胡波,王國(guó)鵬,柴卓,徐建(沈陽(yáng)遠(yuǎn)大壓縮機(jī)有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110027)
目前各省市化工工業(yè)園項(xiàng)目呈井噴式增長(zhǎng),各石化領(lǐng)域所配備的“大型工藝設(shè)備”應(yīng)具備必要的“穩(wěn)定性”及“安全性”,又成了維護(hù)整套石化工藝運(yùn)行的重中之重。往復(fù)活塞式壓縮機(jī)作為石化工藝運(yùn)行中的核心設(shè)備,作為整套化工設(shè)備的動(dòng)力源,壓縮機(jī)設(shè)計(jì)、安裝、檢修、維護(hù)過(guò)程中的些許疏忽將直接影響到下游化工產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。
往復(fù)活塞式壓縮機(jī)是一種通過(guò)“曲柄連桿結(jié)構(gòu)”,將電能轉(zhuǎn)化為氣體分子勢(shì)能的大型化工增壓設(shè)備,其能效的轉(zhuǎn)化率及運(yùn)行的平穩(wěn)性將直接影響到整套化工工藝的維護(hù)成本及經(jīng)濟(jì)效益。壓縮機(jī)作為電能的轉(zhuǎn)化媒介可將各類型的工藝氣體組分進(jìn)行二次增壓并通過(guò)輔助裝置傳送到各類型的化工反應(yīng)釜中,以滿足各類型化工裝置工藝反應(yīng)的生產(chǎn)需要。
某石化公司為“增設(shè)二氧化碳流體系統(tǒng)輸送項(xiàng)目”配套的臥式M 型往復(fù)活塞壓縮機(jī),此臺(tái)設(shè)備作為該項(xiàng)目化工反應(yīng)釜中的動(dòng)力源,自投入工藝負(fù)載運(yùn)行后屢次出現(xiàn)壓縮機(jī)某列軸瓦溫度迅速躥升,進(jìn)而導(dǎo)致連鎖停機(jī)情況的發(fā)生。停機(jī)后整套工藝機(jī)組上、下游設(shè)備中的相關(guān)半成品原材料已經(jīng)全部報(bào)廢,相關(guān)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能直線下降,嚴(yán)重影響到整體化工工藝的穩(wěn)定性及設(shè)備使用的安全性,且由此帶來(lái)的間接經(jīng)濟(jì)影響無(wú)法預(yù)估。
壓縮機(jī)為六列布置、水平安裝、雙作用四級(jí)壓縮、相關(guān)機(jī)組性能參數(shù)如下:01 進(jìn)氣壓力(Ps1):0.140 MPa (A),02 進(jìn)氣壓力(Ps2):0.527 MPa (A);01 排氣壓力(Pd1):0.527 MPa (A),02 排 氣 壓 力(Pd2):1.14 MPa (A);03 進(jìn)氣壓力(Ps2):1.14 MPa (A),04 進(jìn)氣壓力(Ps2):2.52 MPa (A);03 排 氣 壓 力(Pd2):2.52 MPa (A),04 排 氣 壓 力(Pd2):5.40 MPa (A);壓 縮 機(jī) 轉(zhuǎn) 速:375 r/min、行程:280 mm、活塞速度3.5 m/s;標(biāo)態(tài)流量:11 310 Nm3/h、機(jī)組指示功率:1 712 kW、機(jī)組軸功率:1 808 kW;機(jī)組機(jī)械效率:95%、電機(jī)轉(zhuǎn)向:逆時(shí)針(從電機(jī)端視之);各級(jí)缸徑:φ710 mm、φ580 mm、φ400 mm 、φ270 mm;止點(diǎn)間隙:01-8±0.8、8±0.8 mm、02-4±0.4、4±0.4 mm; 03-14±1.0、14±1.0 mm、04-7±0.7、7±0.7 mm;往復(fù)慣性質(zhì)量:連桿部件168.6 kg、十字頭部件:190.6 kg。
(1)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)中控室數(shù)據(jù)對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行理論復(fù)算,驗(yàn)證壓縮機(jī)的實(shí)際受力情況:各級(jí)進(jìn)氣壓力MPa (A):一級(jí) (Ps1)1.6、二級(jí) (Ps2)6.1、三級(jí) (Ps3)12.8、四級(jí)(Ps4)27;各級(jí)排氣壓力MPa (A):一級(jí) (Pd1)6.1、二級(jí)(Pd2)12.8、三級(jí) (Pd3)27、四級(jí) (Pd4)52;氣缸工作類型[-]:雙作用,雙作用,雙作用,雙作用;各級(jí)氣缸數(shù)量[-]:一級(jí)-3、二級(jí)-1、三級(jí)-1、四級(jí)-1;各級(jí)工作列號(hào)[-]:一級(jí)-135、二級(jí)-2、三級(jí)-6、四級(jí)-4;各級(jí)許用極限:氣體力一級(jí)400 kN、二級(jí)400 kN、三級(jí)400 kN、四級(jí)400 kN;各級(jí)實(shí)際受力:氣體力一級(jí)214 kN、二級(jí)231 kN、三級(jí)228 kN、四級(jí)189 kN;各級(jí)許用極限:活塞力一級(jí)320 kN、二級(jí)320 kN、三級(jí)320 kN、四級(jí)320 kN;各級(jí)實(shí)際極限:活塞力一級(jí)129 kN、二級(jí)207 kN、三級(jí)205 kN、四級(jí)145 kN;實(shí)際反向角167°,171°,174°,172°。
小結(jié):依據(jù)上述壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行中的受力情況,壓縮機(jī)投入工藝運(yùn)行后的綜合活塞力、氣體力、反向載荷等相關(guān)性能數(shù)據(jù)均未超出壓縮機(jī)組的額定載荷值,且依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)各運(yùn)行工況進(jìn)行二次復(fù)算后可排除因工藝運(yùn)行參數(shù)突變(進(jìn)排氣壓力、進(jìn)排氣溫度、介質(zhì)組分等),進(jìn)而導(dǎo)致壓縮機(jī)實(shí)際受力超過(guò)許用范圍的情況。若實(shí)際操作工況超出設(shè)計(jì)工況或頻繁緊急停機(jī),會(huì)造成機(jī)組運(yùn)動(dòng)部件受力超過(guò)額定值,近而產(chǎn)生燒瓦等情況?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況與額定工況對(duì)比可知,實(shí)際運(yùn)行工況基本與設(shè)計(jì)工況一致,不存在超壓運(yùn)行的情況,而且也不存在頻繁緊急停機(jī)的情況,因此基本可以排除操作原因而引發(fā)的燒瓦事故。
(2) 壓縮機(jī)主軸瓦比壓復(fù)算:該主軸瓦的材料為15/ZSnSb11Cu6,是大推力壓縮機(jī)常用軸瓦材料,依據(jù)中國(guó)石化出版社出版的《滑動(dòng)軸承故障診斷實(shí)用技術(shù)》中的相關(guān)說(shuō)明,對(duì)重載、沖擊場(chǎng)合的錫基軸承比壓規(guī)定為20 MPa,考慮到機(jī)組的運(yùn)行可靠性,設(shè)計(jì)時(shí)已要求軸瓦比壓值不大于12 MPa。
本機(jī)主軸瓦比壓計(jì)算過(guò)程及結(jié)果如下:
式中:Pmax為比壓;Rmax為該機(jī)型軸承最大支承反力(kgf);本機(jī)型為2 500(kgf);d為軸承內(nèi)徑(cm),本機(jī)型為24(cm);b′為軸承計(jì)算寬度(cm),對(duì)于薄壁瓦b′=b,b為軸承寬度(cm),本機(jī)型為13(cm)。
通過(guò)上述公式計(jì)算可得Pmax=8 kgf/cm2=8.01 MPa<12 MPa。
按照實(shí)際運(yùn)行工況,機(jī)組最大活塞力為2 500 kgf,計(jì)算軸瓦實(shí)際比壓8.01 MPa。
因此,該機(jī)組主軸瓦比壓在材料許用值范圍內(nèi),可滿足壓縮機(jī)滑動(dòng)軸承的設(shè)計(jì)要求。
(3)軸系扭振分析。對(duì)曲軸部件、飛輪部件、電機(jī)主軸進(jìn)行建模分析軸系扭振。根據(jù)分析結(jié)果,各階固有頻率均能避開(kāi)曲軸轉(zhuǎn)速頻率、電源頻率及旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)振蕩頻率的共振區(qū)間,不存在扭振風(fēng)險(xiǎn)。若機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí)不考慮扭振情況的發(fā)生,則機(jī)組在初始運(yùn)行時(shí)即會(huì)出現(xiàn)較大振動(dòng)無(wú)法開(kāi)車(chē),而不是目前現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的瞬時(shí)振動(dòng)增大的情況。因此,可以排除由于曲軸扭振導(dǎo)致軸瓦燒研的可能。另外現(xiàn)已委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)曲軸扭轉(zhuǎn)振動(dòng)進(jìn)行復(fù)算,進(jìn)一步驗(yàn)證是否存在扭振問(wèn)題。
