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        東坡煤礦DSJ-140/220/400 型帶式輸送機(jī)智能節(jié)能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究

        2023-09-09 08:08:12
        山東煤炭科技 2023年8期
        關(guān)鍵詞:變頻器系統(tǒng)

        張 華

        (中煤資源發(fā)展集團(tuán)有限公司朔州分公司,山西 朔州 036000)

        1 概況

        東坡煤礦位于朔城區(qū)劉家口村東,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力210 萬(wàn)t/a,井田面積約為8.32 km2。9#層915 綜放工作面煤層厚度平均16.6 m,煤層厚度較穩(wěn)定,煤層含夾矸4~5 層,夾矸厚度0.1~1.5 m。工作面走向長(zhǎng)度1119 m,傾斜長(zhǎng)度130 m,傾角2°~6°。工作面揭露5 條正斷層、1 條逆斷層,落差3~10 m。膠運(yùn)順槽沿煤層底板布置,設(shè)置DSJ140/220/2×400型帶式輸送機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率的選配考慮了足夠裕量。考慮到帶式輸送機(jī)滿載運(yùn)行情況很少發(fā)生,故采用變頻器控制進(jìn)行節(jié)能減耗[1]。但當(dāng)前變頻控制系統(tǒng)在啟動(dòng)后只能輸出恒定頻率值40 Hz 驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī)電機(jī),無(wú)法根據(jù)運(yùn)輸煤量動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度,導(dǎo)致該變頻器啟動(dòng)系統(tǒng)與軟啟動(dòng)系統(tǒng)功能無(wú)異[2],尤其是在帶式輸送機(jī)輕載和空載時(shí),節(jié)能減耗效果非常不理想?;诋?dāng)前變頻控制系統(tǒng)基礎(chǔ)配置進(jìn)行智能變頻調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),達(dá)到根據(jù)運(yùn)輸煤量自動(dòng)精準(zhǔn)調(diào)節(jié)運(yùn)輸速度的效果。

        2 系統(tǒng)架構(gòu)與原理

        針對(duì)當(dāng)前DSJ140/220/2×400 型帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),需要對(duì)運(yùn)行狀態(tài)下的帶式輸送機(jī)皮帶速度、運(yùn)輸煤量以及耗電量等指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),作為控制系統(tǒng)邏輯控制程序基礎(chǔ)數(shù)據(jù),分別由功能傳感器和檢測(cè)儀表獲取[3-4]。選擇速度傳感器采集皮帶運(yùn)行速度數(shù)據(jù)、采用電子皮帶秤獲取運(yùn)輸煤量數(shù)據(jù)、利用功率采集模塊監(jiān)測(cè)設(shè)備能耗[5],監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)輸出至PLC 控制器,經(jīng)邏輯判斷輸出變頻器控制指令,動(dòng)態(tài)調(diào)整帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)架構(gòu)如圖1。帶式輸送機(jī)動(dòng)力由兩臺(tái)異步電機(jī)提供,原控制系統(tǒng)變頻器為西門(mén)子6ES71 型,由兩臺(tái)1140 V 輸出電壓配電柜供電,PLC 控制器通過(guò)PROFIBUS 通信協(xié)議控制變頻器輸出電壓和頻率實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速控制[6],整個(gè)系統(tǒng)信號(hào)通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)上傳至井上控制室上位機(jī)。上位機(jī)兼具控制系統(tǒng)指令輸入與系統(tǒng)狀態(tài)顯示功能,上位機(jī)組態(tài)界面能夠?qū)崟r(shí)顯示皮帶運(yùn)行速度、運(yùn)輸煤量以及各狀態(tài)監(jiān)測(cè)傳感器數(shù)據(jù)等,且具有歷史數(shù)據(jù)查詢與報(bào)警功能。

        圖1 智能節(jié)能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖

        3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        3.1 硬件設(shè)計(jì)

        1)PLC 控制器選型

        通過(guò)對(duì)系統(tǒng)數(shù)字量和模擬量輸入輸出點(diǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì),主控器、電源模塊、數(shù)字量輸入擴(kuò)展模塊、數(shù)字量輸出模塊、模擬量輸入模塊以及通信模塊的選型見(jiàn)圖2。

        圖2 PLC 控制器及相關(guān)模塊連接及I/O 地址分配示意圖

        2)煤量、速度監(jiān)測(cè)

