陳子萌,劉 偉
(中核武漢核電運(yùn)行技術(shù)股份有限公司,湖北 武漢 430074)
立式長軸液下泵具有節(jié)省空間和便于管道布置的特點(diǎn),在核電廠應(yīng)用廣泛。但因其軸系長、重心較高和機(jī)座尺寸小,容易引發(fā)泵組振動(dòng)故障。某核電廠廢水池排污泵電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)(振動(dòng)速度最大為9.4 mm/s,運(yùn)行限值為4.5 mm/s),嚴(yán)重影響運(yùn)行可靠性。電廠維修人員對(duì)泵組進(jìn)行了解體檢查,未發(fā)現(xiàn)泵組本體缺陷,重新安裝后振動(dòng)依然超標(biāo)。為查明故障原因,在核電現(xiàn)場進(jìn)行泵組振動(dòng)測(cè)試和故障診斷。
某核電廠常規(guī)島含油廢水池配備兩臺(tái)長軸液下泵,兩臺(tái)泵間歇運(yùn)行,負(fù)責(zé)將汽輪機(jī)廠房地坑廢水排送至廢水處理系統(tǒng),輸送介質(zhì)為含油廢水。泵型號(hào)為FY80-200,額定轉(zhuǎn)速為2 945 r/min,揚(yáng)程為35 m,功率為22 kW,流量為130 t/h。泵組整體安裝于廢水池上方兩根C22型槽鋼基礎(chǔ)上,通過底板螺栓與槽鋼相連,電機(jī)和泵采用彈性套柱銷聯(lián)軸器撓性連接。泵組結(jié)構(gòu)及振動(dòng)測(cè)點(diǎn)見圖1。
圖1 泵組結(jié)構(gòu)及振動(dòng)測(cè)點(diǎn)示意圖Fig.1 Pump group structure and vibration measurement point diagram1—電機(jī)上軸承測(cè)點(diǎn);2—電機(jī)下軸承測(cè)點(diǎn);3—泵軸承測(cè)點(diǎn)
兩臺(tái)排污泵自安裝調(diào)試以來電機(jī)帶載振動(dòng)超標(biāo),空載試轉(zhuǎn)合格。對(duì)泵和電機(jī)進(jìn)行解體檢查未發(fā)現(xiàn)異常缺陷,泵體水力部件和軸承狀況良好,排除汽蝕、葉片磨損和導(dǎo)軸承間隙超差等故障。在排除設(shè)備安裝和檢修質(zhì)量問題后,對(duì)泵組進(jìn)行了振動(dòng)測(cè)試和頻譜分析,測(cè)量電機(jī)上部軸承振動(dòng)速度最大為9.4 mm/s,遠(yuǎn)超過運(yùn)行限值。電機(jī)上部軸承南北方向(X方向)和東西方向(Y方向)振動(dòng)相位差為180°。泵組振動(dòng)測(cè)量值見表1,電機(jī)上部軸承振動(dòng)頻譜見圖2。
表1 泵組振動(dòng)測(cè)量值Table 1 Vibration measurement of pump group
圖2 電機(jī)上軸承橫向振動(dòng)頻譜圖Fig.2 Transverse vibration spectrum diagram of motor upper bearing
根據(jù)現(xiàn)場測(cè)量的振動(dòng)數(shù)據(jù)分析泵組振動(dòng)現(xiàn)象,振動(dòng)特點(diǎn)主要表現(xiàn)為電機(jī)上部振動(dòng)超標(biāo),從上往下振動(dòng)烈度逐漸減小,泵側(cè)振動(dòng)未超過限值。由頻譜分析可知,電機(jī)振動(dòng)主要以1倍頻為主,無其他故障頻率,屬于普通強(qiáng)迫振動(dòng)[1]。對(duì)于普通強(qiáng)迫振動(dòng)而言,部件呈現(xiàn)的振幅與作用在部件上的激振力成正比,與其動(dòng)剛度成反比[2]:
A=F/K
(1)
式中,A為振幅;F為激振力;K為部件動(dòng)剛度。
K=k/β
(2)
(3)
(4)
式中,k為部件靜剛度;β為動(dòng)力放大因子;ω為激振力頻率;ξ為相對(duì)阻尼系數(shù);ωn為支撐系統(tǒng)自振頻率,m為參振質(zhì)量[3]。
引起轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備普通強(qiáng)迫振動(dòng)故障的主要因素有:1)激振力大;2)支撐動(dòng)剛度低。肯定和排除其中一個(gè)因素,是故障診斷的第一步。
在轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備中,1倍頻振動(dòng)故障是最容易發(fā)生的,大部分情況下與轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡、軸彎曲、結(jié)構(gòu)松動(dòng)或動(dòng)靜摩擦相關(guān)[4]。而立式電機(jī)普通強(qiáng)迫振動(dòng)異常激振力的來源主要是轉(zhuǎn)子不平衡和軸系不對(duì)中等影響因素。
查詢?cè)O(shè)備出廠質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,轉(zhuǎn)子已經(jīng)做過動(dòng)平衡校正,殘余不平衡量很小,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí)電機(jī)上部軸承X方向和Y方向振動(dòng)相位相差180°,不符合轉(zhuǎn)子不平衡的振動(dòng)特征,可以排除不平衡故障影響;檢查電機(jī)與泵聯(lián)軸器中心偏差小于0.05 mm,符合撓性聯(lián)軸器對(duì)中標(biāo)準(zhǔn)。泵組振動(dòng)頻譜中沒有明顯的不對(duì)中故障頻率,可以排除軸系不對(duì)中產(chǎn)生異常激振力的可能。
立式長軸液下泵因?yàn)檩S系設(shè)計(jì)和安裝特點(diǎn),通常支撐在環(huán)形基礎(chǔ)臺(tái)板上。又因其重心較高、基座尺寸小,會(huì)導(dǎo)致基座和支架剛度偏弱,結(jié)構(gòu)固有頻率低,容易引起橫向振動(dòng)和結(jié)構(gòu)共振[5]。
測(cè)量泵組各部件之間的振動(dòng)差值,電機(jī)、泵支架和泵底板法蘭連接處的振動(dòng)差值小于0.5 mm/s,未發(fā)現(xiàn)明顯差別振動(dòng),設(shè)備不存在連接松動(dòng)和連接剛度不足故障。檢查泵組基礎(chǔ)安裝情況發(fā)現(xiàn)兩處設(shè)計(jì)安裝問題:1)基礎(chǔ)槽鋼兩端直接放置在混凝土地面上,底部與預(yù)埋件焊接固定,沒有進(jìn)行土建預(yù)埋和二次灌漿;2)基礎(chǔ)槽鋼構(gòu)成的簡支梁懸臂段跨距較長,在中間位置缺少有效支撐,不符合設(shè)計(jì)規(guī)范。
進(jìn)一步測(cè)量基礎(chǔ)槽鋼振動(dòng),測(cè)量槽鋼中間段振動(dòng)達(dá)到5.5 mm/s,遠(yuǎn)超過槽鋼兩端和泵底板振動(dòng)值,判斷泵組基礎(chǔ)剛度存在不足。同時(shí),針對(duì)電機(jī)上部振動(dòng)異常放大現(xiàn)象,采用錘擊法[6]測(cè)量電機(jī)固有頻率,排查結(jié)構(gòu)共振的影響。錘擊測(cè)得電機(jī)固有頻率50 Hz。
電機(jī)橫向固有頻率為50 Hz,泵組轉(zhuǎn)速頻率為49.08 Hz,兩者頻率接近,運(yùn)行期間會(huì)造成電機(jī)結(jié)構(gòu)共振。當(dāng)激振力與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件自身的固有頻率相近,結(jié)構(gòu)件振動(dòng)狀態(tài)會(huì)表現(xiàn)得非常敏感,較小的激振力會(huì)引發(fā)大的振動(dòng)波動(dòng),產(chǎn)生明顯整體響應(yīng),造成振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo)。
由式(4)可知,如果要避開共振,可以改變系統(tǒng)剛度或參振質(zhì)量來調(diào)整系統(tǒng)固有頻率?,F(xiàn)場設(shè)備參振質(zhì)量往往難以調(diào)整,采用改變系統(tǒng)剛度的方法驗(yàn)證共振的影響。為了進(jìn)一步驗(yàn)證振動(dòng)分析結(jié)果,對(duì)泵組進(jìn)行了臨時(shí)支撐和松緊螺栓兩項(xiàng)振動(dòng)試驗(yàn),測(cè)試結(jié)果如下。
在電機(jī)與墻壁,基礎(chǔ)槽鋼與墻壁之間分別敲入尺寸合適的方木,增加水平方向臨時(shí)支撐,提高泵組支撐剛度。安裝支撐后啟機(jī)試驗(yàn),測(cè)量電機(jī)振動(dòng)速度值由9.4 mm/s下降至7.1 mm/s,振動(dòng)有明顯改善。