(4)材質(zhì)或制造原因。本項(xiàng)調(diào)查的范圍:確定實(shí)際加工制造過(guò)程中是否存在問(wèn)題:曲軸材質(zhì)光譜分析、金相檢測(cè)、光譜檢測(cè)、探傷、力學(xué)性能及尺寸等檢測(cè)報(bào)告如下所示。根據(jù)相關(guān)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告,曲軸的材質(zhì)性能高于標(biāo)準(zhǔn)要求值,制造亦符合圖紙及技術(shù)要求,可排除質(zhì)量問(wèn)題。
抗拉強(qiáng)度Rm:標(biāo)準(zhǔn)值≥685 MPa、實(shí)測(cè)值:711 MPa;屈服強(qiáng)度Rel:標(biāo)準(zhǔn)值≥490 MPa、實(shí)測(cè)值:526 MPa;斷后伸長(zhǎng)率A:標(biāo)準(zhǔn)值≥15%、實(shí)測(cè)值:20%;斷面收縮率Z:標(biāo)準(zhǔn)值≥45%、實(shí)測(cè)值:54%;沖擊功AKV:標(biāo)準(zhǔn)值≥39 J、實(shí)測(cè)值:85 J。
壓縮機(jī)振動(dòng)聯(lián)鎖停車(chē)后,為慎重起見(jiàn)決定對(duì)機(jī)組主軸瓦、連桿大頭瓦、曲軸進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)4 副主軸瓦下瓦,六拐拐徑與曲柄銷過(guò)度處的圓角存有局部缺陷。經(jīng)分析討論認(rèn)為此類缺陷不至于導(dǎo)致壓縮機(jī)聯(lián)鎖動(dòng)作停車(chē)。與此同時(shí)對(duì)壓縮機(jī)的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行復(fù)查并未發(fā)現(xiàn)異常情況。
(5)安裝原因。本項(xiàng)調(diào)查的范圍:確定安裝過(guò)程是否存在問(wèn)題。
機(jī)身水平超差、軸瓦間隙過(guò)小、曲軸與電機(jī)軸對(duì)中偏差過(guò)大等安裝問(wèn)題都可能導(dǎo)致軸瓦的燒研。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋的情況及安裝記錄數(shù)據(jù),機(jī)組的水平、軸瓦的間隙等均在技術(shù)要求范圍內(nèi),故由于安裝原因?qū)е螺S瓦燒研的可能性較小。
(6)潤(rùn)滑情況。如果供油壓力不足,將導(dǎo)致潤(rùn)滑油膜壓力不夠、軸瓦潤(rùn)滑不良,軸瓦與曲軸摩擦熱量急劇升高,軸瓦發(fā)生熱膨脹,間隙消失,最終造成軸瓦與軸徑燒研。
根據(jù)潤(rùn)滑油壓力記錄曲線,8 月31 日故障時(shí)油壓最低壓力為0.284 MPa,低于規(guī)定的供油壓力0.35 MPa(未達(dá)到輔助油泵自啟壓力0.27 MPa),且油壓停機(jī)聯(lián)鎖值為0.2 MPa,正常情況不會(huì)導(dǎo)致軸瓦燒研。但由于燒研的六軸屬于供油管線的末端,該位置實(shí)際油壓將低于0.284 MPa,長(zhǎng)期運(yùn)行對(duì)軸瓦的使用壽命將有一定影響,建議將供油壓力值調(diào)整值0.35~0.4 MPa,保證各潤(rùn)滑點(diǎn)供油充足。
(7) 液擊。本項(xiàng)調(diào)查的范圍:判斷軸瓦燒研是否為液擊原因造成。
