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        多繩摩擦式提升機調(diào)換繩裝置的設計及應用分析

        2023-01-26 10:11:12
        機械管理開發(fā) 2022年11期
        關(guān)鍵詞:罐籠提升機機械手

        黃 強

        (焦煤集團霍州煤電同安煤業(yè)有限責任公司,山西 呂梁 033500)

        1 副立井調(diào)繩裝置及工作現(xiàn)狀

        霍州煤電集團某礦高產(chǎn)高效提升機工作量大,以該礦提升機為研究對象,查明提升機型號為JKMD-5.5×4(Ⅲ),現(xiàn)場調(diào)查顯示摩擦輪與天輪直徑均為Φ5.5 m,提升機有直徑Φ60 mm 的提升鋼絲繩4根,該礦井井口標高+1 416 m、主水平提升高度約為548 m,有兩個60 t 重提升罐籠,分別為一臺特寬罐籠和一臺配重窄罐籠。

        該礦生產(chǎn)效益好高產(chǎn)高效,在對設備、人員等進行運輸時,多繩摩擦式提升機長期處于高負荷、高頻次運行狀態(tài),長此以往多繩摩擦式提升機的鋼絲繩會有不同程度的塑性變形,嚴重減小了多繩摩擦式提升機的工作壽命。因此為了保證多繩摩擦式提升機的安全有效運行,需要定期對提升機的運行狀況進行檢查,若不符合相關(guān)運行標準,相關(guān)工作人員完及時對其調(diào)整維修,如竄繩、調(diào)繩等。在現(xiàn)場調(diào)查后發(fā)現(xiàn),該多繩摩擦式提升機存在以下不足[1]:

        1)該礦在對產(chǎn)能、物料、人員及設備材料等進行運輸工作時,提升機長期處于高負荷運行狀態(tài),導致提升機運行系統(tǒng)下張力平衡油缸的工作壽命大大縮短。長期的高負荷運行,導致鋼絲繩出現(xiàn)塑性變形,危及提升機的安全運行,必須及時對提升機調(diào)繩、竄繩,由于罐籠重量大,調(diào)繩竄繩時,負重載荷較大,增加了工作人員的工作量和勞動強度。

        2)竄繩調(diào)繩時要對罐籠進行提升,因罐籠過重,起重負荷過大,高頻次竄繩調(diào)繩等原因,對罐籠上提困難上升。

        3)該提升機在設計之初是通過外側(cè)鋼絲繩上提罐籠,但由于長期處于高負荷、高頻次工作狀態(tài)下且竄繩調(diào)繩次數(shù)增加,導致上提罐籠難度大,故障頻發(fā)。

        4)上提罐籠過程中要對鋼絲繩進行固定,該提升機的卡繩部件初始夾緊力有時不能承受高頻次高負荷工作,容易出現(xiàn)滑繩現(xiàn)象,造成了一定的安全風險。

        因此,在該提升機高負荷、高頻次的工作狀態(tài)下,要減小工作人員的工作量和勞動強度和保證不出現(xiàn)安全事故的情時必須對該礦副立井提升機進行優(yōu)化改造,保障竄繩、調(diào)繩操作順利進行。

        2 多繩摩擦式提升機首繩調(diào)換自平衡舉升裝置工作原理

        2.1 多繩摩擦式提升機首繩調(diào)換自平衡舉升裝置結(jié)構(gòu)

        首先對該提升機首繩調(diào)換工作方法進行優(yōu)化改進。該提升機配備液壓夾緊自平衡舉升裝置,具體結(jié)構(gòu)如下頁圖1 所示。改進的首繩調(diào)換裝置,主要通過雙楔卡繩機械手對鋼絲繩進行固定和通過液壓系統(tǒng)對調(diào)繩時鋼絲繩進行夾緊,并配自平衡舉升裝置。配備的液壓系統(tǒng)解決了上述卡繩機構(gòu)初始夾緊力不足的問題,即便在鋼絲繩發(fā)生塑性變形時也能夠緊緊的夾緊鋼絲繩,保證了提升機多繩摩擦式提升機竄繩、調(diào)繩的工作效率。