泵組運(yùn)行期間,安排檢修人員手動(dòng)調(diào)整電機(jī)地腳螺栓緊固力矩,通過降低連接剛度的方法改變電機(jī)固有頻率,使其避開共振頻率。在減小相鄰兩顆電機(jī)地腳螺栓力矩后,電機(jī)基頻振動(dòng)幅值下降明顯。
由上述振動(dòng)分析和實(shí)驗(yàn)測(cè)試可知,泵組電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的根本原因是基礎(chǔ)剛度不足引發(fā)的電機(jī)結(jié)構(gòu)共振。
共振對(duì)振動(dòng)影響較大,消除共振是振動(dòng)處理的關(guān)鍵。振動(dòng)是系統(tǒng)在外部激勵(lì)下的整體響應(yīng),不僅與激振力的性質(zhì),激勵(lì)頻率和幅值等有關(guān),也與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量、彈性剛度、阻尼等自身固有特性有關(guān)。處理共振常用的治理措施有改變結(jié)構(gòu)固有頻率和減小激振力兩種方法。因電機(jī)橫向固有頻率和轉(zhuǎn)頻相近,造成結(jié)構(gòu)共振,現(xiàn)場選取改變結(jié)構(gòu)固有頻率的方法進(jìn)行消振。改變系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件自身的固有特性,使其固有頻率避開共振,可以顯著改善振動(dòng)狀況。
項(xiàng)目改造從經(jīng)濟(jì)效益和工程實(shí)施便捷性的角度考慮,會(huì)選定對(duì)系統(tǒng)固有頻率影響最大的結(jié)構(gòu)件進(jìn)行優(yōu)化,來改變系統(tǒng)固有頻率[7]。由于核電廠房土建施工已完成,在廢水池上方人員施工作業(yè)難度大,現(xiàn)場不具備重新設(shè)計(jì)和安裝設(shè)備基礎(chǔ)的條件。因此,結(jié)合泵組安裝環(huán)境和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),選定基礎(chǔ)槽鋼作為優(yōu)化對(duì)象,通過增加橫向支撐來提高設(shè)備整體支撐剛度。
選定基礎(chǔ)槽鋼中間懸臂段進(jìn)行加固,在基礎(chǔ)剛度最薄弱的位置增加支撐。利用廠房墻體預(yù)埋件作為焊接錨點(diǎn),在基礎(chǔ)槽鋼與墻體之間,以及兩根槽鋼之間焊接鋼結(jié)構(gòu)橫向支撐件,通過增加橫向支點(diǎn)的方式來提高泵組整體支撐剛度。基礎(chǔ)改造方案見圖3。
圖3 基礎(chǔ)改造簡圖Fig.3 Basic reconstruction sketch1,2—基礎(chǔ)槽鋼加固件;3,4—槽鋼與墻體支撐件
設(shè)備基礎(chǔ)改造完成后,對(duì)電機(jī)進(jìn)行錘擊測(cè)量,測(cè)得電機(jī)固有頻率由50 Hz提升至59 Hz,已避開泵組轉(zhuǎn)速頻率。啟機(jī)驗(yàn)證結(jié)果,電機(jī)振動(dòng)最大3.5 mm/s,降至合格水平,滿足長期運(yùn)行要求。處理后泵組振動(dòng)測(cè)量值見表2。
表2 泵組振動(dòng)測(cè)量值Table 2 Vibration measurement of pump group
立式長軸泵發(fā)生振動(dòng)問題后,在工程現(xiàn)場難以有效規(guī)范處理,可以利用振動(dòng)測(cè)試和頻譜分析查找故障根本原因,再通過加強(qiáng)弱支撐、在線動(dòng)平衡和調(diào)整地腳墊片等非標(biāo)準(zhǔn)性措施進(jìn)行消振。
本文以國內(nèi)某核電廠的長軸液下泵為研究對(duì)象,針對(duì)立式長軸泵常見的橫向振動(dòng)和結(jié)構(gòu)共振故障,采用改造基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),提升支撐剛度的方法,使設(shè)備固有頻率避開激振頻率,最終消除結(jié)構(gòu)共振,解決了長期影響設(shè)備可靠運(yùn)行的工程難題。