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        碳素行業(yè)清潔生產(chǎn)實例研究

        2023-09-07 14:33:13劉艷芳趙銳
        科技資訊 2023年15期
        關鍵詞:清潔生產(chǎn)低碳

        劉艷芳 趙銳

        關鍵詞: 碳素行業(yè) 清潔生產(chǎn) 提升改造 低碳

        中圖分類號: X322;F407.7 文獻標識碼: A 文章編號: 1672-3791(2023)15-0138-04

        碳素行業(yè)是國家的重要原材料工業(yè),具有工藝較為復雜,污染較大,且存在一定環(huán)境風險等特征[1]。碳素制品是國民經(jīng)濟發(fā)展中不可或缺的基礎材料,是典型的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),廣泛應用于冶金、化工、機械制造、航空航天、風能太陽能核電新能源等領域[2]。目前,鋁用碳素行業(yè)發(fā)展主要面臨內(nèi)部產(chǎn)能過剩、自動化水平低、碳排放量高、資源化水平低等問題[3]。

        2006 年12 月,國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《鋁行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系(試行)》,2022 年3 月,河南省“十四五”清潔生產(chǎn)方案明確要求大力推進重點行業(yè)清潔低碳改造,推動能源、鋼鐵、焦化、建材、有色金屬、碳素、石化、化工等重點行業(yè)“一行一策”綠色轉(zhuǎn)型升級,加快存量企業(yè)及園區(qū)實施節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、減污、降碳等系統(tǒng)性清潔生產(chǎn)改造。

        碳素行業(yè)是非金屬制品業(yè)的重要組成部分,主要產(chǎn)品有電解鋁用預焙陽極和石墨電極等,我國是世界電解鋁第一大國,產(chǎn)能占全球的一半以上[4-5]。近年來,隨著鋁工業(yè)的持續(xù)發(fā)展,鋁用碳素產(chǎn)能總量嚴重過剩,區(qū)域結(jié)構(gòu)性供需矛盾更加突出,鋁用碳素需求將進入平臺期[6-7]。黨的二十大報告中明確提出,要推進美麗中國建設,協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長,推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展。因此,開展清潔生產(chǎn)審核工作,加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型,推動綠色低碳的生產(chǎn)方式,持續(xù)提升自身的清潔生產(chǎn)水平,是碳素行業(yè)走可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。

        本文結(jié)合碳素企業(yè)清潔生產(chǎn)實例,旨在分析清潔生產(chǎn)技術(shù)在企業(yè)的應用情況及取得的成效,為該類行業(yè)企業(yè)的清潔生產(chǎn)審核提供思路,助力企業(yè)通過清潔生產(chǎn)審核提高綠色低碳轉(zhuǎn)型效率,加快形成綠色生產(chǎn)方式,為國家的節(jié)能減排工作做出貢獻。

        1 企業(yè)概況

        該企業(yè)成立于2014 年01 月,主要生產(chǎn)、加工、銷售碳素制品,企業(yè)有嚴格的質(zhì)量管理體系,各項理化指標符合《鋁電解用預焙陽極》(YS/T 285-2012)標準,具有穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。公司占地16.53 hm2,總建筑面積16.5 萬m2,現(xiàn)有員工350 人,主導產(chǎn)品為鋁電解用預焙陽極,配套有原料制備系統(tǒng)、石油焦煅燒系統(tǒng)、生陽極制造系統(tǒng)、陽極焙燒系統(tǒng),具有年產(chǎn)15 萬t 預焙陽極炭塊的生產(chǎn)能力。

        2 主要污染源及污染物

        2.1 廢氣

        廢氣來源主要有以下幾個方面。

        (1)原料制備系統(tǒng):主要包括煅前焦轉(zhuǎn)運輸送、貯存、破碎產(chǎn)生的粉塵;煅后焦輸送、貯存產(chǎn)生的粉塵;中碎、篩分、配料、磨粉粉塵。(2)石油焦煅燒系統(tǒng):煅燒爐產(chǎn)生的煅燒煙氣,主要污染物為煙塵、二氧化硫、氮氧化物;余熱鍋爐產(chǎn)生的煙塵、二氧化硫、氮氧化物;煅后焦輸送、貯存過程產(chǎn)生的粉塵等。(3)瀝青保溫系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣,主要污染物有粉塵、瀝青煙、苯并芘;混捏成型工序產(chǎn)生的廢氣,主要污染物為粉塵、瀝青煙、苯并芘;高濃度瀝青煙焚燒爐產(chǎn)生的廢氣,主要污染物為苯并芘、瀝青煙。(4)生陽極制造系統(tǒng):中碎、篩分、配料、磨粉產(chǎn)生的粉塵。(5)陽極焙燒系統(tǒng):包括填充料清理粉塵;炭塊清理粉塵;焙燒爐產(chǎn)生的焙燒煙氣,主要污染物有煙塵、二氧化硫、氮氧化物、瀝青煙、苯并芘等。

