張立業(yè)
(深圳市福田建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心,廣東 深圳 518000)
巖基承載力是巖基及基礎(chǔ)工程的重要設(shè)計依據(jù)[1],也是工程實踐中較為關(guān)注的問題,尤其是花崗巖、灰?guī)r等硬巖的巖基承載力問題。由于硬巖具有特殊性,規(guī)范所建議的方法往往不能完整真實地反映其承載力特征,這就導(dǎo)致在使用該方法確定的硬巖巖基承載力時,在巖基處理或基礎(chǔ)工程的成本大大增加,尤其是深層巖基的大荷載端承樁。因此,需要通過深層巖基載荷試驗[2],獲取深層巖基承載力的變化規(guī)律,為建筑施工提供可靠、有效的參考依據(jù)[3]。但是以硬巖(花崗巖、灰?guī)r等)為持力層的端承樁,因單樁承載力設(shè)計值很大,堆載法或堆錨法靜載試驗往往代價很大且不安全,巖基載荷試驗是解決巖石地基承載力替代方法之一,往往用于確定嵌巖人工挖孔樁等顯性工程。因此,為提高深層巖基的大荷載端承樁承載力的變化規(guī)律的準確性,針對上述問題,研究了深層巖基載荷試驗在大荷載端承樁的應(yīng)用。
巖基承載力取值的合理與否關(guān)系到建筑設(shè)計的合理性、安全性及經(jīng)濟性。許多年來,巖土工程師們對地基及基礎(chǔ)進行了大量的試驗研究,取得了許多重大的成果,也積累了大量的工程經(jīng)驗。但是為了深入分析大荷載樁基的靜載試驗,研究大荷載樁基的靜載試驗替代方案。單樁承載力超過10000 kN 屬于大載荷樁,當樁端持力層為硬巖時(≥30MPa),單樁承載力主要由持力層供獻,側(cè)阻摩可忽略。由于單樁承載力大,直接采用堆載或堆錨靜載試驗代價大且不安全,因此一些地方規(guī)范可以采用替代方案。例如深圳SJG-09-2015 規(guī)定,當抗壓樁單樁承載力特征值大于10000kN 時,不利于采用常規(guī)靜載方法,可根據(jù)GB 50007—2011 采用深層平板載荷試驗、巖基載荷試驗或小直徑樁3種替代方法。這3 種方法均避免了大加載量試驗的大代價和安全問題,其通過間接方式獲得單樁承載力。因此,以此為基礎(chǔ),設(shè)計深層巖基載荷試驗,分析大荷載端承樁的巖基載荷。
研究對象的工程樁基設(shè)計提出,如果采用間接試驗方法測持力層強度,就不可以不考慮側(cè)阻按端承樁設(shè)計。因此,選擇基載荷試驗是唯一合適的方法。試驗的難度在于如何獲得穩(wěn)定的試驗反力和解決水下載荷板傳力問題。該文以此為深層巖基載荷試驗的主要思路,詳細分析試驗反力問題和試驗反力問題,分析結(jié)果如下所述。
由于巖基載荷試驗僅測試巖石抗壓強度,試驗應(yīng)屏蔽巖土側(cè)阻等干擾,其結(jié)果符合端承樁的工作性質(zhì)。因此,選擇自平衡法不僅解決了反力問題,同時降低了檢測成本。
該試驗項目位于廣東南部,設(shè)計抗壓樁為1200 mm 嵌巖灌注樁,入巖1 m,水下C40 砼,單樁承載力設(shè)計值預(yù)計》10000 kN/根,或按樁身強度取值??辈靾蟾娼沂荆瑯抖顺至訋r面為中風化及微風化燕山期花崗巖或構(gòu)造混合花崗巖,根據(jù)巖土試驗,中風化花崗巖強度20 MPa,微風化強度40 MPa。點荷載試驗的統(tǒng)計值接近30 MPa,考慮到在有側(cè)限條件下進行巖基載荷試驗,取試驗強度特征值11000 kN。
由于巖基載荷試驗?zāi)康拿鞔_,因此,根據(jù)研究目的,統(tǒng)一采用300 mm圓形載荷板,并且取較大安全系數(shù)(S=3) 。同時,根據(jù)勘察報告得知,中風化花崗巖巖石特征值約為11000 kPa,可以根據(jù)特征值獲取最大加載值。
最大加載值=11000×3×0.071=2340 kN
