周慶宏,肖殿才
(1.安徽理工大學(xué) 機械工程學(xué)院,安徽 淮南 232000;2.淮南礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 深部煤炭開采與環(huán)境保護國家重點實驗室,安徽 淮南 232001)
隨著煤炭開采機械化裝備水平的提高,開采強度和效率成倍增加[1,2],掘進巷道工程量也大幅增長[3]。同時隨著礦井服務(wù)年限的增加以及淺部資源的減少,采場布局逐漸向深部轉(zhuǎn)移[4],系統(tǒng)巷道工程量隨之增多,因此巖巷掘進效率成為影響礦井采掘接替的關(guān)鍵因素之一。目前我國巖巷掘進主要采用鉆爆法與機掘法施工[5,6],對于硬巖巷道掘進,鉆爆法是普遍采用的方法[7,8],進尺基本保持在60m/月[9],無法滿足礦井持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的需求,大斷面硬巖開拓巷道掘進效率成為制約礦井高效集約化發(fā)展的瓶頸。馬力等[6]建立中深孔爆破機械化作業(yè)線,形成了鉆、裝、運一體化快速掘進作業(yè)模式,改善了施工環(huán)境,施工效率大幅提升;張召冉[10]等通過掘進影響因子指標體系分析,指出了影響掘進速度的關(guān)鍵因素,并針對淮南礦區(qū)巖巷掘進提出了改良措施;魏垂勝[11]采用線性聚能光面爆破技術(shù)降低了炮眼數(shù)、裝藥量,提高了光面爆破效果;楊仁樹等[12]認為采用切縫藥包可以改善爆破效果,提升巷道周邊成型質(zhì)量,減少超欠挖;李海洋,袁文華等[13,14]通過對排矸系統(tǒng)的改造實現(xiàn)了巖巷的快速掘進;秦衛(wèi)生、闞磊等[5,15]分析了巖巷快速掘進的多方面影響因素,從施工層位、支護設(shè)計、作業(yè)方式及掘進裝備方面采取了優(yōu)化措施;肖同強等[16]分析了制約巖巷掘進速度的主要因素,提出了“時空立體交叉施工作業(yè)”方法和五位一體綜掘快速成巷技術(shù)體系。以上研究雖均大幅改善了巖巷炮掘的施工效率,但未結(jié)合炮掘各施工工序環(huán)節(jié)作全面分析,同時由于巖巷掘進系統(tǒng)的復(fù)雜性,很難從單一某方面大幅改善掘進效率[17],而且不同施工條件下的掘進效率影響因素差異明顯,因此應(yīng)對具體條件進行分析,確定關(guān)鍵影響因素,提出針對性的解決方案。本文以淮南礦業(yè)集團煤業(yè)公司潘三礦西三下部采區(qū)軌道大巷為工程背景,現(xiàn)場跟班寫實記錄各施工工序環(huán)節(jié)用時,結(jié)合現(xiàn)場情況對各施工工序環(huán)節(jié)逐一進行分析,確定了大斷面硬巖巷道炮掘快速施工的關(guān)鍵影響因素,從支護方案優(yōu)化、施工設(shè)備配備、線性聚能爆破、出矸系統(tǒng)改造和施工組織保障5個方面提出改進措施,形成了硬巖炮掘快速施工體系,實現(xiàn)了交叉平行作業(yè),優(yōu)化了施工組織,提升了施工效率,加快了采區(qū)接替進度。
潘三礦西三下部采區(qū)軌道大巷為采區(qū)系統(tǒng)巷道,設(shè)計標高為-791.5~-795.6 m,長度1020 m,設(shè)計坡度為5‰,主要服務(wù)于西三下部采區(qū)的材料、設(shè)備運輸、進風(fēng)及行人,服務(wù)年限在30 a以上。該巷地質(zhì)構(gòu)造條件簡單,巖層產(chǎn)狀:150°~200°∠0°~6°,掘進區(qū)段揭露的主要巖性為:石英砂巖、砂質(zhì)泥巖、炭質(zhì)泥巖、粉細砂巖,綜合柱狀如圖1所示。該巷無突水危險性,主要充水性因素為以靜貯量為主的頂板砂巖裂隙水。
圖1 綜合柱狀及支護方式(mm)
