譚興富,盧 軍
(中煤科工集團(tuán)北京華宇工程有限公司,河南省平頂山市,467000)
隨著采煤工藝流程的不斷完善與大型化機(jī)械設(shè)備的發(fā)展,井下采煤作業(yè)不斷深入,而井下煤層的厚度減小、地質(zhì)條件變化、斷層嚴(yán)重,導(dǎo)致在原煤開采時混入大量的頂?shù)装迥鄮r,致使原煤中脈石礦物含量大幅增加[1-3],在選煤過程中,機(jī)械化生產(chǎn)導(dǎo)致的過粉碎等現(xiàn)象導(dǎo)致煤泥量增多,泥化現(xiàn)象嚴(yán)重[4-5]。這不僅不符合綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),還使壓濾機(jī)的處理能力明顯降低,濾餅水分也明顯升高,此類情況的不斷出現(xiàn)給煤炭的清潔生產(chǎn)帶來很大困難,已成為選煤生產(chǎn)中的一個關(guān)鍵瓶頸問題[6-7]。煤泥壓濾脫水是煤泥水處理工藝中的關(guān)鍵一環(huán),對煤泥產(chǎn)品以及選煤工藝循環(huán)用水的質(zhì)量影響至關(guān)重要[8-9]。另外,煤泥量的增加也對生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重污染,因此有效改善細(xì)粒煤泥的分選及選煤工藝用水的循環(huán)利用問題,對選煤企業(yè)實現(xiàn)高效益、高環(huán)保生產(chǎn)具有十分重要的意義。
當(dāng)煤泥水中含有大量高灰、細(xì)粒煤泥時,煤泥顆粒表面會帶有較強(qiáng)的負(fù)電荷,顆粒之間很難聚集,導(dǎo)致壓濾循環(huán)時間變長,濾餅水分增高,使得煤泥的壓濾處理變得非常困難[10-12]。而助濾劑能夠在不改動現(xiàn)有工藝流程的前提下,有效改善物料性質(zhì)、提高壓濾效率并降低濾餅水分,這是解決壓濾困難、完善煤泥水系統(tǒng)、增加經(jīng)濟(jì)效益的途徑之一[13-17]。然而,藥劑的不合理使用也可能會造成藥劑的浪費(fèi),已有研究表明,過多的助濾劑添加也會導(dǎo)致助濾效果下降,從而增加企業(yè)成本。因此,選用合適的助濾劑種類及用量至關(guān)重要[18-20]。研究表明,無機(jī)鹽類助濾劑在礦漿中使用會在解離作用下產(chǎn)生大量離子,其對顆粒的電性具有中和作用,減小了其分散斥力,減弱了水分子與礦物顆粒之間的作用力,增大絮團(tuán)粒徑,降低濾餅松散性,從而更易于脫水,其在降低濾餅水分和提高過濾速度上均顯現(xiàn)出較大優(yōu)勢[21-23]。且該方法具有簡單方便、投資少、見效快、節(jié)約能耗等優(yōu)點(diǎn),符合我國現(xiàn)階段節(jié)能降耗的基本政策[24-25]。
筆者針對安徽省兩淮地區(qū)的煤泥進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并使用無機(jī)鹽類助濾劑進(jìn)行了過濾脫水試驗研究和工藝性試驗,旨在優(yōu)選無機(jī)鹽類助濾劑的種類與用量,以期為選煤廠煤泥脫水藥劑的使用提供參考。