按嵌巖段1 m 的嵌固力計算反力。
1200 工程樁抗拔特征值計算:20000×1.2×3.14×0.7×0.8=1688 kN,極限值約3380kN,該值大于最大加載值2340kN,可滿足反力需求(廣東規(guī)范,抗拔折減系數(shù)0.7,灌注樁工藝系數(shù)0.8)。
在隱蔽工程條件下難以形成平整巖面,旋挖樁清渣鉆(截齒筒鉆)的孔底模型,一般為帶齒溝的平面(圖1),其槽溝與脊落差約2cm~3cm。采用厚墊層方案較好解決板-巖傳力問題。墊料選擇荷墊層側(cè)限。
圖1 帶齒溝巖面
在選擇厚墊層的墊料時,需要具備較好的流動性,在加壓工程中,便于調(diào)整密度,保證填充凹槽的密實性。因此,以1 mm 粒經(jīng)圓化鋼砂作為墊料。
根據(jù)自平衡法的原理,在樁身平衡點位置設(shè)置荷載箱,通過油泵對荷載箱加壓,使其垂直上升,由此計算荷載箱上部承載力和下部承載力。自平衡測樁法的核心裝置就是荷載箱。以嵌巖段的樁巖黏結(jié)力形成反力,樁端埋置荷載箱。對持力層巖層進行巖基載荷試驗。因此,如何解決載荷板與巖面的緊密接觸是試驗成功的關(guān)鍵,以此為關(guān)鍵點設(shè)計試驗過程,該過程采用的自平衡法是通過荷載箱完成的。
采用載荷板300 mm 的單箱荷載箱并且設(shè)計高30 mm 的盛砂槽,在荷載箱底部配上2mm 鋼砂,考慮密封效果,在密封處打上密封膠,同時增加了3mm 厚度的硅膠板。根據(jù)試驗強度特征值和安全系數(shù)計算最大加載值,該值為2340kN并且為了保證單箱荷載箱的功能性,單箱荷載箱底部制作成圓形,即直徑為300 mm 的圓形底。同時,荷載箱配置模擬式指示器,可以及時跟蹤顯示所施加的力值。
考慮測試點的平整性,在安裝荷載箱前,在樁鋼筋籠最底端澆注混凝土,混凝土的強度為C30,每立方米所需要加入的水、水泥、沙子、石子的質(zhì)量分別為175kg、343kg、621kg、1261kg,比例為0.51 ∶1 ∶1.81 ∶3.68,確保放置荷載箱位置平整后,將充滿砂的荷載箱安裝在樁鋼筋籠最底端并按常規(guī)下籠,將荷載箱的加油管和位移棒從大荷載端承樁體引到地面,然后灌注成樁,使荷載箱與大荷載端承樁融為一體。在安裝過程中,由于引出沉降位移量的鋼筋與加油管鄰近,因此將荷載箱的加油管處使用內(nèi)徑40 mm 的鋼管進行保護。
采用武漢沿海RS-JYE 型號靜載荷測試分析儀,調(diào)用巖基載荷試驗檢測程序。液壓加載裝置自動補償壓力。
表1 巖基載荷試驗成果表
試驗設(shè)置3 個試驗點,分別命名為SZ1、SZ2 和SZ3 試驗點。荷載箱通過油泵加壓加載,使樁體內(nèi)部產(chǎn)生加載力,當荷載箱內(nèi)的油缸受到油壓后開始運作,隨著內(nèi)部壓力的提升,荷載箱整體發(fā)生位移變化,同時向上和向下對樁體施加作用力,荷載箱沿垂直力軸同時向上及向下運行,上下樁段受到力的推動產(chǎn)生彈性或塑性變形,樁側(cè)阻力和樁端阻力逐步形成。通過位移傳感器對裝在荷載箱上的位移棒測得試驗沉降量,通過力傳感器獲取作用力。其中,沉降量加載后立即讀數(shù),以后每10min 讀數(shù)1 次,所有數(shù)據(jù)均連續(xù)3 次讀數(shù)并且數(shù)據(jù)之差小于0.01mm 時,取3 次數(shù)據(jù)的均值為該時刻的數(shù)據(jù)。
統(tǒng)計上述試驗過程獲取的數(shù)據(jù)并且繪制成圖,對比分析3 個測試點的Q-s、s-lgt曲線。
Q-s、s-lgt曲線分析,分別分析SZ1、SZ2 和SZ3 試驗點,3 個試驗點的Q-s、s-lgt曲線如圖2、圖3 和圖4 所示,表2、表3 和表4 分別代表SZ1#Q-s、s-lgt曲線的數(shù)據(jù)、SZ2#Q-s、s-lgt曲線的數(shù)據(jù)和SZ3#Q-s、s-lgt曲線的數(shù)據(jù)。
