楊 凱,張麗麗,萬(wàn)苗苗
(陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西 洛川 727406)
甲基叔丁基醚(MTBE)辛烷值高(馬達(dá)法101,研究法117),性質(zhì)與汽油相近,與烴類完全互溶,具有良好的抗爆性,且調(diào)合性能優(yōu)良,用作高辛烷值無(wú)鉛車(chē)用汽油的添加組分。
陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠12×104t·a-1的MTBE裝置,采用混相床-催化蒸餾技術(shù),以活化后的大孔徑強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂為催化劑,一次性裝填[1]。隨著工藝技術(shù)的不斷成熟,持續(xù)優(yōu)化工藝指標(biāo),2017年4月更換催化劑,針對(duì)催化劑的失活,分析原因并采取有效措施,不僅延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命,同時(shí)對(duì)裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行及降本增效具有重要意義。本文對(duì)影響合成MTBE樹(shù)脂催化劑壽命的因素及對(duì)策進(jìn)行研究。
MTBE催化劑的設(shè)計(jì)使用量和壽命,如表1所示。MTBE裝置中醚化反應(yīng)器的設(shè)計(jì)異丁烯轉(zhuǎn)化率≥90%,催化蒸餾塔的設(shè)計(jì)異丁烯轉(zhuǎn)化率≥98%。
表1 MTBE催化劑的設(shè)計(jì)使用量和壽命
混合碳四原料和甲醇原料中都含有少量游離水,游離水可與混合碳四中異丁烯在合適的溫度下反應(yīng)生成叔丁醇(TBA)。醚化催化劑與水可以發(fā)生水解脫硫反應(yīng),使催化劑失去活性。
醚化反應(yīng)器和催化蒸餾塔反應(yīng)床層溫度過(guò)高(≥85 ℃),會(huì)使醚化催化劑的反應(yīng)基團(tuán)脫落,催化劑沒(méi)有磺酸根會(huì)失去活性。原料中的游離水和脫落的反應(yīng)基團(tuán)形成強(qiáng)酸,對(duì)反應(yīng)器和催化蒸餾塔床層格柵造成腐蝕。2017年裝置檢修更換催化劑時(shí),反應(yīng)器和催化蒸餾塔絲網(wǎng)腐蝕情況如圖1所示。
圖1 反應(yīng)器床層絲網(wǎng)和催化蒸餾塔床層絲網(wǎng)腐蝕情況Figure 1 Corrosion of reactor bed screen and catalytic distillation tower bed screen
當(dāng)醇烯比過(guò)低時(shí),混合碳四中的異丁烯在催化劑作用下,發(fā)生異丁烯低聚反應(yīng),釋放大量熱量,使催化劑床層急劇升溫,聚合反應(yīng)更快,釋放熱量更多,形成更多異丁烯低聚物(DIB);當(dāng)醇烯比過(guò)高時(shí),大量的甲醇會(huì)發(fā)生脫水縮合反應(yīng),生成副產(chǎn)物二甲醚(DME)和水,生成的水會(huì)繼續(xù)生成副反應(yīng)TBA或與脫落的磺酸根形成強(qiáng)酸。低聚物和二甲醚會(huì)緩慢堵塞催化劑反應(yīng)孔道,使催化劑失活,同時(shí)反應(yīng)器及催化蒸餾塔反應(yīng)床層阻力增大,易造成反應(yīng)器內(nèi)部熱電偶套管變形和損壞。
因?yàn)槌合绿嘉宓钠骄悬c(diǎn)約35 ℃,碳四的平均沸點(diǎn)約0 ℃,二者相差約35 ℃,在原料中碳五含量增加后,由于碳五的沸點(diǎn)溫度較MTBE(常壓下55 ℃)低,汽化時(shí)需要更多熱量,塔底溫度下降,此時(shí)為控制催化蒸餾塔靈敏板溫度,隨著塔底升溫,催化劑床層溫度升高,造成異丁烯二聚、三聚或多聚反應(yīng)產(chǎn)物增多(見(jiàn)表2),此聚合物有一定黏性,起初附著于催化劑表面及反應(yīng)孔道,嚴(yán)重時(shí)堵塞孔道,催化劑失活,縮短催化劑使用壽命。
表2 碳四原料中碳五質(zhì)量分?jǐn)?shù)、床層溫度與MTBE低聚物質(zhì)量分?jǐn)?shù)的數(shù)值(2019年5月)
(1) 加強(qiáng)原料脫水頻次及pH值檢測(cè)