        2.2 廢水

        廢水污染物主要包括余熱鍋爐排水、軟水裝置排污水、煅燒循環(huán)水系統(tǒng)排污水、生陽極冷卻循環(huán)冷卻水、焙燒煙氣噴霧冷卻水、煅燒煙氣脫硫系統(tǒng)循環(huán)水和生活污水等。

        2.3 噪聲

        噪聲主要包括風機、水泵等公用設備噪聲及破碎機、篩分機、振動成型機生產(chǎn)線等工藝噪聲。

        2.4 固廢

        固體廢物主要有各除塵器產(chǎn)生的除塵灰,收集后全部返回各自工段回用。脫硫裝置產(chǎn)生的脫硫石膏,作為一般固廢外售。振動成型產(chǎn)生的殘次品、焙燒后產(chǎn)生的殘次品、廢耐火磚等,外售給有需要的廠家。電捕焦油器捕集的焦油、瀝青保溫罐定期清理的瀝青渣、導熱油爐更換的廢導熱油,屬于危險廢物,采用專用容器進行收集,最終交由危廢處置單位統(tǒng)一處置。生活垃圾經(jīng)企業(yè)收集清理后由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運至垃圾處理廠,企業(yè)固廢均得到合理處置。

        3 企業(yè)清潔生產(chǎn)潛力分析

        3.1 原輔材料和能源消耗

        企業(yè)陽極炭塊生產(chǎn)過程中使用的原輔材料是石油焦、瀝青等,原輔材料的采購由質(zhì)檢部負責提供采購標準,財務部制訂有采購計劃和質(zhì)量管理體系,企業(yè)對采購的原輔材料有嚴格要求,杜絕“三無”產(chǎn)品進入。企業(yè)生產(chǎn)過程中、物料在輸送過程中都可能存在損失,在生產(chǎn)過程中除煅燒揮發(fā)份損失外,還包含收塵器損失和無組織排放等。因此,建議企業(yè)對原輔材料運輸、儲存、裝卸等環(huán)節(jié)加強管理,如運輸車輛加蓋防護罩、各輸送通道密封操作、文明裝卸、原料堆場及主要道路定期噴灑水等,防止物料散落,避免揚塵污染。

        企業(yè)水源由集聚區(qū)給水管網(wǎng)提供,生產(chǎn)過程中的廢水全部循環(huán)利用,不對外排放,生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理達標后,通過市政污水管網(wǎng)進入污水處理廠進一步處理達標后排放。企業(yè)絕大部分依靠市政供電(約90%),其他來自廠區(qū)余熱發(fā)電系統(tǒng)。為了充分利用煅燒余熱資源,企業(yè)建設有煅燒余熱利用系統(tǒng),利用汽輪機發(fā)電機組進行發(fā)電,能夠滿足廠區(qū)10% 左右的用電需求。近3 年,企業(yè)單位能耗基本穩(wěn)定,用電管理水平保持較好,但部分生產(chǎn)工序電耗仍有降低空間。建議企業(yè)制定能源管理考核制度、節(jié)能減排考核獎懲辦法等措施,加強對能源的管理。企業(yè)通過本次清潔生產(chǎn)審核,預計物耗、能耗有所降低。

        3.2 技術(shù)工藝和設備

        該企業(yè)煅燒爐選用的是44 罐、8 組8 層火道罐式煅燒爐,混捏工序選用4 000 L 雙層混捏鍋,成型設備選用單工位振動成型機,焙燒爐采用38 室敞開式焙燒爐,連續(xù)生產(chǎn),生產(chǎn)效率較高,產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定,裝出爐易于機械化,焙燒升溫控制調(diào)節(jié)方便。依據(jù)碳素行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系,企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指標、裝備指標先進,但部分生產(chǎn)工序設備運行效率不高,建議企業(yè)建立預防性維修設備制度,確保各生產(chǎn)設備均能正常良好運轉(zhuǎn),最大限度地減少資源能源浪費。

        3.3 產(chǎn)品

        產(chǎn)品主要是預焙陽極炭塊,企業(yè)根據(jù)市場需求,在生產(chǎn)過程中通過提高生產(chǎn)控制水平進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的合格率。