        2.2 工作原理

        自平衡舉升裝置工作原理為通過整體橫梁式結(jié)構(gòu)的雙楔卡繩機械手夾緊鋼絲繩,可同時夾緊4 根也可在必要時單獨夾緊1 根。該機械手通過液壓系統(tǒng)和齒輪配合控制雙楔卡繩機械手對鋼絲繩進行夾緊,保證了鋼絲繩無論發(fā)生塑性變形與否都能實現(xiàn)負荷鋼絲繩的夾緊控制。

        如下頁圖1 所示,自平衡舉升機與上卡繩機械手通過連接銷軸實現(xiàn)緊密連接。在液壓系統(tǒng)驅(qū)動控制四組油缸提供提升動力的情況下,上卡繩機械手夾緊兩側(cè)鋼絲繩,對罐籠和鋼絲繩進行上提。由于高負荷、高頻次的高壓工作,加之罐籠的重量,為了保證液壓系統(tǒng)的正常運行,在液壓系統(tǒng)中配置雙向液壓鎖,為了進一步保證液壓系統(tǒng)壓力,在液壓鎖與油缸間通過耐高壓無縫鋼管進行連接。

        圖1 液壓夾緊自平衡舉升多繩調(diào)繩裝置

        如圖1 所示,在第一次進行調(diào)繩操作時,將自平衡舉升裝置安置在大、小罐籠鋼絲繩之間。該裝置的導向橫梁和導向底座保證了罐籠兩側(cè)的鋼絲繩在首繩調(diào)繩時都能夠進行調(diào)節(jié),還可通過液壓驅(qū)動電機對鏈條進行傳動,以致帶動上下夾緊機械手和自平衡舉升裝置的行動。

        由以上所述,該多繩摩擦式提升機安裝的自平衡舉升裝置解決了之前卡繩機構(gòu)對鋼絲繩初始夾緊力不足的問題,還同時在液壓系統(tǒng)驅(qū)動馬達帶動鏈條傳動的情況下實現(xiàn)了裝置平移行進等功能,保證了竄繩、調(diào)繩的工作效率。雖然解決了以上一些問題,但是我們發(fā)現(xiàn)上卡繩機械手組過長,約為一般繩間距的5倍,在對罐籠進行上提和下放過程中,卡繩機械手組是否能保持水平控制,嚴重影響了該裝置調(diào)繩換繩的工作效率。另一方面,見圖1 結(jié)構(gòu)中舉升裝置上部的導向柱,假如該裝置上卡繩機械手組在進行調(diào)繩換繩工作過程中,不能有效地保持水平控制,將導致導向柱和油缸不能同時保持水平的行進路線,會出現(xiàn)非常大的摩擦力,嚴重影響調(diào)繩換繩的工作效率,甚至將導致調(diào)繩換繩時因故停滯現(xiàn)象。

        3 提升機首繩快速換繩自平衡舉升系統(tǒng)優(yōu)化與特征

        3.1 自平衡舉升首繩調(diào)換裝置安全優(yōu)化措施

        針對以上對該自平衡舉升調(diào)繩換繩裝置運行中存在的不足,提出以下改進優(yōu)化措施,保證調(diào)繩換繩的工作效率。

        1)首先對液壓驅(qū)動控制系統(tǒng)進行改進優(yōu)化,以保證卡繩機械手組在行進過程中保持水平,以防提升機在調(diào)繩換繩時發(fā)生故障,如圖2 所示,該改進措施達到了改進液壓系統(tǒng)控制機械手組的平衡舉升目的。

