李超超, 李 核,劉 倫,程 威
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襄陽地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富,優(yōu)質(zhì)水泥用灰?guī)r、飾面用花崗巖和膨潤土資源等較為豐富,具備一定的集約化、規(guī)?;_發(fā)價值和潛力。開采礦產(chǎn)對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展起到推動作用的同時,也帶來了一系列問題。如大量尾礦隨意堆放,污染了環(huán)境,浪費了耕地,同時由于一部分尾礦堆放選址不合理,給當?shù)鼐用竦纳詈途幼…h(huán)境帶來了巨大的安全隱患。
襄陽207國道改建項目起于鄂豫兩省交界處,沿既有G207加寬至黃集鎮(zhèn)北向西改移,途經(jīng)馬集、牛首鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)、吳集、九集鎮(zhèn)、歐廟鎮(zhèn)、小河鎮(zhèn),止于宜城劉家營,順接現(xiàn)狀G207,路線全長96.178 km。項目采用一級公路標準建設,設計速度80 km/h。項目軟基換填量巨大,達130多萬立方米,設計為砂礫換填,但工地沿線砂礫匱乏,能否由水泥尾礦(是指水泥生產(chǎn)用原料在選料過程中產(chǎn)生的廢棄尾料)替代砂礫進行軟基換填,變廢為寶,節(jié)約施工成本,該文就此問題進行了試驗研究和實踐操作。
為了探索水泥尾礦能否用于軟基換填,通過對華新襄陽市水泥廠某大型水泥尾礦庫的材料進行取料,分析水泥尾礦的級配,同時對水泥尾礦進行了擊實和三軸實驗,獲得了相關(guān)的試驗資料。
試驗采用《公路土工試驗規(guī)程》(JTG 3430—2020)[1]的篩分方法,采用STSJ—3型標準振篩機對尾礦進行篩分、稱量,并采集了相應的數(shù)據(jù),測試結(jié)果如表1所示。根據(jù)試驗數(shù)據(jù),繪出的粒徑分析曲線見圖1。
由表1、圖1可知水泥尾礦的顆粒粒徑組成主要分布在1~10 mm范圍內(nèi),相應的d60=4 mm,d30=0.9 mm,d10=0.13 mm,所以其不均勻系數(shù)Cu=31.2>5,曲率系數(shù)1<Cc=1.6<3。因此,該水泥尾礦級配較好,適合于填方工程。同時由表1可知,水泥尾礦中顆粒大于2 mm的約占51.25%,根據(jù)《公路土工試驗規(guī)程》(JTG 3430—2020)可知,土樣為碎石土。
表1 顆粒分析試驗數(shù)據(jù)
圖1 顆粒篩分曲線
試驗中采用STDJ—3A電動擊實儀對5組樣品進行擊實,擊實后的每組樣品中各取兩份樣品進行平行測試和烘干,并在干燥前和干燥后進行稱重記錄,可以計算出每組樣品中的含水率的平均值見表2,同時根據(jù)采集的數(shù)據(jù)繪出干密度和含水量的曲線(見圖2)。由圖2可以看出,試驗樣品最佳水分含量約為4.4%左右,此時樣品的濕密度約為2.37 g/cm3。
表2 擊實試驗數(shù)據(jù)
圖2 干密度和含水率的曲線
利用三軸試驗可以得出抗剪強度與軸向應力的變化規(guī)律。該試驗委托外部單位進行試驗并收集數(shù)據(jù)。采用非飽和土三軸試驗裝置(型號:HKUST)測定6組試驗樣品的抗剪強度,試驗樣品的含水率為5%,分別施加50 kPa、100 kPa、150 kPa、200 kPa、300 kPa和400 kPa的圍壓,把異常值刪除后得到四組數(shù)據(jù)見表3,并根據(jù)試驗數(shù)據(jù)繪出了強度包絡圖,最終計算出的水泥尾礦的黏聚力和內(nèi)摩擦角分別為1.8 kPa和30.8°,其特性與砂礫相近,具有較好的滲透性,基本沒有黏性。
表3 黏聚力與內(nèi)摩擦角測試結(jié)果
圖3 強度包絡圖
計算模型選取襄陽207國道改建項目K72+476~K72+576路基施工段落。根據(jù)地質(zhì)勘察和施工圖設計,路基和地基的組成分別是“3+1”灰土、淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉質(zhì)黏土,設計要求對淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土地基進行換填處理,厚度為3 m,如圖4所示。路基填料和原地基的性質(zhì)、厚度以及相對應的材料性能見表4。路面寬度為25.5 m,坡度為1∶1.5,斷面寬度為84 m,計算時取100 m長的段落進行建模與分析。
