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        洗脫苯塔后煤氣苯含量的探究

        2023-06-10 08:55:02王俊杰山東洪達化工有限公司山東菏澤274700
        化工管理 2023年16期
        關鍵詞:貧油富油洗油

        王俊杰(山東洪達化工有限公司,山東 菏澤 274700)

        0 引言

        建國以來,焦爐煤氣凈化從無到有,蓬勃發(fā)展,技術水平和裝備水平也得到了很大的提升,隨著焦爐煤氣利用技術的不斷升級、深化,作為后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,對于焦爐煤氣中的苯含量要求也越來越苛刻,焦爐煤氣中苯含量的升高,造成煤氣制氫系統(tǒng)中催化劑活性的降低及使用壽命降低,因此,必須嚴格控制進入制氫系統(tǒng)中的苯含量[1-2]。本次有關洗苯塔后含苯超標的原因狀況及改善操作總結如下:11 月30 日8:00 開始洗苯塔后煤氣含苯大于2 g/m3,連續(xù)超標。為降低洗苯塔后煤氣含苯,多次召開現(xiàn)場分析討論會,并進行盯崗,對影響苯含量的各指標進行梳理、優(yōu)化調(diào)整,12 月24 日調(diào)整脫苯操作、12 月25 日新洗油補入系統(tǒng)后,塔后苯數(shù)據(jù)明顯呈下降趨勢,12 月28 日12:00 塔后苯1.49 g/m3合格。

        1 原因排查及分析

        1.1 生產(chǎn)調(diào)整

        (1) 11 月30 日再生器排渣4.37 t,12 月1 日系統(tǒng)補新洗油5.98 t。

        (2) 12 月2 日調(diào)整加熱后富油溫度由175~185 ℃調(diào)整至180~185 ℃,洗油循環(huán)量穩(wěn)定115~120 m3/h,同時,聯(lián)系質(zhì)量管理部對系統(tǒng)貧油進行全分析,加做富油含苯。

        (3) 12 月3 日聯(lián)系質(zhì)量管理部對罐區(qū)新洗油質(zhì)量進行全分析。

        (4) 12 月4 日為降低脫苯塔塔底壓力,調(diào)整蒸汽用量至1.0 t/h,聯(lián)系質(zhì)量管理部加做貧油含苯(0.02%),洗苯塔后煤氣含苯無下降趨勢,12 月6 日恢復蒸汽用量為1.1 t/h。

        (5) 11 月30日—12 月11 日再生器連續(xù)排渣,向系統(tǒng)補新洗油,合計共排渣20.87 t,補充新洗油23.78 t,噸苯耗洗油47.86 kg。

        (6)繼續(xù)加大系統(tǒng)新洗油的補入量,將噸苯洗油提高至正常負荷時耗量(75 kg/t苯),查看塔后苯數(shù)據(jù)變化,具體調(diào)整為:12 月12 日一次性向系統(tǒng)補入新洗油17.5 t,并連續(xù)每天排渣,每天補洗油。截至12 月15 日合計共排渣54.8 t(12—15 日連續(xù)排渣10.31 t),補充新洗油51.75 t(12—15 日連續(xù)補充27.97 t),噸苯洗油耗量76.25 kg。

        (7) 12 月24 日根據(jù)5 月份生產(chǎn)數(shù)據(jù)對洗脫苯崗位主要操作指標進行了調(diào)整。在保證脫苯塔底部壓力不大于30 kPa 的條件下,脫苯塔塔頂溫度由100~102 ℃逐漸提高至105 ℃,脫苯塔蒸汽用量由1.1 t/h 逐漸提高至1.5 t/h,洗油循環(huán)量120 m3/h逐漸減少至105~110 m3/h,加熱后的富油溫度由180 ℃調(diào)整為175~180 ℃,蒸汽壓力由0.3 MPa 提高至0.6 MPa。

        (8)由于洗油庫存不足,12 月16日—12 月22 日連續(xù)7 天未向系統(tǒng)補洗油,噸苯洗油耗量降至52.20 kg。12 月23 日向系統(tǒng)補充洗油4.91 t。12 月25 日,新洗油入庫后,開始向系統(tǒng)連續(xù)補充新洗油,提高噸苯洗油耗量,截至12 月28 日噸苯洗油耗量81.69 kg。

        (9) 12 月25 日聯(lián)系質(zhì)量管理部連續(xù)做貧油含苯、富油含苯數(shù)據(jù),監(jiān)測系統(tǒng)循環(huán)洗油質(zhì)量情況。

        洗脫苯工藝指標運行情況匯總見表3。

        表3 各溫度節(jié)段對比

        從上述指標可以看出,終冷后煤氣溫度及二段貧油溫度均在要求范圍內(nèi),且兩者溫差為3~4 ℃;脫苯塔塔頂溫度基本控制在102~105 ℃;循環(huán)貧油控制在106~123 m3/h;富油溫度在178~182 ℃之間。12 月24 日開始脫苯塔蒸汽用量由1.1 t/h 逐漸提高至1.5 t/h,且為保證脫苯塔頂壓力在6~7 kPa,洗油循環(huán)量120 m3/h 逐漸減少至105~110 m3/h。

