王天柱
(中檢集團(tuán)公信安全科技有限公司,山東 棗莊 277000)
陳蠻莊煤礦3601 工作面位于3600 膠帶上山、3600 軌道上山以東,3204 工作面采空區(qū)以南,DF40 斷層以西,井田邊界保護(hù)煤柱、3 層煤露頭煤柱以北。
3601 工作面走向長1256~1291 m,平均1273 m;傾向長116~146 m,平均130 m。工作面開采石炭-二疊系山西組三層煤,煤層傾角27°~36°,平均32°。煤層總厚2~3.5 m,平均厚度2.8 m,屬結(jié)構(gòu)簡單較穩(wěn)定的中厚煤層,普氏硬度系數(shù)f=0.18。
3601 工作面采用走向長壁后退式一次采全高采煤方法,工作面回采至870 m 處在53#~64#支架前方煤壁揭露F4 正斷層,斷層落差為2.0 m,傾角為52°,斷層侵入煤體后造成上下盤煤體出現(xiàn)空間位移,增加回采難度。
表1 3601 工作面回采的3#煤層頂?shù)装鍘r性表
3601 工作面揭露斷層后,工作面采用前行破巖法過斷層,但是通過實際應(yīng)用效果來看,強(qiáng)行破巖過斷層時主要存在以下問題:
1)采煤機(jī)磨損嚴(yán)重。以往強(qiáng)行破巖過斷層時,當(dāng)工作面回采在斷層上盤時需破上盤直接頂細(xì)砂巖,巖體硬度高、破巖量大,導(dǎo)致采煤機(jī)截齒磨損量大、截割電機(jī)負(fù)荷大。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),工作面前行破巖推進(jìn)6.0 m 共計磨損截齒129 個,截割電機(jī)燒毀一臺,直接經(jīng)濟(jì)損失47.2 萬元。
2)采空區(qū)遺煤量大。3601 工作面采用強(qiáng)行破巖過F4 斷層,上盤煤柱損失量大,每回采一刀留底煤量達(dá)75 t,隨著工作面推進(jìn)遺留的底煤直接甩入采空區(qū)內(nèi),造成采空區(qū)遺煤量大,很容易造成采空區(qū)發(fā)火現(xiàn)象。同時,下盤煤柱回采時矸石量大,增加了原煤洗選負(fù)荷。
3)回采效率低。由于受斷層影響,工作面過斷層區(qū)圍巖破碎嚴(yán)重,支架在斷層區(qū)移架困難,煤壁片幫嚴(yán)重,端面距加大,導(dǎo)致工作面過斷層時推進(jìn)速度慢,平均回采速度不足1.4 m/d,且回采安全系數(shù)低,斷層區(qū)局部支架出現(xiàn)倒架、歪架現(xiàn)象。
為了解決傳統(tǒng)回采工藝主要存在的問題,提高斷層區(qū)煤柱回采效率,決定對斷層區(qū)回采工藝進(jìn)行優(yōu)化,提出了俯斜回采工藝[1-5]。
1)3601 工作面下行割煤超前斷層25 m 開始俯斜回采,回采俯角為5°,進(jìn)入俯斜回采區(qū)域時調(diào)整采煤機(jī)上滾筒掃煤高度及掃底深度,使工作面底板以5°下山角布置。如圖1。
圖1 3601 工作面過F4 斷層俯斜回采剖面示意圖(mm)
2)俯斜回采時,需留斷層下盤頂煤,預(yù)留最大厚度為2.0 m,俯斜段采煤機(jī)切割深度為0.5 m,當(dāng)采煤機(jī)俯斜回采25 m,揭露斷層上盤煤體頂?shù)装搴?,再次調(diào)整采煤機(jī)割煤角度,以近水平角度回采。
3)由于俯斜回采時需破斷層下盤底巖,底板巖體為細(xì)砂巖,巖體單軸抗壓強(qiáng)度為40~50 MPa,巖體硬度高,采用采煤機(jī)割煤時破巖難度大,很容易造成采煤機(jī)損壞現(xiàn)象,決定對底巖采用松動爆破破巖法。
4)當(dāng)工作面俯斜回采10 m 后,底巖厚度達(dá)1.0 m 時,對底板巖體布置一排松動爆破孔,爆破孔深度為1.0 m,直徑為35 mm,爆破孔與底板成80°夾角布置,布置間距為1.5 m。
5)松動爆破鉆孔施工完后,對鉆孔內(nèi)安裝礦用抗水性乳化炸藥,每個鉆孔填裝一支(裝藥量為300 g),以及一支毫秒延期電雷管,鉆孔孔口采用水炮泥進(jìn)行封堵嚴(yán)實,封堵深度不低于0.5 m。
3601 工作面過斷層區(qū)采用俯斜回采時需預(yù)留下盤煤體頂煤,頂煤厚度在0~2.0 m,而回采的3#煤層屬于石炭系煤層,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜、穩(wěn)定性差,預(yù)留頂板難度大,很容易出現(xiàn)頂煤垮落現(xiàn)象,威脅工作面安全高效回采,應(yīng)對俯斜段頂板采取聯(lián)合支護(hù)技術(shù)。