由于液體不可壓縮的特性,當(dāng)壓縮機(jī)介質(zhì)帶液量過(guò)大時(shí),液體無(wú)法被工藝氣及時(shí)帶出氣缸,就會(huì)造成液擊進(jìn)而造成機(jī)組超載,導(dǎo)致燒瓦及運(yùn)動(dòng)部件連接位置損壞。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反饋,在拆檢過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)事故的6 列(二級(jí))氣閥部位有明顯銹跡及水印痕,故應(yīng)不排除發(fā)生過(guò)液擊的可能。另外,根據(jù)機(jī)組的振動(dòng)曲線,機(jī)組不定期的會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)值增大的現(xiàn)象,此種情況也完全符合氣缸內(nèi)有少量液體發(fā)生撞擊的特征。通過(guò)核對(duì)額定工況的介質(zhì)組分,并重新采用HYSYS 模擬計(jì)算,確認(rèn)在設(shè)計(jì)工況下工藝介質(zhì)中并不帶液,壓縮過(guò)程也不會(huì)有液析出。因此,需貴公司核實(shí)操作工藝是否發(fā)生變化,入口的工藝介質(zhì)是否帶液,進(jìn)一步排查是否發(fā)生過(guò)液擊的可能。
(8)機(jī)組運(yùn)行環(huán)境改變。該壓縮機(jī)投入工藝運(yùn)行后出現(xiàn)機(jī)身振動(dòng)超差又瞬間回落的現(xiàn)象(無(wú)規(guī)律狀態(tài))。運(yùn)行至8 月底出現(xiàn)燒瓦情況后,曲軸返廠檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)三軸、四軸存在彎曲0.16 mm,六拐平行超差近0.2 mm 的情況。經(jīng)我公司評(píng)估后認(rèn)為六拐可采用通過(guò)“激光熔敷”或“磨軸徑”的方式進(jìn)行修復(fù)處理,但三軸、四軸無(wú)法進(jìn)行強(qiáng)制校直修復(fù),且此曲軸存在隱患僅可短期運(yùn)行。因修復(fù)周期緊張且采用“磨軸徑”方法時(shí)間較長(zhǎng)且不便于配件管理(磨軸后主軸瓦與連桿大頭瓦不能通用),后經(jīng)雙方商議后采用“激光熔敷”的方法對(duì)此曲軸進(jìn)行修復(fù)。根據(jù)當(dāng)時(shí)曲軸損傷情況分析為主電機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中基礎(chǔ)相對(duì)位置發(fā)生變化,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)組在運(yùn)行期間壓縮機(jī)基礎(chǔ)與電機(jī)基礎(chǔ)存在相對(duì)落差,造成曲軸軸線與電機(jī)軸線對(duì)中數(shù)值超差,壓縮機(jī)長(zhǎng)期在此情況下運(yùn)行,將產(chǎn)生較大附加偏心力導(dǎo)致曲軸擺動(dòng)并撞擊主軸瓦和連桿大頭瓦,造成曲軸變形。9 月底現(xiàn)場(chǎng)回裝時(shí)復(fù)檢曲軸與電機(jī)對(duì)中情況,發(fā)現(xiàn)電機(jī)下沉0.12~0.15 mm,印證了前期結(jié)論。故可推斷由于運(yùn)行過(guò)程中電機(jī)位置的異常變化導(dǎo)致了曲軸受力變形從而造成燒瓦的可能性較大。另9 月底曲軸修復(fù)后在現(xiàn)場(chǎng)回裝時(shí),測(cè)量電機(jī)軸伸端距飛輪端面距離約為32 mm,但定位盤(pán)厚度為30 mm。由于壓縮機(jī)曲軸軸向定位間隙約為0.5 mm,此種情況將導(dǎo)致壓縮機(jī)在往復(fù)運(yùn)行中曲軸受到一定的拉力作用,造成曲軸定位瓦端面在長(zhǎng)期運(yùn)行中承受擠壓力,致使定位瓦溫度升高,影響軸瓦的使用壽命,嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致燒瓦。所以下次安裝時(shí)應(yīng)重新調(diào)整定位盤(pán)厚度,避免發(fā)生設(shè)備故障,目前已將定位盤(pán)發(fā)至現(xiàn)場(chǎng),但厚度有一定余量,安裝時(shí)根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
綜上所述,造成壓縮機(jī)主軸瓦脫殼燒研的根本原因?yàn)閴嚎s機(jī)組運(yùn)行環(huán)境改變—電機(jī)基礎(chǔ)下沉,進(jìn)而導(dǎo)致電機(jī)軸與壓縮機(jī)軸的對(duì)中數(shù)據(jù)已嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)最大許用值,進(jìn)而導(dǎo)致壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行時(shí)曲軸并未按應(yīng)有的運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),主軸瓦隙不能正常形成潤(rùn)滑冷卻的油膜甚至?xí)霈F(xiàn)無(wú)油干磨,故主軸瓦在此運(yùn)行環(huán)境會(huì)出現(xiàn)脫殼燒研的情況發(fā)生。