在原料控制上,一是嚴(yán)格控制碳四原料罐脫水,每2 h脫水1次,可以減少水解脫硫反應(yīng),達(dá)到保護(hù)催化劑的目的。二是每天在脫水時(shí)利用pH值比對(duì)卡對(duì)混合碳四原料進(jìn)行檢測(cè),如果脫水時(shí)檢測(cè)為堿性水,及時(shí)聯(lián)系上游裝置進(jìn)行處理。
(2) 嚴(yán)格控制回收甲醇含水量
嚴(yán)格控制甲醇回收塔的塔頂溫度低于68 ℃,塔頂溫度過(guò)高會(huì)使回收甲醇中水含量超標(biāo),通過(guò)調(diào)整塔底溫度或回流量控制塔頂溫度,控制甲醇中水含量≤1.5%,延長(zhǎng)醚化催化劑的使用壽命?;厥占状贾笜?biāo)如表3所示。
表3 回收甲醇指標(biāo)
甲醇萃取塔是利用甲醇易溶于水而未反碳四不溶于水進(jìn)行分離碳四和甲醇。適當(dāng)增加換水頻次,保持萃取水為中性,降低因腐蝕產(chǎn)生的陽(yáng)性離子,2017年4月?lián)Q劑后除鹽水更換頻次由每季度2次提高至每季度3次,提高換水頻次,減緩了催化劑失活速率,延長(zhǎng)催化劑使用壽命。換水頻次增加萃取水pH值如表4所示。
表4 換水頻次增加萃取水pH值
嚴(yán)格控制反應(yīng)器和催化蒸餾塔床層工藝指標(biāo),控制反應(yīng)器進(jìn)料溫度小于35 ℃,調(diào)整催化蒸餾塔壓力和醇烯比,控制催化劑床層溫度低于75 ℃,可有效控制低聚物生成量,延緩催化劑失活。反應(yīng)床層溫度與產(chǎn)品低聚物含量如表5所示。
表5 反應(yīng)床層溫度與產(chǎn)品低聚物含量(均值)
嚴(yán)格控制混合碳四原料中碳五含量,要求小于1%[1],以消除碳五造成催化劑床層溫度高導(dǎo)致催化劑失活。碳四原料中碳五含量如表6所示。
表6 碳四原料中碳五含量(均值)
裝置在正常生產(chǎn)期間,甲醇進(jìn)料量適當(dāng)過(guò)量有利于MTBE合成反應(yīng)向正方向進(jìn)行,裝置正常運(yùn)行時(shí),醇烯物質(zhì)的量比控制在1.05±0.05,若混合碳四原料中碳五含量大于1%時(shí),反應(yīng)床層溫度升高,產(chǎn)物中碳八含量升高,調(diào)整醇烯物質(zhì)的量比至1.12~1.16,可以降低催化劑床層溫度,抑制混合碳四異丁烯的自聚,達(dá)到延長(zhǎng)催化劑使用壽命的目的。
本次優(yōu)化操作,使MTBE催化劑的使用壽命得到延長(zhǎng),截止2020年4月,醚化反應(yīng)器和甲醇凈化器催化劑運(yùn)行時(shí)間3 a,超出催化劑設(shè)計(jì)使用壽命2 a。2019年10月20日至2020年1月20日,進(jìn)行取樣分析計(jì)算,裝置運(yùn)行期間反應(yīng)器出口轉(zhuǎn)化率達(dá)到設(shè)計(jì)要求,≥90%(如圖2),催化蒸餾塔頂出口總轉(zhuǎn)化率達(dá)到設(shè)計(jì)要求,≥98%(如圖3)。滿足生產(chǎn)需求,催化劑使用量及使用壽命如表7所示。
圖2 醚化反應(yīng)器出口轉(zhuǎn)化率Figure 2 Converion at etherification reactor outlet
圖3 裝置總轉(zhuǎn)化率Figure 3 Total conversion of unit
表7 催化劑使用量及使用壽命
通過(guò)對(duì)MTBE裝置工藝操作的優(yōu)化,延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命,節(jié)省了費(fèi)用。反應(yīng)器和甲醇凈化器更換催化劑及瓷球分別為催化劑28 t(干基)和瓷球5.3 t。
催化劑材料費(fèi)為:28 t×3.401 7萬(wàn)元·t-1=95.2(萬(wàn)元)
瓷球材料費(fèi)為:5.3 t×1.418 6萬(wàn)元·t-=7.5(萬(wàn)元)
更換反應(yīng)器和甲醇凈化器催化劑所使用的人工和機(jī)械產(chǎn)生的費(fèi)用按20萬(wàn)元計(jì)算,則MTBE裝置按照催化劑設(shè)計(jì)壽命更換反應(yīng)器和甲醇凈化器催化劑的總費(fèi)用為:
95.2+7.5+20=122.7(萬(wàn)元)
本次優(yōu)化操作節(jié)約費(fèi)用:122.7×2=245.4(萬(wàn)元)
通過(guò)對(duì)MTBE催化劑壽命的總結(jié)分析,找出了影響催化劑使用壽命的因素,通過(guò)優(yōu)化操作參數(shù)和改進(jìn)操作方法等措施,不僅延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命,還在降本增效方面具有重要意義。