        煤量監(jiān)測(cè)采用ICS-ST 礦用電子皮帶秤,通過(guò)本安稱(chēng)重傳感器完成質(zhì)量信息采集。該型電子皮帶秤最大量程10 000 t/h,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)誤差不超過(guò)0.9%,精度達(dá)標(biāo),安裝于機(jī)尾附近,與井下數(shù)顯分機(jī)直接通信。數(shù)顯分機(jī)通過(guò)485通信與PLC控制器數(shù)據(jù)交互。

        GSH5 型礦用速度傳感器固定于滾筒支架上,滾筒圓周上裝設(shè)永磁片,利用霍爾原理可使?jié)L筒轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)速度傳感器產(chǎn)生脈沖信號(hào)。通過(guò)在程序中設(shè)置磁感線切割參數(shù),結(jié)合脈沖周期即可計(jì)算帶式輸送機(jī)的運(yùn)行速度。

        3)PLC 模糊控制器

        PLC 模糊控制器接收電子秤采集的煤量信息數(shù)據(jù),通過(guò)程序控制得出對(duì)應(yīng)速度值,原理如圖3。在帶式輸送機(jī)皮帶運(yùn)行速度為v時(shí),系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到煤量為Q,程序設(shè)定該煤量區(qū)間對(duì)應(yīng)運(yùn)行速度應(yīng)為v1。PLC 控制器以煤量監(jiān)測(cè)信號(hào)為輸入信號(hào),經(jīng)邏輯判斷得出速度偏差e和偏差變化率ec,PLC 模糊控制器對(duì)該指標(biāo)運(yùn)算處理后輸出控制變頻器的頻率信號(hào)f,變頻器接收到控制信號(hào)后執(zhí)行動(dòng)作,宏觀表現(xiàn)為變頻器控制帶式輸送機(jī)電機(jī)電壓信號(hào)和頻率信號(hào)調(diào)整,控制皮帶運(yùn)行速度為v1。

        圖3 帶式輸送機(jī)模糊控制系統(tǒng)原理圖

        PLC 模糊控制器設(shè)計(jì)中變頻器頻率設(shè)定信號(hào)f與速度偏差值e和偏差變化率ec的對(duì)應(yīng)關(guān)系是功能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。為了保證PLC 控制器在系統(tǒng)作業(yè)過(guò)程中控制調(diào)節(jié)功能的時(shí)效性和準(zhǔn)確性,將對(duì)應(yīng)關(guān)系模糊查詢表存儲(chǔ)在PLC 存儲(chǔ)器中,實(shí)時(shí)計(jì)算控制對(duì)象的e值和ec值,通過(guò)與模糊查詢表上下限值對(duì)比,得到輸出量化值,經(jīng)過(guò)系數(shù)處理后輸出控制頻率信號(hào)f。模糊控制流程如圖4。

        圖4 模糊控制流程圖

        3.2 軟件設(shè)計(jì)

        1)調(diào)速程序

        帶式輸送機(jī)煤炭運(yùn)輸量會(huì)隨著綜采作業(yè)實(shí)時(shí)變化,如果基于運(yùn)輸煤量的調(diào)速系統(tǒng)過(guò)于靈敏會(huì)頻繁調(diào)節(jié)帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度,對(duì)設(shè)備壽命和能耗降低均不利,但靈敏度太低,則起不到降耗作用,因此調(diào)速程序的設(shè)定非常關(guān)鍵。設(shè)計(jì)遵循兩個(gè)基本原則:① 運(yùn)輸煤量正常范圍內(nèi)的波動(dòng)不會(huì)影響到皮帶運(yùn)行速度;②自動(dòng)屏蔽煤量擾動(dòng)。為降低煤量波動(dòng)影響,采用區(qū)間煤量對(duì)應(yīng)特定控制速度方法,將煤量按照區(qū)間劃分,每一個(gè)設(shè)定速度對(duì)應(yīng)一定范圍的運(yùn)輸煤量;在一定時(shí)間段內(nèi),如果煤量變化超出某一區(qū)間值,為防止煤量擾動(dòng)導(dǎo)致的系統(tǒng)調(diào)速,設(shè)計(jì)了判定規(guī)則:如果監(jiān)測(cè)到煤量超過(guò)設(shè)定區(qū)間的變化保持5 s以上(包括5 s),則系統(tǒng)判定為煤量變化有效,執(zhí)行調(diào)速控制程序;反之,則認(rèn)為是煤量擾動(dòng)信號(hào),仍維持當(dāng)前運(yùn)行速度,不做調(diào)速控制。考慮到安全作業(yè),在調(diào)速程序中設(shè)定了超量運(yùn)輸報(bào)警并停車(chē)的控制邏輯。調(diào)速控制流程如圖5。