此類故障已直接縮短了壓縮機(jī)的使用年限,為從根本上解決問(wèn)題。已對(duì)壓縮機(jī)的主要運(yùn)行部件進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,并經(jīng)多方協(xié)商后已更換壓縮機(jī)的受損曲軸部件、受損連桿部件,并將壓縮機(jī)基礎(chǔ)受力面、電機(jī)基礎(chǔ)受力面重新刨除后進(jìn)行二次灌漿養(yǎng)生以確保壓縮機(jī)基礎(chǔ)不再出現(xiàn)下沉?,F(xiàn)已調(diào)整電機(jī)高度,重新“對(duì)中”并滿足機(jī)組使用說(shuō)明書(shū)中的相關(guān)技術(shù)要求,另根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,另要求每運(yùn)行6 個(gè)月重新檢測(cè)“對(duì)中”值,避免因電機(jī)位置異常而導(dǎo)致壓縮機(jī)組故障。目前壓縮機(jī)已經(jīng)投運(yùn)工藝工況條件平穩(wěn)運(yùn)行,所有相關(guān)參數(shù)均可滿足使用要求。
與此同時(shí)對(duì)維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題也均逐項(xiàng)解決并將相關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行對(duì)接:(1)為了消除干擾信號(hào)造成振動(dòng)檢測(cè)儀表誤報(bào)警,我公司將增設(shè)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組測(cè)振儀表屏蔽罩。但此屏蔽罩只能對(duì)干擾信號(hào)起到一定的消減作用,不能完全屏蔽,故仍要求在振動(dòng)變送器2 m 范圍內(nèi)禁止使用對(duì)講機(jī)、手機(jī)等通訊設(shè)備。在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)在合適位置對(duì)測(cè)振儀表電纜進(jìn)行固定,避免外界環(huán)境干擾,保證測(cè)量精確度。增設(shè)振動(dòng)聯(lián)鎖停機(jī)延時(shí)功能,將振動(dòng)聯(lián)鎖設(shè)置為延時(shí)2 秒停機(jī),進(jìn)一步避免由干擾信號(hào)導(dǎo)致的機(jī)組誤聯(lián)鎖問(wèn)題。(2) 壓縮機(jī)開(kāi)車(chē)前請(qǐng)將機(jī)身油池加熱器抽出清洗,避免加熱器內(nèi)部有結(jié)焦物污染油品質(zhì)量。(3)調(diào)整定位盤(pán)厚度,避免電機(jī)位置異常而導(dǎo)致壓縮機(jī)組故障。(4) 對(duì)1-6 列十字頭與連桿油孔進(jìn)行通透清潔處理,防止之前燒瓦脫落的鎢金等殘留在油孔內(nèi),排除安全隱患。(5)檢測(cè)機(jī)組上游工藝系統(tǒng),并核實(shí)工藝介質(zhì)組分避免存在液擊的隱患。(6)至少每三個(gè)月對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行取樣檢測(cè),如果潤(rùn)滑油中的雜質(zhì)顆粒含量超則應(yīng)立即更換。
針對(duì)此某石化廠二氧化碳?jí)嚎s機(jī)頻繁出現(xiàn)主軸瓦脫殼燒研的故障,經(jīng)雙方幾個(gè)月來(lái)的多方面事故分析及綜合評(píng)定,現(xiàn)已從根本上解決了現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際問(wèn)題。目前已經(jīng)將全部的壓縮機(jī)注意事項(xiàng)及后續(xù)的問(wèn)題分析報(bào)告進(jìn)行多方溝通交底,此類故障再無(wú)發(fā)生?!扒Ю镏?,毀于蟻穴”,小的疏忽往往會(huì)導(dǎo)致不可預(yù)見(jiàn)的大問(wèn)題,進(jìn)而影響整個(gè)工藝流程的經(jīng)濟(jì)效益。