對壓濾入料的主要礦物成分、粒度組成等特性進(jìn)行分析研究,全面掌握細(xì)粒煤泥的特性,可以為篩選最優(yōu)藥劑制度,提高細(xì)粒煤泥壓濾效果提供可靠的理論依據(jù),進(jìn)而達(dá)到提高細(xì)粒煤泥壓濾效率、降低濾餅水分的目的。本研究使用的原料選用兩淮地區(qū)淮南礦業(yè)集團(tuán)選煤分公司顧橋選煤廠(以下簡稱“顧橋選煤廠”)選煤廠二段濃縮機(jī)底流的礦漿進(jìn)行壓濾試驗回收煤泥,煤泥粒度為-0.3 mm,礦漿濃度為400 g/L。
對試驗煤樣采用X射線衍射儀(日本島津XRD-6000)進(jìn)行了檢測,并使用Jade軟件對試驗結(jié)果進(jìn)行礦物組成分析,煤樣XRD分析如圖1所示。
圖1 煤樣XRD分析
由圖1可以看出,壓濾入料礦漿中主要礦物成分包含石英、高嶺石與綠泥石。其中石英與高嶺石具有較高的衍射峰強(qiáng)度,表明在煤樣中含有較多且晶體較純的石英和高嶺石礦物;而綠泥石的衍射強(qiáng)度弱且衍射峰較寬,表明其含量較少。研究表明,石英在礦漿中較寬的pH范圍內(nèi)都表現(xiàn)為強(qiáng)親水性,因此石英微細(xì)顆粒表面水化膜的作用較強(qiáng),導(dǎo)致微細(xì)顆粒聚集困難、壓濾速度降低、濾餅水分增大[26]。而高嶺石這類黏土礦物由于其潤濕熱值高以及其會在煤粒表面發(fā)生罩蓋現(xiàn)象,導(dǎo)致煤泥的吸水性增強(qiáng),水分難以脫除[27]。
對壓濾入料煤泥的粒度組成根據(jù)《煤粉篩分試驗方法》(GB/T19093-2003)進(jìn)行了小篩分試驗分析,結(jié)果見表1。
表1 煤泥小篩分試驗結(jié)果
對-0.045 mm的篩分煤樣使用的激光粒度分析儀(島津SALD-7101型)進(jìn)行粒度分析,分析結(jié)果如圖2所示。
圖2 -0.045 mm粒級煤泥激光粒度分析
由表1與圖2的試驗結(jié)果可知,-0.045 mm級別的細(xì)粒級顆粒含量高達(dá)80.10%,煤樣的粒度主要分布在5×10-3~3×10-2mm范圍內(nèi),且煤泥灰分較高,屬高灰微細(xì)粒級煤泥。在煤泥中,小粒度顆粒形成的濾餅孔隙率較小,增加了過濾阻力,進(jìn)而導(dǎo)致其滲透性變差,壓濾效果不理想[28]。而細(xì)粒物料的比表面積較大,因此其形成水化膜更容易,濾餅的水分更高。形成的濾餅還會粘附在濾布上,甚至堵塞入料中心孔。因此,在過濾如料中加入適當(dāng)?shù)乃巹┛梢源偈沟V漿中產(chǎn)生絮團(tuán),進(jìn)而增大粒度有效提高壓濾效果。
采用Zeta probe儀對壓濾入料煤泥水的電導(dǎo)率與ξ電位進(jìn)行分析測定得出,試驗用煤泥的電導(dǎo)率大于2 ms/cm,ξ電位小于-65 mV,這導(dǎo)致煤泥顆粒與顆粒之間具有較大的靜電斥力,從而難以聚集成大顆粒。
綜上所述,本研究中選用的煤樣由于灰分高、粒徑小、荷電性強(qiáng)而導(dǎo)致煤泥含有較高的水分,難以很好的從煤泥產(chǎn)品中脫除,因此為提高煤泥壓濾效率、降低濾餅水分,需加入助濾劑以強(qiáng)化壓濾過程。
本研究中選用試劑級氯化鈣、聚氯化鋁、硫酸鋁、硫酸鐵鋁、明礬作為無機(jī)助濾劑加入壓濾入料中進(jìn)行對比試驗,試驗藥劑及性質(zhì)見表2。
表2 試驗藥劑及性質(zhì)