表4 各土層材料參數(shù)
圖4 路堤橫斷面圖
FLAC3D軟件程序是目前巖土力學計算中不可或缺的一種數(shù)值方法,在邊坡穩(wěn)定性評價、支護設計與評價、地下硐室設計、施工設計、隧道工程等方面得到了廣泛應用。
從圖4可以看出來,計算模型是對稱的。為提高計算速度,采用1/2的模型進行分析,計算模型的網(wǎng)格劃分如圖5所示。整個計算模型共劃分成了75 287個節(jié)點,75 105個四面體單元。計算時假定限制Y軸橫向位移,限制X軸兩端橫向位移,同時限制模型底部的豎向位移,模型上部為自由端,在此條件下輸入?yún)?shù)時,需要將彈性模量(E)、泊松比(μ)轉(zhuǎn)化為體積模量(K)和剪切模量(G),其轉(zhuǎn)化關(guān)系為:
圖5 模型網(wǎng)絡圖
對于施加荷載的計算,其中車道寬度為25.5 m,車道荷載為均布力11.9 kN/m,再加上0.67 m厚的瀝青水穩(wěn)路面層,經(jīng)換算后偏安全地取覆蓋土上部均布荷載為25 kPa,計算所得豎向沉降位移圖如圖6、圖7所示。分析圖6、圖7可知,豎向最大沉降發(fā)生在路面中心處,采用水泥尾礦換填后的沉降范圍為1.400 0×10-1m~1.404 0×10-1m,采用砂礫換填后沉降范圍為8.000 0×10-2m~8.806 4×10-2m。經(jīng)換填后的水泥尾礦沉降量雖大于砂礫,但其沉降范圍仍滿足《公路路基設計規(guī)范》(JTG D30—2015)[2]中的相關(guān)要求,即一級公路的一般路段施工完成后的總沉降量應該不大于300 mm。
圖7 砂礫換填沉降圖
選取襄陽207國道改建項目K72+476~K72+576段落使用水泥尾礦作為軟基換填材料進行試驗應用,按照路基填筑的要求進行施工,分層填筑、分層碾壓,分層厚度控制在20~30 cm,填筑完畢后進行沉降監(jiān)測和位移監(jiān)測。
(1)一塊600 mm×600 mm×9 mm的鋼板作為基座,一根A25 mm的鋼管作為觀測桿,同時通過三根A10 mm斜鋼筋將觀測桿焊接在基座上(如圖8)。
(2)在基座的埋設部位用10 cm細砂墊層進行平整,并在埋入過程中保證基座的水平度與和觀測桿的垂直度(如圖8)。
圖8 沉降板構(gòu)造圖
(3)放好沉降板后,回填一定厚度的墊層,然后套上保護套管,使其稍略低于觀測桿,上端封住管口,然后在其周邊填入相應的填料穩(wěn)定套管,以完成沉降板的埋入。
(4)采用水準儀對埋完的沉降板觀測桿頂面高程進行測量,并將其作為初始讀數(shù),在路基填筑過程中,逐步將沉降板觀測桿和保護套管接高,每次接高0.5m左右為宜,接長前后測量頂部高程變化值來確定接高量。
(1)采用C25混凝土預制的位移邊樁,其長度為150 cm(如圖9),斷面為20 cm×20 cm,將其埋入地基內(nèi),邊樁的埋設深度為140 cm,樁頂裸露在外的高度不應超過10 cm。邊樁埋設在路堤兩側(cè)趾部,以及坡腳外緣10 m的地方。
圖9 位移邊樁構(gòu)造圖
(2)位移監(jiān)測采用全站儀按交會法或極坐標法直接測定測點坐標,作為初始讀數(shù)。
監(jiān)測斷面及具體測點布置明細見表5。
表5 沉降點及位移點布置表
通過布置沉降板和位移樁,發(fā)現(xiàn)其沉降速率、沉降量和位移量均滿足設計及規(guī)范要求,因此實踐操作表明水泥尾礦用于軟基換填施工可行。
通過對襄陽207國道改建項目軟弱土分布特征的分析,結(jié)合襄陽地區(qū)水泥尾礦儲量大、利用率不高的特點,采用水泥尾礦作為軟基換填料較為合理。經(jīng)過一系列的試驗研究及分析得到以下主要結(jié)論:
(1)對水泥尾礦的基本特征進行了分析,確定其用于一級公路軟土路基換填可以滿足填土的基本要求。
(2)FLAC3D仿真結(jié)果表明,盡管水泥尾礦換填處理后路基沉降量大于砂礫換填后的路基沉降量,但仍滿足設計規(guī)范的要求。
(3)通過施工實測實量,發(fā)現(xiàn)水泥尾礦用于軟基處理可行。
(4)將水泥尾礦用作軟土路基換填土可以改善礦區(qū)環(huán)境,節(jié)約項目施工成本,實現(xiàn)了廢棄材料的二次利用,具有廣闊的應用前景。