巷道采用鉆爆法施工,設(shè)計斷面為直墻半圓拱形,掘進斷面尺寸為:寬×高=5400 mm×4300 mm,采用錨網(wǎng)噴支護。錨桿規(guī)格為?22 mm×2400 mm,間排距800 mm×800 mm,在兩排錨桿間布置錨索,錨索規(guī)格為?21.8 mm×7400 mm,間排距1600 mm×1600 mm,每排按照5根布置,噴漿厚度100 mm,混凝土標號為C20。錨桿錨固力120 kN,扭矩力不低于150 N·m;錨索的預(yù)緊力為150 kN,錨固力為200 kN。
巷道撥門處位于石英砂巖和砂質(zhì)泥巖層位,斷面上部1/3為砂質(zhì)泥巖,其余為石英砂巖。現(xiàn)場勞動作業(yè)方式為“三八”制,采用YT-28型氣腿式風(fēng)動鑿巖機施工炮眼,P-90B型耙斗裝巖機配合礦車進行排矸。施工隊總共42人,前3個月平均進尺38 m/月,人均進尺0.9 m/月,施工效率低,影響了巷道的整體進度。為了提高巷道單進水平,現(xiàn)場進行了3個圓班的跟班寫實,記錄每個工序的施工時間以及現(xiàn)場情況,為進尺影響因素分析提供基礎(chǔ)。3個圓班共完成4個循環(huán),平均每18h完成一個正規(guī)循環(huán),根據(jù)實際施工時間繪制的作業(yè)循環(huán)如圖2所示。
圖2 現(xiàn)場作業(yè)循環(huán)
掘進過程中水溝、管路及軌道鋪設(shè)在月度成巷時集中完成。迎頭進尺時,炮眼施工用時最長,約207 min;其次為倒矸、二次驗炮工序,用時約121 min;然后為裝藥環(huán)節(jié),用時約118 min;再者為錨索施工環(huán)節(jié),用時約103 min;耙矸機排矸貫穿于整個施工環(huán)節(jié),在具備平行作業(yè)條件且有礦車時均進行排矸作業(yè),但由于現(xiàn)場條件限制,并不能連續(xù)作業(yè),整個工序合計用時約300 min,占循環(huán)進尺時間的27.8%。
現(xiàn)場光面爆破效果差,眼痕率約50%,設(shè)計掏槽眼深2.4 m,其余眼深2.2 m,炮眼利用率約60%,炮后實測進尺1.4~1.6 m,局部未達到進尺長度,支護前采取人工刷擴;同時炮后巷道成型差,矸石塊度不均勻,大塊矸石多,影響后期排矸,需二次進行破碎,斷面內(nèi)多處欠挖,局部超挖,均需要采用人工刷擴。
巖巷炮掘是一個復(fù)雜的生產(chǎn)系統(tǒng),包括鑿巖、爆破、支護、排矸、運輸?shù)裙ば?,如圖3所示,各工序間環(huán)環(huán)相扣,彼此間相互影響和制約,同時還受外部環(huán)境影響,如地質(zhì)因素等自然條件、施工管理和工序安排等組織因素、設(shè)備配套以及輔助系統(tǒng)等?,F(xiàn)場施工狀況分析表明,制約該巷道掘進速度提高的關(guān)鍵因素有以下6個方面:
圖3 巖巷炮掘工序及影響因素
1)支護強度大。支護設(shè)計針對巖性較差的巷道施工層位提出了安全系數(shù)最高的支護方案,未考慮巷道穿層情況,在硬巖段巷道支護方案強度過剩,既提高了支護成本,又影響了施工效率。尤其是錨索鉆孔進入中粗砂巖層位施工時,效率極低,每米鉆孔平均施工20 min。
2)爆破參數(shù)不合理。合理的掏槽技術(shù)可以提高循環(huán)進尺率,周邊眼的布置方式?jīng)Q定巷道的成型效果,試驗巷道每循環(huán)需施工炮眼102個,密度大,施工207 min,時間長,爆破后循環(huán)進尺效率低,周邊成型差,超欠挖嚴重。
3)機械化程度低。硬巖大斷面巷道掘進采用YT-28型氣腿式風(fēng)動鑿巖機配備6人施工炮眼,打眼速度慢,施工效率低,且占用了大量人力資源。