        3.4 廢棄物

        企業(yè)的主要廢棄物為廢水、廢氣、噪聲、固廢。生產(chǎn)廢水全部回用不外排,生活污水,主要污染物為COD、SS、氨氮,經(jīng)廠區(qū)化糞池預處理后,經(jīng)過市政污水管網(wǎng)進入污水處理廠,進一步處理,達標后排放。企業(yè)廢氣主要有煅燒煙氣、焙燒煙氣、瀝青保溫系統(tǒng)廢氣、混捏成型廢氣、各破碎、粉磨、料倉、配料等工段產(chǎn)生的粉塵等,分別經(jīng)過除塵、焚燒、脫硫、脫硝等處理設施處理達標后排放。企業(yè)產(chǎn)生噪聲的主要設備設在室內(nèi),基本不對廠區(qū)外產(chǎn)生影響,產(chǎn)生的固體廢棄物均能夠得到合理妥善的處理。

        3.5 管理

        企業(yè)建立并不斷完善管理體系,堅持管理與技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合,針對自身特點,不斷對現(xiàn)有工藝、設備進行改造,不斷優(yōu)化考核措施,有效實施能源管理,提高能源的利用效率,增強企業(yè)競爭力和抗風險能力,推動了企業(yè)健康快速發(fā)展。企業(yè)制定有完整的《環(huán)境保護管理制度》《環(huán)境監(jiān)測管理制度》《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》《清潔生產(chǎn)管理制度》《安全生產(chǎn)管理制度》《設備檢修及管理制度》,包括環(huán)境標準、管理制度、工作目標、做到管理有標準,工作有目標,人人有職責,崗崗有規(guī)定,考核有依據(jù)。

        3.6 資源能源利用及產(chǎn)排污情況對比

        根據(jù)審核咨詢小組實際經(jīng)驗,結(jié)合行業(yè)專家指導,對比同類型同規(guī)模企業(yè)情況具體如表1 所示。

        依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《鋁行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系(試行)》,計算企業(yè)綜合評價指數(shù)為P = 0.7 ? 99.88 + 0.3 ? 84 = 94.42,企業(yè)屬于清潔生產(chǎn)先進企業(yè)。但由于該行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系較早,審核小組結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀與同行業(yè)企業(yè)進行對比分析,其生產(chǎn)流程仍存在需要改進的薄弱環(huán)節(jié),以提高自身的清潔生產(chǎn)水平。

        通過采用權(quán)重計分排序法確定審核重點為煅燒車間,將降低石油焦單耗、電耗,減少煙粉塵、二氧化硫、氮氧化物排放作為此次審核的主要目標。

        4 主要清潔生產(chǎn)技術(shù)方案設計及效果分析

        企業(yè)根據(jù)分析出的清潔生產(chǎn)潛力,從源頭、生產(chǎn)過程和工藝裝備入手,重點在節(jié)電、節(jié)天然氣,減少煙粉塵、氮氧化物排放等方面采取了脫硫系統(tǒng)增加板框壓濾機、鍋爐省煤器改為外置省煤器、脫硫塔除霧器改為高效旋球除霧器等清潔生產(chǎn)技術(shù),達到了“節(jié)能、降耗、減污、增效”的目的,經(jīng)濟和環(huán)境均得到了明顯改善,詳細方案如下。

        4.1 脫硫系統(tǒng)增加板框壓濾機

        4.1.1 方案提出

        現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)使用的脫硫石膏脫水裝置為真空皮帶機,該設備運行過程中存在石膏脫水效果不好的現(xiàn)象,濾餅脫水效果差,導致前方脫硫工序漿液濃度偏高,脫硫效率低。

        4.1.2 方案內(nèi)容

        增加一臺板框壓濾機,提高濾餅脫水效果,保證脫硫塔脫硫漿液濃度,改造后濾餅含水率和控制在9%~15%,提高脫硫效率。

        4.1.3 方案效果分析

        板框式壓濾機能夠在很短的時間內(nèi)完成隔膜壓榨功能,不僅效率高,并且可以很大程度地節(jié)省用電消耗。另外提升泥餅干度,降低泥餅含水率,隔膜壓榨對靜態(tài)過濾結(jié)束后的濾餅進行二次壓榨,使濾餅的結(jié)構(gòu)重排,致密度加大,從而置換出一部分水分,提高了干度。改造后提高脫硫效率,年減少二氧化硫排放量0.93 t/a,確保脫硫漿液濃度,減少脫硫塔堵塞現(xiàn)象,減少脫硫塔清理次數(shù),原清理周期由1 月/次延長為3 月/次,年減少脫硫塔清理次數(shù)8 次,減少清理費用16 萬元;減少脫硫循環(huán)泵運行臺數(shù),年節(jié)約用電42.05 萬kWh,年度綜合經(jīng)濟效益45.44 萬元。