本研究在實驗室使用布濾紙、氏漏斗、錐形玻璃瓶、皮管及真空泵組成簡易抽濾裝置,試驗在室溫(25±1 ℃)下進(jìn)行,每次試驗抽濾的真空度保持不變,實驗室過濾裝置如圖3所示。
圖3 實驗室過濾裝置
(1)助濾劑的配制。在500 mL燒杯中加入預(yù)先計算稱量好的助濾劑和300 mL水,使用磁力攪拌器進(jìn)行攪拌,直至助濾劑完全溶解。
(2)抽濾試驗。將煤樣量取100 mL至燒杯中,使用注射器將助濾劑一次性加入煤泥水中。用玻璃棒進(jìn)行攪拌,使煤泥水與藥劑充分接觸。將加藥后的煤泥水倒入真空過濾器的布氏漏斗中,開啟真空過濾器并開始計時。當(dāng)漏斗下的濾液量達(dá)到90 mL時關(guān)閉真空過濾器,記錄過濾所用時間。取出布氏漏斗中的濾餅,對干濾餅稱重并計算濾餅水分,以評定過濾效果。每種助濾劑進(jìn)行5次平行試驗并對試驗結(jié)果求平均值以減小誤差,同時設(shè)置空白組進(jìn)行對照。
對5種無機(jī)鹽助濾劑對煤泥過濾的過濾時間進(jìn)行記錄,分析結(jié)果如圖4所示。
圖4 助濾劑用量對過濾時間的影響
由圖4可以看出,在不添加助濾劑時,過濾時間為20.83 min。選用的5種無機(jī)鹽類助濾劑對過濾速度的提高都有較好的效果,隨著助濾劑用量的增加,過濾時間不斷減少。各助濾劑在用量達(dá)到900 g/m3后,與不加助濾劑的空白試驗相比都能降低過濾時間40%以上,均可滿足生產(chǎn)需要。且過濾時間滿足硫酸鐵鋁>明礬>氯化鈣>硫酸鋁>聚氯化鋁的關(guān)系,因此聚氯化鋁對于提升過濾速度的效果最好。
對煤泥水不添加助濾劑,即藥劑用量為0時的試驗數(shù)據(jù)可知,濾餅全水分為35.56%。煤泥水中各種助濾劑用量均為900 g/m3時都已滿足生產(chǎn)需要,因此對添加不同無機(jī)鹽助濾劑用量為900 g/m3的濾餅水分進(jìn)行對比分析如圖5所示。
由圖5可以看出,在煤泥水中使用聚氯化鋁為助濾劑時,濾餅的水分最低,為30.15%。綜合考慮藥劑成本與過濾效果可知,使用聚氯化鋁對于提升過濾速度的效果最好,在助濾劑添加量為900 g/m3時,煤泥脫水時間比空白組方案減少8.43 min,煤泥含水率減少5.14%。因此,建議選擇的助濾劑為聚氯化鋁。
圖5 使用不同種類助濾劑時濾餅的水分
對添加不同助濾劑后的濾餅斷面使用S-3000N型掃描電鏡(SEM)在80倍放大倍率下進(jìn)行觀察記錄,掃描電鏡圖像如圖6所示。
由圖6可以看出,當(dāng)不添加助濾劑進(jìn)行過濾時,煤泥的細(xì)小顆粒緊密粘在一起,濾餅內(nèi)的孔隙小、孔隙度低,形成的濾餅緊密,不利于水分的濾除。對比分析可知,添加無機(jī)鹽類助濾劑,對形成含有顆粒絮團(tuán)的結(jié)構(gòu)具有明顯的作用,不同助濾劑的效果具有顯著區(qū)別。濾餅的結(jié)構(gòu)與含水率形成了良好的對應(yīng),在添加硫酸鋁與硫酸鐵鋁作為助濾劑時,產(chǎn)生的濾餅斷面結(jié)構(gòu)孔隙度較低,濾餅較為緊密,過濾效果一般。添加明礬與氯化鈣時,絮團(tuán)尺寸較大,形成了比較多的孔隙與裂縫,表明其對于煤泥水具有較好的助濾作用,而加入聚氯化鋁助濾劑的濾餅斷面結(jié)構(gòu)非常疏松,且具有大量的裂痕,孔隙度很高,形成了大量的絮團(tuán)。有效地降低了過濾阻力,水分濾除很容易,助濾效果最為明顯。
圖6 添加不同助濾劑后濾餅的SEM圖像