4)排矸效率低。采用耙斗裝巖機配合礦車的方式排矸,排矸作業(yè)時間受限,繼而影響后續(xù)工序;同時現(xiàn)場采用P-90B型耙斗裝巖機排矸,現(xiàn)場矸石塊度不均勻,耙斗裝滿率低,排矸效果差。
5)炮眼施工質(zhì)量差?,F(xiàn)場采用YT-28型氣腿式風(fēng)動鑿巖機施工炮眼,由于人工操作的誤差,爆破后炮眼眼底間距與設(shè)計偏差較大,周邊眼沿炮眼軸向不平行。
6)組織管理有待于改善。由于巖性問題,錨索施工時間較長,影響了后續(xù)各工序的實施;同時排矸雖實現(xiàn)了平行作業(yè),但受礦車數(shù)量的限制,實際作業(yè)時間不連續(xù)。
根據(jù)上述影響因素分析,要實現(xiàn)該條件下的巖巷炮掘快速施工,支護參數(shù)差異化調(diào)整是基礎(chǔ),鑿巖機械化和排矸連續(xù)化是本質(zhì),爆破參數(shù)優(yōu)化及爆破方案選擇是關(guān)鍵,炮眼施工質(zhì)量是保障,科學(xué)合理的施工組織是重點。基于此,在大斷面硬巖炮掘生產(chǎn)技術(shù)條件下,提出“差異化支護設(shè)計—設(shè)備配備與改進—線性聚能爆破—柔性連續(xù)排矸系統(tǒng)—施工及勞動組織保障”的巖巷炮掘快速施工技術(shù)。
厚硬砂巖頂板能夠承受巷道開挖引起的二次應(yīng)力集中,具有更強的水平應(yīng)力傳遞能力[18];同時直墻半圓拱形斷面具備一定的承載能力,因此支護的重點應(yīng)該是幫部。采取合理的措施提高幫部承載能力,彌補巷道開挖引起的幫部水平應(yīng)力釋放,間接增強頂板承載性能,進而提高巷道圍巖整體穩(wěn)定性。
此外,錨桿索施工過程,巖石硬度與鉆孔難度成倍數(shù)關(guān)系增加[18],嚴重降低了支護施工效率。因此不同頂板條件選取不同的支護參數(shù),有效地提高支護設(shè)計針對性,不僅能提高支護施工效率,還能降低礦井生產(chǎn)成本?,F(xiàn)場施工時,將支護工序分為了頂板和幫部兩個步驟,因巷道穿層施工特點,在上述基礎(chǔ)上提出差異化支護方案。
1)頂板支護。頂板采用3級支護。第一級支護為錨網(wǎng),錨桿規(guī)格為?22 mm×2000 mm,間排距1000 mm×800 mm;考慮巷道服務(wù)周期長,增加二級錨索支護,錨索位于2排錨桿之間,錨索規(guī)格為?21.8 mm×4300 mm,間排距1600 mm×1600 mm,每排按照5根布置,三級支護為噴漿,形成表面隔離層,封閉圍巖,防止其風(fēng)化,如圖4所示,其它支護參數(shù)同原設(shè)計。同時要求施工錨索鉆孔時,對鉆孔內(nèi)巖性進行隨鉆記錄,當(dāng)錨索頂端錨固在砂巖內(nèi)小于1200 mm時,增加錨索長度,增加錨索長度為1200 mm。
圖4 優(yōu)化后巷道圍巖控制技術(shù)方案
2)幫部支護。幫部采用錨網(wǎng)噴2級支護。錨桿規(guī)格為?22 mm×2800 mm,間排距600 mm×800 mm,同時為了改善巷道底鼓情況,最下一排錨桿與水平面夾角20°向下施工,其它支護參數(shù)不變。當(dāng)巷道底板向上2500 mm范圍內(nèi)砂質(zhì)泥巖(含炭質(zhì)泥巖)總厚度超過2 m時,兩幫在其厚度分布范圍中間位置各布置一排“錨索+T3鋼帶”,組成幫部錨索桁架,以增強幫部支護強度。錨索規(guī)格為?21.8 mm×4300 mm,間距1200 mm,T3鋼帶長度2800 mm,相鄰鋼帶間壓茬搭接,如圖4所示。
1)建立液壓鉆車作業(yè)線,配備1臺CMJ2-17型煤礦全液壓掘進鉆車,專門用于施工炮眼。該設(shè)備具有2個鉆臂,鑿巖效率高、速度快,鑿巖成本低,改善了工作環(huán)境,而且操作簡單,人員處于頂板有效支護范圍內(nèi)工作,防止了空頂作業(yè)。最大鉆孔深度可達到2600 mm,施工過程中避免了人工打眼造成的炮眼質(zhì)量問題,鑿巖施工質(zhì)量可靠。