        4.2 鍋爐省煤器改為外置省煤器

        4.2.1 方案提出

        煅燒余熱鍋爐利用煅燒煙氣余熱產(chǎn)生蒸汽并發(fā)電,原余熱鍋爐的省煤器為內(nèi)置省煤器,經(jīng)多年運行設備運行效率,故障率高,一方面煅燒余熱利用效率低,另一方面內(nèi)置省煤器不利于檢修,增加維修成本。建議將鍋爐內(nèi)置省煤器改為外置省煤器。

        4.2.2 方案內(nèi)容

        將廠區(qū)15 t/h 蒸汽鍋爐、7 t/h 蒸汽鍋爐的原內(nèi)置省煤器改為外置省煤器,增加至煙氣脫硝裝置與袋式除塵裝置中間,一方面可提高煙氣余熱利用率,增加蒸汽產(chǎn)量;另一方面可提高檢修效率節(jié)約維修成本。煙氣進外置省煤器之前溫度在200 ℃左右,經(jīng)余熱利用后出口溫度可降至90 ℃左右,可降低脫硫塔入口溫度,提高脫硫效果,提高煙氣中氮氧化物處理效率。

        4.2.3 方案效果分析

        外置省煤器可進一步提高給水溫度,提高鍋爐的蒸發(fā)量降低煙氣溫度,回收煙氣熱量,提高鍋爐熱效率,節(jié)省燃料。方案實施后,降低煙氣流速,減少對除塵設備的沖擊,提高除塵器除塵效果,降低煙氣溫度,利于脫硝,否則煙氣溫度高會導致脫硝效果差,提高煙氣中氮氧化物處理效率,年減少顆粒物排放量0.679 t/a,減少二氧化硫排放量0.785 t/a,減少氮氧化物排放量2.961 t/a;充分利用余熱,提高煙氣利用率,年增加蒸汽產(chǎn)量21 600 t,蒸汽單價130 元/t 計,增加效益280.8 萬元。

        4.3 脫硫塔除霧器改為高效旋球除霧器

        4.3.1 方案提出

        現(xiàn)有煅燒車間脫硫塔內(nèi)部設計為三層除霧器,采用傳統(tǒng)的除霧器,運行效果較差且容易造成堵塞,使煙氣流通面積減少,煙氣流速增加,降低除霧器去除霧滴的效率,影響生產(chǎn)負壓及脫硫除塵效果;此外,除霧器的結(jié)垢和堵塞,會造成人除霧器的阻力大大增加,增加增壓風機(或引風機)的出力,增加了電耗。

        4.3.2 方案內(nèi)容

        將脫硫塔原除霧器第一層、第二層改為高效旋球除霧器,提高脫硫、除塵效果,且此種除霧器為動態(tài)除霧器,不易造成堵塞。

        4.3.3 方案效果分析

        高效旋球除霧器包括由上擋板、浮球筒和下?lián)醢鍢?gòu)成的浮球倉、堆放在其中的浮球和設在其下方的浮球風機。屬于一個專利技術(shù)發(fā)明,可完全取代傳統(tǒng)除霧器。高效旋球除霧器除霧效率高,達到95% 以上;煙氣降溫效率高,達到45 ℃以上,二氧化硫排放濃度在30 mg/Nm3以內(nèi),含塵濃度在5 mg/Nm3以內(nèi)。只需利用原有吸收塔空間進行改造,不改變吸收塔外部結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)運行穩(wěn)定,甚至無須單獨維護,具有自潔功能,吸收率高效穩(wěn)定,煙氣出口指標穩(wěn)定。技術(shù)運用成熟,效果穩(wěn)定。

        方案改造后,提高脫硫、除塵效果,進一步阻斷顆粒物排放,年減少顆粒物排放量0.835 t/a,減少二氧化硫排放量1.020 t/a,減少氮氧化物排放量3.592 t/a;提高除霧器使用壽命,減少脫硫塔堵塞,節(jié)約成本,降低風機運行負荷,年節(jié)電15 萬kWh,年度綜合經(jīng)濟效益34.5 萬元。

        5 結(jié)語

        碳素行業(yè)是國家的重要原材料工業(yè),具有工藝較為復雜,污染較大,且存在一定環(huán)境風險等特征。開展清潔生產(chǎn)審核工作,加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型,推動綠色低碳的生產(chǎn)方式,持續(xù)提升自身的清潔生產(chǎn)水平,是碳素行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。實踐證明:實施清潔生產(chǎn)技術(shù)改造工作,助力企業(yè)改進工藝和設備,配備高效末端治理裝備,解決能耗高、污染重等問題,對實現(xiàn)鋁用碳素行業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重要意義。由于碳素行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)大體相同,因此,該公司成功實施的清潔生產(chǎn)技術(shù)在整個行業(yè)有較高的參考應用價值,有助于提高行業(yè)整體清潔生產(chǎn)水平。

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