1)3601 工作面俯斜回采前,在35#~53#支架(30 m 范圍內(nèi))前方煤壁施工一排注漿鉆孔,鉆孔垂直煤壁布置,深度為3.0 m,直徑為45 mm,鉆孔布置在俯斜頂板線上方0.3 m 處,鉆孔上挑角為3°,同一排以5°俯角依次布置,布置間距為3.0 m。
2)鉆孔施工完后,對鉆孔內(nèi)安裝中空結(jié)構(gòu)注漿花管。注漿花管采用直徑30 mm 無縫鋼管焊制而成,長度為3.0 m,底端頭為實芯結(jié)構(gòu)且為削尖狀,削尖長度為0.5 m?;ü芩闹芫鶆虿贾? 排注漿小孔,孔間距為0.5 m。
3)注漿花管安裝到位后,在孔口處安裝錐形止?jié){塞,然后在花管端頭依次安裝法蘭盤、注漿軟管、注漿混合槍以及專用注漿泵。注漿材料采用聚氨酯與催化劑混合漿液,注漿材料固化時間為45 s,反應(yīng)溫度為87 ℃。凝固體抗壓強(qiáng)度為68 MPa,黏接強(qiáng)度為7.4 MPa。
4)注漿壓力為3.0 MPa,注漿完成后注漿花管兼做管棚支護(hù),實現(xiàn)管棚與注漿協(xié)同支護(hù)。工作面俯斜回采時支架頂梁與管棚支護(hù)體緊密接觸,采用帶壓擦頂超前移架方式。
1)柔性纖維鋪設(shè)在俯斜段頂板上,使用的柔性纖維網(wǎng)采用聚氨酯材質(zhì)編織袋交錯編制而成,纖維網(wǎng)型號為PET400×400MS 型,每卷纖維網(wǎng)長度為30 m,寬度為20 m,纖維網(wǎng)格為100 mm×100 mm。纖維網(wǎng)縱向抗拉強(qiáng)度為450 kN/m,橫向抗拉強(qiáng)度為420 kN/m,纖維網(wǎng)拉斷伸長率為12%,質(zhì)量為3.5 kg/m2。
2)柔性纖維網(wǎng)安裝時,先在網(wǎng)的縱向邊上穿拉一根直徑為16 mm 鋼絲繩,鋼絲繩兩端分別固定在支架立柱絞盤上,通過手動轉(zhuǎn)動絞盤使纖維網(wǎng)升起,然后在支架前探梁前方0.5 m 處施工錨桿進(jìn)行固定,錨桿布置間距為2.0 m。
3)柔性纖維網(wǎng)固定后,工作面在回采時將纖維網(wǎng)卷起,并通過鋼絲繩固定在頂梁下方。當(dāng)工作面回采一個循環(huán)時及時下放纖維網(wǎng)然后進(jìn)行移架,當(dāng)工作面回采推進(jìn)2.0 m 時及時進(jìn)行固定。如圖2。
圖2 3601 工作面柔性纖維網(wǎng)鋪設(shè)示意圖
1)為了進(jìn)一步提高俯斜段頂板整體穩(wěn)定性,對俯斜段頂板施工邁步式組合錨索。組合錨索主要由鋼托盤和錨索組成,鋼托盤長度及寬度為0.5 m,托盤上布置3 個錨索支護(hù)孔。錨索長度為4.0 m,直徑為21.8 mm。
2)第一排組合錨索布置在斷層俯斜段架前1.0 m 處,組合錨索布置間距為3.0 m,俯斜段頂板每排布置10 組組合錨索。工作面推進(jìn)2.0 m 后施工第二排組合錨索,相鄰兩排成邁步式布置。
1)提高了斷層煤柱回采率。與傳統(tǒng)強(qiáng)行破巖法相比,采用俯斜回采工藝后減少了斷層區(qū)破巖量,煤柱回采率提高至95%以上,通過計算可增加煤柱回采量達(dá)0.97 萬t。
2)降低采煤機(jī)故障率。俯斜回采減少采煤機(jī)破巖量1420 m3,避免了采煤機(jī)破巖時出現(xiàn)截齒磨損、截割電機(jī)燒毀等機(jī)電事故。工作面在后期回采過程中共計磨損截齒27 個,未出現(xiàn)截割電機(jī)燒毀事故。
3)加快了工作面回采速度。采用傳統(tǒng)強(qiáng)行破巖法過斷層時,由于破巖量大,工作面推進(jìn)速度慢,平均回采速度不足1.4 m/d,而俯斜回采工藝減少了破巖量,加快了工作面回采速度,平均回采速度提高至5.6 m/d。
通過對3601 工作面俯斜段頂板采取聯(lián)合控制技術(shù)后,工作面在后期回采過程中未出現(xiàn)工作面頂板及煤壁破碎、片幫現(xiàn)象。實測端面最大空頂距為0.5 m,最大片幫深度為0.8 m,頂煤預(yù)留效果好,在35#~40#支架處頂板出現(xiàn)局部破碎,但不影響工作面支架正常推移。
通過對3601 工作面過F4 斷層期間回采工藝的優(yōu)化,解決了綜采工作面?zhèn)鹘y(tǒng)回采工藝過斷層回采效率低、速度慢、破巖量大等問題;對俯斜段頂板采取聯(lián)合控制技術(shù)后,控制了受構(gòu)造應(yīng)力影響工作面端面距加大、煤壁片幫嚴(yán)重等應(yīng)力顯現(xiàn)現(xiàn)象,保證了工作面安全快速推進(jìn),取得了顯著應(yīng)用成效。