        如圖2 所示通過在油缸下腔的高精度分集流同步閥作用下,來實現(xiàn)四組油缸在調(diào)繩換繩工作時每秒行進路程一樣,進而使該液壓驅(qū)動系統(tǒng)能夠有效地保證上卡繩機械手組進行上提、下放時的平衡性;為了避免調(diào)繩換繩工作時的震動和不協(xié)調(diào)、不平衡問題,就要通過油缸下方連接的單平衡閥控制油缸活塞桿速度;再通過液壓系統(tǒng)中的雙向液壓鎖保證上卡繩機械手組不會因為在電磁換向閥中位時,因負載的重壓而向下移動,保證了卡繩機械手組的平衡運行。液壓系統(tǒng)的加入,有效保證了上卡繩機械手組的平衡性,從而保證了多繩摩擦式提升機自平衡舉升裝置調(diào)繩換繩時的工作效率。

        2)如圖2 所示,通過液壓驅(qū)動控制系統(tǒng)保證了上下卡繩機械手組的初始夾緊力,機械手組通過雙楔結(jié)構(gòu)連接實現(xiàn)對提升繩的夾緊。

        圖2 自平衡舉升液壓原理

        3)通過安裝在自平衡舉升裝置的導向橫梁和導向底座,保證該裝置的行進;通過裝置上部的導向柱,保證卡繩機械手組在上提、下放過程中的平衡性。

        4)通過液壓驅(qū)動控制系統(tǒng),保證卡繩機械手組對鋼絲繩的夾緊力和裝置在調(diào)繩換繩時行進的驅(qū)動力。同時配備有一定的自動控制系統(tǒng),可實現(xiàn)對該裝置在調(diào)繩換繩時的遠程操作控制,提高了工作的靈活性,保證了調(diào)繩換繩的工作效率。

        經(jīng)過以上所述對改裝置的優(yōu)化改進,已經(jīng)實現(xiàn)了卡繩機械手組對鋼絲繩的夾緊力,裝置行進時的驅(qū)動力等。再配備以自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)該裝置在調(diào)繩換繩時各結(jié)構(gòu)部位能夠有效協(xié)調(diào)的進行工作,保證了裝置的有效可靠運行,極大提高了工作效率。

        3.2 自平衡舉升首繩調(diào)換裝置特征

        通過以上優(yōu)化改進,該裝置有以下幾大特征:

        1)配備的液壓驅(qū)動系統(tǒng)有效保證了卡繩機構(gòu)對鋼絲繩的夾緊力,且可根據(jù)現(xiàn)場實際需要,可同時夾緊4 根鋼絲繩或單獨1 根。

        2)液壓系統(tǒng)的存在保證了該裝置的工作負荷能力和上提、下放時的平衡性。

        3)通過油缸與液壓系統(tǒng)的聯(lián)合作用,保證了卡繩機械手組對鋼絲繩的平衡性。

        通過以上的優(yōu)化改進,該自平衡調(diào)繩換繩舉升裝置在液壓系統(tǒng)的驅(qū)動控制下,保證了卡繩機械手組對鋼絲繩受力、位移的平衡性,也有效保證了該裝置的工作負荷能力,還能夠在導向底座和橫梁的作用下行進,等等。以上諸多功能的實現(xiàn)使得該裝置不僅適用于不同環(huán)境空間的礦井,還可用于對提升機的檢修,調(diào)繩換繩等工作,極大便利了礦井的有效運行,尤其是高產(chǎn)能礦井,極大提高了工作效率和經(jīng)濟效益。

        4 自平衡舉升多繩調(diào)繩裝置應用效果

        經(jīng)過對該裝置的優(yōu)化改進后,將該裝置投入實際使用,與之前相比發(fā)揮了極大作用,取得了不錯的效果。具體如下:通過液壓驅(qū)動控制系統(tǒng)的有效作用,保證了上下卡繩機械手組對鋼絲繩的夾緊力及一定的工作負荷;通過裝置底部的導向橫梁和導向底座,保證了該裝置平移行進能力;通過裝置上部的導向柱和油缸的相互配合和作用,保證了該裝置對罐籠上提、下放時的水平性;通過自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了該裝置在調(diào)繩換繩的遠程操作功能,提高了工作的靈活性和便利性。以上措施的改進和優(yōu)化,使得該裝置在礦井的實際應用過程中,減少了工作人員的工作量和勞動強度且節(jié)省了大量人工成本,提高了經(jīng)濟效益。

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