        圖5 帶式輸送機(jī)調(diào)速流程圖

        2)上位機(jī)可視界面

        上位機(jī)界面利用WinCC 組態(tài)軟件設(shè)計(jì),主界面顯示劃分為三個(gè)區(qū)域:帶式輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)區(qū)、配電柜狀態(tài)區(qū)以及電動(dòng)機(jī)狀態(tài)區(qū),分別顯示帶式輸送機(jī)煤量、皮帶速度和系統(tǒng)功率;配電柜電量和各相電壓電流值;電機(jī)控制頻率、溫度和電壓電流值。數(shù)據(jù)查詢采用趨勢(shì)曲線展示,操作者可以自行選擇“在線數(shù)據(jù)查詢”或“歷史數(shù)據(jù)查詢”。

        4 應(yīng)用效果分析

        2022 年9 月完成DSJ140/220/2×400 型帶式輸送機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)改造,投入運(yùn)行的節(jié)能控制系統(tǒng)有節(jié)能運(yùn)行與恒速運(yùn)行兩種模式,為驗(yàn)證控制系統(tǒng)的實(shí)際效果,分別對(duì)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)功能和能耗進(jìn)行檢驗(yàn)。

        4.1 系統(tǒng)監(jiān)測(cè)功能

        在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的主監(jiān)控界面,節(jié)能模式下觀察上位機(jī)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),狀態(tài)監(jiān)測(cè)值的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性完全滿足作業(yè)需求?;诠?jié)能考慮,系統(tǒng)設(shè)定運(yùn)輸煤量在0~450 t/h 時(shí),帶式輸送機(jī)運(yùn)行速度不變均為1.82 m/s,但功率隨煤量增加變大;在煤量超過(guò)450 t/h 時(shí),皮帶運(yùn)行速度和功率均隨煤量增大而增大。在節(jié)能模式下調(diào)節(jié)運(yùn)輸煤量為275 t/h 時(shí),帶式輸送機(jī)運(yùn)輸速度為1.82 m/s,功率為593.09 kW,增大煤量為400 t/h,皮帶運(yùn)行速度仍為1.82 m/s,但功率為795.81 kW;煤量為826 t/h 時(shí),帶式輸送機(jī)運(yùn)輸速度為3.41 m/s,功率1511.3 kW,煤量增加至1025 t/h 時(shí),系統(tǒng)延遲5 s 后調(diào)整皮帶運(yùn)行速度為4.07 m/s,功率1 812.19 kW,由此實(shí)際調(diào)試可以看出,系統(tǒng)的調(diào)速功能達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

        4.2 節(jié)能效果分析

        節(jié)能效果分析通過(guò)恒速模式和節(jié)能模式下對(duì)比一周運(yùn)輸基本相同煤量的消耗電量,恒速模式的運(yùn)輸速度為4.03 m/s。經(jīng)統(tǒng)計(jì)恒速模式下平均運(yùn)輸1萬(wàn)t 煤炭需要消耗24 627.85 kW·h 電能,而節(jié)能模式下運(yùn)輸1 萬(wàn)t 煤炭消耗20 136.91 kW·h 電能,節(jié)約電能約為18.3%,效果顯著。

        5 結(jié)語(yǔ)

        針對(duì)東坡煤礦井下順槽DSJ140/220/2×400 型帶式輸送機(jī)變頻控制系統(tǒng)恒速控制運(yùn)行,節(jié)能減耗效果不理想的問(wèn)題,基于當(dāng)前變頻控制系統(tǒng)基礎(chǔ)配置進(jìn)行智能變頻調(diào)速控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),形成以下結(jié)論:

        1)節(jié)能控制系統(tǒng)總體架構(gòu)包括PLC 控制器、變頻器控制系統(tǒng)、速度、煤量、功率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及上位機(jī)狀態(tài)顯示系統(tǒng);

        2)通過(guò)模型模擬帶式輸送機(jī)在不同煤流量下系統(tǒng)功率最小時(shí)對(duì)應(yīng)的速度最優(yōu)解,采用運(yùn)輸煤量在0~450 t/h 時(shí),1.82 m/s 恒速運(yùn)行,但功率隨煤量增加變大;煤量超過(guò)450 t/h,運(yùn)行速度和功率均隨煤量增大而增大的控制邏輯;

        3)對(duì)改造完成的節(jié)能控制系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)功能和節(jié)能效果進(jìn)行應(yīng)用分析,系統(tǒng)的控制、監(jiān)視功能有效,能耗節(jié)約18.3%,效果明顯。

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