2)調(diào)整耙斗裝巖機型號,將現(xiàn)場使用的P-90B型耙斗裝巖機更換為P-120B型耙斗裝巖機。P-120B型耙斗裝巖機技術(shù)生產(chǎn)率在120 m3/h以上,在裝巖條件較好時裝滿系數(shù)可達0.7~0.8,平均技術(shù)生產(chǎn)率在100 m3/h左右,考慮礦車調(diào)度時間,實際生產(chǎn)率為30~40 m3/h[19]。
3)為了進一步提升礦車利用效率,減少迎頭進料時間,將可伸縮帶式輸送機下部直托輥改為雙托輥,采用底膠帶進行運輸,用于迎頭進料,如圖5所示。當(dāng)物料到達施工巷道時,人員卸料后直接采用帶式輸送機運至巷道料場,運送物料的礦車用于出矸,礦車不需進至料場卸料后再返回,而且?guī)捷斔蜋C運輸速度比礦車要快。通過帶式輸送機一機雙用,既減少了礦車循環(huán)時間,又提升了運料效率。
圖5 帶式輸送機底膠帶運輸系統(tǒng)
基于切縫藥包的線性聚能定向預(yù)裂爆破技術(shù)可有效改善巷道周邊成型,改善光面爆破效果[10-12]。其原理是利用聚能材料,控制爆轟產(chǎn)物作用方向和作用效果,使其對巖體進行定向切割,在切縫方向中心線被拉斷,炮孔間形成貫通裂隙[20]。因此線性聚能爆破可增加炮眼眼痕率,減少對巷道周邊圍巖的損傷,其次還能減少周邊眼個數(shù),節(jié)約循環(huán)時間。
針對線性聚能爆破,對原光面爆破參數(shù)進行了優(yōu)化,將原設(shè)計炮眼數(shù)減少到72個,掏槽眼由8個增加為12個,眼間距為400 mm,周邊眼由27個減少為16個,眼間距由400 mm變?yōu)?00 mm。線性聚能爆破炮眼參數(shù)見表1。
表1 線性聚能爆破炮眼參數(shù)
聚能材料采用一種抗靜電阻燃的PVC材料管,稱為聚能管,其截面成“D”型,長軸為28 mm,短軸為24 mm,聚能管槽內(nèi)角距離18 mm,聚能管外角度60°,最大線裝藥密度450 g/m。根據(jù)巖性的變化,可用半卷或整卷炸藥作為加強藥,同時可以調(diào)整聚能管長度或采取間隔裝藥來控制周邊眼的裝藥量,線性聚能爆破裝藥結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖6 線性聚能爆破裝藥結(jié)構(gòu)
為了保證排矸系統(tǒng)的連續(xù)性,增加臨時儲矸倉,緩解因礦車供應(yīng)以及迎頭工序環(huán)節(jié)導(dǎo)致的出矸間斷、效率低的問題。利用配套的DSJ80-40-2×75伸縮帶式輸送機構(gòu)建“P-120B耙斗裝巖機—伸縮帶式輸送機—臨時儲矸倉—耙斗裝巖機—礦車”柔性排矸系統(tǒng)[13,21],如圖7所示。
圖7 柔性排矸系統(tǒng)
1)對P-120B耙斗裝巖機出矸口進行改造,增加緩沖漏斗,降低堅硬矸石對帶式輸送機的沖擊破壞程度,減少設(shè)備故障率,同時該設(shè)施還起到導(dǎo)流和降塵作用。
2)臨時儲矸倉應(yīng)不影響輔助運輸系統(tǒng)。因此選擇巷道撥門口處寬闊地點,在輔助運輸系統(tǒng)另一側(cè)進行改造。臨時儲矸倉前端與帶式輸送機機頭相連,尾端再安裝一部P-120B耙斗裝巖機用于出矸。
3)臨時儲矸倉應(yīng)具備足夠的空間以滿足迎頭進尺排矸需求,為充分利用空間,將儲矸倉側(cè)巷道封閉,專門用于儲存矸石;同時為了便于出矸,對儲矸倉進行挖底,在其尾部形成10°~20°的緩坡。儲矸倉儲矸量可由V=μnsl計算[13],式中,V為臨時儲矸倉容量,m3;μ為矸石碎脹系數(shù),取1.8;n為掘進循環(huán)次數(shù);s為巷道掘進斷面,m2;l為掘進循環(huán)進尺,m。巷道掘進斷面為20 m2,儲矸倉按照2個循環(huán)的需求量計算,每個循環(huán)進尺2 m,故儲矸倉臨時儲矸量為144 m3。
