā)現(xiàn)6~7 h 左右即可將單艙艙室內(nèi)可燃氣體濃度從高濃度降至合格范圍以內(nèi)(可燃氣濃度在2%體積濃度內(nèi))。

        表2 2 右貨油艙不同驅(qū)氣模式可燃氣濃度變化對比

        如表3 所示,在對5 右貨油艙艙進行頂部和底部驅(qū)氣的對比試驗中,頂部驅(qū)氣9 h,可燃氣濃度從23%下降到16%。隨后切換至艙底驅(qū)氣模式,進行底部驅(qū)氣后9 h 后,可燃氣濃度快速下降,從16% 下降到0.5%,單艙惰化效率得到顯著提升。

        表3 5 右貨油艙不同驅(qū)氣模式可燃氣濃度變化對比

        通過對比發(fā)現(xiàn),與常規(guī)驅(qū)氣工藝相比,采用艙底驅(qū)氣工藝能夠有效解決惰氣和可燃氣的氣體分層問題,通過從底部對角式彌散推進,對艙室內(nèi)可燃氣進行有效驅(qū)替,減少惰氣使用量以及洗艙機開啟次數(shù),使得驅(qū)氣作業(yè)效率大幅提升。

        3.3 艙底驅(qū)氣工藝取得的成效

        某FPSO 裝置塢修前洗艙作業(yè)采取創(chuàng)新艙底驅(qū)氣方法,極大的提高了現(xiàn)場洗艙作業(yè)效率,同時取得了顯著的安全及經(jīng)濟效益,取得的成效主要為以下5 條:(1)本項目提出的底部驅(qū)氣工藝,首次運用在塢修前的洗艙作業(yè)中,打破以往常規(guī)艙室頂部驅(qū)氣模式,成功開辟了洗艙驅(qū)氣新途徑,拓寬了油輪洗艙作業(yè)經(jīng)驗和知識盲區(qū),通過多次理論分析和現(xiàn)場驗證,惰性氣體從艙室底部進入貨油艙后其擴散分布的方式更加合理,驅(qū)氣效果穩(wěn)定,效率更高。(2)采用貨油艙艙室底部進氣的驅(qū)氣方式后,洗艙機啟動次數(shù)也隨之降至最低,解決了以往洗艙期間的洗艙水總量大和洗艙水處理難的問題,使洗艙作業(yè)順利高效進行的同時,減少了處理洗艙水達標的藥劑量及排海污水總量,更加綠色環(huán)保。(3)提高驅(qū)氣效率,單艙驅(qū)氣時間由原來20 h 明顯下降至6~7 h 左右,洗艙作業(yè)效率總體提升60%,洗艙作業(yè)總體時間比原計劃提前6 天完成,有力地保障了后續(xù)塢修作業(yè)的順利開展。(4)安全效益:底部驅(qū)氣模式大幅縮短作業(yè)時間,減少了油輪在驅(qū)氣工況下的高風險時段,帶來了明顯的安全保障。(5)經(jīng)濟效益:貨油艙室惰化時間大大縮短,大幅度減少惰氣發(fā)生器的運行時間,采用底部驅(qū)氣作業(yè)期間共計減少柴油消耗127.5 t。

        4 結(jié)語

        綜上所述,采用艙底驅(qū)氣工藝可有效解決驅(qū)氣作業(yè)過程中艙室內(nèi)氣體分層現(xiàn)象,明顯縮短驅(qū)氣作業(yè)時間,大幅提升洗艙作業(yè)效率,減少洗艙作業(yè)高風險作業(yè)時間段,取得了顯著的安全經(jīng)濟效益。為后續(xù)同類型的洗艙作業(yè)提供了借鑒經(jīng)驗,也可在同類洗艙驅(qū)氣作業(yè)進行推廣和應用。

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