圖2 SZ1# Q-s、s-lgt 曲線圖
圖3 SZ2# Q-s、s-lgt 曲線圖
表2 SZ1# Q-s、s-lgt 曲線圖
表3 SZ2# Q-s、s-lgt 曲線圖
表4 SZ3# Q-s、s-lgt 曲線圖
圖4 SZ2# Q-s、s-lgt 曲線圖
這次試驗共測得3 組試驗數(shù)據(jù)。由于隱蔽工程條件的靜載試驗采用了較厚墊層,因此試驗中出現(xiàn)一定的曲線異常情況,下面進行分析。
根據(jù)試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)可知,3 個測試點的壓板面積比、最大試驗荷載、嵌巖深度、最大換算強度、安全系數(shù)和承載力特征值均達到建筑施工的質(zhì)量要求并且設(shè)置了不同的試驗巖面標高,分別為41.50m、38.50m 和43.00m,對應(yīng)SZ1、SZ2 和SZ3 試驗點,而沉降量對應(yīng)值分別為15.88mm、38.79mm、9.88mm。
因采用厚墊層,試驗采取預(yù)壓措施,使載荷板盡可能地處于啟動狀態(tài)。預(yù)壓壓力不超過第一級加載值80%,維持5min 歸零開始試驗。
分析Q-s曲線數(shù)據(jù)可知,隨著最大試驗荷載Q增加,沉降量s也逐漸增加,其中SZ2 測試點的沉降量最高,該數(shù)值達到了38.79mm,遠遠超過SZ3 測試點的沉降量9.88 mm 并且3 個測試點的初始階段均出現(xiàn)了一定的緩坡現(xiàn)象。頭部往往出現(xiàn)類似摩擦樁的緩坡段現(xiàn)象。但是上述施工對試驗結(jié)果是安全的。
根據(jù)圖2~圖4 和表2~表4 數(shù)據(jù)可知,s-lgt曲線存在一定的異常情況。3 個測試點的本級沉降s隨著最大試驗荷載Q的增加而出現(xiàn)一定的波動,波動情況較小。其中,SZ1#s-lgt在2340 kN 荷載時,其本級沉降最高,達到了2.46mm,最低沉降量為0.48mm,發(fā)生在468kN 荷載,SZ2#s-lgt當荷載為1872 kN 時,其本級沉降最高,達到5.18 mm,最低沉降量為1.28 mm,發(fā)生在荷載為468 kN 的時候,SZ3# s-lgt在荷載為2106 kN 時,其本級沉降最高,達到1.57 mm,最低沉降量為0.68 mm,發(fā)生在荷載為702 kN 時。由于巖基載荷試驗的穩(wěn)定量非常?。?.01mm/30s),在加載過程中隨載荷量增加,高壓段有時會出現(xiàn)多次假破壞模式,大大加長了穩(wěn)定的過程(如試驗2 第8 級)。這是鋼砂墊層的不重新固結(jié)的表現(xiàn)。因此,最終變形量大于巖石的實際變形量,結(jié)果是偏安全的。
2 號試驗樁,墊層鋼砂灌入量相對少(約2/3)。其在第9 級有一段極難穩(wěn)定的過程(見圖SZ2#Q-s、s-lgt曲線圖),近9h 的不斷修正,但是最終仍通過試驗,說明旋挖鉆頭截齒形成的底脊差較大(圖1),墊層砂量不足造成局部脊被被載荷板壓到。
為了提高深層巖基載荷試驗在大荷載端承樁的應(yīng)用效果,筆者深入研究深層巖基載荷試驗,分析了Q-s曲線、s-lgt曲線。從本次試驗結(jié)果分析可知,Q-s曲線主線段接近線性,曲線頭部有緩坡,這表明利用自平衡方法和厚墊層解決了反力、載荷板向基巖傳力的問題。曲線基本符合巖石彈性變形特征,但是厚墊層在不斷加壓的過程中,對曲線會產(chǎn)生一定的干擾。但對試驗結(jié)果來說是安全的,即干擾因素的影響程度較小。該文將對試驗所獲經(jīng)驗進行說明,希望通過該方法為大荷載端承樁的原位測試方法提供多種選擇。