4)帶式輸送機機頭處進行抬高,落矸高度按照2.5 m計算,考慮輔助運輸需要,臨時儲矸倉寬度取2 m,內(nèi)部挖底深度1 m,按照儲矸倉臨時儲矸量,設(shè)計儲矸倉長度為25 m。
5)儲矸倉擋矸墻采用4 m長工字鋼立柱和70 mm厚木板建造,木板長4500 mm,寬300 mm;工字鋼立柱間距1 m,木板通過8#鐵絲固定在立柱上;立柱頂端焊接托盤,通過錨桿固定于頂板;托盤為正方形,由16 mm厚的A3鋼板加工制成,寬200 mm,四邊開孔,孔徑30 mm;底端通過挖腿窩和澆灌混凝土的方式固定,腿窩深度500 mm。
1)加強人員培訓(xùn)交流,提升施工人員技能水平。安排地面實操培訓(xùn),建立井下實操硐室,排定培訓(xùn)計劃,對各工序施工人員進行從理論到實際操作的全面培訓(xùn),提升施工人員整體技能水平,保障施工質(zhì)量。
2)調(diào)整施工工序,采用平行作業(yè)方式,實現(xiàn)時間空間人員的最大化利用。硬巖段將錨索和噴漿工序滯后施工,待成巷階段時一次性完成,迎頭錨網(wǎng)支護完成后即進行下一工序。采用液壓鉆車打眼后,僅需2人即可,將打眼減少的人員安排于后方進行聚能管裝藥,與迎頭打眼平行作業(yè),完成裝藥的聚能管可直接在迎頭進行安裝,簡化了周邊眼裝藥工序和時間。
在西三下部采區(qū)軌道大巷進行了工程試驗,形成了“液壓鉆車打眼—線性聚能爆破—安全高效支護—柔性連續(xù)排矸”的巖巷炮掘快速施工作業(yè)線,實現(xiàn)了“快速打眼、高效進尺、連續(xù)排矸、有效支護”,巷道成型好,施工效率高。炮掘進尺由38 m/月提高至86 m/月,進尺效率提高了126%,人工工效提高至2.04 m/(人·月)。
1)在現(xiàn)場布置圍巖表面位移觀測測站,驗證巷道圍巖控制效果。經(jīng)觀測后發(fā)現(xiàn),巷道圍巖變形距巷道掘進迎頭約100 m后趨于穩(wěn)定,頂板下沉量20 mm,底鼓量60 mm,左幫移近量35 mm,右?guī)鸵平?2 mm,差異化支護方案有效控制了巷道圍巖變形。
2)液壓鉆車打眼后,用工由6人降低至2人,而且打眼時間由207 min減少到90 min,效率大大提高。
3)線性聚能爆破技術(shù),炮眼利用率98%,周邊眼眼痕率90%,循環(huán)進尺2.1 m;而且從炮眼、人工、炸藥等綜合費用測算,每米巷道節(jié)約爆破費用889.4元。
1)結(jié)合現(xiàn)場工程地質(zhì)條件和生產(chǎn)寫實記錄,從支護設(shè)計、爆破參數(shù)、設(shè)備配備、排矸效率、施工質(zhì)量以及組織管理6個方面分析了影響掘進效率的原因,提出了“差異化支護設(shè)計—設(shè)備配備與改進—線性聚能爆破—柔性連續(xù)排矸系統(tǒng)—施工及勞動組織保障”的巖巷炮掘快速施工技術(shù)。
2)研究確定了巖巷炮掘快速施工技術(shù)參數(shù),設(shè)計了差異化圍巖控制技術(shù)方案;采用線性聚能爆破,優(yōu)化了炮眼布置參數(shù);建立了具有臨時儲矸倉的柔性連續(xù)排矸系統(tǒng);通過設(shè)備配備與改進,最終形成“液壓鉆車打眼—線性聚能爆破—安全高效支護—柔性連續(xù)排矸”的巖巷炮掘快速施工作業(yè)線。
3)在西三下部采區(qū)軌道大巷開展了巖巷炮掘快速施工技術(shù),進尺效率提高了126%,月進尺提高至86 m,人工工效提高至2.04 m/(人·月),實現(xiàn)了“快速打眼、高效進尺、連續(xù)排矸、有效支護”的安全高效掘進,顯著提高了巖巷炮掘的進尺效率。