煤泥濾餅橫斷面的掃描電鏡結(jié)果對添加助濾劑后的過濾時間和濾餅水分進(jìn)行了較好的驗證,其中聚氯化鋁是最有效的無機(jī)鹽類助濾劑。
顧橋選煤廠在工藝改造前只通過在濃縮機(jī)來料處添加聚丙烯酰胺作為絮凝劑進(jìn)行濃縮后壓濾。工藝改造前聚丙烯酰胺用量為40 g/cm3,壓濾入料濃度為400 g/L,經(jīng)充分壓濾后用時90 min,測得濾餅的全水分為33.5%。在實驗室試驗的基礎(chǔ)上,選擇適當(dāng)?shù)闹鸀V劑,并結(jié)合陰離子型聚丙烯酰胺,在顧橋選煤廠壓濾車間的景津2000型壓濾機(jī)上進(jìn)行提高高灰細(xì)粒煤泥壓濾速度的現(xiàn)場工業(yè)試驗,該壓濾機(jī)的過濾壓力為0.5~0.8 MPa,礦漿中煤泥水濃度為400 g/L。根據(jù)實驗室試驗添加助濾劑抽濾試驗結(jié)果,選用5種無機(jī)鹽類助濾劑進(jìn)行改造前的工業(yè)試驗。為準(zhǔn)確記錄壓濾時間,選用選煤廠壓濾試驗方法進(jìn)行測算。在壓濾過程中用燒杯量取壓濾機(jī)第3和第4塊濾板左側(cè)濾液管中流出的濾液,當(dāng)30 s內(nèi)流出的濾液體積低于500 mL時,標(biāo)志著壓濾結(jié)束,此時記錄壓濾時間。
在濃縮機(jī)底流礦漿中加入適量的煤泥水對應(yīng)所需量的助濾劑,使用不同助濾劑時的工業(yè)試驗結(jié)果如圖7所示,不同聚氯化鋁用量及與絮凝劑復(fù)配情況下的壓濾試驗結(jié)果見表3。
圖7 現(xiàn)場不同助濾劑添加的工業(yè)試驗效果
由圖7和表3可以看出,選煤廠壓濾試驗結(jié)果與實驗室結(jié)果高度吻合。5種無機(jī)鹽類助濾劑中,聚氯化鋁效果最佳,并且隨著聚氯化鋁用量的增加,壓濾效果有一定的改善。在用量為900 g/m3時,壓濾時間從空白試驗的96 min減少到88 min。雖然壓濾速度有一定的提高,濾餅水分也有下降,但效果不太明顯。而在復(fù)配聚丙烯酰胺絮凝劑(用量為40 g/m3)的共同作用下,壓濾的效率更高,且濾餅水分更低。最少壓濾時間為81 min,比原加藥方式降低了9 min,比空白試驗降低14 min,濾餅水分降低為29.8%。
表3 不同聚氯化鋁用量及與絮凝劑復(fù)配情況下壓濾的工業(yè)試驗結(jié)果
(1)兩淮地區(qū)的煤泥壓濾入料中含有大量的高灰細(xì)粒煤泥,煤泥顆粒表面具有荷電性,導(dǎo)致了煤泥顆粒之間斥力大,進(jìn)而會對過濾脫水產(chǎn)生不利影響。因此,通過無機(jī)鹽助濾劑進(jìn)行煤泥界面電性調(diào)整對于煤泥脫水具有積極的指導(dǎo)意義。
(2)通過在實驗室實驗中合理添加助濾劑,可有效地改善壓濾物料的性質(zhì),提高壓濾效率,降低產(chǎn)品水分。通過綜合考慮藥劑成本及過濾效果可知,使用聚氯化鋁作為無機(jī)助濾劑對于提升過濾速度的效果最好,煤泥的壓濾循環(huán)時間比空白試驗減少8.43 min,煤泥含水率減少5.14%,濾餅的松散度最好,助濾效果顯著。
(3)在工業(yè)試驗中,通過添加助濾劑對于壓濾效果具有較好的改善作用,在聚氯化鋁效助濾劑用量為900 g/m3,并與聚丙烯酰胺復(fù)配后,壓濾時間空白試驗相比減少了14 min,濾餅水分降低29.8%。