        表1 貧油與富油的對比

        表2 新洗油的分析

        1.2 排渣及補充新洗油情況

        從7—12 月份再生器排渣、噸苯洗油消耗、塔前苯數(shù)據(jù)對比來看,12 月份粗苯收率比8 月份增加0.05%,比1—6 月份平均也增加0.05%,比2021 年最高平均收率1.14%(4 月份) 低0.02%;塔前苯比8 月份偏高2.9 g/m3,比1—6 月份平均增加4.01 g/m3,比2021 年最高平均值24.98 g/m3(3 月份)偏高0.08 g/m3;根據(jù)塔前持續(xù)苯偏高的趨勢,在噸苯洗油耗量偏低的情況,加大了再生器排渣頻次及洗油補充量,11 月30 日至12 月28 日連續(xù)排渣合計39.38 t,向系統(tǒng)補充新洗油合計104.67 t,至12 月28 日噸苯洗油耗量81.69 kg。

        1.3 洗油質(zhì)量對比

        (1) 系統(tǒng)循環(huán)洗油質(zhì)量對比(8—12月) 來看,系統(tǒng)中的循環(huán)洗油,與前8—11 月對比,270 ℃前餾出量偏低,而且初餾點也逐步降低(12.2 為224.6 ℃、12.16 為221.5 ℃、12.19 為218 ℃)。240~270 ℃之間的餾出物,多為甲基萘、二甲基萘、聯(lián)苯等組分,它們?nèi)埸c低.熱穩(wěn)定性好,吸苯能力強。初餾點降低,則240~270 ℃之間的餾出物相對減少,循環(huán)洗油的洗苯能力下降。

        12 月份系統(tǒng)的貧油含苯為最低0.05%,最高0.18%,平均0.12%,與8—11 月份相比,明顯偏高;富油含苯為最低1.22%,最高2.13%,平均1.77%,與以往數(shù)據(jù)相比,也明顯偏高,說明系統(tǒng)中循環(huán)洗油質(zhì)量比以前略差。

        (2) 12 月25 日之前系統(tǒng)補充的新洗油均為10 月1 日進廠洗油,12 月3 日對罐區(qū)洗油進行復檢,初餾點、餾出量和甲基萘含量均有所提高,萘含量降低,黏度增加。相對來說,復檢后洗油指標優(yōu)于進廠時化驗指標。

        10 月1 日進廠洗油指標甲基萘含量(70.52%)與前幾個月相比,明顯偏低,是近幾個月的最低數(shù)據(jù)。甲基萘作為洗油吸收粗苯中的最有效組分,相對來說,影響洗油質(zhì)量。而12 月25 日新進洗油各項指標明顯提升,初餾點增加了4~7 ℃,尤其是洗油關鍵組分甲基萘的含量提高了7.24%~13.36%,洗油質(zhì)量大大提升。

        2 原因分析

        (1) 9、10、11 月份為低負荷生產(chǎn),此期間排渣量小,噸苯洗油耗量過低,洗油質(zhì)量惡化,影響塔后苯數(shù)據(jù)。

        (2)在塔前苯連續(xù)偏高、洗油質(zhì)量下滑的情況下,系統(tǒng)補入新洗油量不足,系統(tǒng)內(nèi)洗油質(zhì)量得不到明顯改善,影響吸收效果。

        (3) 10 月份進廠洗油中甲基萘含量(70.52%)與9 月份相比偏低,也是影響指標偏高的因素。

        3 防范措施

        (1) 低負荷運行時,保證貧油質(zhì)量(貧油含苯≤0.03%),根據(jù)塔后含苯降低循環(huán)洗油量。

        (2)向系統(tǒng)中補入新洗油,置換出含苯高的洗油,降低貧油中的苯含量,保證洗油消耗不能低于55 kg/t,避免洗油質(zhì)量惡化。

        (3)進廠洗油中甲基萘含量進行分析,避免含量過低[1]。提高終冷器循環(huán)水流量,提高終冷器的洗萘效果,加強洗萘操作和油位控制,最大程度的降低終冷器后的煤氣中的萘,減少進行循環(huán)洗油的萘含量,提高脫苯效率。

        (4)加強化驗數(shù)據(jù)及產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析和監(jiān)控,每班多次監(jiān)控循環(huán)洗油的全分析指標,尤其關注洗苯塔前后指標的變化。

        4 結語

        針對本次粗苯系統(tǒng)生產(chǎn)中發(fā)生的異常情況,根據(jù)以往的生產(chǎn)經(jīng)驗并結合其他單位人員的操作經(jīng)驗,進行了全面的排查、分析,確定主要影響因素后,進行了相關工藝參數(shù)的調(diào)整和工藝操作的優(yōu)化改進。因塔后含苯影響因素較多,排查時應全面,針對不同的影響因素,采取不同的措施后12 月底粗苯系統(tǒng)恢復正常。

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